中圖分類號(hào):TD712.6 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2025)21-0162-05
Abstract:Inorder toimprovethesealingqualityofundergroundgasdrainage boreholesin ShaquNo.1Coal Mine,based onthetestbasis,thesealingqualityofcurrentgasdrainageboreholeswasobjectivelyanalyzedthroughboreholesealingquality evaluationandboreholeleakagedetectionmethods.Anew\"hard-soft-hard”sandwichboreholesealing technologysuitableforthe specialdrllingconstructiontechnologyof\"sealingtheholefirst,thencompletingthehole\"inShaquNo.1CoalMinewas proposed,andthesealingefectwascarredoutinthebeltlaneofthe42workingface.ComparativetestResearchhasshown thatduetotheinfluenceofdrilingconstructiontechnology,itisdifcultforexpandedcementtoadapttothecontinuous disturbanceofthedrillpipeandthedynamicdeformationoftheborehole,resultinginseriousairleakageintheboreholesealing section,the deviation of the borehole gas drainage concentration reaches 69.2% ,and the borehole sealing quality is poor. The newprocessutilizesthehighadhesion,highpermeabilty,andadaptivedeformationcharacteriticsofflexiblegelsalingmaterials toachievea1.8-foldincreaseintheaveragegasdrainageconcentrationinasinglehole,andthegasdrainageffectis significantly improved.
Keywords:gasdrainage;boreholesealingtechnology;boreholesealingqualityevaluation;drllingleakagedetection;phase change gel; self-adaptive sealing
沙曲一號(hào)煤礦為煤與瓦斯突出礦井,煤層條件復(fù)雜,是我國(guó)典型的近距離煤與瓦斯突出煤層群賦存條件,瓦斯問(wèn)題嚴(yán)重制約著礦井的安全高效生產(chǎn)I。為防范治理瓦斯事故、合理高效利用瓦斯資源,沙曲礦施工了大量的瓦斯抽采鉆孔,基本形成了以本煤層及鄰近層鉆孔瓦斯抽采為主的礦井瓦斯協(xié)調(diào)治理模式和“以抽促采、以采促抽,以抽促用、以用促采”的瓦斯資源化循環(huán)發(fā)展模式。
