目前,我國(guó)煤礦井上膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)的控制仍以就地控制為主,此控制方式需要人力多,而且不具備對(duì)故障的記錄和綜合分析的功能,各種保護(hù)信號(hào)只能就地顯示,不便于科學(xué)管理。特別是林南倉(cāng)礦井上膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)在二十多年的使用過程中,設(shè)備嚴(yán)重老化,安全保護(hù)不完善,事故率高,成為影響安全生產(chǎn)的隱患,該礦應(yīng)用PLC控制技術(shù),將計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、光纖通訊技術(shù)等應(yīng)用于井上膠帶運(yùn)輸集中控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了膠帶運(yùn)輸機(jī)的集中自動(dòng)控制和監(jiān)控。
1、井上膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)工作流程:
工藝流程由主井運(yùn)輸上來(lái)的原煤經(jīng)K4給煤機(jī)運(yùn)到原煤膠帶,由振動(dòng)篩分選后分為塊煤和沫煤兩部分分別進(jìn)入一選矸膠帶和沫煤上倉(cāng)膠帶(塊煤進(jìn)入一選膠帶,沫煤進(jìn)入沫煤上倉(cāng)膠帶)。塊煤經(jīng)一選膠帶后,進(jìn)入二選膠帶,再進(jìn)入塊煤上倉(cāng)膠帶,最后進(jìn)入塊煤倉(cāng)。在沫煤上倉(cāng)機(jī)頭下方有一分煤器,可將煤分入沫配膠帶或振動(dòng)篩膠帶,進(jìn)入沫配膠帶的煤再進(jìn)入沫煤倉(cāng),而進(jìn)入振動(dòng)篩膠帶的煤進(jìn)入振動(dòng)篩進(jìn)行分選,分出的塊煤進(jìn)入沫配膠帶再進(jìn)入沫煤倉(cāng),剩下的沫煤進(jìn)入煤倉(cāng)后再通過北樓給煤機(jī)進(jìn)入北天橋膠帶,然后進(jìn)入煤場(chǎng)運(yùn)輸膠帶(2×22KW),再進(jìn)入煤場(chǎng)天橋膠帶,最后進(jìn)入煤場(chǎng)。
2、集控系統(tǒng)
2.1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
目前,PLC始終處于工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域的主戰(zhàn)場(chǎng),為各種各樣的自動(dòng)化控制設(shè)備提供了非??煽康目刂茟?yīng)用。其主要原因,在于它能夠?yàn)樽詣?dòng)化控制應(yīng)用提供安全可靠和比較完善的解決方案。適合于當(dāng)前工業(yè)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需要。
本系統(tǒng)采用壘分布式控制結(jié)構(gòu)。由現(xiàn)場(chǎng)控制和集中控制構(gòu)成。集中控制設(shè)于中央控制室,基于通訊以及擴(kuò)展能力方面的考慮,選擇了貝加萊PCC產(chǎn)品作為整個(gè)項(xiàng)目的控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)PCC作為主控元件,具有防潮、抗干擾能力強(qiáng),現(xiàn)場(chǎng)易編程、易擴(kuò)展,基本免維護(hù),井能夠?qū)崿F(xiàn)軟件模塊化,自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)故障,遠(yuǎn)程維護(hù)診斷等功能,并且在編程語(yǔ)言上,除了支持傳統(tǒng)PLC能用的IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)的幾種語(yǔ)言外,還支持ASCI C及automation bamc兩種高級(jí)語(yǔ)言的編程,在通訊以及數(shù)據(jù)采集等任務(wù)中,大大提高了編程效率,系統(tǒng)還采用PCC自帶的通訊接口組成數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)(以太網(wǎng)及串口),達(dá)到不同的規(guī)??刂?。完成一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)多條膠帶壘過程的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、連同中央控制室,構(gòu)成一個(gè)完善的監(jiān)控系統(tǒng)。
2.2 系統(tǒng)的特點(diǎn)
本集控系統(tǒng)具有以下幾方面特點(diǎn):
