關(guān)鍵詞:超超臨界;汽動引風(fēng)機(jī);轉(zhuǎn)速振蕩;原因分析;案例分析;控制策略中圖分類號:TK268 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1671-0797(2025)13-0017-04DOl:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.13.005
0 引言
某電廠 1 000MW 機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)采用兩臺汽動引風(fēng)機(jī)運(yùn)行、一臺電動引風(fēng)機(jī)備用的運(yùn)行方式,三臺引風(fēng)機(jī)均為靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)。為避免高溫?zé)煔夂突鹧鎻臓t膛不嚴(yán)密處外噴,危及人身安全,導(dǎo)致爐墻過熱變形損壞[],日常運(yùn)行中爐膛負(fù)壓設(shè)置為-150Pa ,采用靜葉自動跟隨、汽動引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)(以下簡稱“汽引小機(jī)”轉(zhuǎn)速手動調(diào)整的方式。
汽引小機(jī)為單缸、單流、反動式、背壓式汽輪機(jī),運(yùn)行方式為變參數(shù)、變功率、變轉(zhuǎn)速。汽引小機(jī)調(diào)速范圍為 3800~5951r/min ,通過減速箱、聯(lián)軸器等與引風(fēng)機(jī)相連。額定進(jìn)汽壓力為 5.18MPa ,排汽壓力為1.5MPa 。汽源為一再出口和冷再,用戶有供熱、除氧器、輔汽聯(lián)箱,如圖1所示。
1 原因分析
汽動引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速振蕩會導(dǎo)致風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,影響爐膛負(fù)壓或風(fēng)量控制,嚴(yán)重時可能引發(fā)風(fēng)機(jī)失速、振動大跳閘[2-3]等后果。汽動引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速振蕩一般有以下原因:
1.1 汽輪機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)問題
1)蒸汽參數(shù)波動。汽引小機(jī)進(jìn)汽壓力不足、流量晃動、溫度不穩(wěn)定(如減溫水控制異常或鍋爐負(fù)荷突變),影響汽輪機(jī)出力。
2)調(diào)速系統(tǒng)故障。汽引小機(jī)進(jìn)汽調(diào)門卡澀、磨損或執(zhí)行機(jī)構(gòu)響應(yīng)滯后;液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)油壓波動、油質(zhì)劣化;轉(zhuǎn)速反饋信號異常,如測速探頭松動、信號干擾等。
3)汽輪機(jī)內(nèi)部問題。長期運(yùn)行導(dǎo)致通流部分結(jié)垢、汽引小機(jī)葉片損壞或汽封泄漏,影響汽引小機(jī)效率,或使其出力不穩(wěn)。
1.2 控制系統(tǒng)問題
1)PID參數(shù)整定不當(dāng)。轉(zhuǎn)速控制回路比例、積分、微分參數(shù)不匹配,導(dǎo)致汽動引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速超調(diào)或振蕩。
2)信號干擾或漂移。轉(zhuǎn)速傳感器信號受電磁干擾或接線松動。
1.3 煙氣場擾動
1)鍋爐負(fù)壓波動。鍋爐燃燒不穩(wěn)、燃料量波動、燃燒器擺角調(diào)整、二次風(fēng)配風(fēng)方案調(diào)整等均會導(dǎo)致爐膛壓力大幅變化,造成引風(fēng)機(jī)負(fù)載突變[4-5]。
2)風(fēng)道阻力異常。引風(fēng)機(jī)煙道積灰、擋板開度突變或脫硫/除塵系統(tǒng)阻力變化。
3)引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)等引發(fā)喘振、失速等。
1.4 機(jī)械原因
1)轉(zhuǎn)子不平衡。產(chǎn)生的原因包括煙氣含大顆粒導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)葉片磨損甚至局部變形;葉片積灰、結(jié)垢;低溫省煤器出口煙氣溫度低,硫化物結(jié)露腐蝕葉片[,如圖2所示。這些因素導(dǎo)致轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不均,引發(fā)振動和轉(zhuǎn)速波動。
2)軸承磨損或潤滑不良。軸承間隙過大或潤滑油油質(zhì)差導(dǎo)致軸承潤滑不足,造成轉(zhuǎn)動阻力不均。
3)聯(lián)軸器對中不良。AGC指令下機(jī)組負(fù)荷快速加減,導(dǎo)致汽輪機(jī)與引風(fēng)機(jī)振動變化較大,進(jìn)而造成汽輪機(jī)與引風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器對中偏差大,產(chǎn)生周期性扭矩波動。
4)靜葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)卡澀。引風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)被異物卡澀或執(zhí)行機(jī)構(gòu)自身故障引起靜葉行程不暢,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速振蕩。
2 處理措施
2.1 穩(wěn)定汽輪機(jī)系統(tǒng)參數(shù)
1)穩(wěn)定蒸汽參數(shù)。鍋爐側(cè)工況穩(wěn)定,確保汽動引風(fēng)機(jī)進(jìn)汽壓力、流量、溫度穩(wěn)定。
2)檢修調(diào)速系統(tǒng)。運(yùn)行期間可根據(jù)參數(shù)和現(xiàn)場數(shù)據(jù)對比,分析調(diào)速閥、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等有無異常,及時清除卡澀物或更換磨損部件。檢測液壓油清潔度,更換濾網(wǎng)或油品。校驗轉(zhuǎn)速探頭:檢查測速探頭安裝間隙,測試信號輸出穩(wěn)定性,必要時更換探頭。
