黃聲銘
(廣東國華臺山電廠,廣東臺山529228)
廣東臺山電廠1000MW級機組鍋爐為上海鍋爐廠有限責任公司生產(chǎn)的3091t/h超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動噴嘴調(diào)溫、平衡通風、全鋼架懸吊結構、露天布置、采用機械刮板撈渣機固態(tài)排渣的鍋爐。爐后尾部上部有單臺SCR脫硝反應裝置,下部布置兩臺轉(zhuǎn)子直徑為φ16370mm的三分倉容克式空氣預熱器。
風煙系統(tǒng)為平衡通風燃燒系統(tǒng),配有二臺動葉可調(diào)軸流式送風機、二臺靜葉可調(diào)軸流式引風機、二臺動葉可調(diào)軸流式一次風機及二臺離心密封風機,運行期間,空氣正壓送入爐膛,煙氣負壓排出爐膛。在送風機后、空預器前冷風管上沒有安裝聯(lián)絡風道,空預器出口設有平衡入爐二次風壓的聯(lián)絡風道;在引風機入口、電除塵出口煙氣管道沒有安裝聯(lián)絡風道,尾部煙氣經(jīng)空預器、除塵器后送至引風機煙道。
機組快速切負荷RUNBACK(簡稱RB)功能,是指在汽機及鍋爐側重要輔機發(fā)生故障而跳閘的情況下機組快速降低負荷以適應機組出力的需要、確保安全穩(wěn)定運行的一種手段。
機組共設有磨煤機RB、送風機RB、引風機RB、一次風機RB、空預器RB、給水泵RB和停機不停爐RB共7種RB功能。
RB邏輯主要包括RB信號產(chǎn)生回路、負荷變化回路、RB速率回路、RB動作回路和RB復位等。
1.1.1 RB觸發(fā)條件
負荷大于500MW時,給水控制投自動,RB功能才有效。
1.1.2 負荷變化
兩臺送風機運行時,一臺送風機跳閘,RB動作,鍋爐主控輸出降至50%左右,RB目標負荷降至500MW,負荷變化率1000MW/min。
1.1.3 聯(lián)鎖及超馳動作過程
鍋爐主控切換至手動跟蹤狀態(tài),跟蹤RB指令;停止熱值校正;RB后,關減溫水調(diào)節(jié)門;引風機靜葉超馳開到75%再自動參與調(diào)節(jié),其靜葉上限為85%;送風機動葉超馳開到85%再自動參與調(diào)節(jié),其動葉上限為90%。
1.1.4 FSSS跳磨順序
送風機跳閘RB工況發(fā)生后,B磨煤機運行時,磨煤機跳閘順序為:A-F-E,最終保留三臺磨煤機運行;B磨煤機不運行時,磨煤機跳閘順序為:AC,最終保留三臺磨煤機運行。跳閘磨煤機間隔時間為10s。
1.1.5 主汽壓控制
RB動作時,鍋爐主控切手動,汽機切換到壓力調(diào)節(jié)方式,RB動作4秒內(nèi)壓力設定值跟蹤實際壓力,4秒后按滑壓曲線滑壓運行,壓力下降的速率為1MPa/min。
1.1.6 RB復位方式
當實際功率與RB目標負荷差值小于2%時,RB自動復位;鍋爐滅火復位RB;RB發(fā)生7分鐘后,限速后主蒸汽壓力設定值和滑壓曲線壓力設定值偏差小于0.2MPa。
為了提高RB試驗的成功率,在RB試驗前需要對相關系統(tǒng)/設備的軟、硬件方面的條件進行逐一確認,制定一旦試驗失敗所應該采取的應對策略。
(1)對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)和RB邏輯進行最終確認,包括對控制系統(tǒng)邏輯進行檢查及修改,對相關信號定值進行核實及設置。
(2)對現(xiàn)場的變送器信號、位置反饋信號、設備狀態(tài)信號進行檢查確認,試驗前確認對現(xiàn)場進行模擬的信號已全部恢復。
(3)確認輔機的性能及出力,送風機、引風機、一次風機出力與電流的對應關系,正確設置送風機、引風機、一次風機的最大出力限制,防止RB過程中因風機的電機過電流跳閘而觸發(fā)MFT。
