摘 要: 本文通過對《機(jī)制工藝學(xué)》中原始差復(fù)映實(shí)驗(yàn)曲線失真原因的分析,并對其影響因素逐個進(jìn)行論證,裝置改進(jìn)后的實(shí)驗(yàn)曲線與理論曲線基本吻合,實(shí)驗(yàn)結(jié)果正確、穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞: 《機(jī)制工藝學(xué)》 誤差復(fù)映實(shí)驗(yàn) 改進(jìn)設(shè)計
誤差復(fù)映主要由加工余量變化而引起的。在加工過程中,由于工件的余量發(fā)生變化,就會引起切削力的變化,從而引起工藝系統(tǒng)變形的變化,致使產(chǎn)生加工誤差。為了能更清晰、直觀地反映復(fù)映現(xiàn)象,我校在《機(jī)制工藝學(xué)》中增加了誤差復(fù)映實(shí)驗(yàn),最初幾次實(shí)驗(yàn)曲線與理論曲線基本吻合,但復(fù)映現(xiàn)象不明顯,而且在實(shí)驗(yàn)中由于切深過大,造成振動。同時,在以后的實(shí)驗(yàn)中所得的曲線嚴(yán)重失真,使實(shí)驗(yàn)在教學(xué)中無法開設(shè),為了能得到明顯的且與理論曲線相近的誤差復(fù)映曲線,對原實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)條件進(jìn)行了改進(jìn)。實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)過程大致可分為三個階段,改進(jìn)后所得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論曲線基本吻合,且較為明顯穩(wěn)定,滿足實(shí)驗(yàn)要求。
1.分析誤差復(fù)映曲線失真的原因。
1.1首先在原有實(shí)驗(yàn)裝置上做3次實(shí)驗(yàn),所得到的曲線波動幅度大,且正值、負(fù)值兼有,與理論曲線相比較,曲線很不規(guī)則,理論上應(yīng)該在實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的實(shí)驗(yàn)曲線的滯后現(xiàn)象根本不存在,同時還有負(fù)剛度現(xiàn)象出現(xiàn)。如圖1所示。
從實(shí)驗(yàn)裝置表面和整個過程來看,影響曲線失真的因素可能有以下幾點(diǎn):
(1)實(shí)驗(yàn)裝置的結(jié)構(gòu)不合理。具體表現(xiàn)為:偏心盤與芯軸之間為圓柱面配合,間隙為0.052mm;芯軸軸肩與外圓柱面軸線垂直度誤差較大;芯軸采用一夾一頂裝夾,而夾緊部分較長;有過定位現(xiàn)象;試件與芯軸用來聯(lián)接的普通平鍵兩工作面有磨損跡象。
(2)刀具結(jié)構(gòu)及其幾何參數(shù)不適當(dāng)。實(shí)驗(yàn)采用焊接式硬質(zhì)合金刀具,牌號為YG8的45°偏刀。其各幾何角度為:后角α=10°-12°,前角γ=3°-4°,刀傾角λ=+3°,刀尖圓弧半徑r=0.2mm,副后角α′=7°-8°。
(3)在切削過程中,工藝系統(tǒng)出現(xiàn)負(fù)剛度現(xiàn)象,從試驗(yàn)曲線中發(fā)現(xiàn)部分曲線在零線以下,很明顯,是工藝系統(tǒng)產(chǎn)生負(fù)剛度引起的。
(4)測量誤差與加工誤差的質(zhì)量對曲線失真也有一定的影響。
1.2為了弄清研究哪些是影響誤差復(fù)映曲線的主要因素,我們通過實(shí)驗(yàn)對其作了驗(yàn)證。
(1)在結(jié)構(gòu)上采用整體式,仍采用原來的刀具和切削條件,以避免實(shí)驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)對曲線的影響,但通過實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)畫出的曲線全部處于零線以下,整體呈現(xiàn)下凹的趨勢,是典型的負(fù)剛度問題,說明工藝系統(tǒng)產(chǎn)生的負(fù)剛度是影響曲線失真的一個主要因素,這在本次實(shí)驗(yàn)中是個意外的收獲,只有先消除了負(fù)剛度,才能進(jìn)一步驗(yàn)證原裝置結(jié)構(gòu)對曲線的影響是否是主要因素。