有才華的制曲師,不僅擅長踩曲之舞,也可化身現(xiàn)場(chǎng)工程師。茅臺(tái)酒廠制曲六車間里,曾經(jīng)無比頑固的金屬設(shè)備和工用具噪音,如今已被馴服為低沉的律動(dòng)。
“以前講話要扯起嗓子,干一天活下來耳朵嗡嗡響?!敝魄话喟嚅L歐彬回憶。不銹鋼曲盒與大理石地面的撞擊聲、手推車傾倒小麥拌料的金屬摩擦聲時(shí)時(shí)交織,超過了國家《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的分貝標(biāo)準(zhǔn)。
制曲六車間的車間主任、生產(chǎn)主管、設(shè)備管理人員及一線員工肩并著肩,變身名為“天天向上QC小組”的“特種部隊(duì)”,決定發(fā)起一場(chǎng)分貝之戰(zhàn)。
通過系統(tǒng)排查,小組鎖定噪聲主要來源:曲盒與地面撞擊聲占比 43.6% ,手推車撞擊聲占比41. 8% 。
深入分析發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)不銹鋼曲盒材質(zhì)堅(jiān)硬、手推車車斗缺乏緩沖裝置、車身結(jié)構(gòu)剛性過強(qiáng)是三大癥結(jié)。
全無借鑒,查閱資料,細(xì)細(xì)思量,靈感忽現(xiàn)。
“約束阻尼層技術(shù)應(yīng)用”與“多維度緩沖結(jié)構(gòu)改造”組成系統(tǒng)性解決方案。
曲盒一一這個(gè)看似普通的不銹鋼模具,因材質(zhì)堅(jiān)硬、結(jié)構(gòu)鏤空,落地時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)烈共振。針對(duì)這一問題,小組創(chuàng)新性提出“約束阻尼層”方案—一在曲盒內(nèi)壁填充特種消音材料“約束阻尼層”,一種復(fù)合材質(zhì),能通過吸收振動(dòng)減少噪聲。
能否用阻尼材料馴服曲盒?小組成員馬鑫笑道:“一開始心中還是較為忐忑的。”
實(shí)驗(yàn)開始,切割原曲盒,在內(nèi)部填充約束阻尼層,探索管壁約束阻尼層的厚度。
0.7毫米太薄易開裂,1.0毫米太厚導(dǎo)致曲盒過重,消耗員工體力。
最終,0.9毫米的黃金厚度誕生,不到一個(gè)硬幣的厚度,既保證強(qiáng)度,噪聲還直降28.5分貝。
手推車的改造更具匠心:原本金屬車斗和大理石地面直接碰撞時(shí),金屬與大理石地板的“硬碰硬”讓噪聲突破100分貝(相當(dāng)于電鋸工作的聲音)。
為了解決這個(gè)問題,QC小組的成員們想了個(gè)巧妙的辦法,給手推車來了一次“降噪大改造”。
先在車斗兩端加裝特別的“緩沖裝置”——馬蹄形不銹鋼高自由阻尼填充塊。
這個(gè)裝置看起來像一個(gè)倒著的直角梯形,外面是不銹鋼的外殼,里面填滿了高自由阻尼材料。
填充的時(shí)候,用重力把阻尼材料緊緊塞進(jìn)去,讓它和外殼嚴(yán)絲合縫,整個(gè)外殼更是一體成型。
繼而在車斗兩端開孔,安裝馬蹄形的緩沖塊,讓車斗碰到地面時(shí),不再是直接撞擊,通過阻尼材料,吸收過半的沖擊力。
降噪效果仍不滿意,他們決定重新設(shè)計(jì)車身結(jié)構(gòu)。
原來的車身太硬,撞擊時(shí)容易產(chǎn)生振動(dòng)和噪音。
現(xiàn)在的新式手推車有兩個(gè)關(guān)鍵部分:一個(gè)是約束阻尼消振車斗,另一個(gè)是圓柱形不銹鋼自由阻尼支腳。
消振車斗的鋼板做成了夾層結(jié)構(gòu),就像三明治一樣,中間夾著阻尼鋼板,上下兩層是304不銹鋼板,有效減少車斗本身的振動(dòng)。
支腳部分,換成了圓柱形的不銹鋼防撞塊,里面同樣填充了高自由阻尼材料。這種圓柱形的設(shè)計(jì),能讓支腳和地面接觸時(shí)更穩(wěn)定,阻尼材料又能吸收撞擊時(shí)的沖擊力,一舉兩得。
改造之后,推車從車頭到車尾處處暗藏“緩沖機(jī)關(guān)”。
當(dāng)車斗落地時(shí),馬蹄形緩沖裝置先卸掉沖擊力,三明治結(jié)構(gòu)的車身進(jìn)一步吸收震動(dòng),最后圓柱形支腳還能化解剩余晃動(dòng)。
40余次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)后,定型的改裝手推車投入測(cè)試,撞擊聲從刺耳的“眶當(dāng)”變?yōu)榈统恋摹皭烅憽?,噪聲值驟降至83分貝。
成果實(shí)施后,經(jīng)過專業(yè)測(cè)試中心權(quán)威檢測(cè)顯示,制曲現(xiàn)場(chǎng)噪聲均值降至84.1分貝,優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),“曲盒與手推車撞擊噪聲”發(fā)生率分別下降 88.5% 與 89.1%改進(jìn)方案很快展現(xiàn)出顯著經(jīng)濟(jì)效益一一相較于直接采購靜音設(shè)備,自主創(chuàng)新方案為公司節(jié)約成本68.29萬元/班。
114個(gè)制曲班組全面推廣,改良曲盒和新型手推車成了“香悖?!?。
班組里甚至出現(xiàn)了“曲盒剪紙”——文藝范濃郁的同事,用剪紙為他們點(diǎn)贊。
“這是最溫暖的‘驗(yàn)收?qǐng)?bào)告’”,“天天向上QC小組”組長陳超說。
這一創(chuàng)新實(shí)踐贏得多方贊譽(yù):貴州省質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)其“樹立行業(yè)職業(yè)健康管理標(biāo)桿”;全國質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審專家稱其“將QC工具與工程技術(shù)深度融合”;車間員工反饋“工作時(shí)耳畔清凈了許多,專注度明顯提升”。小組更榮獲“貴州省特級(jí)QC成果”“全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”“國際QC小組發(fā)表賽金獎(jiǎng)”等殊榮。
這是一次傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代ESG理念融合觸發(fā)的改造,是匠人們精益求精的工作精神縮影。以人為本的管理思維已在茅臺(tái)內(nèi)部形成示范效應(yīng)—一當(dāng)設(shè)備部將小組經(jīng)驗(yàn)納入員工培訓(xùn)體系,一家傳統(tǒng)企業(yè)的精細(xì)化轉(zhuǎn)型之路躍然眼前。