涂延安,魏 偉,劉建群
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
1#閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)是應用在江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠(以下簡稱貴冶)一系統(tǒng)閃速爐的一套計算機在線優(yōu)化控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)于1993年開始構建,1994年投入運行,由于系統(tǒng)當時是基于VAX小型機+Onspec實時數(shù)據(jù)庫來構建的,系統(tǒng)已經(jīng)過17年的穩(wěn)定運行,VAX小型機已經(jīng)遠遠超過其設計的生命周期,并且VAX小型機廠商DEC公司已經(jīng)被并購無法繼續(xù)提供服務,其備品備件已經(jīng)很難從市面上找到,Onspec實時數(shù)據(jù)庫廠商也已經(jīng)停止提供服務,一旦這個專用系統(tǒng)出現(xiàn)災難性故障,一時很難用其他平臺來替代予以恢復。因此為了確保不影響今后生產(chǎn),2011年工廠利用1#閃速爐冷修時機針對一系統(tǒng)閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)進行了更新改造,主要內(nèi)容是采用先進成熟、穩(wěn)定可靠的最新計算機技術,重新構建一套適合于一系統(tǒng)閃速爐工況的計算機優(yōu)化控制系統(tǒng),以在線控制并指導工藝操作人員進行閃速爐爐況的管理,從而達到閃速爐生產(chǎn)控制、工藝操作管理優(yōu)化的目的。
貴冶現(xiàn)有2座閃速爐銅冶煉系統(tǒng)(以下簡稱一系統(tǒng)和二系統(tǒng)),其閃速熔煉計算機在線優(yōu)化控制系統(tǒng)[1]是以日本東予式冶金數(shù)學模型為基礎而實現(xiàn)的。閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)主要功能是通過采集現(xiàn)場DCS控制系統(tǒng)、化驗分析設備數(shù)據(jù),利用所構建的閃速爐冶金數(shù)學模型計算相應的工藝風量、工藝氧量和燃料量操作參數(shù)并設定輸出給現(xiàn)場DCS控制系統(tǒng),從而使得閃速爐冰銅Cu品位、冰銅溫度和渣中鐵硅比Fe/SiO2控制參數(shù)達到目標值。
一系統(tǒng)閃速爐計算機在線優(yōu)化控制系統(tǒng)[2]是1978年隨江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠全套引進日本住友金屬礦山的閃速爐煉銅工藝同時引進的技術和裝備。1994年成功完成了對該套引進閃速熔煉數(shù)模控制系統(tǒng)的更新改造。與引進的原系統(tǒng)比較有下列進步:仍然采用小型計算機群集軟、硬件系統(tǒng),確保系統(tǒng)軟件和冶金數(shù)模控制應用軟件的運行平臺穩(wěn)定可靠;采用的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和FDDI光纖網(wǎng)絡技術達到20世紀90年代初期的世界先進水平;控制系統(tǒng)結構采用小型計算機群集服務器與工廠局域網(wǎng)絡和DCS集散控制系統(tǒng)構成;冶金數(shù)??刂茟密浖鶕?jù)工廠的實際生產(chǎn)經(jīng)驗進行了修改和調(diào)整,在這個平臺上實現(xiàn)了操作和控制參數(shù)的“貴冶化”;實現(xiàn)了管理信息系統(tǒng)和過程控制系統(tǒng)的一體化,擴大了計算機信息處理的范圍和實現(xiàn)資源共享的目標。
