關(guān)鍵詞:薄板烘絲機(jī);預(yù)熱優(yōu)化;熱力學(xué)耦合;動(dòng)態(tài)控制;煙草加工中圖分類(lèi)號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1671-0797(2025)13-0063-04DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.13.016
0 引言
在煙草制絲工藝中,烘絲工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的填充值及感官品質(zhì)具有決定性作用。 RD-5000 型薄板烘絲機(jī)(根據(jù)設(shè)備固有程序,后文使用bar作為該設(shè)備壓力單位)作為主流設(shè)備,其熱傳導(dǎo)效率直接影響煙絲脫水均勻性。但實(shí)際生產(chǎn)中,車(chē)間環(huán)境溫濕度波動(dòng) (ΔT=±5%,RH±15%) 導(dǎo)致設(shè)備預(yù)熱階段存在顯著的熱慣性差異。特別是早班首批運(yùn)行時(shí),筒壁溫度穩(wěn)態(tài)建立時(shí)間達(dá)正常批次的3倍(分別為 45min 及15min) ,造成料頭階段(前 30min) 出口水分波動(dòng)系數(shù)高達(dá)0.35,嚴(yán)重影響產(chǎn)品均質(zhì)化水平。本研究通過(guò)建立熱力學(xué)參數(shù)關(guān)聯(lián)模型,提出基于冷凝水溫度反饋的預(yù)熱優(yōu)化方案,對(duì)提升制絲工藝穩(wěn)定性具有重要的工程價(jià)值。
1 烘絲工藝現(xiàn)狀及問(wèn)題
1.1 工藝熱力學(xué)特征
烘絲工序旨在通過(guò)對(duì)煙絲進(jìn)行加熱干燥,調(diào)整其水分含量,改善煙絲的物理和化學(xué)性質(zhì),提升卷煙的吸食品質(zhì)。
RD-5000型設(shè)備采用逆流式熱交換設(shè)計(jì),筒壁溫度場(chǎng)分布遵循Fourier熱傳導(dǎo)定律[1]: q′′=-k?T. 其中k為煙絲熱導(dǎo)率 [0.12~0.18W/(m?K)] , 為溫度梯度。蒸汽壓力 (0.3~0.5MPa) 通過(guò)筒壁傳導(dǎo)熱量,冷凝水溫度 (125~135°C) 反映系統(tǒng)熱平衡狀態(tài)。
1.2 工藝波動(dòng)分析
由于制絲車(chē)間環(huán)境條件的變化,烘絲機(jī)烘絲筒壁實(shí)測(cè)溫度從開(kāi)始上升至穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài) 0的時(shí)間存在較大差異。據(jù)統(tǒng)計(jì),某卷煙廠首批煙因早上車(chē)間環(huán)境和設(shè)備溫度較低,溫度上升至穩(wěn)定平均需要 45min 左右,而正常批次僅需 15min 左右。并且,早班首批在預(yù)熱完成進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài)時(shí),筒壁實(shí)測(cè)溫度僅約 100°C ,此時(shí)進(jìn)料會(huì)使筒壁實(shí)測(cè)溫度上升時(shí)間延長(zhǎng)至約1h,熱力學(xué)滯后導(dǎo)致料頭煙絲脫水速率差異達(dá) 28% ,顯著影響后續(xù)卷制工藝參數(shù)匹配,難以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。
2 關(guān)鍵參數(shù)關(guān)聯(lián)分析及優(yōu)化方案
2.1冷凝水溫與筒壁溫度(壓力)關(guān)系
對(duì)不同牌號(hào)筒壁溫度(壓力)的批間數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,畫(huà)出烘絲冷凝水溫、烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力的散點(diǎn)圖。由圖1可以看出,冷凝水溫與烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力呈正相關(guān)關(guān)系,即烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力越高,冷凝水溫度越高。
對(duì)冷凝水溫一筒壁溫度(壓力)進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果如表1所示。
可以發(fā)現(xiàn),烘絲冷凝水溫與烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力存在顯著的正相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)均為0.988,
?表1冷凝水溫一筒壁溫度 (壓力)關(guān)系分析表
P值都小于 0.05 。
對(duì)不同牌號(hào)不同筒壁蒸汽壓力 (溫度)及冷凝水溫度的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表2所示。
由表2可以看出,冷凝水溫度與筒壁溫度差值均在 3°C 以?xún)?nèi)。
對(duì)某一品牌批內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果如圖2所示。
在冷凝水排放通暢的情況下,冷凝水溫度批內(nèi)波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定,在 的范圍內(nèi)波動(dòng),均值為 129.6°C ,批次間均值差異不大。進(jìn)料開(kāi)始后,由于烘筒環(huán)境與煙絲進(jìn)行熱交換產(chǎn)生大量冷凝水,溫度會(huì)下降,這屬于正?,F(xiàn)象。隨著煙絲流量穩(wěn)定,烘絲脫水呈穩(wěn)定狀態(tài)后,筒壁實(shí)測(cè)溫度逐漸上升,冷凝水溫度也逐漸上升至穩(wěn)定值。
