谷志德,李恒海,王宏偉
(1. 甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,蘭州 730050;2. 華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)
某廠一臺(tái) 50MW 供熱式汽輪發(fā)電機(jī)組軸系由高、低壓轉(zhuǎn)子,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子以及 5個(gè)支持軸承組成。高、低壓轉(zhuǎn)子采用三支撐方式,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為兩軸承支撐,轉(zhuǎn)子之間均為剛性連接。該機(jī)組軸系支承示意圖如圖 1。在一次大修結(jié)束后的冷態(tài)開機(jī)過程中汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生了動(dòng)靜碰摩。機(jī)組停機(jī)冷卻后揭缸測量,高壓轉(zhuǎn)子最大彎曲達(dá)到了0.13mm。通過對運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析,認(rèn)為主要是由于高壓缸上、下缸溫差過大造成了動(dòng)靜碰摩,進(jìn)而發(fā)展為轉(zhuǎn)軸彎曲?,F(xiàn)場進(jìn)行了高壓轉(zhuǎn)子直軸處理、高低壓轉(zhuǎn)子低速動(dòng)平衡及高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏修復(fù)。各項(xiàng)工作結(jié)束后,機(jī)組起動(dòng)過程及帶負(fù)荷工況下,各軸承振動(dòng)值達(dá)到了優(yōu)秀水平。
圖1 機(jī)組軸系支承示意圖
該機(jī)組在一次大修結(jié)束后的冷態(tài)開機(jī)過程中,在暖機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí),機(jī)組各軸承振動(dòng)均在 30μm 以內(nèi);通過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),高、低壓轉(zhuǎn)子1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)軸承振動(dòng)分別達(dá)到 55μm、120μm、140μm。通過臨界轉(zhuǎn)速后,各軸承振動(dòng)下降。當(dāng)轉(zhuǎn)速升至 2500r/min后,1號(hào)、2號(hào)軸承振動(dòng)再次快速上升,升速至 3000r/m定速時(shí),高壓轉(zhuǎn)子 2號(hào)軸承振動(dòng)達(dá)到 90μm。升速過程中, 機(jī)組高壓缸上、下缸溫差由中速暖機(jī)時(shí)的 33℃逐漸上升至80℃。定速十分鐘后,2號(hào)軸承振動(dòng)降至 40μm,開始進(jìn)行電氣試驗(yàn)。隨著電氣試驗(yàn)的進(jìn)行,高壓缸上、下缸溫差繼續(xù)上升至 85℃,2號(hào)軸承振動(dòng)最大上升至140μm 且有繼續(xù)上升的趨勢。運(yùn)行人員緊急打閘停機(jī)。停機(jī)過程中,2號(hào)軸承振動(dòng)最大達(dá)到400μm。
機(jī)組停機(jī)冷卻后揭缸檢查高、低壓轉(zhuǎn)子,發(fā)現(xiàn)高壓轉(zhuǎn)子前軸封第二組處有明顯的摩擦痕跡,轉(zhuǎn)子宏觀檢查未見明顯損傷,摩擦部位表面無裂紋,經(jīng)用HL—D型硬度測試儀測量,布氏硬度為195~235,與未摩擦部位相比沒有明顯變化。
測量前首先在高壓轉(zhuǎn)子靠背輪處作了永久性等分記號(hào),將轉(zhuǎn)子圓周方向8等分。按照轉(zhuǎn)子軸向布置6~8塊千分表測量,測量位置事先用砂紙打磨光潔,保證測量的準(zhǔn)確性。同時(shí)在推力盤處水平對稱布置兩塊千分表,用于校核轉(zhuǎn)子彎曲數(shù)值和方向。各表計(jì)經(jīng)檢查、確認(rèn)完好。裝好之后,盤動(dòng)轉(zhuǎn)子檢查,每轉(zhuǎn)一圈表針都能回到起始點(diǎn)后開始測量。為了檢驗(yàn)測量數(shù)據(jù)的可靠性,對高壓轉(zhuǎn)子以上位置進(jìn)行了第二次測量,測量數(shù)值與第一次測量數(shù)值基本一致。高壓轉(zhuǎn)子彎曲測量示意圖見圖2,轉(zhuǎn)子彎曲測量數(shù)據(jù)見表1。
圖2 高壓轉(zhuǎn)子彎曲測量示意圖
表1 高壓轉(zhuǎn)子彎曲測量數(shù)據(jù) (單位:mm)
通過表1可以看出,高壓轉(zhuǎn)子前軸封第二組處(千分表4)位置彎曲值最大,達(dá)到了0.13mm,高點(diǎn)位置為A點(diǎn)位置。通過推力盤位置的兩塊表數(shù)值確認(rèn)推力盤瓢偏絕對值也為0.13mm。測量高壓聯(lián)軸器端面瓢偏絕對值為0.14mm。
對低壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行測量后確認(rèn)無彎曲情況。
為分析事故原因,對相關(guān)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程中出現(xiàn)的主要參數(shù)異?,F(xiàn)象是高壓缸上、下缸壁溫差超限值。
