譚軍民
(北京中鐵隧建筑有限公司盾構(gòu)公司,北京 100000)
目前越來越多的城市將把地下交通網(wǎng)作為解決交通擁擠的最為有效手段,對于山城重慶顯得尤為重要。重慶軌道交通六號線二期就是在重慶復(fù)合式地層中首次使用復(fù)合式TBM的地鐵線路。在該地層中應(yīng)用復(fù)合式TBM將面臨許多挑戰(zhàn),如盾體防卡、掘進姿態(tài)控制以及開倉換刀等一系列難點和重點技術(shù)問題。
本文就通過對重慶復(fù)合地層中TBM脫困的案例分析著手,找出卡盾的原因,并提出對策。
工程屬于重慶軌道交通六號線二期復(fù)合式TBM試驗段茶園分段,復(fù)合式TBM掘進分為左右線。TBM首先完成左線掘進任務(wù),再從右線進行二次始發(fā),完成掘進任務(wù)后,從車站預(yù)留井口吊出。
隧道穿越的地層基本上以砂質(zhì)泥巖和砂巖為主,圍巖裂隙不發(fā)育,圍巖的完整性較好,地下水主要賦存于裂隙中,由于裂隙不發(fā)育,故地下水量較少。隧道穿越的泥巖和砂巖抗壓強度在3.7 MPa~27.9 MPa之間。
刀盤開挖直徑為φ=6 280 mm,前體直徑為φ1=6 250 mm。刀盤上單刃滾刀為34把,中心雙刃滾刀為5把。其中有2把單刃滾刀所處位置的開挖直徑比前體直徑大,一把滾刀直徑為φ2=φ=6 280 mm,另一把滾刀直徑為φ3=6 260 mm。在前體外部焊裝了2道5 mm厚的耐磨層,那么前體實際直徑為φ4=6 260 mm。根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以知道,TBM在正常掘進時的最大允許磨損量H為:
復(fù)合式TBM共有推進油缸30根,總推力F1=3 700 t,鉸接油缸有14根,總鉸接拉力P1=7 340 kN,為被動鉸接系統(tǒng)。主要參數(shù)見表1。
在TBM掘進時,當時掘進參數(shù)為推力14 600 kN,速度在16 mm/min范圍頻繁變動,刀盤扭矩1 800 kN·m,鉸接壓力245 Bar。根據(jù)與之前的掘進參數(shù)進行比較,發(fā)現(xiàn)速度和推力、鉸接壓力、扭矩這幾個參數(shù)出現(xiàn)了異常變化。具體掘進參數(shù)變化表見表2。
取參數(shù)正常時的396環(huán)與399環(huán),400環(huán)比較,發(fā)現(xiàn)參數(shù)變化異常。從表2中5環(huán)的參數(shù)可以看出,速度越來越小,總推力越來越大,扭矩越來越小,鉸接油缸壓力越來越大。由此判定保徑刀磨損量過大,已經(jīng)超出最大允許磨損量H,決定進行開倉驗刀,檢查刀具磨損情況。
表1 推進系統(tǒng)和鉸接系統(tǒng)參數(shù)簡表
表2 盾尾被困前5環(huán)掘進參數(shù)表
開倉對刀具進行檢查和測量,發(fā)現(xiàn)1把單刃滾刀崩刃,3把變滾刀磨損量較大,2把保徑刀磨損量超出最大允許磨損量H。具體刀具磨損量見表3。
表3 刀具磨損情況表
從表3中可以看出,5,6號保徑刀的磨損量已經(jīng)超出H,從圖1中可以知道,2,3,4號邊滾刀處于圓弧位置,磨損量已經(jīng)偏大,為了更好的保證開挖直徑和刀盤面板、滾刀本身,因此需要對表3中6把刀進行更換。
對上述刀具更換完后,重新開始掘進,TBM掘進參數(shù)出現(xiàn)異常,鉸接壓力直線飆升,最高達到310 Bar左右,鉸接油缸行程最大達到了130 mm(設(shè)計行程為150 mm),而掘進速度卻在0 mm/min~4 mm/min跳動,此時扭矩最大只有350 kN·m,推力只有14 800 kN。但是隨著鉸接油缸壓力增大,推力也在逐漸增大。具體掘進參數(shù)見圖1。
