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      B3-3.43/0.981汽輪機進汽量小原因分析

      2013-07-25 11:22:12
      設(shè)備管理與維修 2013年4期
      關(guān)鍵詞:結(jié)垢隔板汽輪機

      韋 華

      一、前言

      B3-3.43 0.981汽輪機組,屬于中壓背壓式汽輪機,功率3000kW,新蒸汽壓力3.43MPa,溫度425~445℃,排汽壓力0.981MPa,青島捷能汽輪機廠生產(chǎn)。2010年以來,汽輪機持續(xù)出現(xiàn)進汽量小、效率低且推力瓦溫度高達80℃的問題。2010年9月,對汽輪機組進行開蓋檢修并排除故障后,汽輪機進汽量恢復(fù)正常,達到滿負(fù)荷運行,推力瓦溫度下降到40℃,至今運行良好。

      二、故障原因分析

      1.進汽量小原因分析

      蒸汽品質(zhì)出現(xiàn)問題,造成流通部分積垢。由于噴嘴、葉片表面積垢而變得粗糙,使汽流的摩擦損失加大,效率下降。汽流通流面積減小,使汽輪機功率減少。油動機行程或同步器行程不夠,造成進汽量小。調(diào)速汽門的門芯脫落。根據(jù)以往檢修經(jīng)驗,最有可能的是群閥上的閥桿螺母磨損,造成閥行程增大,進汽量小。葉輪變形,效率降低。葉輪有輕微的變形是該汽輪機一直存在的問題。軸封漏汽損失增大,效率降低。

      2.推力軸承溫度過高原因分析

      動葉通道結(jié)垢,蒸汽通流面積減小,葉輪前后壓力差加大,引起軸向推力增加,造成推力瓦溫度升高。隔板軸封間隙增大,漏汽增多,使葉輪前后壓力差加大。隔板結(jié)合面間隙過大,漏汽增多。油路系統(tǒng)問題。如潤滑油油質(zhì)不好,有雜質(zhì)及帶水,油膜形成出現(xiàn)問題;推力瓦溫度升高,帶動油溫過高,加速油的氧化和分解。

      三、檢修方案

      拆除化妝板和機體保溫層,拆除附屬管線。斷開汽室進汽管線,拆除汽室蓋,吊出汽室群閥桿。測量并調(diào)整各閥行程。檢查更換閥桿密封圈。拆除機頭,檢查調(diào)節(jié)系統(tǒng),拆除盤車裝置。測量汽輪機和發(fā)電機轉(zhuǎn)子的中心(找正數(shù)據(jù)測量)。拆除軸瓦上蓋,并測量各瓦背緊力和頂間隙。測量汽輪機轉(zhuǎn)子的揚度,噴油盤間隙。拆機體大蓋。檢查大蓋結(jié)合面,檢查內(nèi)部隔板、葉輪。測量各部件軸向跳動和徑向跳動,測量隔板過流間隙、氣封間隙及洼窩間隙。吊轉(zhuǎn)子,起吊隔板。安裝時按相反順序,并測量各項數(shù)據(jù),符合檢修規(guī)程要求,更換相關(guān)配件。

      四、問題及處理

      1.本體檢修

      拆開汽機大蓋后,發(fā)現(xiàn)汽輪機動、靜葉片結(jié)垢嚴(yán)重,除白色積垢外還有深色的積垢,根據(jù)化驗結(jié)果,主要成分為鈉鹽,還有部分鐵氧化物。將轉(zhuǎn)子起吊后送專業(yè)機構(gòu)進行除垢,因隔板無法取出,先設(shè)計出專用頂拉工具,同時用大錘振動,接著又采用輸液方法,用四個輸液瓶同時從隔板兩邊滴入柴油,最后用高壓水槍沖洗。多種方法齊下,將隔板結(jié)垢全部清除。

      從低壓端到高壓端依次為 1#、2#、3#、4#軸承。對 1#、2#瓦進行修復(fù),其中1#瓦上瓦口磨去0.05mm,上瓦枕瓦口磨去0.12mm,2#瓦上瓦口磨去0.05mm。

      2.測量并調(diào)整各部間隙

      瓦背緊力和頂間隙(表1)。推力盤、噴油嘴間隙。推力盤間隙0.3mm,標(biāo)準(zhǔn)值0.3~0.4mm。噴油嘴間隙0.42mm,標(biāo)準(zhǔn)值0.4~0.5mm。各氣封間隙,高壓端氣封 0.15mm,標(biāo)準(zhǔn)值0.15~0.2mm。低壓端氣封0.15mm,標(biāo)準(zhǔn)值0.15~0.2mm。隔板氣封0.25mm,標(biāo)準(zhǔn)值 0.25~0.3mm。

      表1 瓦背緊力和頂間隙 mm

      汽輪機和發(fā)電機轉(zhuǎn)子的中心找正。找正位置編號見圖1,最后找正數(shù)據(jù)見表2。標(biāo)準(zhǔn)要求圓周和徑向偏差在0.04mm以內(nèi)。