文獻(xiàn)資料[1, 2]表明,當(dāng)上、下缸壁溫差過大時(shí),會(huì)發(fā)生動(dòng)靜之間的碰摩,引起轉(zhuǎn)軸彎曲。
一般情況下,高壓缸上、下缸壁溫存在差別,造成了上、下汽缸的膨脹程度不同。上、下汽缸的溫差越大,膨脹差異程度就越大。當(dāng)上、下缸壁溫差較大時(shí),就會(huì)造成汽缸彎曲,使汽封間隙減小。若上、下缸壁溫差繼續(xù)增大甚至超限時(shí),汽封間隙就會(huì)進(jìn)一步減小或消失,引起動(dòng)靜碰摩。在轉(zhuǎn)軸與汽缸靜止部分發(fā)生碰摩時(shí),由于相對摩擦的作用,碰摩部位的局部溫度很高,并且溫度上升也很快,轉(zhuǎn)子上以碰摩部位為中心的區(qū)域溫度梯度很大,局部材料受熱膨脹,產(chǎn)生極大的熱應(yīng)力。在碰摩快速發(fā)展過程中,當(dāng)熱應(yīng)力超過該溫度下的材料屈服強(qiáng)度極限時(shí),會(huì)使轉(zhuǎn)軸表面材料組織發(fā)生壓縮性塑性變形,溫度均勻之后,使得轉(zhuǎn)軸呈現(xiàn)向碰摩部位一側(cè)的永久彎曲[3]。
該機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)升速過臨界時(shí),2號(hào)、3號(hào)軸承振動(dòng)超過規(guī)定值,本應(yīng)停機(jī)處理,但運(yùn)行人員卻強(qiáng)行通過,強(qiáng)烈的振動(dòng)可能已使轉(zhuǎn)子與汽缸間發(fā)生徑向碰摩。隨著轉(zhuǎn)速的升高,高壓缸上、下缸壁溫差也逐漸增大,運(yùn)行人員未設(shè)法解決上、下缸壁溫差大的問題,仍繼續(xù)提高機(jī)組轉(zhuǎn)速,導(dǎo)致上、下缸壁溫差超出設(shè)計(jì)限值很多,增大了發(fā)生動(dòng)靜碰摩的機(jī)率。當(dāng)機(jī)組定速后,2號(hào)軸承振動(dòng)波動(dòng)幅度達(dá)50μm,機(jī)組已發(fā)生明顯的碰摩,此時(shí)上、下缸壁溫差超出限值30℃,卻仍堅(jiān)持運(yùn)行;之后的一段時(shí)間,2號(hào)軸承振動(dòng)快速上升,表明動(dòng)靜碰摩已經(jīng)進(jìn)入中期階段;在緊急停機(jī)通過臨界時(shí),2號(hào)軸承發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng),進(jìn)一步加劇了動(dòng)靜碰摩,最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸彎曲。
根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)轉(zhuǎn)子永久彎曲大于 0.06m時(shí),僅采用動(dòng)平衡的方法不僅難以完全抵消彎曲對振動(dòng)的影響,還會(huì)影響動(dòng)靜間隙的調(diào)整。因此,應(yīng)先用校直的辦法對彎曲轉(zhuǎn)子進(jìn)行處理。
受搶修工期影響,此次轉(zhuǎn)子校直工作在檢修現(xiàn)場進(jìn)行。由于高壓轉(zhuǎn)子彎曲值相對較小,轉(zhuǎn)子直徑相對較細(xì),結(jié)合轉(zhuǎn)子材質(zhì),決定采用局部加熱法對轉(zhuǎn)子進(jìn)行校直。在軸的彎曲高點(diǎn)局部急劇加熱,加熱部位金屬纖維將隨溫度升高而膨脹,但受到四周冷金屬纖維的阻止,使加熱部位金屬產(chǎn)生壓應(yīng)力,在一定溫度下,此應(yīng)力超過金屬屈服點(diǎn),在金屬內(nèi)產(chǎn)生殘余變形,冷卻后向原彎曲部位的相反方向彎曲,使彎曲高點(diǎn)消失[4]。
轉(zhuǎn)子校直時(shí),燒口局部加熱溫度約 650℃,加熱結(jié)束后先保溫一定時(shí)間后,然后再自然降溫,待轉(zhuǎn)子完全冷卻后在汽缸內(nèi)再次進(jìn)行了轉(zhuǎn)子彎曲值的測量(測點(diǎn)位置與直軸前一致),測量結(jié)果見表2。由表2可以看出,轉(zhuǎn)子校直后原彎曲位置(千分表4)彎曲值由原來的 0.13mm下降至 0.035mm,能夠滿足機(jī)組正常運(yùn)行要求。復(fù)測高壓聯(lián)軸器端面瓢偏為 0.12 mm。由于轉(zhuǎn)子彎曲狀況改善后,與校直前相比基本沒有發(fā)生變化。這表明,高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏不是由于轉(zhuǎn)子彎曲造成的,而是聯(lián)軸器自身的原因。
表2 轉(zhuǎn)子校直后彎曲測量數(shù)據(jù) (單位:mm)
考慮到高壓轉(zhuǎn)子經(jīng)轉(zhuǎn)子校直后仍可能殘存較大的不平衡質(zhì)量,此次啟動(dòng)過程中低壓轉(zhuǎn)子過臨界及工作轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)也較大,決定在現(xiàn)場對高、低壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行低速動(dòng)平衡。
低速動(dòng)平衡裝置為膠皮墊式彈性低速動(dòng)平衡臺(tái),脫扣裝置為電機(jī)停運(yùn)自動(dòng)脫扣。轉(zhuǎn)子止推裝置為稀油潤滑[6]。拖動(dòng)方式為變頻電機(jī)拖動(dòng)。轉(zhuǎn)子惰走過程中的測振采用兩面軸承頂絲全松方式。
