楊新華 ,張麗娟,,陳冬冬,王寶玉
(1.蘭州理工大學 電氣工程與信息工程學院,蘭州 730050; 2.山西昆明煙草有限責任公司,太原 030012; 3.甘肅電力科學研究院,蘭州 730050)
甘肅某電廠3號機組工程設(shè)備采用哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的N300-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機及其輔助設(shè)備,配以哈爾濱電機廠生產(chǎn)的QFSN-300-2型發(fā)電機,采用靜止勵磁系統(tǒng)。每個轉(zhuǎn)子跨度使用兩個軸承,#1~#3軸承為可傾瓦,#4軸承為短圓瓦,#5~#6軸承為橢圓瓦。機組軸系設(shè)計臨界轉(zhuǎn)速高壓轉(zhuǎn)子為1530r/min,低壓轉(zhuǎn)子為1500r/min,發(fā)電機轉(zhuǎn)子為1000r/min。
該機組于2008年5月10日首次沖轉(zhuǎn),5月14日并網(wǎng)發(fā)電,6月8日結(jié)束168試運。機組在起動及帶負荷運行過程中出現(xiàn)了振動異?,F(xiàn)象。針對上述情況,在機組起動、升速、定速、超速、并網(wǎng)帶負荷等各種工況下,對振動信號進行實時監(jiān)測和記錄,找出了產(chǎn)生振動異常的原因,采取了相應(yīng)的消振措施,使機組的振動達到優(yōu)良標準。
振動監(jiān)測分兩部分:一是軸振動信號,這是目前大型發(fā)電機組主要監(jiān)測信號,也是大機組振動的主要評判標準信號;二是軸承座的振動信號。本機組主要以軸振動信號為監(jiān)測重點,軸承座振動只是在軸振動出現(xiàn)振動故障時做參考分析數(shù)據(jù)。軸振動信號測量,采用美國本特利的108數(shù)據(jù)采集器,直接從3500系統(tǒng)的輸出端接出軸振動的輸出信號,用數(shù)據(jù)分析軟件,對數(shù)據(jù)進行各種分析和處理。
測量布置如圖1所示。
圖1 測量布置示意圖
機組首次沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速升至460 r/min時,#5軸承振動達102μm,打閘檢查后繼續(xù)升速,當轉(zhuǎn)速達到1000 r/min后,振動值迅速爬升,在1151 r/min時,#5軸承X向、Y向振動值分別達到 157μm、155μm;轉(zhuǎn)速接近1200r/min時,隨時間的增加,振動值由175μm 、173μm 升至 193μm、191μm;降速過程中,在轉(zhuǎn)速為1021 r/min時,其值達到237μm、240μm,而實測的發(fā)電機軸系的臨界轉(zhuǎn)速為1000 r/min。
2.1.1 振動原因分析及處理
從以上數(shù)據(jù)分析,#5軸承振動有如下特點:
(1)升速過程中,隨著轉(zhuǎn)速的升高,振動的增長率較快;降速過程中,降至一階臨界轉(zhuǎn)速時振動值很大。
(2)保持一定轉(zhuǎn)速不變,隨時間的延長,振動雖波動不大但卻逐漸增大。
(3)#5軸承X向、Y向振動幅值差別很小。
(4)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了熱彎曲。
根據(jù)振動特征和相關(guān)參數(shù)綜合分析,振動的主要原因是轉(zhuǎn)子在一階臨界轉(zhuǎn)速下發(fā)生轉(zhuǎn)軸碰磨,導致轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱彎曲,使振動顯著增加。于是決定揭缸消除碰磨源,此后經(jīng)試驗驗證轉(zhuǎn)子并未發(fā)生永久性彎曲,可以重新開機。