鉆孔密封質(zhì)量是影響鉆孔瓦斯高質(zhì)量抽采的主要控制因素,決定著鉆孔瓦斯抽采效率、抽采成本[2-3]。沙曲一號(hào)煤礦隨著煤層開采深度的增加,地應(yīng)力逐漸增大,部分軟弱煤層鉆孔變形失穩(wěn)現(xiàn)象日趨凸顯;同時(shí),煤層透氣性逐漸減小,加之受地面井瓦斯抽采的影響,使得井下煤層由飽和高壓煤層變?yōu)椴伙柡颓穳好簩?,從而?dǎo)致抽采鉆孔瓦斯涌出量逐漸減小,增加了對(duì)鉆孔密封質(zhì)量的要求。然而,沙曲一號(hào)煤礦廣泛使用的水泥基密封材料受材料自身反應(yīng)過(guò)程、固結(jié)特性及施工工藝的影響,無(wú)法適應(yīng)鉆孔圍巖的動(dòng)態(tài)變形,不能對(duì)鉆孔圍巖漏氣裂隙進(jìn)行有效充填密封,導(dǎo)致煤層鉆孔圍巖漏氣嚴(yán)重,鉆孔瓦斯抽采濃度快速衰減。當(dāng)前的膨脹水泥“兩堵一注\"鉆孔密封工藝已經(jīng)愈發(fā)難以滿足瓦斯高質(zhì)量抽采要求。因此,為改善沙曲一號(hào)煤礦瓦斯抽采鉆孔密封質(zhì)量,提高瓦斯抽采效果,在分析膨脹水泥密封鉆孔密封質(zhì)量的基礎(chǔ)上,基于柔性凝膠密封材料自適應(yīng)鉆孔變形的特點(diǎn),提出了一種適用于沙曲一號(hào)煤礦“先封孔,后完孔\"施工工藝的新型瓦斯抽采鉆孔密封技術(shù),并在4402工作面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
1鉆孔密封概況
1.1試驗(yàn)地點(diǎn)概況
試驗(yàn)地點(diǎn)選擇沙曲一號(hào)煤礦4402工作面膠帶巷。4402工作面埋深 500~595m ,開采 3+4# 煤層,平均厚度 4.2m ,煤層最大瓦斯壓力為 1.48MPa ,最大原始瓦斯含量為 14.50m3/t ,煤的堅(jiān)固性系數(shù)平均值 f 為0.64,透氣性系數(shù)平均值為 3.65m2/MPa2?d ,屬可抽采煤層。設(shè)計(jì)采用本煤層瓦斯抽采鉆孔治理煤層瓦斯,鉆孔布置如圖1所示。
1.2鉆孔施工及密封工藝
長(zhǎng)期以來(lái),沙曲一號(hào)煤礦針對(duì)煤層高瓦斯壓力、高瓦斯含量、鉆孔變形嚴(yán)重易噴孔等問(wèn)題,采用了“先封孔,后完孔\"的施工工藝,即先小直徑鉆頭開孔 12m ,接著大直徑鉆頭擴(kuò)孔 12m 形成封孔段,封孔后再更換小直徑鉆頭從抽采管內(nèi)部完成鉆孔成孔,最后接入巷道抽采系統(tǒng)進(jìn)行抽采,鉆孔施工工藝如圖2所示。封孔均采用膨脹水泥“兩堵一注”囊袋式帶壓注漿封孔工藝,將膨脹水泥注漿材料按水灰比0.9~0.75:1配置漿液,注漿壓力控制在 1.2Mpa 以上,封孔長(zhǎng)度 12m 。
此工藝目的在于封孔后,封孔裝置與鉆孔密封結(jié)合,鉆孔防噴裝置可以與封孔結(jié)構(gòu)通過(guò)法蘭盤固定連接,增加了鉆孔防噴裝置的穩(wěn)定性,顯著降低了長(zhǎng)距離煤層鉆孔施工過(guò)程中的噴孔風(fēng)險(xiǎn)。
2 鉆孔密封質(zhì)量分析
2.1鉆孔密封質(zhì)量評(píng)價(jià)
2.1.1 鉆孔密封質(zhì)量評(píng)價(jià)模型
廣義的瓦斯是一種多組分混合氣體,不同煤層賦存條件下,瓦斯各組分在數(shù)量上有很大差異。目前煤礦企業(yè)對(duì)瓦斯抽采鉆孔封孔質(zhì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要為單孔孔口抽采氣體中甲烷的體積分?jǐn)?shù)大小。鉆孔孔口抽采氣體中甲烷的體積分?jǐn)?shù)一方面與鉆孔瓦斯涌出量有關(guān),另一方面受到鉆孔漏風(fēng)量的控制5。理論情況下,密封嚴(yán)密的鉆孔瓦斯抽采濃度應(yīng)為原始煤層瓦斯?jié)舛龋?dāng)鉆孔密封質(zhì)量較差時(shí),鉆孔密封段或孔口等存在漏氣通道,導(dǎo)致空氣由負(fù)壓吸入瓦斯抽采管路,造成瓦斯抽采濃度降低。
