張燎源,周頌東,何力,孟曉宇,胡斌
單軸雙涵壓氣機試驗器調(diào)臺試驗技術(shù)
張燎源,周頌東,何力,孟曉宇,胡斌
(中航工業(yè)航空動力機械研究所,湖南株洲412002)
為給8 000 kW以下功率等級的風(fēng)扇/增壓級及壓氣機提供試驗研究平臺,自行設(shè)計并建成了一臺單軸雙涵壓氣機試驗器。本文就考核該試驗器能否滿足設(shè)計要求須采用的調(diào)試方法進行了系統(tǒng)介紹,對調(diào)試過程中遇到的技術(shù)問題及解決措施進行了有益探索,并對調(diào)試結(jié)果進行了分析與評估。調(diào)試試驗表明,該試驗器滿足設(shè)計要求,具備驗收條件。
壓氣機試驗器;雙涵道;設(shè)備調(diào)試;驗收
風(fēng)扇/壓氣機是燃氣渦輪發(fā)動機的重要部件,技術(shù)含量高、設(shè)計難度大,常成為阻礙發(fā)動機研制成功的關(guān)鍵部件[1]。目前,用計算方法還難以準(zhǔn)確預(yù)估其氣動性能及機械動力特性,仍需采用試驗的方法進行驗證和評估[2~4]。世界各航空發(fā)動機強國都十分重視發(fā)展試驗研究設(shè)備,美、英、俄等國早在上世紀70年代就建成了風(fēng)扇試驗臺,為各自的發(fā)動機研制提供了強有力的技術(shù)支撐[5,6]。為給8 000 kW以下功率等級的風(fēng)扇/增壓級及壓氣機提供試驗研究平臺,中航工業(yè)航空動力機械研究所自行設(shè)計并建成了一臺單軸雙涵壓氣機試驗器。由于設(shè)計時進行了充分論證和調(diào)研,因此其在動力特性、機械性能及操控性等方面都具有較高的水平。目前,該試驗器已完成驗收前的各項調(diào)試試驗。本文重點就考核雙涵壓氣機試驗器性能須采用的調(diào)試方法進行介紹,對調(diào)試過程中遇到的技術(shù)問題及解決措施進行分析、探討。
2.1 主要技術(shù)指標(biāo)
(1)動力功率等級達8 000 kW;
(2)高轉(zhuǎn)速,滿足在研風(fēng)扇/增壓級及高壓壓氣機的試驗需求;
(3)大流量,最大進口總流量達120 kg/s;
(4)允許排氣壓力達2.0 MPa,允許排氣溫度達600℃;
(5)雙向旋轉(zhuǎn)。
2.2 結(jié)構(gòu)形式及功能
試驗器為開式循環(huán)壓氣機試驗器,主體采用“一”字形布局,排氣先側(cè)向再轉(zhuǎn)向與設(shè)備主體平行的方向向后排出,見圖1。試驗器由動力、進氣系統(tǒng)、排氣部分、傳動部分、滑油系統(tǒng)、空氣系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、測試系統(tǒng)、軸向力自動平衡系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)等組成。試驗器可測取8 000 kW以下功率等級單軸雙涵風(fēng)扇/增壓級及單軸單涵壓氣機的總性能、級性能,可進行風(fēng)扇/增壓級及單軸單涵壓氣機的進口流場畸變試驗,還可進行葉片角度調(diào)節(jié)、機匣處理、風(fēng)扇輪盤和葉片應(yīng)力測量、風(fēng)扇轉(zhuǎn)子葉片光纖顫振測量等的試驗研究。
圖1 試驗器主體結(jié)構(gòu)Fig.1 The structure of the test rig
2.3 設(shè)備特點
(1)動力由交流變頻電機提供。采用變頻調(diào)速器調(diào)速,精度高達0.5‰、轉(zhuǎn)速平穩(wěn),可正、反轉(zhuǎn),可實現(xiàn)低工況壓氣機性能錄取。
(2)控制系統(tǒng)具有完善的保護功能。具有超轉(zhuǎn)、超扭、緊急停機等保護功能。
(3)采用高精度數(shù)采系統(tǒng),屏幕實時顯示,直觀。