#5軸承振動故障消除后重新開機,由于#3和#4軸承振動過大造成前4次沖轉(zhuǎn)均未達到3000 r/min。其中,第4次沖轉(zhuǎn)時#3、 #4軸承升速波得圖見圖2。
根據(jù)幾次起動過程中采集的升降速數(shù)據(jù)分析,在2700 r/min以后,#3軸承X向、#4軸承X向振動相位相差較大(相位差接近140°),振動的分量主要是工頻,振動幅值和相位重復(fù)性好,充分表明低壓轉(zhuǎn)子存在一個二階不平衡分量,可通過動平衡降低振動幅值。首次平衡時的轉(zhuǎn)速為2820 r/min,在低壓轉(zhuǎn)子兩側(cè)平衡面各加一個螺栓,即#3軸承:458g/340°;#4軸承:458g/160°。加重后起機,通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)加重效果顯著,振動幅值降幅都在60μm以上,其中#3軸承X向和#4軸承座振動降幅都在80μm,相位角也變化較大。在轉(zhuǎn)速升至2888 r/min時,由于#4軸承座振動達198μm,手動打閘停機。
通過對加重后數(shù)據(jù)分析,用諧分量法計算表明二階不平衡分量很大,上次加重的位置是正確的,只是加重量不夠。決定在保留原加重的基礎(chǔ)上進行第二次加重。加重后再次起機,振動幅值進一步降低,#4軸承座振動由 110μm 降至 51μm,機組順利升速至3000r/min。
圖2 第四次沖轉(zhuǎn)#3、#4軸承升速波得圖
對低壓轉(zhuǎn)子實施兩次動平衡后,機組轉(zhuǎn)速升至3000 r/min,穩(wěn)定運行半小時后,由于#1、#2軸承振動較大(見表1)停機。
從數(shù)據(jù)看,振動的分量主要是工頻,1X和2X的相位差為 183°,振動幅值和相位穩(wěn)定,說明高中壓轉(zhuǎn)子也存在較大的二階不平衡分量。通過在#1、#2軸承加一個反對稱立偶來降低振動幅值。平衡轉(zhuǎn)速為3000 r/min,加重位置和重量為:#1:294g/330° ;#2:295g/150°。從2925 r/min數(shù)據(jù)看,加重取得明顯效果,#1X和#2X的降幅達103μm、92μm。
表1 定速3000 r/min時各軸承振動數(shù)據(jù)表
當轉(zhuǎn)速再次升至3000 r/min后振動數(shù)據(jù)極不穩(wěn)定,在11s內(nèi)#4X振幅值從170μm上升至306μm;#3X在轉(zhuǎn)速接近3000 r/min時,振動有明顯峰值。根據(jù)制造廠提供的數(shù)據(jù),該區(qū)域為非臨界區(qū),振動的分量主要是工頻。從幾次沖轉(zhuǎn)的瀑布圖分析,#3軸X向支架渦流探頭的固有頻率為50.2Hz,與工作轉(zhuǎn)速重合,說明其值不是轉(zhuǎn)子的真實振動值,而是由于支架共振造成的。停機后,對#3、#4軸承的渦流探頭X向和Y向重新安裝且互換,以后的運行中這一故障消除。
由表 1可以看出,在 3000r/min定速運行時,#4軸承振動值仍較大,#3X、#4X振動相位相差 43°,基本同相,是一階振型。因此分別對#3、#4軸承加重,用最小二乘法進行數(shù)據(jù)處理,求出影響系數(shù),進一步降低振動幅值。結(jié)合第三次高中壓轉(zhuǎn)子動平衡的數(shù)據(jù),第四次加重的平衡轉(zhuǎn)速為2925r/min,加重位置和重量為:#3軸承:455g/140°。由振動數(shù)據(jù)看,#3軸承加重使#2軸承X向相位角變化了90°,幅值變化不大,并使#3、#4軸承Y向的幅值增加不到30μm,角度基本無變化,說明在#3軸承加重影響系數(shù)小。
