陳永升,唐榮盛
(廣東開平春暉股份有限公司,廣東 開平 529300)
我廠的POY紡絲采用油嘴上油方式。在生產(chǎn)過程中曾出現(xiàn)POY的含油率大幅偏高或偏低現(xiàn)象,造成POY后加工張力不穩(wěn)定,毛絲、僵絲量大幅增加,同時熱箱容易結(jié)焦,斷頭增加,生產(chǎn)效率低。本文就以上問題對我廠上油系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)進行了分析,并采取了針對性的改進措施。
油劑:德國雙S公司的L-160型POY油劑;竹本油劑。
油泵:Barmag公司的油泵。
測試儀器:分析天平、索氏萃取管、恒溫器等。
POY上油系統(tǒng)流程如圖1所示,POY原油經(jīng)過在配油槽1配制好以后,經(jīng)過油劑輸送泵2輸送到油劑高位槽3,然后在重力作用下進入油劑低位槽4,再通過油泵5把油劑均勻地輸送分配到每一錠的POY絲束,以達到工藝要求的上油效果。
1.配油槽;2.輸送泵;3.油劑高位槽;4.油劑低位槽;5.油泵圖1 油劑系統(tǒng)工藝流程
在生產(chǎn)過程中我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)部分油嘴出油量小甚至無油現(xiàn)象,檢查分析發(fā)現(xiàn),其原因多數(shù)是油劑腐敗產(chǎn)生的黏性物質(zhì)堵塞油嘴。我們從儲油槽油劑停留時間、環(huán)境溫度及攪拌時間進行了分析。我廠油劑高位槽及油劑低位槽尺寸如圖2所示。
圖2 油劑高位槽及低位槽尺寸
以加工177 dtex/48 f規(guī)格POY的生產(chǎn)線為例。生產(chǎn)177 dtex/48 f 規(guī)格生產(chǎn)線每天產(chǎn)POY約15.7 t,POY上油率設(shè)定值為0.33%,POY油劑乳液配制濃度10%,乳液比重約1.0 g/mm3。
生產(chǎn)線每天用油量(乳液):15.7×0.33%/10%=0.52 t
油劑高位槽儲油量(乳液)為:ρπr2h/4=1.0×3.14/4×1.22×(1.5+1/3×0.3)=1.809 t
如果油劑高位槽儲油量為滿,可供177 dtex/48 f 規(guī)格生產(chǎn)線使用時間為:1.809/0.52×24=83.5 h
油劑低位槽儲油量為:1.0×0.48×0.38×0.38=0.0693 t=69.3 kg
如果油劑低位槽儲油量為滿,可供177 dtex/48 f規(guī)格生產(chǎn)線使用時間為:0.0693/0.52×24=3.2 h
油劑腐敗的主要原因為:(1)油劑在油槽內(nèi)存放時間長,且相對流動性較差,造成了油劑與空氣中的氧分及紡絲低聚物充分接觸。(2)我廠原來的油劑乳液配制攪拌時間為90 min,高位油槽內(nèi)油劑要求每8 h攪拌30 min。長時間的攪拌也有利于空氣中氧分與油劑接觸。(3)我廠的油劑高位槽放置在紡絲生產(chǎn)現(xiàn)場,油槽周圍的環(huán)境溫度較高[1]。
我廠自投產(chǎn)到現(xiàn)在,已經(jīng)有十年的時間。油泵在使用過程中,部分齒輪磨損,導(dǎo)致了齒輪間的密封性變差。齒輪磨損程度的差異,造成了POY錠位間上油率的差異。我廠油劑低位槽與油嘴之間的高度差在400~600 mm之間,因油劑計量泵內(nèi)齒輪密封性變差,POY的上油率受重力上油作用的影響較大,從而出現(xiàn)了POY的上油率實際值較設(shè)定值高的現(xiàn)象。
我廠純水高位儲罐在車間樓頂。夏天在太陽的暴曬下,水溫可達38~40 ℃,配制乳液后,乳液的溫度又會升高3 ℃左右,在如此高溫度的環(huán)境下油劑乳液不僅在儲存時易滋生細菌,還會導(dǎo)致油劑乳化性能變差,影響POY上油均勻性。進入冬天最冷的時候,純水的溫度在為8~12 ℃,如此低的水溫會導(dǎo)致原油溶解不好,乳液的均勻性差。
POY上油,是為了增加POY絲束的平滑性、抗靜電性、集束性,保證POY后加工順利進行和穩(wěn)定[2]。提高POY的上油均勻性,就是提高POY的后加工性能。為此我們采取了以下改進措施。