(4)排氣節(jié)流采用旋轉(zhuǎn)圓環(huán)式節(jié)流裝置,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,對壓氣機出口流場影響小。
(5)風(fēng)扇/壓氣機出口氣流依次通過雙涵排氣機匣、旋轉(zhuǎn)圓環(huán)式節(jié)流裝置、排氣收集器、排氣管路向外排出,排氣收集器不承受氣流壓力,因而可采用工藝相對簡單的鈑金焊接件制作。
(6)壓氣機出口至旋轉(zhuǎn)圓環(huán)式節(jié)流裝置前的排氣容腔和整機燃燒室容腔相近,保證壓氣機的喘點錄取精度和整機接近。
(7)雙涵排氣機匣內(nèi)安裝傳動軸,其支撐采用軸向預(yù)緊裝置防止軸承輕載打滑,同時采用帶隔熱措施的潤滑油路設(shè)計,保證軸承運行安全可靠。
首先對各系統(tǒng)單獨進行靜態(tài)調(diào)試,確保各系統(tǒng)能長時間穩(wěn)定工作,運行性能滿足設(shè)計要求;其次對設(shè)備進行空載運轉(zhuǎn)調(diào)試,確保設(shè)備在設(shè)計轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的振動在限制值內(nèi),不會出現(xiàn)臨界;最后進行帶負載聯(lián)合調(diào)試,確保設(shè)備帶載運行的振動特性、動力特性滿足設(shè)計要求,控制系統(tǒng)能準(zhǔn)確控制設(shè)備及調(diào)試件的工作狀態(tài),各輔助系統(tǒng)能長時間正常、可靠運行,各保護功能控制有效[7]。
3.1 系統(tǒng)靜態(tài)調(diào)試
(1)進、排氣管路密封性檢查
在試驗器進、排氣部分安裝完成后,進行了管路密封性檢查。目的是確保進、排氣管路不漏氣,保證流量測量的準(zhǔn)確性[8]。檢查結(jié)果表明,進、排氣管路密封性滿足設(shè)計要求。
(2)滑油系統(tǒng)調(diào)試
滑油系統(tǒng)是一個比較重要的系統(tǒng),其故障率約占試驗器故障的20%,日常維護工作量約為總維護量的40%。
滑油系統(tǒng)安裝完成后,先進行打泵循環(huán)檢漏。管路無滲漏后,連續(xù)打泵循環(huán)1 h以上。接著清洗供、回油油濾,對接設(shè)備供、回油管路,調(diào)整供油壓力至要求范圍后,運轉(zhuǎn)1 h,系統(tǒng)工作正常,管路無滲漏,滿足設(shè)計要求。
(3)電氣系統(tǒng)聯(lián)鎖關(guān)系檢查
電氣系統(tǒng)控制著滑油系統(tǒng)、動力、軸向力平衡系統(tǒng)、快速退喘電磁閥等用電設(shè)備,這些設(shè)備的啟動遵循著嚴格的聯(lián)鎖關(guān)系,不能搞混。
滑油系統(tǒng)與動力之間聯(lián)鎖關(guān)系的開機順序為:先開電機、增速器、測扭器,以及試驗件與轉(zhuǎn)接段的回油泵、供油泵,然后才能啟動主電機;停機順序為:主電機轉(zhuǎn)速回零,才能關(guān)電機、增速器、測扭器,以及試驗件與轉(zhuǎn)接段的供油泵、回油泵。經(jīng)檢查,滑油系統(tǒng)與動力之間的聯(lián)鎖關(guān)系符合試驗要求。
快速退喘電磁閥與軸向力平衡系統(tǒng)的聯(lián)鎖關(guān)系為:快速退喘電磁閥關(guān)閉時,軸向力平衡輔路電動調(diào)節(jié)閥能開啟;快速退喘電磁閥開啟時,軸向力平衡輔路電動調(diào)節(jié)閥馬上關(guān)閉。經(jīng)通電檢查,其聯(lián)鎖關(guān)系正確,符合試驗要求。
(4)壓縮空氣系統(tǒng)調(diào)試
壓縮空氣系統(tǒng)給壓氣機軸向力調(diào)節(jié)提供氣源。壓縮空氣系統(tǒng)安裝后進行了打壓和管路清吹,打壓最高壓力為0.7 MPa,管路、閥門無漏氣現(xiàn)象;在壓縮空氣壓力為0.2 MPa下進行1 h的清吹,無異物吹出。壓縮空氣系統(tǒng)滿足設(shè)計要求。