(4)確認模擬量調(diào)節(jié)性能,對模擬量調(diào)節(jié)控制回路進行必要的擾動試驗,如為了防止爐膛壓力波動過大,RB試驗前,要進行較大幅值的爐膛壓力擾動試驗,保證爐膛壓力調(diào)節(jié)回路的調(diào)節(jié)品質(zhì)良好,確認爐膛壓力保護已投入。
(5)制定運行人員手動進行干預的基本原則,防止給水流量低MFT、總風量低MFT、主汽溫度或再熱汽溫大幅度波動引起汽輪機應力大跳閘、爐膛負壓高或低MFT。
重要輔機故障跳閘而使機組出力受到限制時,鍋爐主控輸出自動按一定的速率減少,直到鍋爐主控輸出等于相應設備RB目標負荷的對應值。
(1)送風機RB觸發(fā)后根據(jù)相應的RB目標負荷切除燃料。
(2)在沒有人為干預的情況下,機組參數(shù)能夠控制穩(wěn)定,不會出現(xiàn)參數(shù)異?;蛭<皺C組安全的情況,經(jīng)受住RB對機組自動控制系統(tǒng)性能和功能的強烈考驗。
送風機的跳閘不僅影響到運行側風組的正常工作,給爐膛負壓的調(diào)節(jié)帶來風險,還會波及制粉系統(tǒng)的燃燒及主蒸汽溫度的變化,因此需要有相應的應對措施來盡最大可能地維持機組的穩(wěn)定運行。
(1)在運行的送、引風機喘振,將喘振風機的控制切至手動,手動降低其出力并使其不再喘振。
(2)磨煤機跳閘后燃燒不穩(wěn),投入適當油槍助燃,注意中間點溫度的變化及趨勢,防止超溫。
(3)跳磨后一次風機喘振,磨煤機跳閘聯(lián)鎖關閉出口門致使一次風壓大幅升高,及時對一次風壓進行調(diào)整,保證熱一次風壓母管壓力在適當范圍內(nèi)運行。
(4)爐膛壓力波動超過±2000Pa,退出爐膛壓力自動,手動恢復爐膛壓力,注意風機電流不得超限和防止風機喘振。
(5)RB過程中中間點溫度達到報警值,運行人員手動調(diào)整給水流量,如無法維持給水流量在跳閘值以上,可將機組轉(zhuǎn)濕態(tài)運行。
(6)主汽溫超過610℃或低于560℃,運行人員將給水控制切手動,手動恢復汽溫。如主汽溫度高,開啟減溫水調(diào)門時,應加強給水流量的監(jiān)視,防止因減溫水流量增大而造成省煤器前給水流量低。
(7)汽溫10分鐘內(nèi)下降超過50℃,手動打閘汽輪機,防止應力大損壞汽輪機。
A送風機跳閘后,RB正常觸發(fā),引風機B超馳開到85%,造成電流高達1020A過流,運行將引風機切到手動,送風機和燃料主控自動聯(lián)鎖切到手動。燃料主控切手動后造成燃料停留在240t/h位置不再降低,但鍋爐主控仍然繼續(xù)按RB的目標降到50%,造成煤水靜態(tài)失衡。給水系統(tǒng)的焓值控制在RB發(fā)生時是不參與調(diào)節(jié)的,完全依靠煤水的靜態(tài)平衡來維持煤水比。由于煤水靜態(tài)失衡,而焓值又不參與控制,最終造成鍋爐中間點溫度高而觸發(fā)MFT。
圖1 送風機A的RB試驗記錄曲線
送風機跳閘后,機組的運行工況發(fā)生劇烈變化,主要的參數(shù)在調(diào)節(jié)過程中出現(xiàn)超調(diào),最終導致機組MFT。
(1)送風機RB跳閘兩臺磨煤機后,發(fā)現(xiàn)一次風壓偏高,一次風機有發(fā)生喘振的風險。
(2)RB過程中二次風箱壓力調(diào)節(jié)手操器切強制手動,二次風箱壓力需要手動進行調(diào)節(jié)。
(3)RB過程中,運行通過改變給水流量設定值偏置的方法干預給水控制,但由于干預的幅度較大、上下行頻繁設置給水偏置,造成給水控制跟蹤不上,產(chǎn)生大幅度的波動。RB時焓值調(diào)節(jié)器沒有作用,調(diào)節(jié)器輸出范圍過窄,無法在異常工況下對給水流量進行有效的調(diào)節(jié)。
