周曉勤
摘要:沖天爐熔煉進程中。通過對有效高度、前爐窺視孔、風口、風量風壓、加料口、出渣口、爐渣、鐵液溫度與鐵液氧化程度等9個方面。通過爐況的觀察判斷與處置,控制好操作環(huán)節(jié)是獲得優(yōu)質鐵液的重要因素。
關健詞:沖天爐有效高度;前爐窺視孔;風口;風量風壓;加料口;出渣口;爐渣;鐵液溫度;鐵液氧化程度;觀察判斷;處置;
沖天爐熔煉進程中。通過對有效高度、前爐窺視孔、風口、風量風壓、加料口、出渣口、爐渣、鐵液溫度與鐵液氧化程度等觀察判斷與處置。對熔煉過程中出現(xiàn)的異常爐況及時調整的關鍵,控制好操作環(huán)節(jié)是獲得優(yōu)質鐵液的重要因素。筆者對這9個方面的個人感悟提供給同行供參考,便于自己總結與完善。
1、有效高度判斷
1.1 沖天爐有效高度它是一個重要技術控制參數(shù),直接影響爐料預熱效果和鐵水的溫度。一般為爐內直經(jīng)5-7倍為宜,大爐子取小值。有效高度的確??稍黾記_天爐裝料高度,其目的是增加爐料與焦炭燃燒產(chǎn)生的熱氣體的接觸時間。爐料從固體熔化成過熱鐵水約有80%的熱量應在預熱帶獲得??梢越档谞t氣溫度,提高沖天爐熱效率。
1.2 當沖天爐鐵水溫度與熔化率相同的前提下,裝料高度每增加約1m左右,加料口處爐氣溫度可降低150-200℃,熱效率提高大致在4-5%,焦炭節(jié)約率大致在8-10%。
1.3 但有效高度過高會給熔煉帶來不利,出現(xiàn)棚料,壓碎焦炭和增大爐內氣流阻力,影響爐氣的速度場與溫度場,鼓風機能耗也隨之增加。
1.4 比較適宜的有效高度,以沖天爐運行中加入爐料時加料口處未見爐火,加料口處爐氣平均溫在150℃以下為宜。筆者提供的有效高度供同行參考,通過實踐結合自身特點,從中找出利與弊并進行實施。
2、前爐窺視孔判斷
2.1 沖天爐打冷風或開風后前10min內應打開前爐窺視孔,讓熱氣流快速通過過橋到達前爐內,對過橋、前爐的進-步預熱加溫效果佳。
2.2 開風后可以從該孔直接觀察過橋,如過橋內刺眼亮麗,外噴有力,火焰前桃黃色后呈蘭色,爐況正常。
2.2 沖天爐開風后,從前爐窺孔處觀察過橋內,如果10min內見到鐵液火花,底焦合適。如果大于10min,則說明底焦過高,小于8min,則說明底焦過底。
3、風口判斷
3.1 沖天爐裝料完畢后,開風前應對風眼逐個進行清理,搗通風口至爐內見己燃焦炭。并進行悶爐15min左右。可強化焦炭燃燒,提高焦炭燃燒速度和爐氣溫度,增加了氧化帶內熱量來源,加大了空氣膨脹休積,因此,實際進風速度得增強。
3.2 熔化過程中,風口發(fā)亮發(fā)白,說明底焦燃燒良好,爐溫好。鐵液下落快,說明底焦高度合適,鐵液溫度較高。
3.3 若風口發(fā)黑,有黑渣,鐵液發(fā)紅,流動性差,滴到焦炭上有停留現(xiàn)象,說明底焦高度底,爐溫及鐵液溫度較底,應追加接力焦炭。
3.4 若風口情況良好,鐵液溫度較高。熔化率降低,說明底焦高度太高。
4、風量風壓判斷
當使用羅茨式鼓風機送風時風量不隨送風阻力變化而變化,當風壓隨爐內料位阻力大小進行變化,當風壓上升時,風機聲音明顯沉悶,說明爐內阻力加大,預示著爐內已棚料或風口有堵塞。應對棚料及進風口進行疏通處置。當風壓下降時,說明料位偏低或預熱帶產(chǎn)生棚料,風管、風箱、熱風膽漏風。因此應在總風管上設置調風閥,對風量進行調整。
5、加料口判斷
5.1 當?shù)捉辜友b完畢,打泠風時加料口處火焰旺盛呈杏黃桃紅色,底焦適中?;鹕l(fā)紅帶藍色,開冷風時間不足、火候不到或底焦偏高。
5.2 加料口料面停止不動,為正常加料時間二批以上,風壓顯著下降,加料口有焦炭屑向外噴出,隨后火焰出現(xiàn)并逐步變旺,此特征為上部卡料。應及時停風處置,爐料長度不得大于爐內徑1/3。
5.3 加料口料面停止不動時間,為正常加料時間二批以上,風壓顯著上升,停風后打開風眼時由里向外噴火,此特征為下部卡料??刹扇★L機反復停送風,從笫一排風口處觀察底焦高度,補加接力焦、增加熔劑量、調整風量。