(5)測試系統(tǒng)調(diào)試
測試系統(tǒng)安裝后,分別進行了采集軟件、作圖軟件、數(shù)據(jù)顯示、虛擬儀表顯示、報警、振動及動態(tài)示波軟件的調(diào)試[9,10],各功能正常;模擬輸入溫度、壓力、流量、轉(zhuǎn)速和振動信號,檢查數(shù)采系統(tǒng)的采集情況,各參數(shù)值均顯示正常。
(6)進氣節(jié)氣門、排氣節(jié)流裝置及快速退喘電磁閥調(diào)試
進氣節(jié)氣門和內(nèi)外涵旋轉(zhuǎn)圓環(huán)式排氣節(jié)流裝置安裝固定、接線完成后,進行了現(xiàn)場通電靜態(tài)調(diào)試。進氣節(jié)氣門開、關(guān)靈活自如,開關(guān)顯示位置與實際一致,滿足設(shè)計要求。內(nèi)外涵旋轉(zhuǎn)圓環(huán)式排氣節(jié)流裝置在開、關(guān)時,因傳動環(huán)剛性不夠,在轉(zhuǎn)動時變形,造成電動執(zhí)行機構(gòu)齒輪與傳動環(huán)齒條嚙合不上。通過增加傳動環(huán)剛性,解決了這一問題。
快速退喘電磁閥安裝及接線完成后,進行了現(xiàn)場靜態(tài)調(diào)試。快速退喘電磁閥開、關(guān)動作及時到位,無滯后或卡死現(xiàn)象,滿足設(shè)計要求。
3.2 設(shè)備空載運轉(zhuǎn)調(diào)試
設(shè)備空載運轉(zhuǎn)調(diào)試,是檢查與轉(zhuǎn)動有關(guān)的各系統(tǒng)功能能否滿足設(shè)計要求,檢查設(shè)備(除試驗件外)各轉(zhuǎn)動部件的機械性能和動力特性,并采取多種調(diào)試手段使試驗器各系統(tǒng)運行協(xié)調(diào)、可靠,滿足設(shè)計要求。
采取逐級運轉(zhuǎn)調(diào)試方式,即首先進行電機帶增速箱的空載運轉(zhuǎn)調(diào)試[8],待增速箱運轉(zhuǎn)達到設(shè)計要求后,再連接測扭器及轉(zhuǎn)接軸進行空載運轉(zhuǎn)調(diào)試。
連接電機與增速箱間的聯(lián)軸器,設(shè)定變頻器運行參數(shù),連接測試系統(tǒng),啟動冷卻水系統(tǒng)及滑油系統(tǒng),最后啟動主電機。主電機按100~200 r/min的轉(zhuǎn)速臺階逐步增加,直至設(shè)計轉(zhuǎn)速。
圖2所示為增速箱輸入輸出端振動值隨轉(zhuǎn)速的變化。從圖中看,增速箱輸入輸出端的振動值隨轉(zhuǎn)速的增加而增大,在最高工作轉(zhuǎn)速下為最高,水平位置振動值達10.8 mm/s,超過7.1 mm/s的振動限制值;其它位置的振動值在限制范圍內(nèi)。對增速箱最高工作轉(zhuǎn)速下的振動進行頻譜分析(見圖3),可知對應(yīng)增速箱輸入軸和中間軸的轉(zhuǎn)速基頻幅值都很大,其它頻率成分幅值很小,初步認為振動可能與增速箱的軸系不平衡量、軸系的支撐聯(lián)結(jié)等因素有關(guān)。
圖2 增速箱振動隨轉(zhuǎn)速的變化Fig.2 Variation of gearbox vibration with rotating speed
圖3 增速箱在最高轉(zhuǎn)速下的振動頻譜分析Fig.3 Spectrum analysis of gearbox at maximal rotating speed
圖4為空載運行測扭器振動情況。從圖中看,測扭器的振動在0.9轉(zhuǎn)速以下都很小,峰值總量不大于3.5 mm/s。在0.9~1.0轉(zhuǎn)速,振動呈線性上升。在1.0轉(zhuǎn)速,輸入端水平位置振動最大,峰值總量達8.5mm/s,且輸入端振動比輸出端的大。頻譜分析測扭器振動,發(fā)現(xiàn)振動幅值較大的頻率成分為增速箱輸入軸和中間軸的轉(zhuǎn)速基頻。因此可認為,測扭器振動不是由自身引起,而是來自于上游設(shè)備的振動傳遞;測扭器振動沒有超出限制值,允許繼續(xù)運轉(zhuǎn)。
