文 謝衛(wèi)華
SGT5-2000E燃機(jī)天然氣燃料系統(tǒng)調(diào)試中遇到的問題分析和解決方法
文 謝衛(wèi)華
輸入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒的天然氣燃料的壓力穩(wěn)定對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行非常重要,天然氣的壓力波動(dòng)必須控制在燃?xì)廨啓C(jī)許可的范圍之內(nèi),因此對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)的天然氣供氣系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定性要求十分苛刻,國(guó)內(nèi)燃機(jī)電站大部分用的是減壓系統(tǒng),技術(shù)非常成熟,但是對(duì)增壓站系統(tǒng),尚在探索和實(shí)踐中,會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的問題,如何分析和解決這些問題對(duì)未來的增壓系統(tǒng)燃機(jī)電站有著切實(shí)的指導(dǎo)意義。SGT5-2000E燃機(jī)天然氣供氣系統(tǒng)中配置離心式增壓機(jī)在調(diào)試過程中遇到了壓力波動(dòng)導(dǎo)致燃機(jī)不能穩(wěn)定運(yùn)行甚至跳機(jī)的問題,如何解決呢?
孟加拉燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠,采用了二套西門子公司的SGT5-2000E型燃?xì)廨啓C(jī),天然氣燃料由高壓管線提供。由于廠區(qū)選址在孟加拉城市地區(qū),天然氣輸送距離較遠(yuǎn),廠區(qū)的天然氣壓力150psig不能滿足SGT5-2000E燃?xì)廨啓C(jī)的進(jìn)氣壓力要求,故設(shè)置了一套增壓站系統(tǒng)用于天然氣燃料的增壓。本文主要介紹在天然氣增壓站系統(tǒng)調(diào)試中遇到的問題分析和解決方法。
增壓站內(nèi)主要設(shè)置有全廠燃料氣的火災(zāi)緊急隔斷閥、計(jì)量模塊、過濾分離模塊、壓力控制模塊以及溫控設(shè)備等,系統(tǒng)流程見圖1。其中,燃機(jī)供氣模塊由二部分組成,其中一部分為自力式調(diào)壓模塊,僅僅在上游壓力高于燃機(jī)運(yùn)行壓力時(shí)起到穩(wěn)定壓力作用;另一部分為增壓模塊。
增壓模塊入口部分為三路二用一備的壓力調(diào)節(jié)閥組組成,為下游二臺(tái)離心式壓縮機(jī)提供穩(wěn)定的入口壓力,將上游150psig的天然氣壓力穩(wěn)定在10bar左右。二臺(tái)壓縮機(jī)則分別對(duì)應(yīng)于二臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī),每臺(tái)壓縮機(jī)的作用是提供一個(gè)在單臺(tái)燃機(jī)全流量范圍內(nèi)穩(wěn)定的供氣壓力范圍,保證燃機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。也就是說,壓力調(diào)節(jié)閥組模塊與兩臺(tái)天然氣壓縮機(jī)入口采用的是母管制的連接方式,每臺(tái)壓縮機(jī)對(duì)應(yīng)每臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)采用的是單元制的連接方式。
首先,在壓縮機(jī)通氣運(yùn)行調(diào)試過程中,投運(yùn)自動(dòng)過程中壓力波動(dòng)較大,最大值接近0.4MPa,一般波動(dòng)達(dá)0.2~0.3MPa;SGT5-2000E燃機(jī)只有在燃?xì)鈮毫Ω哂?.927MPa時(shí)才能投入預(yù)混模式運(yùn)行,在預(yù)混模式下燃料氣壓力低于1.876MPa自動(dòng)切換到擴(kuò)散模式;在預(yù)混模式下燃料氣壓力低于1.7425MPa,燃機(jī)保護(hù)跳機(jī);如果增壓機(jī)出口壓力波動(dòng)一直較大,則燃機(jī)預(yù)混模式投不上,脫硝系統(tǒng)也無法正常工作,燃機(jī)運(yùn)行效率不能達(dá)標(biāo),排放超標(biāo),機(jī)組無法投入商業(yè)運(yùn)行。因此,壓力穩(wěn)定的問題是必須要徹底解決的。