5.4 爐子有效高度適宜,加料爐口處溫度較低,一般在100-150℃左石。
6、出渣口判斷
6.1 渣口火焰有力呈前黃色后藍色,伴有少許白煙,說明底焦高度合適,爐況正常。
6.2 出渣口火焰有力呈全藍色,說明底焦高度偏高,開爐中應適當降低底焦高度。
6.3 爐渣突然外噴,出渣口處有焦炭堵塞,壓力增加,說明底焦高度太低或爐內棚料。
6.4 出渣口內噴出很多白渣棉,火焰有力。它是因為風與渣同時從渣口噴出而形成,底焦高度偏高,過橋直徑與風量偏大。
6.5 出渣口火苗發(fā)紅,爐渣超量伴有針狀火花出現(xiàn),流動性差,渣子由棕色向黑色發(fā)展,可以確定為[發(fā)渣],應從爐料、風量、層焦量、底焦高度或爐前孕育進行調整既可。
6.6 火焰外噴無力甚至停止外噴,顯示風眼結渣或過橋堵塞。
6.7 出渣口突然向外噴出大量黑煙持續(xù)超過6/min,應確認為爐襯脫落,此時應加接力焦、加大熔劑量、清理風眼。
7、爐渣判斷
7.1 出渣孔排出鏜渣冷卻后,固態(tài)時呈豆綠色、淡棕黃色或白中透綠,渣體明亮。底焦、熔劑量適中,鐵液質量、溫度較高,爐況正常。
7.2 鏜渣冷卻后,呈白色、白點,表示爐料中加入石灰石熔劑量大,應調整減少熔劑量。
7.3 鏜渣冷卻后,固態(tài)時為黑色多孔,發(fā)泡、流動性差,爐渣體積大幅增加,鐵液內[FeO]含量有明顯加大之勢,可確認皮[發(fā)渣],應補加接力焦、加大熔劑量、人為加大出渣口直徑快速排渣。調整風量,但不能停風,以免凍爐。
7.4 鏜渣冷卻后,呈深咖啡色,表示鐵液中含[s]超出正常值。因爐渣長時間停留在前爐內越積越厚,從過橋鐵渣到前爐的鐵液要透過厚的渣層,原鐵液中[s]也隨之增高,應勤放渣,定期放凈爐渣,以免[s]回流再次進入鐵液中。
7.5 沖天爐堿度、酸度爐渣的確認。堿性氧化物總和/酸性氧化物總和[CaO%十mg%/SiO2%]。小于0.8為酸性。0.8-1.2范圍內為中性爐渣。大于1.2為堿性。
8、鐵液溫度判斷
8.1 出爐鐵液白亮,冒清煙,流動性好,說明鐵液溫度高,爐況正常。
8.2 鐵液紅亮,流動性好,說明鐵液化學成份百分比偏高。
8.3 出爐鐵液發(fā)白,流動性不好,說明鐵液化學成份屬亞共晶成份。爐前應注意三角試塊白口寬度并進行孕育處理、補加接力焦。
8.4 鐵液出爐溫度前期高,而后逐漸下降。這是由于爐膛逐漸擴大,底焦高度下降或底焦不足所致。此時應調整風量或補加接力焦。
8.5 鐵液溫度突然下降。由于棚料時間長造成底焦高度下降,風口堵塞、爐襯脫落、風管、風箱、熱風膽有裂紋漏風所致。
8.6 鐵液溫度忽高忽底。因底焦高度失控、爐料中雜物多塊度大、批料超量、送風不穩(wěn)定或棚料等因素所造成,應對上述環(huán)節(jié)進行有效控制調整。
9、鐵液氧化程度判斷
9.1 爐前鐵液表面呈白亮色,流動性不佳,預設材料三角試塊白口逐漸增大。鐵液中硅、錳等元素燒損逐漸增大。說明鐵液可能進入氧化初期,應對爐料、風量、底焦進行關注,爐前適當進行孕育既可。
9.2 鐵液表面呈白亮色時有針狀火花出現(xiàn),流動性差,三角試塊呈全白口狀。鑄件補縮性差,易產(chǎn)生大面積氣孔,說明鐵液己經(jīng)氧化進入中期,爐前應加大還原劑,硅、稀土等孕育劑量、使鐵水脫氧、調整風量、補加接力焦。
9.3 鐵液表面有針狀火花出現(xiàn),爐渣全部出現(xiàn)發(fā)黑,說明鐵液己經(jīng)氧化進入后期。如選擇繼續(xù)開爐應立即停風,前爐出盡鐵液。后爐重新加入底焦、爐料,開風后應調整風量,將前期爐料徹底熔化完畢后,對鐵液加大孕育量處理后可全部制成回爐鐵。視爐況調整到位后逐步加大風量進行正常開爐生產(chǎn)。
參考文獻
1 錢燮祥,沖天爐如何節(jié)省焦炭,中國鑄造網(wǎng),2009年5月31日[3,加高沖天爐高度]
2 國家機械委技工培訓教材編審組編,化鐵工藝學[中]。機械工業(yè)出版社,1988年出版。[p20-21]