(1)選用先進(jìn)的控制器,系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性好,可靠性高,數(shù)據(jù)處理速度快;采用壘分布式控制結(jié)構(gòu),系統(tǒng)具有較高的安壘性。通訊網(wǎng)絡(luò)速度快,距離遠(yuǎn),可靠性高;界面直觀友好,操作簡(jiǎn)便,功能齊壘。人機(jī)界面不僅具有形象逼真的動(dòng)態(tài)畫面和全中文顯示,還具有實(shí)時(shí)報(bào)警監(jiān)視、安壘確認(rèn)機(jī)制和數(shù)據(jù)記錄功能;
(2)
減少布線成本,由于采用遠(yuǎn)距離通訊網(wǎng)絡(luò),使布線更加方便,并大大減少電纜用量;維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低。系統(tǒng)擴(kuò)展方便,可隨時(shí)增加節(jié)點(diǎn),并可通過網(wǎng)絡(luò)由中控室在線修改程序。控制器和網(wǎng)絡(luò)可靠性高,維護(hù)工作量小。
(3)可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)。PLC控制系統(tǒng)大量的開關(guān)動(dòng)作是由無(wú)觸點(diǎn)半導(dǎo)體電路完成的,這就避免了繼電器控制中所出現(xiàn)的老化、脫焊、觸點(diǎn)的抖動(dòng)、接觸不良等現(xiàn)象,大大提高了系統(tǒng)的可靠性。此外,PLC的各模塊采用屏蔽措施,以防止輻射干擾,并對(duì)電源電路采取了多種形式的濾波,以消除或抑制高頻干擾。
(4)具有多個(gè)輸入、輸出端口,用戶可根據(jù)可編程I/O端口監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)運(yùn)行。
(5)PLC編程簡(jiǎn)單易學(xué),系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)試周期短。PL C的編程大部分采用類似于繼電器控制線路的梯形圖形式,易被理解和掌握。設(shè)計(jì)人員可以在實(shí)驗(yàn)室完成對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、修改與調(diào)試。
(6)安裝簡(jiǎn)單,維修方便。PLC的故障率很低,且具有完善的自診斷和顯示功能。
(7)
總結(jié)各礦膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),特別采取了增加設(shè)備可靠性的措施,如選用先進(jìn)可靠的控制器和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。
3、控制系統(tǒng)的組成及功能
3.1 系統(tǒng)組成
本系統(tǒng)采用雙套PLc程序化控制方式,PLc系統(tǒng)一使一備,可實(shí)現(xiàn)切換,且切換程序簡(jiǎn)便。
3.2 系統(tǒng)功能
a、以監(jiān)控室為中心,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控膠帶運(yùn)輸設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
b、操作人員可在上位機(jī)采用不同方式來(lái)控制運(yùn)輸系統(tǒng)的啟動(dòng)和停止。控制方式有:地面集中控制,人工就地控制;控制方式變換。
通過監(jiān)控室遠(yuǎn)程控制膠帶機(jī)自動(dòng)控制裝置進(jìn)行手動(dòng)/自動(dòng)切換,完成集中控制和就地控制的轉(zhuǎn)換,使兩種控制方式互為備用、互相閉鎖,提高系統(tǒng)的可靠性和靈活性。具有同煤流方向相互閉鎖功能,實(shí)現(xiàn)逆煤流開、順煤流停的功能。
c、報(bào)警功能:可以實(shí)時(shí)顯示報(bào)警類型,且有語(yǔ)音提示。
d、工業(yè)電視可以顯示任意點(diǎn)、循環(huán)觀看各膠帶機(jī)機(jī)頭和轉(zhuǎn)載點(diǎn)的運(yùn)行圖像。
e、保護(hù)功能:系統(tǒng)具有急停、煤位保護(hù)、防滑保護(hù)、跑偏保護(hù)四種保護(hù),并且有延時(shí)控制等功能。
4、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)選用開放靈活的工業(yè)以太網(wǎng),在膠帶機(jī)頭設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)控制?,F(xiàn)場(chǎng)控制負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的信號(hào)采集與現(xiàn)場(chǎng)的就地控制。