(4)引風機出力到達極限,爐膛壓力保持正壓。
(5)汽機跳閘,高旁減壓閥快開后手動關閉,高旁閥后溫度高過設定值,高旁減溫水調(diào)節(jié)閥開大,而高旁減溫水速關閥不開,此時在高旁減溫水管道積有大量冷水,若此時打開高旁減壓閥,因高旁減溫水調(diào)節(jié)閥在較大開度,高旁減溫水速關閥自動聯(lián)開,將可能造成水沖擊。
(6)機組RB期間,減溫水調(diào)門閉鎖開啟,時間過長極容易造成超溫。
(7)爐膛壓力高或低時,送風機閉鎖回路控制效果不明顯。
(8)兩臺送風機自動退出后,燃料主控退自動,燃料量不能跟隨燃料指令繼續(xù)往下減,燃料量指令與燃料量偏差40t/h左右,而給水流量隨鍋爐主控指令繼續(xù)減水,煤水失衡一段時間,中間點溫度超溫,等到發(fā)現(xiàn)時運行手動打掉兩臺磨干預已經(jīng)來不及,MFT發(fā)水冷壁保護首出。
送風機RB觸發(fā)MFT,從邏輯自動調(diào)節(jié)品質(zhì),風機最大出力,參數(shù)、定值設置,運行操作等方面進行分析。
(1)邏輯自動調(diào)節(jié):觀察過程曲線,B引風機退出自動聯(lián)鎖,退出B送風機自動,燃料主控聯(lián)鎖退出自動后,燃料量不再按預定燃料量指令減少煤量;RB過程中引風機開度達上限閉鎖負荷增,閉鎖焓值PID上下限輸出,且焓值調(diào)節(jié)響應慢。
(2)超馳回路設計:送、引風機RB時,引風機的超馳回路設計不太合適,將超馳目標自動跟蹤引風機的出力上限,沒有區(qū)分動態(tài)超馳與穩(wěn)態(tài)最大出力的區(qū)別,且超馳速率過快。超馳回路設計的初衷是為了解決被調(diào)量劇烈變化時,為防止PID的調(diào)節(jié)無法穩(wěn)定,提前快速預判性進行部分單向調(diào)節(jié),減輕隨后PID正常調(diào)節(jié)的困難,達到快速穩(wěn)定被調(diào)量的目的;因為超馳是單向開環(huán)調(diào)節(jié),因此超馳目標的處理必須合理,超馳調(diào)節(jié)應避免被調(diào)量越限跳閘即可,隨后的調(diào)節(jié)交給PID進行正常的閉環(huán)調(diào)節(jié),切不可希望通過超馳調(diào)節(jié)使被調(diào)量一次到位。由于超馳目標的處理不合適、超馳速率過大,導致引風機大幅過電流,被迫退出負壓自動及送風自動。
(3)參數(shù)、定值設置:B引風機超弛開度至85%,開速率3%/s,速率太快導致714A電流超限閉鎖開信號沒有起到作用。焓值校正輸出上下限為±300t/h的給水流量,調(diào)節(jié)幅度太小且速率較慢,RB過程中失去調(diào)節(jié)作用。
(4)現(xiàn)場人員沒有注意到煤量未減到預定目標值,而給水流量按照鍋爐主控正常減少。當發(fā)現(xiàn)過熱度迅速上升時進行加水干預,由于兩臺給水泵再循環(huán)閥自動開到50%影響到給水泵加水且焓值PID上下限閉鎖焓值調(diào)節(jié)器輸出,導致給水指令無法有效調(diào)節(jié),最終導致分配集箱溫度過高觸發(fā) MFT保護。
(5)由于汽機主汽調(diào)門過關,達到16%,影響給水泵加水能力。
通過送風機A的RB試驗,MFT后對事故原因的分析及系統(tǒng)邏輯的討論,對相關部分RB邏輯進行優(yōu)化。
(1)為了防止一次風機喘振,當磨煤機停運關閉出口擋板時,一次風壓力調(diào)節(jié)PID預關一定值,跳一臺磨時預關一次風機動葉3%,兩臺磨預關6%,防止壓力升高引起喘振。當熱一次風母管壓力大于13.5kPa時,閉鎖一次風機動葉增,防止喘振。
