摘要:文章通過對矩形喇叭的冷擠工藝改進,最終加工出符合圖紙要求的零件。針對冷擠工藝中存在的問題,進行了潤滑試驗、金屬流動試驗及毛坯形狀試驗,確定了加工時使用的潤滑劑和毛坯形狀,在金屬流動分析的基礎(chǔ)上,對成形模具進行了改進,達到了改進工藝的目的。采用改進后的工藝方法,加工出了符合設(shè)計圖紙要求的零件。
關(guān)鍵詞:冷擠工藝;工藝試驗;金屬流動;改進
中圖分類號:TH162+.1 文獻標識碼:A 文章編號:1006—8937(2012)23—0107—02
矩形喇叭是我公司某產(chǎn)品中的關(guān)鍵零件,零件下部為一長方體,上部為四棱梯形喇叭狀,如圖1所示。該零件材料為鋁合金3A21,形狀復(fù)雜,冷擠工藝性差,加之直壁上有兩個深1 mm、寬7 mm的槽,更給冷擠工藝造成了困難。存在的主要問題為:兩斜面材料有疊加現(xiàn)象;表面粗糙度Ra達不到0.8;潤滑劑不夠理想;易出現(xiàn)粘?,F(xiàn)象等,致使零件合格率低,難以保證產(chǎn)品性能要求。針對上述問題,經(jīng)過反復(fù)的工藝試驗,對成形工藝進行了改進,最終成形的零件達到了設(shè)計圖紙的要求。
1 冷擠工藝試驗
針對該零件成形過程中存在的問題,我們從三個方面進行了工藝試驗。
1.1 潤滑試驗
我們共配制了八種潤滑劑,分別進行了工藝試驗,試驗結(jié)論如下:
通過對八種配方的試驗對比,確定了較為理想的配方,它不僅使成形零件形狀穩(wěn)定,而且消除了粘模現(xiàn)象,除兩斜面有疊層外,其它部位表面粗糙度均達到了要求,為阻止斜面材料材料過快地流動,毛坯斜面不涂抹潤滑劑,成形效果較為理想。
1.2 金屬流動試驗
為找出斜面疊層現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,對原毛坯上表面、一側(cè)面及斜面畫出坐標網(wǎng)格,并分階段調(diào)整對模深度,由淺入深,通過觀察各個階段零件金屬流動情況,我們發(fā)現(xiàn)由于毛坯上有一拐角處,材料的流動不暢,斜面疊層由喇叭狀的拐角處材料流動成形,此外,喇叭斜面材料流動快,兩直壁流動慢,又在兩直壁形成了疊層,根據(jù)試驗情況,我們認為毛坯形狀需作改進。
1.3 毛坯形狀試驗
①為清除斜面上的疊層,在原毛坯基礎(chǔ)上增加了下直面的高度,如圖2所示,目的是使疊層流到斜面上部的直面上,但由此大大增加了材料的變形量和變形力。
②選用長方體毛坯,如圖3所示,冷擠后型腔質(zhì)量好,疊層消失,但毛坯在凹模內(nèi)呈懸臂狀,上半部呈自由狀態(tài),凸模下壓力不均,容易折斷凸模。
③通過對以上兩種毛坯冷擠零件的對比及對材料流動情況的分析,決定將毛坯形狀改為梯形,見圖4,并重新設(shè)計凹模,冷擠后效果較為理想,材料流動均勻,斜面的表面粗糙度Ra達到了0.4,兩直壁疊層消失,完全達到了設(shè)計圖紙所要求的精度。三種毛坯的寬度均為26.5。
2 金屬流動分析
在冷擠工藝中,掌握金屬流動的規(guī)律,是解決冷擠中出現(xiàn)問題以及冷擠成功的關(guān)鍵,根據(jù)金屬的流動試驗,分析毛坯擠壓零件斜面形成疊層的原因,該零件的擠壓過程可分為以下幾個階段:
第一階段,凸模進入材料深度為11.2 mm之前(11.2mm為冷擠凸模下方長方體的高度),當凸模壓緊金屬材料時,靠近下端的極小部分金屬材料,緊貼在凸模頂端上,呈倒四棱臺形,稱為粘滯區(qū)。這部分材料在整個冷擠中不流動,在該區(qū)的下面,材料受壓向上流動,為強烈變形區(qū),凸模下行,材料上流,在兩側(cè)直面上凸凹模間隙始終相等,為2 mm,材料按一般反擠流動規(guī)律,沿凸凹模間隙向上運動,而在斜面上,隨著凸模下行,其凸凹模間隙是由大變小,材料只在軸向受壓,在徑向受約束力很小,按照最小阻力定律,材料自由外溢,因兩側(cè)直面凸凹模間隙小于斜面上的凸凹模間隙,造成金屬流動在側(cè)直面和斜面上速度不同,使側(cè)直面材料對斜面材料產(chǎn)生一個附加拉應(yīng)力,斜面中間材料比其兩邊流動略快,使斜面材料在流動過程中出現(xiàn)彎曲(圓弧狀),斜面內(nèi)腔凹陷,即出現(xiàn)近似橢圓形凹坑,毛坯拐角線整體上移4。
第二階段,當凸模進入材料深度超過深度11.2 mm時,在直面部分,隨著凸模下行,凸模上高1 mm寬7 mm的凸耳接觸材料,使得該部位材料流速受到嚴重阻礙而變慢,凸耳兩側(cè)的材料繼續(xù)以原流速向上運動,流速的不協(xié)調(diào)可造成中間凹陷,轉(zhuǎn)角處撕裂現(xiàn)象,而此時側(cè)直面間隙仍小于斜面間隙,第一階段現(xiàn)象仍然存在,所不同的是橢圓形凹坑漸漸變淺、變扁,同時隨上流金屬延斜面上移。
第三階段,隨著凸模繼續(xù)下行,斜面上凸凹模間隙繼續(xù)變小,開始了真正的冷擠變形,斜面凹坑和毛坯拐角處的金屬流到了斜面的中心部位,結(jié)束了整個冷擠過程,故在斜面內(nèi)、外處形成了疊層。
針對以上冷擠缺陷,我們從兩方面著手解決:在兩側(cè)面上增加凸凹模間隙t=3 mm,改用形狀二的毛坯。
這樣使得側(cè)直面與斜面流速均勻,消除了附加拉應(yīng)力,改變了原有金屬流速的不協(xié)調(diào),使原有金屬復(fù)雜的流動呈反擠壓正常流動,從而消除零件斜面的疊層。
3 模具的改進
根據(jù)金屬流動試驗及金屬流動分析的結(jié)果,在原模具結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,對模具進行了改進,重點對凹模形狀和尺寸進行了改動,增加了成形通孔,改進后的結(jié)構(gòu)完全滿足了零件加工精度的要求,也加工出了符合設(shè)計圖紙要求的零件。
4 結(jié) 論
①本文對零件成形過程中的斜面材料疊加現(xiàn)象的理論分析為零件成形奠定了一定的基礎(chǔ)。
②本文針對某產(chǎn)品四棱臺狀零件鈑金加工中存在的問題,進行了潤滑、金屬流動及毛坯形狀三項工藝試驗及模具改進,通過試驗摸索出了可行的工藝方法及過程,加工出了符合設(shè)計圖紙要求的零件。
③該工藝方法對類似零件的冷擠加工中潤滑劑的使用、毛坯形狀的選擇等具有一定的參考價值。
參考文獻:
[1] 吳詩惇,何聲健.沖壓工藝學(xué)[J].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,1987.