摘 要:剖析硫系易切削鋼的生產(chǎn)難點,介紹某煉鋼廠通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)了對硫系易切削鋼冶煉成分精準控制和鑄坯質(zhì)量的穩(wěn)定,控制鋼水氧含量在0.003%~0.006%范圍和鋼水WMn/WS 比在3.0~4.0[1],既改善連鑄坯表面針孔和皮下氣泡缺陷,又保證最優(yōu)切削性能,有效保證了鋼水質(zhì)量和批量生產(chǎn)能力。
關(guān)鍵詞:硫系易切削鋼;活度氧;切削性能
PRODUCTION PRACTICE OF SULFUR-BASED EASY-CUTTING STEEL
Tan Yongming
(Yangchun New Iron and Steel Co., Ltd. Yangchun 529629,China)
Abstract:This paper analyzes the production difficulties of sulfur-based easy-cutting steel, and introduces that by optimizing the converter, refining and continuous casting production process, a steel mill has achieved accurate control of the smelting composition of sulfur-prone-cutting steel and the stability of the slab quality. The oxygen content of steel water in the range of 0.003%~0.006% and the ratio of molten steel WMn/WS is 3.0~4.0 [1], which not only improves the surface pinholes and subcutaneous bubble defects of the continuous billet, but also ensures the optimal cutting performance, which effectively ensures the quality of molten steel and mass production capacity.
Key word:sulfur-based easy-to-cut steel; active oxygen; cutting performance
0 引 言
易切削鋼,作為自動機床高速切削制造機械零部件的首選材料,以其獨特的硫、磷含量遠高于一般碳素鋼的特點,顯著提升了鋼的易切削性能,進而大幅度加快了機床的切削速度。近年來,環(huán)保型硫系易切削鋼的市場需求持續(xù)攀升。為了響應(yīng)市場需求,某煉鋼廠針對硫系易切削鋼生產(chǎn)控制難點制定了全流程的關(guān)鍵控制措施,成功研發(fā)并生產(chǎn)了硫系易切削鋼,質(zhì)量滿足要求。本文旨在介紹該煉鋼廠針對硫系易切削鋼的生產(chǎn)難點采取一系列措施的生產(chǎn)實踐與質(zhì)量控制策略。
1 生產(chǎn)技術(shù)難點
1.1 鋼水氧、硫成分波動大
硫系易切削鋼中較高的氧含量有利于紡錘狀MnS的生成,提高易切削性能。然而較高的氧含量在促使有利形態(tài)MnS形成的同時,也可能促使鋼中氧化物夾雜的生成和增加鋼中硫成分的控制難度。因此,鋼中氧的合理控制是硫系易切削鋼生產(chǎn)關(guān)鍵控制點。
1.2 鑄坯質(zhì)量控制難度大
硫系易切削鋼由于其高氧、高硫、高磷的成分特點,鋼水表面張力低、鋼渣難分離。在澆鑄過程易引起鑄坯產(chǎn)生皮下氣泡缺陷和澆鑄過程卷渣、漏鋼等缺陷或事故。因此,以皮下氣泡缺陷為主的鑄坯缺陷控制是硫系易切削鋼生產(chǎn)的另一關(guān)鍵控制點。
2 生產(chǎn)工藝路線及成分設(shè)計
生產(chǎn)工藝路線為:鐵水→轉(zhuǎn)爐→吹氬站→LF爐→小方坯連鑄。硫系易切削鋼成分設(shè)計見表1。
3 生產(chǎn)工序工藝控制措施
3.1 轉(zhuǎn)爐工序控制