此次采用的變頻電機(jī)拖動(dòng)方式與以往的交流電機(jī)拖動(dòng)方式相比,優(yōu)點(diǎn)是可以選取多階平衡轉(zhuǎn)速,缺點(diǎn)是起動(dòng)轉(zhuǎn)矩較小,啟動(dòng)時(shí)需借助外力助推轉(zhuǎn)子。
為了提高低速動(dòng)平衡精度,兩根轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡均采用測相法[7]。測振傳感器為美國本特利公司生產(chǎn)8mm電渦流傳感器,測取轉(zhuǎn)子兩個(gè)軸承處的的軸振;測相采用光電傳感器。
為降低高、低壓轉(zhuǎn)子在一階臨界轉(zhuǎn)速及工作轉(zhuǎn)速下可能存在的質(zhì)量不平衡,此次低速動(dòng)平衡分別進(jìn)行了兩個(gè)轉(zhuǎn)子的一階、二階臨界轉(zhuǎn)速的平衡工作。
在現(xiàn)場平衡臺(tái)上,高壓轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速為144r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速為224r/min;低壓轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速為174r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速為261r/min。
表3為高、低壓轉(zhuǎn)子低速動(dòng)平衡過程中的數(shù)據(jù)??梢钥闯觯?jīng)過低速動(dòng)平衡后,兩個(gè)轉(zhuǎn)子在一、二階臨界下的軸振動(dòng)水平大幅度降低,表明兩個(gè)轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡狀況得到極大改善。
在聯(lián)軸器的制造、安裝及使用過程中可能產(chǎn)生一定程度的端面瓢偏,只要瓢偏值在規(guī)定范圍內(nèi),就可以不作處理。如果聯(lián)軸器端面瓢偏過大,在高低壓轉(zhuǎn)子連接后將改變各軸瓦的載荷分配,使轉(zhuǎn)子靜撓曲發(fā)生變化,使原來調(diào)整好的汽封、油擋間隙發(fā)生變化,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生動(dòng)靜碰摩;還會(huì)影響轉(zhuǎn)子支承狀態(tài),使轉(zhuǎn)子振型曲線發(fā)生一定的變化,從而影響轉(zhuǎn)子在高速運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)[5]。因此,當(dāng)轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏超出規(guī)定值時(shí),需要對轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏進(jìn)行修復(fù)。
由于該機(jī)組高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏值嚴(yán)重超標(biāo),必須進(jìn)行修復(fù)。采用標(biāo)準(zhǔn)平板修刮等檢修工藝,將該機(jī)組高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器的端面瓢偏由原來的 0.12 mm修復(fù)為0.03mm,達(dá)到了制造廠的相關(guān)要求。高低壓聯(lián)軸器連接后去掉高壓轉(zhuǎn)子低壓側(cè)假瓦,測量高壓轉(zhuǎn)子圓周跳動(dòng),最大位置為高壓轉(zhuǎn)子后軸封處,數(shù)值為0.11mm,在檢修規(guī)程要求范圍內(nèi)。
表3 高、低壓轉(zhuǎn)子低速動(dòng)平衡數(shù)據(jù)表
搶修結(jié)束后,機(jī)組啟動(dòng)。整個(gè)啟動(dòng)過程很順利。升速過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),各軸承振動(dòng)均不超過 50μm;3000r/m 定速及帶負(fù)荷時(shí),各軸承振動(dòng)不超過 15μm。超速試驗(yàn)過程中各軸承振動(dòng)均小于15μm。各工況機(jī)組軸承振動(dòng)值,均低于制造廠的規(guī)定值,具體數(shù)據(jù)見表4。之后,經(jīng)連續(xù)一個(gè)月的考核運(yùn)行,高低壓轉(zhuǎn)子各軸承振動(dòng)及波動(dòng)幅度均正常,機(jī)組振動(dòng)趨于穩(wěn)定。
表4 處理后機(jī)組振動(dòng)值 (單位:μm)
(1)高壓缸上、下缸溫差超過規(guī)定值是造成該機(jī)組啟動(dòng)過程中發(fā)生動(dòng)靜碰摩及彎軸事故的主要原因;
(2)對該機(jī)組實(shí)施的轉(zhuǎn)子校直、轉(zhuǎn)子低速動(dòng)平衡及高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏修復(fù)等技術(shù)措施均取得了預(yù)期效果,汽輪機(jī)各軸承振動(dòng)水平達(dá)到了國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)良水平。
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