拆掉#3軸承加重后,對#4軸承進行加重,平衡轉(zhuǎn)速為2920 r/min,加重重量和位置為455g/140°。加重后起機,機組轉(zhuǎn)速升至3000 r/min,在排除了#3軸承X向振動支架共振的影響因素后,定速運行數(shù)據(jù)穩(wěn)定,相位角變化不大,幅值下降,其中#4軸承 Y向降了52μm。
并網(wǎng)帶負荷后,#4軸承X向、#3軸承Y向振動幅值上升較大,空載時#3、#4軸承X向的選頻量分別為:22μm/250°、119/315°,它們幅值相差較大,相位角相差不大,說明激振力主要在#4軸承側(cè),為一階不平衡分量,需再次通過在#4軸承加平衡重量來減小振幅值。利用第四次加重數(shù)據(jù),求出3000r/min時影響系數(shù),計算應(yīng)在#4軸承加重 906g/185°,考慮到 185°位置上已有平衡塊,實際加重位置為:910g/150°。加重后起機,空載和帶負荷時振動幅值都有下降,其中#3軸承Y向在3000 r/min時由96μm降到46μm;帶100MW負荷時,#4軸承X向、#3軸承Y向的通頻值分別為128μm、74μm;本次動平衡取得成效,但#4軸承振動仍偏大。
通過對動平衡數(shù)據(jù)分析,在#4軸承加重時對#1、#2軸承振動影響不大,#3、#4軸承的相位角變化不大,只是幅值下降,表明低壓轉(zhuǎn)子殘余不平衡量很大,加重量不夠,在#4軸承的加重對本身的影響較小。因為在#4軸承已加重 1833g,考慮到機組軸系安全,及臨界轉(zhuǎn)速1500 r/min和工作轉(zhuǎn)速3000 r/min,經(jīng)綜合計算和制造廠同意,利用消缺機會進行了最后一次加重,#4軸承加重位置和重量為 469.8g/127°。這次動平衡取得較好效果,6月4日數(shù)據(jù)為:#3軸承X向:85μm ,Y 向:83μm ;#4 軸承 X 向:78μm ,Y 向:72μm。至此,動平衡試驗比較圓滿完成。
表2 機組并網(wǎng)帶負荷各軸瓦振動數(shù)據(jù)表通頻:μm; 選頻 :μm/°
(1)綜合分析3號機組在起動及帶負荷運行中測得的各種振動數(shù)據(jù)和波形,分析并確診了產(chǎn)生振動異常的主要原因是轉(zhuǎn)子動平衡精度較差,經(jīng)過6次現(xiàn)場高速動平衡處理, 轉(zhuǎn)子軸系振動大幅下降,各軸振值都在85μm以內(nèi),基本符合要求。
(2)隨著我國機組制造和工藝水平的提高,大多數(shù)異常振動發(fā)生在工作轉(zhuǎn)速,新機開機未升至 3000 r/min時出現(xiàn)異常振動的情況比較少。高中壓和低壓轉(zhuǎn)子本身殘余不平衡質(zhì)量太大給現(xiàn)場動平衡增加了難度,需要一次次通過現(xiàn)場高速動平衡來提高轉(zhuǎn)子的平衡精度,減小振動幅值。
(3)此次動平衡,盡可能在最短時間內(nèi)處理好了機組的振動問題,確保了機組及時、安全投運;與此同時,也為了解機組振動的特性,積累了分析處理振動的經(jīng)驗,對于今后同類振動問題的解決具有一定的參考價值。
[1]李錄平. 汽輪機組故障診斷技術(shù)[M]. 北京:中國電力出版社. 2002.
[2]劉凱.電力試驗技術(shù)叢書:汽輪機試驗[M]. 北京:中國電力出版社,2005.
[3]張學延,王延博,等. 華潤彭城發(fā)電廠 1號汽輪發(fā)電機組軸承振動分析及處理[J].中國電力,2005,38(1):53-56.
[4]臨沂電廠 135MW 汽輪發(fā)電機組異常振動分析處理[J].汽輪機技術(shù),2006,48(4):292-294.