系統(tǒng)為實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),具備有完善的生產(chǎn)監(jiān)控管理功能,對(duì)膠帶運(yùn)輸主要環(huán)節(jié)及相關(guān)的輔助環(huán)節(jié)的生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、傳輸、處理、顯示、記錄打印,對(duì)運(yùn)輸膠帶系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程集中監(jiān)控,同時(shí)配合工業(yè)電視系統(tǒng)進(jìn)行安全圖像監(jiān)視,以確保人員及設(shè)備的安壘。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)實(shí)施后,操作員可在中控室終端上監(jiān)視控制運(yùn)輸膠帶生產(chǎn)過程,完成對(duì)運(yùn)輸膠帶生產(chǎn)及相關(guān)環(huán)節(jié)的“遙測(cè)、遙信和遙控”,實(shí)現(xiàn)原煤運(yùn)輸膠帶生產(chǎn)系統(tǒng)的綜合自動(dòng)化。
5、監(jiān)控系統(tǒng)
本系統(tǒng)由運(yùn)輸膠帶機(jī),給料機(jī)等基本設(shè)備組成,利用控制設(shè)備、通訊模塊,打滑、超溫、煙霧,速度、跑偏、等保護(hù),達(dá)到膠帶機(jī)集中控制與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的要求。
系統(tǒng)采用多臺(tái)PLC組成數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),達(dá)到不同的規(guī)??刂啤M瓿上到y(tǒng)內(nèi)皮帶,給料機(jī)的壘工作過程的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、連同地面中控室,構(gòu)成一個(gè)完善的監(jiān)控系統(tǒng)。
(1)
實(shí)現(xiàn)膠帶機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)集中監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)和運(yùn)行參數(shù),并顯示數(shù)據(jù)曲線,對(duì)重要信息在硬盤記錄。
(2)控制方式分集控自動(dòng)/集控手動(dòng)/就地,三種方式可轉(zhuǎn)換。正常生產(chǎn)時(shí),使用集控自動(dòng)方式,設(shè)備按工藝要求的順序和流程由中央控制臺(tái)自動(dòng)啟停;集控手動(dòng)時(shí),可在中央控制臺(tái)操作各設(shè)備,無(wú)閉鎖和聯(lián)動(dòng)關(guān)系;就地時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)操作;啟動(dòng)設(shè)備前由集控臺(tái)發(fā)預(yù)告信號(hào),預(yù)告30秒后,若現(xiàn)場(chǎng)均滿足集控自動(dòng)啟動(dòng)條件,設(shè)備按順序自動(dòng)啟動(dòng)?,F(xiàn)場(chǎng)可用停車鈕停止啟動(dòng)過程,
現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)箱設(shè)起/停車按鈕,現(xiàn)場(chǎng)可隨時(shí)停車[3]。若設(shè)備由集控啟動(dòng),控制系統(tǒng)接到現(xiàn)場(chǎng)停車停號(hào)后,可作急停處理,實(shí)施故障停車操作;
(3)按“技術(shù)規(guī)定”膠帶運(yùn)輸機(jī)裝設(shè)拉線開關(guān)、跑偏保護(hù)、低速保護(hù)等,這些信號(hào)均接入集控系統(tǒng),參加設(shè)備的緊急停車和閉鎖停車-對(duì)設(shè)備故障和工藝參數(shù)的異常實(shí)時(shí)報(bào)警,并進(jìn)行聲光提示。一般故障只報(bào)警,現(xiàn)場(chǎng)非正常停車或嚴(yán)重故障時(shí),故障設(shè)備及其上游設(shè)備緊急停車,下游設(shè)備順料流延時(shí)閉鎖停車。
6、結(jié) 束
膠帶集中控制集合了國(guó)內(nèi)最先進(jìn)可靠的技術(shù)設(shè)備,并將生產(chǎn)監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)融為一體,使系統(tǒng)具有較高的綜合技術(shù)水平。整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度高,應(yīng)用后實(shí)現(xiàn)了無(wú)人職守,達(dá)到了減人提效的目的,適應(yīng)了煤礦可持續(xù)發(fā)展的要求。