(2)為了更好地控制二次風箱的壓力,有利于鍋爐的穩(wěn)定燃燒及風量的控制,原邏輯修改為RB條件觸發(fā)時二次風箱壓力調(diào)節(jié)手操器不退自動。
(3)RB過程中給水控制跟蹤不上運行的干預,造成給水控制的波動,除了干預不是很恰當外,主要原因是給水流量控制的流量信號有16秒的濾波,在RB過程以及大幅度頻繁改變給水流量設定時,控制采用的給水流量信號嚴重滯后于實際的給水流量信號。為此,完善給水控制:RB時,給水流量調(diào)節(jié)用的給水流量信號的濾波時間由16秒自動改為3秒,使控制用的給水流量信號能夠迅速反映實際給水流量的變化,便于給水控制的快速控制。RB結束后,自動恢復為16秒,不影響非RB工況下的給水控制;RB發(fā)生后,增加焓值調(diào)節(jié)前饋輸出量校正回路,使RB過程中焓值控制參與給水的控制,維持煤水的平衡;RB發(fā)生后,自動將給水焓值調(diào)節(jié)器輸出范圍由±300t/h修改為±500t/h,便于焓值參與RB過程的給水控制,待RB結束后無擾切換為±300t/h。
(4)引風機超馳信號越限,指令變化速率過快,與風機的性能及出力不相吻合。引風機邏輯修改為:引風機RB超馳高限由85%改為75%,避免出現(xiàn)引風機過電流;送風機、引風機、空預器RB時,當爐膛壓力高于300Pa,引風機電流小于714A,且相應引風機運行時,超馳指令以1.5%/s速率向目標值75%提升引風機出力,防止出現(xiàn)風機電流過流。
(5)高旁減溫水的邏輯為高旁減溫水速關閥跟蹤高旁減壓閥開度反饋,不與減溫水調(diào)閥跟蹤,當減壓閥與減溫水調(diào)閥不相匹配時容易造成水沖擊。邏輯改為:高旁減溫水速關閥跟蹤高旁減溫水調(diào)節(jié)閥反饋。
(6)RB至減溫水門信號由長指令改為脈沖信號,RB動作后發(fā)30秒脈沖關減溫水門,30秒后由運行人員手動操作。
(7)爐膛壓力超過一定范圍時,閉鎖送風機向有可能進一步擴大超限范圍的方向動作,在保證最低送風量的前提下,提高爐膛的負壓安全系數(shù),同時也可以降低引風機的出力。邏輯修改為:爐膛壓力高于500Pa時,送風機動葉閉鎖增;爐膛壓力低于-500Pa時,送風機動葉閉鎖減。
(8)為了防止類似的送風機手動后,燃料無法自動減少的情況發(fā)生。邏輯修改為:RB發(fā)生后,屏蔽燃料主控切至手動邏輯,讓燃料量指令跟隨鍋爐主控變化;RB發(fā)生后25秒內(nèi),閉鎖燃料調(diào)節(jié)器增加功能,防止燃料的反調(diào)作用。
通過對送風機RB試驗失敗的分析、送風機RB邏輯的優(yōu)化,基于送、引風機沒有聯(lián)絡擋板,且送、引風機RB過程及聯(lián)鎖動作結果一致,直接進行B引風機跳閘 RB試驗。RB發(fā)生后,鍋爐指令以1000MW/min的速率下降到500MW,實際給煤量由348t/h迅速下降到209t/h,給水流量由2708t/h迅速下降到1530t/h,A側主汽溫由597.5℃下降到573.7℃,B側主汽溫由597.7℃下降到573.7℃;A側再熱汽溫由596.9℃下降到554.8℃,B側再熱汽溫由 598.2℃下降到 556.3℃;爐膛壓力最低 -271Pa,最高687Pa,引風機RB取得預期效果。
圖2 引風機B的RB試驗記錄曲線
通過送風機RB試驗,對RB控制回路進行優(yōu)化調(diào)整,特別是對燃料及給水控制回路的優(yōu)化,使得后續(xù)的RB試驗得以成功。在RB過程中,各主要參數(shù)能夠控制穩(wěn)定;在沒有人為干預的情況下,沒有出現(xiàn)參數(shù)異?;蛭<皺C組安全的情況,為機組長周期安全穩(wěn)定運行奠定了堅實基礎。
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