圖1 被困時(401環(huán))掘進參數(shù)
由于鉸接壓力和鉸接油缸行程過大,為了防止鉸接油缸拉斷和損壞鉸接液壓系統(tǒng),立即停止推進。為了減少鉸接油缸壓力和縮小鉸接油缸行程,將鉸接油缸回收。在回收的過程中,發(fā)現(xiàn)復(fù)合式TBM盾尾不動,而中前盾在鉸接油缸的拖拽下向后移動,達到鉸接油缸的回收。由此現(xiàn)象我們初步判定為中前盾能夠活動自如,未被卡死,只有盾尾被困住。同時也更好的解釋了推進力大、扭矩小、鉸接壓力和行程過大、推進速度小的原因。
由于只有盾尾被困住,因此將采取相關(guān)措施對盾尾進行脫困。根據(jù)盾尾被困時掘進參數(shù)可知,由于鉸接壓力和鉸接油缸行程過大,無法再進行下一步的掘進。因此所采取措施主要目的是:在掘進過程中釋放鉸接油缸的壓力和行程,使掘進參數(shù)能達到正常狀態(tài),順利掘進。
根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,在盾尾與中盾之間用30 mm厚的Q235鋼板采取焊接方式進行硬連接,然后在外部增加力量的辦法來增加盾尾的拉力——在盾尾和管片之間采用300 t液壓千斤頂輔助。千斤頂一端與盾尾上鉸接油缸支座接觸,另一端與管片接觸。
TBM推進時,同時啟動液壓千斤頂,依靠千斤頂推力、鉸接拉力、鋼板拉力三種力合力把盾尾拉動,使盾尾脫困。受力分析計算:
其中,F(xiàn)為盾尾脫困所需拉力;f1為鉸接油缸設(shè)計拉力;f2為輔助千斤頂推力;f3為每塊焊接鋼板拉力;n為鋼板的數(shù)量。
由于無法計算F,根據(jù)換刀前掘進參數(shù),取盾尾未被困住時的最大推力值,F(xiàn)=F1=14 800 kN,f1=7 340 kN,f2=3 000 kN,根據(jù)式(2)計算得出:
根據(jù)中盾與盾尾連接部分空間的情況,我們?nèi)=16塊,那么可以計算出f3=278.75 kN。焊縫長度為200 mm,經(jīng)過計算,那么該鋼板焊縫能承受的拉力F2≤1 002 kN,保險系數(shù)約為3.6,能滿足拉力要求。
經(jīng)過系列的準備工作和焊接加工后,開始推進。經(jīng)過近8 h的緩慢推進,盾尾成功脫困。
在采用上述方法時,需要注意以下幾點:
1)為了保證盾尾受力的均衡性,連接鋼板必須對稱布置。
2)必須保證焊接質(zhì)量高,而且在施作時,必須注意對TBM上現(xiàn)有零配件的保護,如鉸接油缸油封和推進油缸活塞(因為焊接溫度高,容易燒壞密封和對活塞桿造成損傷)。
3)為了方便操作,輔助千斤頂對稱布置在3點和9點位置。千斤頂?shù)撞亢附又武摻睿鳛檩o助千斤頂和墊鐵的工作平臺。工作平臺一定要焊接牢固,防止在受力后蹦脫砸壞底部油管和油缸。
4)輔助千斤頂必須用手拉葫蘆加以固定,以防下墜砸傷設(shè)備。在推進過程中設(shè)專人看護,防止輔助千斤頂油缸頂推時歪斜。
復(fù)合式TBM脫困的過程,也是分析被困原因的過程,經(jīng)過分析,認為主要是由以下幾個方面的原因造成:
1)TBM操作司機經(jīng)驗不足,對掘進參數(shù)變化不敏感,同時管理者對掘進參數(shù)的監(jiān)控不到位。從參數(shù)的變化可以看出,在398環(huán)時掘進參數(shù)出現(xiàn)異常,但未引起足夠重視。
2)對整個施工情況無全面了解,沒有做好提前籌劃。在停機開倉換刀時,隧道剛好處于圓曲線與速曲線綜合階段,盾體姿態(tài)偏差大。在399環(huán)時,后盾垂直偏差為34 mm,左右偏差為26 mm。
3)刀具管理水平不足,沒有一套完善刀具檢查制度,刀具檢查不及時,致使保徑刀磨損超出最大磨損量H。
4)盾尾刷損壞嚴重,在停機開倉換刀時,進行了壁后補充注漿,致使?jié){液流入盾尾四周,把盾尾殼體包裹住,凝固后產(chǎn)生了收縮力。拆機時,發(fā)現(xiàn)3道盾尾密封刷全部損壞。