因此,通過(guò)分析抽采負(fù)壓條件下鉆孔抽采瓦斯中甲烷體積分?jǐn)?shù)與煤層原始瓦斯中甲烷體積分?jǐn)?shù)的偏離情況,可以對(duì)鉆孔密封質(zhì)量進(jìn)行合理評(píng)價(jià)。根據(jù)上述分析,建立鉆孔密封質(zhì)量評(píng)價(jià)模型如下
式中: ψ 為鉆孔瓦斯抽采濃度的偏差度, %;φ 為鉆孔瓦斯抽采濃度, %;φ0 為原始煤層瓦斯?jié)舛龋?% 。
2.1.2 煤層瓦斯組分測(cè)試
在4402工作面膠帶巷通過(guò)“正壓取氣”的方法采集了工作面原始煤層瓦斯,并在實(shí)驗(yàn)室利用氣相色譜儀對(duì)氣樣進(jìn)行了組分分析。“正壓取氣”方法是通過(guò)關(guān)閉鉆孔抽采負(fù)壓以提高鉆孔內(nèi)瓦斯壓力,利用正壓瓦斯驅(qū)替鉆孔圍巖漏氣,因此,采取正壓條件下的鉆孔氣樣基本可以代表煤層原始瓦斯氣體。煤層瓦斯組分測(cè)試結(jié)果見表1。
表1煤層瓦斯組分測(cè)試 %
根據(jù)氣體組分測(cè)試結(jié)果,沙曲一號(hào)煤礦4402工作面 3+4# 煤層原始瓦斯?jié)舛葹?86.25%~94.32% ,平均原始瓦斯?jié)舛葹?89.43% 。
2.1.3鉆孔抽采瓦斯?jié)舛瓤疾旒懊芊赓|(zhì)量評(píng)價(jià)
對(duì)沙曲一號(hào)煤礦4402工作面膠帶巷的順層瓦斯抽采鉆孔進(jìn)行了瓦斯抽采濃度考察??疾煦@孔抽采濃度信息見表2。
計(jì)算可知,考察鉆孔平均瓦斯抽采濃度為27.52% 。理想情況下,密封嚴(yán)密的瓦斯抽采鉆孔濃度應(yīng)為原始瓦斯抽采濃度 89.43% 。
根據(jù)式(1)—式(2)計(jì)算可知考察鉆孔瓦斯抽采濃 度的偏差度為 69.2% ,鉆孔密封質(zhì)量差,鉆孔漏氣嚴(yán)重。
2.2鉆孔漏氣位置檢測(cè)及漏氣原因分析
2.2.1 鉆孔漏氣位置檢測(cè)原理
鉆孔“絕對(duì)\"密封時(shí),即鉆孔圍巖裂隙被嚴(yán)密充填,不存在漏氣通道的情況下,在鉆孔延伸方向上,隨著鉆孔深度增加,孔內(nèi)瓦斯?jié)舛然颈3植蛔儯變?nèi)抽采負(fù)壓逐漸衰減甚至演變?yōu)榭變?nèi)正壓。當(dāng)鉆孔內(nèi)某一點(diǎn)位與巷道空氣連接形成漏氣通道時(shí),該點(diǎn)位的瓦斯?jié)舛葧?huì)顯著降低。對(duì)比鉆孔不同深度點(diǎn)位瓦斯?jié)舛鹊南鄬?duì)大小,結(jié)合鉆孔密封深度,即可判斷鉆孔漏氣點(diǎn)位。
2.2.2 鉆孔漏氣位置檢測(cè)裝置及判別方法
鉆孔漏氣位置檢測(cè)裝置由瓦斯?jié)舛葯z測(cè)儀、氣體采集泵、束管、配套直角彎頭等組成,如圖3所示。
本裝置可在正常負(fù)壓抽采條件下,利用束管、氣體采集泵采取鉆孔不同深度位置處的瓦斯氣樣,并利用瓦斯?jié)舛葯z測(cè)儀測(cè)定得出不同點(diǎn)位的甲烷濃度,進(jìn)而判定抽采鉆孔的漏氣位置。具體的判定方法見表3。
注: φi 為 i 點(diǎn)位的甲烷濃度, I0:φ0 為煤層原始瓦斯?jié)舛龋?% 。
2.2.3 鉆孔漏氣位置檢測(cè)及結(jié)果分析
對(duì)上述沙曲一號(hào)煤礦4402工作面膠帶巷的密封質(zhì)量考察鉆孔開展了漏氣位置檢測(cè),鉆孔不同深度點(diǎn)位的甲烷濃度數(shù)據(jù)如圖4所示。