POY油劑作為一種營養(yǎng)劑,在合適的溫度下(油劑生產(chǎn)商反饋為30~38 ℃),極利于細菌的生長繁殖,就算使用防腐劑,效果也不明顯。我廠的高位油槽在紡絲熔體分配管車間,一年有三個季度溫度都在30 ℃以上,油劑長時間的存放容易滋生腐敗物。通過與同行技術(shù)人員交流,發(fā)現(xiàn)其他廠家都采用較小尺寸的高位油槽。主要的儲油槽在一個獨立的房間里面,不在生產(chǎn)現(xiàn)場,環(huán)境溫度控制25 ℃左右。我廠結(jié)合生產(chǎn)實際,考慮遷移高位槽的成本較大,就采用了用隔離室把油劑高位槽與紡絲生產(chǎn)現(xiàn)場分隔,并從側(cè)吹風(fēng)系統(tǒng)引入較低的空調(diào)風(fēng)到隔離室來降低溫度的方法,保證隔離室的溫度控制在28 ℃左右,達到了預(yù)期效果。
把原來油劑高位槽及低位槽的油劑液位降低。把高位槽的油劑儲量減少到可供生產(chǎn)線使用1天,再由相關(guān)人員每天準時供油;油劑低位槽的油劑儲量減少一半。通過油劑儲量的減少,加強了油劑的流動性,從而達到了抑制細菌生長的良好效果。
把原配制油劑的設(shè)定攪拌時間由90 min縮短至60 min。原定的油劑高位槽攪拌時間由每8 h攪拌30 min減少到每24 h攪拌5 min。縮短了油劑配制攪拌時間,避免了油劑與空氣接觸時間過長的問題,從而有效地減少了油劑中細菌的滋生,此措施也有利于減少上油毛細管中氣泡的產(chǎn)生。
我廠配油槽至高位油槽的輸送管路較長,到生產(chǎn)線最長距離約有600 m,輸送管在設(shè)計時有很多轉(zhuǎn)折點和焊接口,油劑在里面長時間停留也會滋生細菌,產(chǎn)生腐敗物。如果只清洗高位槽至油嘴這段供油系統(tǒng),那么輸送管里面的細菌很快又會進入高位油槽,進而再次產(chǎn)生腐敗物。為此,我們建立了定期用雙氧水清洗輸送管的制度,至少一年一次。從而有效地減少了油劑中細菌的滋生。
針對油泵齒輪磨損導(dǎo)致的上油偏高,最好的辦法是更換新的油泵。但是大批量油泵的更換,令生產(chǎn)成本增加。為此,我們對生產(chǎn)現(xiàn)場的油劑低位槽進行了改造,使其具有高低可調(diào)性,如圖3所示。經(jīng)改造后的油劑低位槽,可通過改變緊固螺釘?shù)奈恢脕磉_到油槽升降的效果,當(dāng)生產(chǎn)線生產(chǎn)品種發(fā)生變化,取不同集束長度時,可通過調(diào)整油劑低位槽的位置,保持油劑低位槽內(nèi)油劑液面與油嘴間高度差在100~200 mm之間。減少油槽內(nèi)油劑液面與油嘴間的高度落差,從而降低了因重力上油造成的POY上油率偏高的影響,POY上油率也較改造前均勻(見表1)。
圖3 改造后的油劑低位槽示意圖
表1 油槽改造前后POY上油率的數(shù)據(jù)比較
我們在配油房增設(shè)了空調(diào),夏天把純水冷卻后再配油,控制純水溫度在28 ℃以下。在冬季,我們不僅增設(shè)了原油預(yù)熱槽,對原油進行預(yù)熱,還在配油槽內(nèi)增設(shè)發(fā)熱絲加熱純水,控制純水溫度在18 ℃以上,才配制乳液。這樣既提高了乳液的均勻性,也通過提高乳液的溫度,縮小了乳液進入車間前后的溫差,進而減少上油毛絲管氣泡的產(chǎn)生,有效地提高了POY上油均勻性。
(1)通過采取降低油槽的環(huán)境溫度,減少油劑的配制攪拌時間,且注意調(diào)配好油劑的存儲,經(jīng)常對整個油劑調(diào)配系統(tǒng)進行殺菌[3],有效地減少油劑細菌滋生。我廠上油系統(tǒng)的清洗周期由一個月延長至三個月,降低了生產(chǎn)成本。
(2)通過調(diào)整油劑低位槽高度,減少油槽油位與油嘴之間的高度差,有效降低了因重力上油而引起的POY上油率偏高,保障了POY的含油均勻性,降低了油劑單耗。
(3)通過控制配制純水的溫度為18~28 ℃,可提高油劑乳液的均勻性,減少油劑滋生細菌和氣泡產(chǎn)生。提高了POY的上油均勻性。
[1] 伊志升.POY上油技術(shù)的改造[J].聚酯工業(yè),2009(1):59.
[2] 徐心華,李允成.滌綸長絲生產(chǎn)[M].北京:中國紡織出版社,1995.
[3] 谷國文,肖花花.POY含油不足對DTY生產(chǎn)的影響[J].聚酯工業(yè),2004(3):54.