二系統(tǒng)閃速爐計算機在線優(yōu)化控制系統(tǒng)[3]是在一系統(tǒng)原有引進東予式冶金數(shù)模模型機理的基礎上,結合二系統(tǒng)新30萬t閃速爐的生產(chǎn)工藝,采用了全新的設計方法、設計理念和技術開發(fā)手段,在冶金計算模型方面和功能方面都做了較大改進。例如:各配料倉物料可靈活放置;支持三種新增不定物料的處理;考慮了中央氧油燒嘴、風動溜槽和沉淀池鹽化氧等新工藝設計對冶金模型的影響;改進了多套制氧機協(xié)同供氧分配處理機制;取消了自動升降料過程中風、氧和油設定的自動鎖定等。該系統(tǒng)采用了面向?qū)ο蟮脑O計方法來進行重新設計與構建,采用SUN小型機群集+Solaris操作系統(tǒng)+OSI PI實時數(shù)據(jù)庫+PC機Windows XP作為整個系統(tǒng)的基礎平臺,充分結合了SUN小型機穩(wěn)定可靠、安全高效的特點和PC機Windows XP操作維護方便、界面美觀等的特點。
本次更新改造的目標是為貴冶一系統(tǒng)閃速爐建立一套穩(wěn)定可靠的在線運行優(yōu)化控制系統(tǒng),使之能夠完成對一系統(tǒng)閃速爐生產(chǎn)過程的在線控制,使所產(chǎn)出的冰銅Cu品位、冰銅溫度以及渣中鐵硅比Fe/SiO2達到目標值,從而使得爐況、冰銅品質(zhì)穩(wěn)定,達到優(yōu)化控制的目的。在整個系統(tǒng)的設計中融合了二系統(tǒng)閃速爐計算機在線優(yōu)化控制系統(tǒng)的設計理念,并結合一系統(tǒng)閃速爐過去以往的操作習慣來設計,綜合考慮以下幾方面的因素:先進性與成熟性、開放性與可擴充性、經(jīng)濟性和實用性以及可繼承性,以實現(xiàn)當前需求為目標,并能最大程度滿足未來生產(chǎn)和工藝條件不斷變化發(fā)展的需要。
(1)一系統(tǒng)閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)在系統(tǒng)平臺和應用架構方面跟二系統(tǒng)類似,主要區(qū)別是其小型機群集系統(tǒng)采用了不同的硬件和軟件,WEB瀏覽和操作功能則由單獨設立的WEB服務器實現(xiàn)。其最新改造后的系統(tǒng)架構如圖1所示。
圖1 一系統(tǒng)閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)架構圖
(2)仍然采用了面向?qū)ο蟮脑O計方法來進行重新設計與構建,采用IBM小型機群集+AIX6操作系統(tǒng)+OSI PI實時數(shù)據(jù)庫+PC機Windows XP作為整個系統(tǒng)的基礎平臺,充分結合了IBM小型機穩(wěn)定可靠、安全高效的特點和PC機Windows XP操作維護方便、界面美觀等的特點。
(3)在優(yōu)化控制功能方面較二系統(tǒng)又有了較大改進和擴充:將參與控制計算的物料元素成分從6種擴充到12種,并對物料物相擴充預留接口,便于今后處理微量元素;冶金數(shù)學模型計算兼容支持多種燃料 (主要是重油和天然氣等);將沉淀池鹽化風的影響考慮并引入了沉淀池冶金數(shù)模計算;信息報表以實時顯示為主兼顧打印,既能節(jié)省耗材也便于維護管理;對人機交互界面的使用功能和響應性能進行了各方面優(yōu)化,提高了操作使用的效率。
(4)一系統(tǒng)閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)改造的實施方案是保留系統(tǒng)原有的主機房及通訊光纜,但是必須將原機房的各種設備撤出;利用一系統(tǒng)閃速爐35天冷修作業(yè)期間,要完成原機柜的拆除,新機柜的就位,電纜敷設、對接、調(diào)試及所有相關的工作;前期已經(jīng)按照軟件工程規(guī)范進行了用戶需求調(diào)研,系統(tǒng)概要設計,實時數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃和人機界面的性能優(yōu)化,并進行了系統(tǒng)詳細設計、軟件代碼開發(fā),以及離線單體測試等。最后將整個優(yōu)化控制系統(tǒng)安裝就位,對其所有功能進行在線聯(lián)機測試。