圖4 測扭器振動隨轉(zhuǎn)速的變化Fig.4 Variation of torquemeter vibration with rotating speed
3.3 設(shè)備帶負載聯(lián)合調(diào)試
帶負載聯(lián)合調(diào)試的目的,是檢驗設(shè)備帶負載運行的振動特性及動力特性是否滿足設(shè)計要求,各輔助系統(tǒng)能否長時間正常、可靠工作,控制系統(tǒng)各保護功能是否有效。
試驗器帶負載調(diào)試分機械運轉(zhuǎn)調(diào)試和特性試驗兩個階段。機械運轉(zhuǎn)調(diào)試的目的是把調(diào)臺試驗件逐步推至設(shè)計轉(zhuǎn)速并能長時間運轉(zhuǎn),試驗件及設(shè)備的振動在限制范圍內(nèi)并保持相對穩(wěn)定,以滿足特性試驗需要。特性試驗的目的是檢查設(shè)備能否準(zhǔn)確調(diào)節(jié)試驗件的工作狀態(tài),喘振時能否及時退喘,測試系統(tǒng)能否及時準(zhǔn)確錄取試驗件的工作點參數(shù)并以參數(shù)和圖形兩種方式顯示。
調(diào)臺試驗件為某型風(fēng)扇/增壓級試驗件,直接安裝在設(shè)備排氣段上,并通過排氣段上的定位圓柱面保證試驗件軸系與設(shè)備軸系間的同軸度。該試驗件在外單位已做過性能試驗,其結(jié)構(gòu)、強度和轉(zhuǎn)子動力特性已經(jīng)過試驗考核。選用其做調(diào)試,除了考核試驗臺性能外,還可以與外單位試驗結(jié)果對比。
圖5為調(diào)臺試驗件從低轉(zhuǎn)速升至設(shè)計轉(zhuǎn)速時的振動曲線。從圖中可以看出,試驗件在1.0轉(zhuǎn)速時振動最大,進口水平位置的振動值達16.7 mm/s,但沒有超出限制值范圍,滿足特性試驗要求。
圖6為某轉(zhuǎn)速下外涵節(jié)氣門全開時調(diào)臺試驗件的內(nèi)涵特性,其中橫坐標(biāo)以對應(yīng)此轉(zhuǎn)速設(shè)計流量的相對值表示。另外,由于試驗件在接近喘振時振動超過限制范圍,因安全原因沒錄取近喘點性能??梢?,兩單位試驗所得流量-壓比特性線基本重合,同一流量下壓比相差不超過0.5%;流量-效率特性線略有差異,靠近堵點時我所的效率略偏低,而靠近喘點時我所的效率略偏高,最大相差1.8%。初步分析認為,由于計算采用的是溫升效率,傳感器在溫升較小時相對誤差相對較大,這時效率重復(fù)性不好是正?,F(xiàn)象。總的來說,性能試驗結(jié)果基本符合要求。
圖5 試驗件振動隨轉(zhuǎn)速的變化Fig.5 Variation of fan&booster vibration with rotating speed
圖6 某轉(zhuǎn)速下外涵節(jié)氣門全開時試驗件的內(nèi)涵特性Fig.6 Comparison of the inner flow duct characteristics of the fan&booster at same rotating speed when bypass throttle is open
圖7為某轉(zhuǎn)速下試驗件的內(nèi)外涵特性。從圖中看,當(dāng)內(nèi)涵節(jié)氣門不變、外涵節(jié)氣門關(guān)小時,試驗件外涵特性與常規(guī)單涵壓氣機的性能規(guī)律一致,但此時內(nèi)涵特性完全不同,流量和壓比略有增加,效率略微下降;試驗件總流量降低。當(dāng)外涵節(jié)氣門不變、內(nèi)涵節(jié)氣門關(guān)小時,得到的內(nèi)涵特性與常規(guī)單涵壓氣機的一致,外涵流量和壓比略微增加,效率變化很小。