根據(jù)鉆孔漏氣位置檢測(cè)裝置測(cè)試結(jié)果可知,考察的5個(gè)鉆孔均存在不同程度的鉆孔漏氣,但漏氣形式存在差異。 1# 鉆孔在孔深為 14~22m 內(nèi)的甲烷濃度變化幅度較小,在孔深為 12~14m 內(nèi)出現(xiàn)甲烷濃度的大幅衰減,說(shuō)明鉆孔密封段內(nèi)存在漏氣通道;同時(shí),在孔深為 0~2m 內(nèi)甲烷濃度明顯降低,說(shuō)明鉆孔連抽管路密封不嚴(yán)密,導(dǎo)致孔口漏氣。 2# 鉆孔在孔深為 18~22m 內(nèi)的甲烷濃度變化幅度較小,孔深為 12~18m 內(nèi)甲烷濃度逐漸降低,說(shuō)明鉆孔密封深度不足,鉆孔密封段以里的煤壁仍存在漏氣通道。 3#~4# 鉆孔內(nèi)不同點(diǎn)位處的甲烷濃度變化規(guī)律較為一致,在孔深 14~22m 內(nèi)甲烷濃度緩慢降低,在孔深為 12~14m 處出現(xiàn)甲烷濃度的急劇衰減,說(shuō)明鉆孔漏氣位置主要為鉆孔密封段。 5# 鉆孔在孔深為 14~22m 內(nèi)的甲烷濃度波動(dòng)較小,在孔深為 12~14m 內(nèi)出現(xiàn)甲烷濃度的大幅衰減,說(shuō)明鉆孔密封段內(nèi)存在漏氣通道;同時(shí),在孔深為 2~12m 內(nèi)甲烷濃度明顯降低,說(shuō)明鉆孔抽采管及密封段漏氣,分析是抽采管插接處斷開導(dǎo)致的。
綜上所述,除了 2# 鉆孔是由于鉆孔密封深度不足導(dǎo)致煤壁漏氣以外,其余4個(gè)鉆孔均在鉆孔密封段產(chǎn)生漏氣。表明在沙曲一號(hào)煤礦當(dāng)前鉆孔施工及密封工藝條件下,鉆孔密封段漏氣是導(dǎo)致鉆孔瓦斯抽采濃度降低的主要原因。
2.2.4 鉆孔漏氣原因分析
鉆孔密封段漏氣主要有以下4種形式。
第一種,抽采管與鉆孔密封材料交界面處漏氣。漏氣原因是密封材料與抽采管的黏結(jié)性較差,在密封材料膨脹或者收縮過(guò)程中與抽采管產(chǎn)生相對(duì)位移形成裂隙。另外,由于密封材料與抽采管力學(xué)性質(zhì)不同,在應(yīng)力擾動(dòng)作用下導(dǎo)致密封材料與抽采管之間產(chǎn)生貫通裂隙。
第二種,鉆孔密封材料內(nèi)部漏氣4。漏氣原因是密封材料受到鉆孔圍巖變形的擠壓應(yīng)力超過(guò)密封材料強(qiáng)度導(dǎo)致密封材料內(nèi)部產(chǎn)生裂隙。
第三種,鉆孔密封材料與煤巖體組合結(jié)構(gòu)漏氣。漏氣原因是密封材料與煤巖體力學(xué)性質(zhì)不同導(dǎo)致在應(yīng)力作用下密封結(jié)構(gòu)-煤巖體組合結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)變形導(dǎo)致在密封材料與煤巖體交界面處產(chǎn)生裂隙[3]
第四種,鉆孔密封段圍巖裂隙漏氣。漏氣原因是密封材料滲透性差,導(dǎo)致密封材料不能有效充填鉆孔圍巖裂隙,導(dǎo)致鉆孔密封段圍巖裂隙存在漏氣通道。
沙曲一號(hào)煤礦采用“先封孔,后完孔\"的鉆孔施工工藝和膨脹水泥\"兩堵一注\"鉆孔密封工藝,雖然在一定程度上保證了鉆孔施工過(guò)程中的安全,但同時(shí)也對(duì)鉆孔密封質(zhì)量提出了更高的要求。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn),工人完成開孔及封孔工作后,繼續(xù)按設(shè)計(jì)要求施工鉆孔,預(yù)留給膨脹水泥密封材料反應(yīng)凝結(jié)的時(shí)間較短。