2.2 優(yōu)化控制系統(tǒng)
1重新整定PID參數(shù)。在低負(fù)荷下逐步調(diào)整PID參數(shù),減少積分時間或增大比例帶以抑制振蕩。
2)邏輯優(yōu)化。增加轉(zhuǎn)速設(shè)定值變化速率限制,或引入前饋控制補(bǔ)償負(fù)載擾動。
2.3 減少外部擾動
1)穩(wěn)定鍋爐運(yùn)行。機(jī)組AGC指令變化大時,及時減小負(fù)荷速率、調(diào)整燃燒配風(fēng),減少爐膛壓力波動;檢查煙道擋板動作是否同步。
2)清理煙道系統(tǒng)。定期吹掃煙道積灰,檢查脫硫系統(tǒng)除霧器是否堵塞。
3減負(fù)荷時及時調(diào)整汽引小機(jī)轉(zhuǎn)速,調(diào)平風(fēng)機(jī)出力,避免搶風(fēng)問題。
2.4機(jī)械部分檢查與處理
1檢查轉(zhuǎn)子平衡。待停機(jī)后清理葉輪積灰或結(jié)垢,必要時進(jìn)行動平衡校正。運(yùn)行中控制進(jìn)口溫度,避免溫度過低導(dǎo)致葉片腐蝕。
2)軸承維護(hù)。檢查軸承間隙、潤滑油脂狀態(tài),更換損壞軸承。加強(qiáng)對油系統(tǒng)的檢查,確保油壓、油溫、油質(zhì)合格。
3)聯(lián)軸器對中校準(zhǔn)。
4檢查調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。清理靜葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的卡澀物,備用引風(fēng)機(jī)定期做靜葉全行程試驗,檢查執(zhí)行連桿是否靈活。
3 典型案例
3.1 案例介紹
某電廠1000MW機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)B汽動引風(fēng)機(jī)和C電動引風(fēng)機(jī)運(yùn)行(以下簡稱“一電一汽\",如圖3所示。C電動引風(fēng)機(jī)額定參數(shù)運(yùn)行,轉(zhuǎn)速約為 750r/min B汽動引風(fēng)機(jī)靜葉投自動,轉(zhuǎn)速置手動。為避免C電動引風(fēng)機(jī)搶風(fēng),B汽引小機(jī)轉(zhuǎn)速不低于 4800r/min 對應(yīng)引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速約為 685r/min 。
接 40% 深度調(diào)峰指令,壓主機(jī)中壓調(diào)門開度至42% 。汽引小機(jī)進(jìn)汽調(diào)門開度為 82% ,進(jìn)汽壓力為2.08MPa 。調(diào)整汽引小機(jī)排汽壓力由 1.18MPa 降低至1.08MPa ,維持B汽動引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓差。監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓振蕩,B汽動引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在4 ?721~4891r/min 區(qū)間振蕩,如圖4所示。
3將B汽引小機(jī)轉(zhuǎn)速PID比例環(huán)節(jié)由 9% 降低至于汽動引風(fēng)機(jī)。
3.2 原因分析及處理
汽引小機(jī)控制方式切至手動模式,轉(zhuǎn)速振蕩仍未消除,振蕩區(qū)間為4 4646~4895r/min. 。中壓調(diào)門開度由 42% 降低至 40% 后,進(jìn)汽壓力增至 2.25MPa ,振蕩逐漸消失,機(jī)組各參數(shù)趨向穩(wěn)定。
具體過程如下:
1)負(fù)荷減至440MW左右,汽引小機(jī)進(jìn)汽壓力低至 2.08MPa ,如圖4所示。進(jìn)汽調(diào)門開度大于 80% 后,降低排汽壓力,供熱負(fù)荷向其他機(jī)組轉(zhuǎn)移,減小汽引小機(jī)調(diào)門開度,導(dǎo)致汽引小機(jī)運(yùn)行工況不穩(wěn),轉(zhuǎn)速發(fā)生振蕩。
②轉(zhuǎn)速振蕩后,靜葉和爐膛負(fù)壓跟隨振蕩波動。汽引小機(jī)控制模式切至手動模式后,調(diào)門指令、反饋均未異常波動,但轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)振蕩,原因判斷為爐壓及靜葉波動反饋。
3)振蕩無明顯好轉(zhuǎn),停止降低汽引排汽壓力操作,換為將主機(jī)中壓調(diào)門開度從 42% 壓至 40% ,汽引進(jìn)汽壓力由 2.08MPa 上升至 2.25MPa 后,轉(zhuǎn)速振蕩現(xiàn)象消失,如圖4所示。
3.3 小結(jié)
1)轉(zhuǎn)速振蕩無法收斂時,在小機(jī)調(diào)門下降段,將汽引小機(jī)切至手動模式,待轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后再手動緩慢開調(diào)門或重新投入自動與遙控。
2)“一電一汽\"情況下,電動引風(fēng)機(jī)為額定轉(zhuǎn)速750r/min ,汽動引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速約為 685r/min ,B汽動引風(fēng)機(jī)出力偏低,汽引小機(jī)調(diào)閥的調(diào)節(jié)性能偏弱,易進(jìn)入不穩(wěn)定區(qū)間。因此,可將電動引風(fēng)機(jī)靜葉偏置略小7% ,減慢調(diào)節(jié)速度,防止進(jìn)入振蕩區(qū)間。
4結(jié)束語
針對汽動引風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中轉(zhuǎn)速振蕩的問題,總結(jié)控制策略為穩(wěn)定汽輪機(jī)系統(tǒng)參數(shù)、優(yōu)化控制系統(tǒng)、減少外部擾動、機(jī)械部分檢查與處理等四個方面。以上控制策略的分析總結(jié)對抑制汽動引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速振蕩具有重要的實(shí)踐意義。
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