圖7 某轉(zhuǎn)速下試驗件的內(nèi)外涵特性Fig.7 The bypass flow duct and inner flow duct characteristics of the fan&booster at same rotating speed
設(shè)備保護功能檢查。超轉(zhuǎn):帶試驗件運行,設(shè)定超轉(zhuǎn)保護值為7 626 r/min,實際轉(zhuǎn)速為7 630 r/min(超轉(zhuǎn)0.05%)時電機自動緊急停車。超扭:帶試驗件運行,設(shè)定超扭保護值為23 000 N·m,實際扭矩為23 100 N·m(超扭0.4%)時電機自動緊急停車。緊急停機:電機帶負載從9 457 r/min(對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速809 r/min)下降至0的緊急停車時間為14 s,電機空載從10 532 r/min(對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速900 r/min)下降至0的緊急停車時間為46 s。
轉(zhuǎn)速精度檢查。電機空載運轉(zhuǎn)時,分別設(shè)定電機轉(zhuǎn)速為206 r/min和1 000 r/min,實際轉(zhuǎn)速波動分別在0.1 r/min和0.4 r/min內(nèi);電機帶負載運轉(zhuǎn)時,分別設(shè)定電機轉(zhuǎn)速為224 r/min和833 r/min,實際轉(zhuǎn)速波動分別在0.1 r/min和0.3 r/min內(nèi)。符合驗收要求。
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性檢查。負載轉(zhuǎn)矩變化時,要求0.1 s內(nèi)轉(zhuǎn)速超調(diào)量小于±0.2%F·S(F·S表示最大工作轉(zhuǎn)速),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定時間小于1 s。實際在錄取壓氣機特性時(在相同轉(zhuǎn)速下關(guān)排氣節(jié)氣門),轉(zhuǎn)速平穩(wěn),擺動很小(最大為6 r/min),擺動量最大為0.028%F·S,小于規(guī)定值,而且轉(zhuǎn)速很快恢復(fù)。
以上試驗表明:設(shè)備保護功能運行有效,變頻電機轉(zhuǎn)速精度及轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性較高,符合驗收要求。
本文系統(tǒng)地總結(jié)了對某單軸雙涵壓氣機試驗器進行考核所采用的調(diào)試技術(shù)。試驗器靜態(tài)調(diào)試表明,各系統(tǒng)工作正常。設(shè)備空載運轉(zhuǎn)調(diào)試時增速箱在高轉(zhuǎn)速狀態(tài)下振動偏大,并引發(fā)其下游設(shè)備振動,通過對其軸系進行檢查,排除了引起振動的因素,確保了設(shè)備安全、平穩(wěn)運行。設(shè)備帶負載聯(lián)合調(diào)試時,各系統(tǒng)能長時間可靠工作,設(shè)備的振動在限制范圍內(nèi),沒有出現(xiàn)臨界轉(zhuǎn)速,各保護功能運行有效,變頻電機轉(zhuǎn)速精度及穩(wěn)定性符合要求。而特性試驗表明,設(shè)備控制系統(tǒng)能正常調(diào)節(jié)試驗件的工作狀態(tài),所得結(jié)果與外單位試驗結(jié)果基本一致,可以進行驗收。本研究對類似試驗器的調(diào)試具有指導(dǎo)意義。
[1]陳懋章.風(fēng)扇/壓氣機技術(shù)發(fā)展和對今后工作的建議[J].航空動力學(xué)報,2002,17(1):1—15.