在小直徑鉆孔完孔過(guò)程中,孔口及鉆孔中間密封段未反應(yīng)完全的膨脹水泥漿液將承受長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)力擾動(dòng)。應(yīng)力擾動(dòng)作用一方面會(huì)導(dǎo)致膨脹水泥不能充分充填鉆孔環(huán)空及圍巖裂隙形成上述第一種、第四種類型的漏氣;另一方面在完孔過(guò)程中也會(huì)在膨脹水泥內(nèi)部以及膨脹水泥與煤體交界面處產(chǎn)生新的裂隙,形成上述第二種、第三種類漏氣,進(jìn)一步造成鉆孔密封質(zhì)量降低。
總而言之,受固結(jié)類鉆孔密封材料特性控制,膨脹水泥材料由于其反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、黏結(jié)性低、鉆孔自適應(yīng)性差、滲透性差,導(dǎo)致鉆孔密封段的密封質(zhì)量低,鉆孔瓦斯抽采濃度衰減較快。當(dāng)前的鉆孔密封工藝已經(jīng)不能滿足沙曲一號(hào)煤礦的鉆孔安全、快速施工及瓦斯高質(zhì)量抽采要求,亟須開發(fā)一種能夠適應(yīng)鉆孔圍巖動(dòng)態(tài)變形的新型密封工藝。
3新型瓦斯抽采鉆孔密封技術(shù)
3.1 技術(shù)提出
針對(duì)上述沙曲一號(hào)煤礦鉆孔密封段漏氣的問(wèn)題,提出了一種以固結(jié)類材料為堵頭,以柔性凝膠類材料為鉆孔密封段充填介質(zhì)的“硬-軟-硬\"夾心狀鉆孔密封技術(shù)。該技術(shù)在不改變沙曲一號(hào)煤礦當(dāng)前鉆孔施工工藝的條件下,利用固結(jié)類材料的高強(qiáng)度特性實(shí)現(xiàn)孔口防噴與密封結(jié)構(gòu)的緊固結(jié)合,保證鉆孔快速施工過(guò)程中的安全;利用柔性凝膠類材料的高黏結(jié)、高滲透、自適應(yīng)變形的特性實(shí)現(xiàn)鉆孔在應(yīng)力擾動(dòng)作用下的動(dòng)態(tài)密封。新型瓦斯抽采鉆孔密封技術(shù)原理示意如圖5所示。
鉆孔擴(kuò)孔完成后,先通過(guò)一次注漿管將固結(jié)類材料注入封孔器堵頭,保證“兩堵\"結(jié)構(gòu)充分形成,之后通過(guò)二次注漿管將柔性凝膠類注入鉆孔中間密封段的鉆孔環(huán)空和圍巖裂隙,保證中間段“夾心\"凝膠材料的鉆孔自適應(yīng)性。最后,通過(guò)法蘭盤連接孔口防噴裝置,并完成鉆孔成孔。
3.2 技術(shù)實(shí)施
選擇沙曲一號(hào)煤礦4402工作面膠帶巷開展不同鉆孔密封工藝的對(duì)比試驗(yàn)。共完成試驗(yàn)鉆孔20個(gè),其中膨脹水泥“兩堵一注\"(以下簡(jiǎn)稱“原工藝”)密封鉆孔10個(gè),“硬-軟-硬”夾心狀“兩堵兩注\"(以下簡(jiǎn)稱“新工藝”)密封鉆孔10個(gè)。膨脹水泥采用沙曲一號(hào)煤礦當(dāng)前使用的膨脹率為 10% 的鉆孔密封材料。柔性凝膠材料采用的環(huán)保型相變凝膠鉆孔密封材料。該凝膠材料具有低阻注漿、低黏滲透、高黏膠結(jié)、動(dòng)態(tài)密封的性能特點(diǎn),在漿液反應(yīng)完全后能夠一直保持非牛頓流體的凝膠狀態(tài),可以及時(shí)充填鉆孔密封段受應(yīng)力擾動(dòng)產(chǎn)生的新裂隙,實(shí)現(xiàn)鉆孔自適應(yīng)密封。
3.3 效果分析
原工藝和新工藝密封鉆孔的平均單孔瓦斯抽采濃度隨抽采時(shí)間的變化如圖6所示。由圖可知,新工藝的單日平均單孔瓦斯抽采濃度普遍大于原工藝,并且在50天抽采期內(nèi),原工藝的平均單孔瓦斯抽采濃度僅為 27.6% ,新工藝的平均單孔瓦斯抽采濃度為50.9% ,提升了1.8倍,說(shuō)明新工藝鉆孔密封效果良好,能夠適應(yīng)當(dāng)前沙曲一號(hào)煤礦特殊的鉆孔施工工藝,可以顯著提高鉆孔瓦斯抽采效果。