其次,兩臺(tái)壓縮機(jī)間的壓力干涉,主要表現(xiàn)在#1壓縮機(jī)的起停對(duì)#2壓縮機(jī)的入口壓力有較大影響,反之亦然。同時(shí),#1燃機(jī)運(yùn)行甩負(fù)荷,造成#2增壓機(jī)的跳機(jī),反之亦然。
最后,壓縮機(jī)停機(jī)時(shí),壓縮機(jī)內(nèi)放散閥連續(xù)多次放散。
對(duì)于運(yùn)行壓力不穩(wěn)定的分析,首先是從設(shè)備精度上做排除;由于壓縮機(jī)的運(yùn)行壓力主要是通過入口調(diào)節(jié)閥的控制來調(diào)整的,因此,校正了入口調(diào)節(jié)閥閥的執(zhí)行器精度,效果不佳。同時(shí)回流控制閥(喘震控制閥)在運(yùn)行中對(duì)流量的變化進(jìn)行調(diào)整,其反應(yīng)速度對(duì)壓力的變化也會(huì)有影響,因此也做了校正,同樣效果不佳。說明控制閥的精度不是導(dǎo)致壓力波動(dòng)的主要原因。
在了解控制邏輯和控制方式過程中,發(fā)現(xiàn)控制設(shè)計(jì)單位對(duì)壓縮機(jī)的控制只有防喘震控制,而缺少對(duì)壓縮機(jī)在流量變化流量狀態(tài)下的運(yùn)行控制。同時(shí)觀察燃機(jī)的運(yùn)行工況發(fā)現(xiàn)燃機(jī)帶上載荷后仍然運(yùn)行在壓縮機(jī)可能發(fā)生喘震的區(qū)域,并且升負(fù)荷的過程必定會(huì)經(jīng)過壓縮機(jī)的喘震控制區(qū)域;觀察還發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)的防喘震控制動(dòng)作幅度較大,燃機(jī)運(yùn)行中的耗氣量變化正好遇到喘震控制線時(shí),往往就發(fā)生大的壓力波動(dòng),甚至?xí)鴻C(jī)。因此可以確認(rèn),問題出在壓縮機(jī)的控制過程中。
分析燃機(jī)的運(yùn)行過程,可以看到,燃機(jī)的運(yùn)行過程中,燃?xì)庀牧康淖兓聦?shí)上是非常緩慢的,而我們的控制系統(tǒng)在控制過程中通過壓縮機(jī)入口閥門和回流控制閥,同時(shí)對(duì)增壓系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié),造成對(duì)系統(tǒng)的超調(diào),反而增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性。兩閥聯(lián)動(dòng)的結(jié)果是放大了調(diào)節(jié)效果,造成運(yùn)行壓力曲線無法收斂。
基于上述的原因分析,在控制設(shè)計(jì)過程中增加了根據(jù)壓力變化速率不同切換二種不同的控制方式,來解決運(yùn)行中壓力波動(dòng)的問題。即在壓力變化比較穩(wěn)定的時(shí)候,解鎖喘震控制模塊,只對(duì)運(yùn)行流量變化造成的壓力變化進(jìn)行控制;而在壓力變化比較大時(shí),不但進(jìn)行壓力控制,同時(shí)加入防喘震控制,做到既能保證壓力變化的控制又能對(duì)壓縮機(jī)的運(yùn)行做適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)。最終使壓力波動(dòng)控制在了0.05MPa范圍內(nèi),基本解決了運(yùn)行中壓力波動(dòng)的問題。