[2]陳懋章,劉寶杰.大涵道比渦扇發(fā)動機風(fēng)扇/壓氣機氣動設(shè)計技術(shù)分析[J].航空動力學(xué)報,2008,29(3):513—526.
[3]Wisler D C,Halstead D E,Beacher B F.Improving Com?pressor and Turbine Performance through Cost-Effective Low-Speed Testing[R].ISABE 99-7073,1999.
[4]顧楊,尹紅順,任銘林,等.加溫加壓壓氣機試車臺在發(fā)動機研制中的作用[J].燃氣渦輪試驗與研究,2008,21(1):18—21.
[5]管前列.國外雙軸壓氣機試驗技術(shù)[J].推進技術(shù),1996,17(2):88—92.
[6]Stubner A W,Canal E.Utilization of a Dual Spool Com?pressor Test Facility to Aid Development of Turbofan En?gines[R].SAE-740823,1974.
[7]游群智,操志國,廖婕.某壓氣機實驗器的研制總結(jié)[C]//.中國航空學(xué)會動力分會第七屆發(fā)動機試驗技術(shù)暨湖南省航空學(xué)會試驗測試和計算機專業(yè)學(xué)術(shù)年會.湖南:中國航空學(xué)會,2005:242—251.
[8]HB 7115-94,壓氣機氣動性能試驗[S].
[9]朱理.數(shù)采系統(tǒng)動態(tài)有效位的校準(zhǔn)及計算方法探討[C]//.中國航空學(xué)會動力分會第七屆發(fā)動機試驗技術(shù)暨湖南省航空學(xué)會試驗測試和計算機專業(yè)學(xué)術(shù)年會論文集.湖南:中國航空學(xué)會,2005:211—216.
[10]張寶誠.航空發(fā)動機試驗和測試技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2005.
Test Techniques of a Single-Shaft Bypass Compressor Test Rig Debugging
ZHANG Liao-yuan,ZHOU Song-dong,HE Li,MENG Xiao-yu,HU Bin
(China Aviation Powerplant Research Institute,Zhuzhou 412002,China)
To provide test research facilities for fan/booster or compressor below 8000 kW,a single-shaft bypass compressor test rig was designed and built.The paper systemically introduces the test techniques of test rig debugging,the technical troubles and solution methods.And it gives evaluation of the results of the test rig debugging.The debugging results show that the single-shaft bypass compressor test rig is able to meet the design demands,and it can be checked and accepted.
compressor test rig;bypass;test rig debugging;check and accept
V216.8
A
1672-2620(2012)01-0058-05
2011-03-04;
2011-12-07
張燎源(1967-),男,湖南株洲人,高級工程師,碩士,主要從事航空發(fā)動機性能試驗及設(shè)備設(shè)計工作。