4結(jié)論
1)對(duì)沙曲一號(hào)煤礦4402工作面膠帶巷順層瓦斯抽采鉆孔開展了密封質(zhì)量評(píng)價(jià),結(jié)果顯示,鉆孔瓦斯抽采濃度的偏差度為 69.2% ,鉆孔密封質(zhì)量差,鉆孔漏氣嚴(yán)重。
2)鉆孔漏氣位置檢測(cè)結(jié)果表明,鉆孔密封段漏氣是導(dǎo)致沙曲一號(hào)煤礦鉆孔瓦斯抽采濃度降低的主要原因。當(dāng)前采用的膨脹水泥“兩堵一注\"鉆孔密封技術(shù)不能適應(yīng)“先封孔,后完孔\"的鉆孔施工工藝,小直徑鉆孔完孔過(guò)程中,鉆孔密封段受到鉆桿持續(xù)性擾動(dòng)作用及鉆孔動(dòng)態(tài)變形的影響,膨脹水泥與抽采管之間、膨脹水泥內(nèi)部、膨脹水泥與鉆孔圍巖之間形成漏氣通道,造成鉆孔密封質(zhì)量降低。
3)針對(duì)沙曲一號(hào)煤礦當(dāng)前的鉆孔施工方式,以柔性凝膠密封材料的高黏結(jié)、高滲透、自適應(yīng)變形的特性為基礎(chǔ),提出了“硬-軟-硬\"夾心狀新型鉆孔密封工藝,并開展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,與原工藝相比,新工藝單孔平均瓦斯抽采濃度提升了1.8倍,瓦斯抽采效果顯著提高。
參考文獻(xiàn):
[1]劉艷紅.沙曲一礦覆巖裂隙演化規(guī)律及定向鉆孔瓦斯抽采技術(shù)研究[D].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2021.
[2]郝晉偉,齊慶新,舒龍勇,等.煤巖塑性軟化及擴(kuò)容特性對(duì)鉆孔密封性的影響[J].煤炭學(xué)報(bào),2019,44(5):1536-1543.
[3]楊偉東.順層瓦斯抽采鉆孔密封段異質(zhì)結(jié)構(gòu)損傷機(jī)制研究[D].北京:煤炭科學(xué)研究總院,2020.
[4]郝晉偉.瓦斯抽采鉆孔密封性控制理論與技術(shù)研究[D].北京:煤炭科學(xué)研究總院,2019.
[5]周俊.端氏煤礦瓦斯抽采鉆孔封孔質(zhì)量檢驗(yàn)方法應(yīng)用研究[J]礦業(yè)安全與環(huán)保,2018,45(4):66-69.
[6]郝晉偉,舒龍勇,凡永鵬,等.瓦斯抽采鉆孔密封質(zhì)量評(píng)價(jià)方法及參數(shù)測(cè)試裝置:CN119102596A[P].2024-12-10.
[7]李泉新,程卓爾,方俊,等.定向長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采負(fù)壓變化規(guī)律及監(jiān)測(cè)控制技術(shù)研究進(jìn)展[J]煤田地質(zhì)與勘探,2024,52(11):171-182.
[8]郝晉偉,張浪,霍中剛,等.一種束管式定點(diǎn)檢測(cè)瓦斯抽采鉆孔漏氣位置的裝置及方法:CN201810920571.5[P].2018-12-07.
[9]HAO JW,DI P J,ZHAO C,et al.Environmental-Friendly,Long-Lastingly Moist Phase Change Gel withTunable Cross-Linking Time for Effective Borehole Sealing[J].Langmuir,2024,40(32):16804-16812.