因此,針對這個問題,決定從改變刀具幾何參數(shù)方面入手,將原來刀具的刃傾角λ從+3°改為-15°—-25°,即采用大負(fù)刃傾角,增大Fy/Fz的比值λ,提高刀尖部分的強(qiáng)度和剛度,使整個切削過程平穩(wěn),刀尖部分免受大的沖擊。利用改進(jìn)后的刀具再在整體式裝置上采用原來?xiàng)l件下進(jìn)行,得出數(shù)據(jù)全為正值,曲線基本呈上凸趨勢,但復(fù)映不明顯。消除負(fù)剛度后,再回頭考慮裝置結(jié)構(gòu)對曲線的影響,將改進(jìn)后的大刃傾角刀具在實(shí)驗(yàn)裝置上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)所得到的曲線比較光滑,且有滯后現(xiàn)象,但曲線呈正負(fù)大致各半的狀態(tài),與上述實(shí)驗(yàn)相比較,可確定產(chǎn)生這種狀態(tài)的原因是原裝置中鍵與鍵槽,以及試件與芯軸配合間隙過大造成的。
(2)同時,在上述實(shí)驗(yàn)中曲線有些微小波動,這是由試件測量表面質(zhì)量差引起的。
1.3一系列的實(shí)驗(yàn)表明,影響原實(shí)驗(yàn)裝置誤差復(fù)映曲線失真的因素有下列幾個。
(1)工藝系統(tǒng)產(chǎn)生負(fù)剛度。
(2)原實(shí)驗(yàn)裝置使用時間過長,由于結(jié)構(gòu)上設(shè)計不合理,造成個部件間間隙過大,造成曲線失真。
(3)試件測量表面質(zhì)量差,也是影響實(shí)驗(yàn)的一個原因,但不是主要因素。
2.針對上述分析結(jié)果,對原實(shí)驗(yàn)裝置提出了如下改進(jìn)措施。
2.1結(jié)構(gòu)上,為便于更換試件,仍采用裝配式,但各零件之間需加強(qiáng)接觸剛度,具體做法如下。
(1)試件與芯軸間采用1∶10的錐面配合,以提高其配合精度和同軸度,芯軸錐面經(jīng)表面淬火處理,硬度為HRC35-45,避免芯軸在多次裝拆后產(chǎn)生劇烈磨損,保證其接觸精度。
(2)提高芯軸與偏心試件上鍵槽的對稱度,要求小于0.015mm,并采用半圓鍵聯(lián)接。
(3)提高芯軸夾持部分與中心孔的同軸度,并縮短芯軸夾持部分長度,采用B型中心孔,避免產(chǎn)生過定位。
2.2刀具方面。
(1)為能清晰地表示出誤差復(fù)映現(xiàn)象,使曲線更加清晰明了,同時為了消除工藝系統(tǒng)負(fù)剛度對其影響,采用了彈性機(jī)械夾固式刀具,刀頭牌號為YT15,彈性刀具在結(jié)構(gòu)上采用了增大刀頭回轉(zhuǎn)半徑,增大開縫長度等措施,使其切削力的合力方向趨向于水平。
(2)刀頭部分主偏角為45°,采用了較大的刃傾角,λ在-25°左右,適當(dāng)加大刀尖圓弧半徑,取r=0.25—0.4mm。
2.3試件材料方面。原來采用的鑄鐵試件牌號為HT200,試驗(yàn)過程中沖擊較大,測量表面缺陷較多,因此,采用鑄鋼,能減小沖擊,提高測量表面質(zhì)量。
3.經(jīng)過上述改進(jìn)后的實(shí)驗(yàn)裝置,在CA6140普通車床上用彈性刀具進(jìn)行試驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速n=100r/mm,s=0.61mm/r
偏心距e=2.21mm,切深a=4.5mm
試件直徑:Φ293mm,材料:鑄鋼
刀頭牌號:YT15
刀頭幾何參數(shù):a=6°—8°,γ=5°—7°,λ=-20°—-25°,r=0.3—0.4mm,k=45°,k′=45°,b=0.3—0.5mm,b=0.03—0.08mm。
在這樣的實(shí)驗(yàn)條件下所得到的復(fù)映曲線與理論曲線基本吻合,且有明顯的滯后現(xiàn)象,經(jīng)幾次重復(fù)實(shí)驗(yàn)后,實(shí)驗(yàn)結(jié)果比較穩(wěn)定。如圖2所示,至此誤差復(fù)映實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)設(shè)計基本完成。
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