從壓縮機(jī)的停機(jī)控制邏輯我們可以看到:離心式壓縮機(jī)停機(jī)信號(hào)發(fā)出,回流控制閥全開,同時(shí)放散閥開啟一段時(shí)間。兩臺(tái)壓縮機(jī)的入口是連通的,回流壓力到達(dá)入口時(shí)就直接導(dǎo)致了入口壓力的升高。那么放散閥此時(shí)為什么沒有作用呢?原來,放散閥由于是一個(gè)氣動(dòng)球閥,開閥的時(shí)間較長(zhǎng),接近1秒,而回流閥是速開結(jié)構(gòu)的,反應(yīng)速度要比放散閥快,所以,停機(jī)時(shí)放散閥的動(dòng)作跟不上回流壓力的上升,導(dǎo)致了壓縮機(jī)的跳機(jī)。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)的問題,壓縮機(jī)入口是一根母管,單臺(tái)壓縮機(jī)的回流壓力升高會(huì)導(dǎo)致兩臺(tái)壓縮機(jī)入口的壓力同時(shí)升高,當(dāng)然,這個(gè)過程的控制可以通過幾種方法來解決:增壓模塊系統(tǒng)流程見下圖。
● 設(shè)置快速開啟閥;
● 提前開啟放散閥;
● 增加緩沖容積;
● 分隔兩臺(tái)壓縮機(jī)的入口管路,使其互不干擾;
當(dāng)然最徹底的解決方法是分隔壓縮機(jī)入口回路。在結(jié)構(gòu)上只需改動(dòng)出口匯管,將兩側(cè)的兩條自力式閥組作為兩條工作回路,對(duì)應(yīng)每一臺(tái)壓縮機(jī),將中間一路閥組作為任意一條工作回路的備用路,在匯管備用路的兩側(cè)設(shè)置單向閥,避免兩條工作回路間的干擾,同時(shí)備用路又能對(duì)任一工作回路提供熱備用。改造后系統(tǒng)流程圖見下圖。
壓縮機(jī)內(nèi)的放散閥是一套氣動(dòng)控制的開關(guān)閥,開啟依據(jù)是系統(tǒng)壓力高于設(shè)定值,關(guān)閉依據(jù)是系統(tǒng)壓力低于了設(shè)定值。但該閥門動(dòng)作速度較慢,同時(shí)開啟后的瀉放氣量卻不小,可以說,超壓氣體在瞬間就能放散完畢,因此,往往會(huì)導(dǎo)致入口壓力超跌(有現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)記錄為依據(jù))。而壓力下跌的速度較快,放散閥還未及時(shí)關(guān)閉,上游的自力式調(diào)節(jié)閥卻已經(jīng)感知了下游系統(tǒng)的壓力超低了,自力式調(diào)節(jié)閥此時(shí)迅速打開,為下游系統(tǒng)迅速補(bǔ)充燃?xì)?,而此時(shí),放散閥卻已經(jīng)逐漸關(guān)閉了。
放散閥的反復(fù)啟閉,其實(shí)就是放散閥的動(dòng)作速度慢,引起上游自力式閥門誤開造成過度升壓,這樣反復(fù)循環(huán),才導(dǎo)致了放散閥的反復(fù)動(dòng)作。這里問題的關(guān)鍵是兩個(gè)控制閥之間的干擾,恰巧形成了振蕩。
解決方法是調(diào)整放散閥的開啟設(shè)定值和關(guān)閉設(shè)定值,也就是改變了振蕩頻率以及調(diào)整放散閥的放散口,在閥口設(shè)置一節(jié)流孔板,延遲放散時(shí)間。
西門子公司的SGT5-2000E型燃機(jī),其預(yù)混模式對(duì)燃機(jī)運(yùn)行效率是有很大提高的,但其對(duì)進(jìn)燃機(jī)的天然氣燃料的壓力要求也比較高,在今后的項(xiàng)目建設(shè)中更要引起重視。在壓縮機(jī)前設(shè)置的壓力穩(wěn)定系統(tǒng)需設(shè)置足夠的緩沖容積或采用單元制的壓力系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定獨(dú)立的控制,避免干擾。在壓力系統(tǒng)中多次遇到控制閥相互干擾,出現(xiàn)控制上的意外的現(xiàn)象,因此,建議對(duì)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要在出廠前做充分的邏輯分析,避免到現(xiàn)場(chǎng)解決問題。離心式壓縮機(jī)配合燃機(jī)的運(yùn)行模式也完全不同于活塞式壓縮機(jī)的壓力控制模式,簡(jiǎn)單的套用同樣會(huì)遇到不少問題。分析清楚問題的原因,事先充分重視方案設(shè)計(jì)和充分了解燃機(jī)的運(yùn)行狀況是完全必要的。