1、故障前系統(tǒng)運(yùn)行方式
220kv雙樓變電站雙佛線(雙樓側(cè)開(kāi)關(guān)為149,佛劉側(cè)開(kāi)關(guān)為171)帶佛劉站全站負(fù)荷,通過(guò)佛劉站佛桑線(佛劉側(cè)為172,桑園站為181)帶桑園站#l主變負(fù)荷。桑園站#2主變負(fù)荷由110kv景桑線帶,母聯(lián)101、301、501開(kāi)關(guān)熱備用。高中低三側(cè)備自投方式均為投母聯(lián)方式。
2、故障簡(jiǎn)述
2010年04月16日11B時(shí)46分,110kV佛劉變電站內(nèi)101-2刀閘開(kāi)關(guān)側(cè)B相引線燒斷,發(fā)生單相接地短路。桑園站佛桑線181開(kāi)關(guān)零序I段、距離I段保護(hù)動(dòng)作跳閘,重合閘動(dòng)作,重合干二次故障,零序I段動(dòng)作跳閘。運(yùn)行的電容器521、522開(kāi)關(guān)低壓保護(hù)動(dòng)作跳閘,10RV出線5812、5815、5816、5818、5824、5828開(kāi)關(guān)及35kV出線3811、3812開(kāi)關(guān)由低頻低壓減載裝置的低壓保護(hù)動(dòng)作跳閘。110RV備自投裝置動(dòng)作,101開(kāi)關(guān)未自投,35kV備自投裝置動(dòng)作,跳開(kāi)311開(kāi)關(guān),合上301開(kāi)關(guān); 10kV備自投裝置動(dòng)作,跳開(kāi)511開(kāi)關(guān),合上501開(kāi)關(guān),
3、保護(hù)及自動(dòng)裝置動(dòng)作情況
故障發(fā)生后,佛桑線181線路保護(hù)裝置R 0S-941于2010年04月16日l(shuí)l時(shí)46分36秒692ms啟動(dòng)零序保護(hù)和距離保護(hù)。17 ms時(shí),零序I段出口,26ms時(shí),距離I段出口,跳開(kāi)ABC三相開(kāi)關(guān),測(cè)距24.9kM,故障相別B相,故障相電流值5.44A(二次值,電流互感器變比600/5),故障零序電流13.4A;70ms時(shí),電容器521、522低壓保護(hù)動(dòng)作跳閘,1079 ms時(shí),重合閘出口,ABc三相斷路器合上,重合于故障,1728 ms時(shí),零序I段出口,跳開(kāi)ABC三相開(kāi)關(guān),2000 ms時(shí),低頻低壓減載裝置低壓保護(hù)出口跳開(kāi)5812、5815、5816、5818、5824、5828、3811、3812開(kāi)關(guān)I 4507 ms時(shí),110kv備自投裝置動(dòng)作,101開(kāi)關(guān)未合閘(181開(kāi)關(guān)已于1728 ms時(shí)跳閘)l 5631 ms時(shí),中、低壓備自投同時(shí)動(dòng)作跳開(kāi)311、511開(kāi)關(guān)。5687 ms時(shí),合上301、501開(kāi)關(guān)。
110kv備自投動(dòng)作后,101開(kāi)關(guān)測(cè)控裝置上的“合后位置”燈和備自投裝置上的“動(dòng)作”燈亮,后臺(tái)機(jī)報(bào)文顯示:在110RV備自投動(dòng)作1167ms后,發(fā)“101彈簧未儲(chǔ)能”信號(hào)。以上情況表明:110kV備自投正確動(dòng)作,向101開(kāi)關(guān)發(fā)合閘令,101開(kāi)關(guān)的合閘回路正確導(dǎo)通,101開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)彈簧也釋放了能量,并進(jìn)行9秒儲(chǔ)能,但101開(kāi)關(guān)卻未合閘。為了判明101未合閘原因,當(dāng)日下午。工區(qū)檢修人員對(duì)101開(kāi)關(guān)進(jìn)行了機(jī)械性能試驗(yàn),各項(xiàng)數(shù)據(jù)均合格,調(diào)度和保護(hù)專業(yè)人員對(duì)110KV備自投進(jìn)行了實(shí)際傳動(dòng),動(dòng)作行為正確。初步判定101開(kāi)關(guān)拒合的原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)可靠性不足。
4月20日,工區(qū)保護(hù)專業(yè)人員對(duì)低頻低壓減載裝置進(jìn)行校驗(yàn)。在校驗(yàn)過(guò)程中,保護(hù)人員為給裝置加量解開(kāi)屏后電壓回路時(shí),該裝置低壓保護(hù)動(dòng)作,而此裝置的低壓保護(hù)功能未投,電壓組態(tài)控制字均在退出狀態(tài),證明該裝置確實(shí)存在誤動(dòng)情況。保護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)與廠家技術(shù)人員聯(lián)系,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,廠家初步判斷為裝置軟件版本過(guò)低造成裝置不可靠。4月29日廠家技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),印證了上述判斷。廠家承諾,初步定干5月4日對(duì)該裝置的軟件程序進(jìn)行升級(jí)。
4、結(jié) 論
4.1 佛桑線181線路保護(hù)動(dòng)作正確。
4.2 110kV、35kv、10kV備自投裝置動(dòng)作正確。
4.3 低頻低壓減載裝置動(dòng)作不正確。
4.4 電容器保護(hù)動(dòng)作正確。
4.5 110kV備自投裝置動(dòng)作后應(yīng)能閉鎖線路重合閘,但設(shè)計(jì)未考慮,建議整改。