5)在推進完398環(huán)后,施工現(xiàn)場停電24 h。停機換刀時所處位置的地質(zhì)情況為砂質(zhì)泥巖,存在一定的收斂,致使盾尾被收縮力抱緊。
6)該復(fù)合式TBM的鉸接系統(tǒng)為被動鉸接,其拉力有限,不能很好的發(fā)揮作用。
經(jīng)過本次盾尾被困、脫困的過程中,筆者在施工現(xiàn)場不斷的探索,總結(jié)了一些施工對策,對以后復(fù)合式TBM在同類型地層中掘進施工時防卡起到很好的作用。
5.2.1 調(diào)整好掘進參數(shù)
在掘進過程中,隨時監(jiān)控掘進參數(shù)的變化。當主要掘進參數(shù)出現(xiàn)異常變化時,要及時采取相關(guān)措施,同時遵循“高轉(zhuǎn)速,小扭矩,大推力”的思想,設(shè)定好掘進參數(shù)。
5.2.2 控制好盾構(gòu)機姿態(tài)
復(fù)合式TBM在硬巖段掘進時,姿態(tài)控制非常關(guān)鍵,當TBM掘進偏離了設(shè)定掘進線路,在硬巖段糾正掘進姿態(tài)要比在軟土中難度大得多。對于被動鉸接系統(tǒng),利用推進千斤頂?shù)耐屏Σ罴m正姿態(tài),效果不是很明顯,并且加大了刀具的磨損量,也就加大了復(fù)合式TBM被卡住的風險。
5.2.3 建立刀具檢查制度
從上面的分析可知,刀具磨損量是復(fù)合式TBM被卡的關(guān)鍵因素之一。因此建立定期和不定期刀具檢查制度,對復(fù)合式TBM防卡具有非常重要的意義。
定期刀具檢查制度:1)刀具更換完成后,試運轉(zhuǎn)一定距離后檢查刀具的安裝是否良好;2)根據(jù)圍巖的不同情況,規(guī)定每掘進完成一定長度后,進行刀具的磨損常規(guī)檢查,并對檢查情況進行評價,制定刀具的維護、更換方案。
不定期刀具檢查制度:主要是在盾構(gòu)掘進過程中,掘進參數(shù)異常,推進過程很難進行,這時對刀具進行檢查,并對刀具磨損量進行檢查評估,制定刀具維護、更換方案。
建立嚴格的刀具檢查管理制度,及時掌握刀具的使用情況,是TBM在硬巖段掘進中防卡的必要保障,刀具管理要由專業(yè)的人員來管理和維護。
5.2.4 正常停機期間施工管理制度
由于該段地層為砂巖和砂質(zhì)泥巖,雖然圍巖的完整性較好,但是存在一定的收斂,所以必須建立停機期間施工管理制度,防止TBM被卡。本工程中,由于車站無法提供作業(yè)面,致使TBM停機長達1.5個月。停機期間施工管理制度:1)停機時間對壁后注漿和盾尾密封脂注入做出具體要求,防止?jié){液流入盾殼四周;2)為減小由于巖層收斂而增大的摩擦力,制定相關(guān)處理措施,如停機期間定期掘進一定長度而使TBM移動或在盾體四周注入膨潤土等。
5.2.5 施工各方加強溝通
在TBM掘進過程中,設(shè)備部門、技術(shù)部門和生產(chǎn)部門要加強交流和溝通,及時應(yīng)對施工中出現(xiàn)的問題。如開倉換刀時間、位置,注漿的時間、位置等等提前進行溝通,為減小施工風險,有必要時可以調(diào)整相關(guān)工序。在本工程中,如果提前知道即將出現(xiàn)速曲線和圓曲線,可以提前進行開倉換刀,那么可以錯開該段;開倉換刀時,控制好注漿量或者不注漿,防止盾殼被漿液包裹住,從而降低TBM被卡的風險。
本文對重慶復(fù)合地層中TBM被卡的原因和對策進行了介紹,也對脫困措施進行了簡單說明,對以后同類似的施工起到參考和指導作用。在重慶地鐵施工中使用了9臺復(fù)合式TBM,因此做好TBM的防卡工作顯得尤為重要。
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