閃速熔煉工藝作為重有色金屬(銅、鎳、鉛等)提取的先進技術已被世界廣泛認同和采納,為適應“四高”新技術特點的冶金數(shù)模優(yōu)化控制技術仍在繼續(xù)研究中。筆者一直從事閃速熔煉冶金數(shù)模優(yōu)化控制系統(tǒng)實踐工作,對其未來的發(fā)展也有一些思考如后:
(1)完全多(控制和操作)變量的優(yōu)化控制模型。
在閃速爐冶金數(shù)模中對冰銅Cu品位、冰銅溫度等已經(jīng)采用了多變量前饋-反饋控制技術,而對渣中鐵硅比Fe/SiO2采用的是單變量前饋-反饋控制技術。今后為適應閃速煉鉛和閃速吹煉等工藝需要對閃速爐渣也可采用多變量前饋-反饋控制技術。例如基輔賽特閃速煉鉛爐和肯尼科特閃速吹煉爐就使用了石英和石灰等至少兩種熔劑來控制其爐渣中的參數(shù)。完全多(控制和操作)變量優(yōu)化控制模型流程如圖2所示:
圖2 閃速爐優(yōu)化控制數(shù)學模型流程圖
(2)擴充多元素和物相的優(yōu)化控制模型。
現(xiàn)有控制模型建立年份久遠,列入模型計算的各物料成分主要元素和物相較少(主要是Cu,F(xiàn)e,S,SiO2等),隨著原料成分日益復雜,雜質(zhì)含量上升,導致現(xiàn)有控制模型計算精度降低,隨之帶來爐況不穩(wěn)定。因此應根據(jù)需要增加相應元素和物相來重新構建閃速爐冶金數(shù)學模型系統(tǒng)(主要是Pb,Zn,As,Al2O3等)。在這次系統(tǒng)改造中已經(jīng)為此預留了擴充接口。
(3)兼容多種燃料并用的優(yōu)化控制模型。
閃速熔煉工藝所使用的能源一直以來主要是采用重油,目前為了適應節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等需要已經(jīng)引入使用天然氣等清潔能源。因此閃速熔煉優(yōu)化控制模型要能兼容使用多種燃料,同時也可以考慮摻入焦粉所帶來的影響。本次系統(tǒng)更新改造已經(jīng)為貴冶后續(xù)的天然氣改造工程做好了對接準備。
(4)開發(fā)更多應用功能的優(yōu)化控制模型。
隨著貴冶閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)的不斷更新改造,其系統(tǒng)軟硬件平臺也不斷采用著當今流行的多種平臺和各種先進技術。在此基礎上也就可以實現(xiàn)更多實用功能,比如有了海量實時和歷史數(shù)據(jù)庫就可以進行配料配方的存儲管理,以及具有增值應用特點的統(tǒng)計過程控制SPC和統(tǒng)計質(zhì)量控制SQC等等。
江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐優(yōu)化控制系統(tǒng)自1978年隨閃速爐工藝設備成套引進投入運行到1994年10月,系統(tǒng)未出現(xiàn)過引起閃速爐停產(chǎn)的重大事故;而自1994年對其首次更新改造后投入一直可靠穩(wěn)定運行至2011年底,未發(fā)生引起閃速爐停產(chǎn)的重大事故。自2011年6月開始再次對其進行了更新改造,于2011年12月與閃速爐冷修期間重新構建的現(xiàn)場DCS控制系統(tǒng)同步投入在線運行,目前整個系統(tǒng)各項性能指標較改造前均有較大提高。有力地確保了一系統(tǒng)閃速爐冷修后作業(yè)較快恢復穩(wěn)定、繼續(xù)維持較高產(chǎn)量和質(zhì)量。其年修前后主要技術經(jīng)濟指標見表1。
表1 一系統(tǒng)閃速爐主要技術經(jīng)濟指標
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