      更換隔板氣封11組,前、后氣封各兩組,并對舊氣封進行改進。舊汽封的間隙調(diào)節(jié)需通過銼削氣封底部進行,不僅對氣封易造成破壞,且很難保證配合間隙。因此對氣封進行改進,在全部10圈80塊氣封齒的底部切割出8塊活動調(diào)整塊,并在調(diào)整塊中心部位鉆孔攻絲。對調(diào)整塊研磨,配用80個M6不銹鋼緊固螺栓,0.5mm厚度的不銹鋼調(diào)整墊片80塊。將調(diào)節(jié)墊片固定在氣封底部,通過調(diào)整調(diào)節(jié)墊片,達到氣封的徑向尺寸間隙,氣封間隙調(diào)節(jié)效率和可靠性提高。

      3.調(diào)節(jié)系統(tǒng)檢修

      拆除氣室蓋,吊出氣室群閥。1號閥閥桿螺母磨損嚴(yán)重,更換。測量各閥行程,1號閥行程增大10mm,其余各閥的行程均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。各閥行程見表3。

      表2 找正數(shù)據(jù) mm

      表3 各閥行程 mm

      自動主汽門全面解體后,發(fā)現(xiàn)主汽閥芯、閥座、進汽筒形蒸汽濾網(wǎng)結(jié)垢,主汽門操縱座的活塞桿與套筒間隙增大,阻汽片套筒與門桿的配合間隙大,5號滑閥卡澀,油里帶水。實施相關(guān)治理措施。

      更換蒸汽進汽筒形濾網(wǎng),清除主汽閥閥座表面的結(jié)垢,檢查閥座表面應(yīng)無裂紋及氧化層剝落等缺陷,用油石去除表面的毛刺,用紅丹粉檢查門碟與門座接觸情況,接觸面應(yīng)全周均勻接觸,必要時應(yīng)研磨或更換備件。

      用煤油浸泡預(yù)啟閥,拆卸預(yù)啟閥與主閥,清除預(yù)啟閥芯與主閥的蒸汽結(jié)垢,檢查測量預(yù)啟閥導(dǎo)向行程。將主閥豎在地面上,門桿不受附加作用力,測量出門桿頂部到基準(zhǔn)面得距離。然后,將門桿向上拉足,在測量門桿頂部到基準(zhǔn)面的距離,二值之差即為預(yù)啟閥行程,并反復(fù)測量數(shù)次,以保證測量值的準(zhǔn)確性(標(biāo)準(zhǔn)為22mm)。門桿空行程并符合要求,完全輕松自如,沒有卡澀現(xiàn)象。

      清理門桿上的結(jié)垢,測量檢查上下門桿應(yīng)光滑無咬毛現(xiàn)象,表面氧化層用0號砂紙打磨光滑。檢查門桿彎曲度,彎曲度≤0.06mm,阻汽片間隙0.30~0.40mm。更換阻汽片,外圈與殼體配合間隙0.1~0.15mm,上下螺栓,氣封圈內(nèi)圈與門桿間隙0.3~0.5mm,組裝后應(yīng)有1~1.5mm的膨脹間隙。試組裝,來回推拉門桿,檢查門桿是否有卡澀現(xiàn)象。

      自動主汽門操縱座的檢修,各零件、油室用煤油清洗干凈,除去油污和銹垢,油室用壓縮空氣風(fēng)吹干凈,最后用面團粘干凈;滑閥不可碰撞,以免損壞凸肩的菱角,清洗只能用綢布,不可用棉布;檢查彈簧無裂紋、磨損、銹蝕,活塞桿應(yīng)光滑無毛刺、溝痕,可用油石打磨光滑;各部件間隙應(yīng)符合規(guī)定要求,組裝后靈活無卡澀。錯油門及調(diào)速汽門等的活動部件都有一定的卡澀,檢查發(fā)現(xiàn)存在結(jié)垢,油中含雜質(zhì)及水分等。按檢修規(guī)程對其進行檢修。

      五、日常維護與預(yù)防措施

      對汽輪機本休的運行進行監(jiān)控,具體包括:新蒸汽壓力和溫度、排汽壓力、監(jiān)視段壓力、振動、軸向位移、熱膨脹及聽聲。對油系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控,具體包括油壓、油溫、油位與油質(zhì)。

      六、結(jié)束語

      造成汽輪機故障的原因在于鍋爐蒸汽的品質(zhì)以及潤滑油的油質(zhì)不好,蒸汽含鹽量高、通流部分結(jié)垢,進而使進汽量減少,軸向推力增大。潤滑油含雜質(zhì)及水分,加速了油的氧化和沉淀物的形成。另外軸封不好,蒸汽泄漏以及長期存在的葉輪變形的問題,不僅造成軸向推力增大、效率降低,而且蒸汽泄漏還造成油帶水的問題。

      運行中,要加強對鍋爐蒸汽品質(zhì)的監(jiān)督,減少蒸汽帶鹽帶雜質(zhì)。加強對潤滑油油質(zhì)的定期檢驗,在油系統(tǒng)工作條件正常的情況下,汽輪機油可使用兩年或更多一些時間,若維護不良,則會過早劣化,應(yīng)及時處理或更換新油。

      W13.04-18

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