基于此分析,如果冷凝水溫度與筒壁溫度差值超過(guò)3 °C ,說(shuō)明烘絲系統(tǒng)存在冷凝水排放不暢的問(wèn)題,操作人員可據(jù)此進(jìn)行冷凝水的手動(dòng)排放。同時(shí),在批次開(kāi)始前的準(zhǔn)備狀態(tài)下,該差值也可作為判斷預(yù)熱是否充分的重要依據(jù)。
2.2 筒壁壓力-溫度耦合效應(yīng)
通過(guò)對(duì)不同牌號(hào)筒壁溫度(壓力)的批間數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,畫(huà)出烘絲筒壁實(shí)測(cè)溫度(烘絲筒壁溫度ST5,ST5為設(shè)備溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)代碼)、烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力的散點(diǎn)圖(圖3),進(jìn)行初步判斷。
可以看出,烘絲筒壁實(shí)測(cè)溫度ST5與烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力呈正相關(guān)關(guān)系,即烘絲筒壁溫度越高,烘絲筒壁實(shí)測(cè)溫度ST5越高;烘絲筒壁壓力越大,烘絲筒壁實(shí)測(cè)溫度ST5越高。
對(duì)筒壁實(shí)測(cè)溫度一筒壁溫度 (壓力)進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果如表3所示。
可以發(fā)現(xiàn),烘絲筒壁實(shí)測(cè)溫度ST5與烘絲筒壁溫度、烘絲筒壁壓力存在顯著的正相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)均為0.741,P值都小于0.05。
對(duì)不同牌號(hào)不同筒壁蒸汽壓力 (溫度)及筒壁實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表4所示。
由表4可以看出,筒壁實(shí)測(cè)溫度ST5與筒壁溫度差值均在 10°C 以?xún)?nèi),在批次間筒壁實(shí)測(cè)溫度ST5相對(duì)穩(wěn)定,與筒壁壓力呈正相關(guān)性,筒壁溫度也是表征烘絲透水能力及蒸汽系統(tǒng)、冷凝水排放是否正常的重要指標(biāo)。
對(duì)某一品牌批內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,筒壁實(shí)測(cè)溫度批次內(nèi)由 111.3°C 至123.8°C ,呈上升趨勢(shì)。批間準(zhǔn)備好的狀態(tài)下,筒壁蒸汽壓力在 0.8bar ,筒壁溫度在 116°C 左右;進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)后,筒壁蒸汽壓力上升到 2.4bar ,筒壁溫度在135.7°C 左右,隨著筒壁壓力上升,筒壁實(shí)測(cè)溫度逐漸由 111.3°C 開(kāi)始升高,在 15min 左右,達(dá)到穩(wěn)定值123.8°C ,直至批次生產(chǎn)結(jié)束。筒壁實(shí)測(cè)溫度是一個(gè)在一定范圍內(nèi)逐漸上升的參數(shù),其中,在批次間筒壁實(shí)測(cè)溫度上升至穩(wěn)定的時(shí)間不固定,首批與正常批、早與晚、冬季與夏季差異較大,時(shí)間在 15~45min 不等。
2.3 優(yōu)化方案
2.3.1 分級(jí)預(yù)熱控制
開(kāi)發(fā)溫度梯度控制策略,如表5所示。
2.3.2 動(dòng)態(tài)排放優(yōu)化
根據(jù)冷凝水溫-烘絲筒壁溫度關(guān)系建立多元回
歸模型:
式中: Twall 代表烘絲筒壁溫度 CC) : Tcond 代表冷凝水溫(°C) 。
當(dāng) |Tcond|-Twall|gt;3°C 時(shí),系統(tǒng)存在冷凝水滯留風(fēng)險(xiǎn) ?χ2=18.7,Plt;0.01? 。通過(guò)實(shí)施溫差預(yù)警機(jī)制,冷凝水排放效率提升 40% 。
設(shè)計(jì)冷凝水溫度反饋算法:
Qdrain=k1(Tcond-Twall)+k2?dT/dt
式中: Qdrain 為冷凝水動(dòng)態(tài)排放速率 (L/min) ); Twall 為烘絲筒壁溫度 (°C) : Tcond 為冷凝水溫 C) ! k1=0.15L/ °C?min) : k2=0.08L?min/°C. 0
實(shí)施后冷凝水滯留量減少 72% 。
3 效果驗(yàn)證
經(jīng)三個(gè)月生產(chǎn)驗(yàn)證 (n=686 批),效果如表6所示。
在實(shí)施上述解決方案后,對(duì)后續(xù)生產(chǎn)批次進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。經(jīng)686生產(chǎn)批次驗(yàn)證,結(jié)果顯示,首批與正常批的烘絲工序筒壁溫度從開(kāi)始上升至穩(wěn)定狀態(tài)的差異明顯減小,料頭出口水分波動(dòng)得到有效控制,穩(wěn)定性顯著提高,如圖5所示。優(yōu)化后預(yù)熱時(shí)間縮短66.7%[(45±8)min](15±3)min] ,出口水分均勻性提升 42.9%(CV:0.350.20) ,蒸汽單耗降低 10.7% (2.8kg/kg2.5kg/kg) 。
料頭烘透程度也得到了更好的保證,產(chǎn)品質(zhì)量的一致性得到提升,有效驗(yàn)證了本研究提出的解決方案的有效性和可行性。
4結(jié)束語(yǔ)
本研究通過(guò)建立烘絲機(jī)熱力學(xué)參數(shù)關(guān)聯(lián)模型,開(kāi)發(fā)出基于冷凝水溫度反饋的預(yù)熱控制策略,有效解決了料頭階段工藝波動(dòng)問(wèn)題。該方案在煙草行業(yè)具有推廣價(jià)值,后續(xù)可結(jié)合數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能預(yù)測(cè)控制。
[參考文獻(xiàn)]
[1]Incropera F P,Dewitt D P.Fundamentals of heat and mass transfer [M].7th ed.State of New Jersey: Wiley,2013.