由于鋼中高硫和較高的磷質(zhì)量分數(shù),釋放了轉(zhuǎn)爐脫硫、脫磷壓力。轉(zhuǎn)爐冶煉前期采用少渣量、低堿度操作,以提高轉(zhuǎn)爐終點磷質(zhì)量分數(shù),減少磷鐵合金的加入量。鑒于該鋼種低碳、低硅、高硫的成分設(shè)計特點,轉(zhuǎn)爐出鋼合金化采用高鋁鋁錳鐵預脫氧,出鋼過程中加入金屬Mn球和硫鐵,同時搭配加入少量錳硅合金,確保達到鋼種的成分設(shè)計,為精煉環(huán)節(jié)創(chuàng)造條件。合金加入量見表2。
3.2 精煉工序控制
轉(zhuǎn)爐出鋼后,鋼水在吹氬站進行預精煉,以減輕LF爐冶煉負擔。吹氬站對鋼水進行成分調(diào)整,重點控制鋼水中氧含量,根據(jù)進站定氧情況脫氧,確保鋼水出站氧在20~60 ppm范圍內(nèi)。由于普通光譜分析檢驗大于0.3%及以上的硫成分穩(wěn)定性差、偏差大,精煉工序?qū)︿撍辛蚝康臋z驗采用了取雙樣分析的方法:即每次同時取雙樣分別用光譜法和C-S法檢驗化學成份,以提高硫含量分析的精準度,精準指導精煉過程鋼水硫含量的調(diào)整。
1)鋼水硫含量的控制。
LF爐喂FeS線微調(diào)硫含量,通過優(yōu)化造渣工藝,有效降低了硫在精煉過程的燒損。在LF爐冶煉期間,爐渣堿度不宜控制過高,爐渣的氧化性不宜控制過低,兩者都會增加硫的損失,爐渣堿度控制在1.7~2.0,渣中FeO+MnO控制在13%~17%。爐渣成分控制見表3。
LF爐精煉過程中根據(jù)光譜樣硫分析結(jié)果適量喂入FeS線,穩(wěn)定控制鋼中的硫含量,避免燒損引起的硫含量波動,同時調(diào)整 LF爐造渣,減少石灰的加入量并造低堿度白渣。
2)鋼水氧含量的控制。
LF爐冶煉過程核心是控制過程鋼水的氧含量,活度氧大于0.006%,會加快中間包耐火材料的浸蝕, 造成連鑄鑄流提前失控,活度氧小于0.003%,會降低鋼水可澆性,澆注過程中水口內(nèi)壁易結(jié)瘤,堵塞水口[2]。為保證鋼種氧的平衡,配加硅鐵調(diào)整鋼水硅含量,確保鋼中硅含量控制在0.03%~0.05%,LF全冶煉過程活度氧按45 ppm左右控制。送電過程加入以鋁?;蚬梃F粉為主的脫氧劑控制鋼中氧:當氧含量在30~40 ppm時,加1~2包造渣脫氧劑或少量其他渣面脫氧劑;當氧<30 ppm時,不再加脫氧劑。LF爐鋼水中活度氧見表4。
3)鋼水錳含量的控制。
因精煉過程中鋼水錳含量會有波動,錳含量在LF爐精煉中后期采用中碳MnFe調(diào)整。出LF爐前錳含量根據(jù)硫含量調(diào)整,控制WMn/WS 比為3.0~4.0,保證最優(yōu)易切 削性。鋼水成分控制見表5。成分調(diào)整完后,小氬氣吹氬10 min,保證夾雜上浮,小氬氣狀態(tài)以不破渣面且渣面略微波動為準,嚴禁鋼水裸露。
3.3 連鑄工序控制
硫系易切削鋼連鑄坯由于鋼中 高硫、高磷、高氧,鋼水表面張力小,鋼液黏度大,鋼渣分離困難,流動性差,易卷渣;同時由于鋼中高S、高P易致鑄坯脆性裂紋。 連鑄通過優(yōu)化工藝參數(shù),改善鑄機振動參數(shù), 有效提高鑄坯質(zhì)量。
1)連鑄工藝控制。
結(jié)晶器保護渣采用易切削鋼專用保護渣。該保護渣具有保溫性好、黏度較低、鋼渣分離容易的特點,避免連鑄過程漏鋼和鑄坯純凈度。
連鑄二冷配水參數(shù)采用弱冷配水制度,降低拉坯速度,減輕高S、高P帶來的裂紋敏感性,確保連鑄坯在拉矯過程中不出現(xiàn)裂紋。
連鑄采用結(jié)晶器電磁攪拌技術(shù),由于該鋼種氧、硫含量高,碳氧積處于氣泡形成的臨界狀態(tài),極易形成CO氣泡,因此結(jié)晶器電磁攪拌采用較高的電流參數(shù)330 A,增大攪拌強度,促進CO氣體的上浮排出,減少皮下氣泡的產(chǎn)生。
穩(wěn)定結(jié)晶器液面,確保結(jié)晶器水口插入深度保持在110~130 mm,減少鋼渣界面反應(yīng),抑制CO氣體的生成,避免鑄坯卷渣、漏鋼等事故。
2)鑄坯低倍質(zhì)量。
通過上述措施,優(yōu)化了連鑄二冷冷卻配水、拉速和電攪參數(shù)等工藝參數(shù),采用易切削鋼專用保護渣,精準控制WMn/WS比在3.5左右,鑄坯低倍內(nèi)部質(zhì)量良好。鑄坯中心疏松0.5級、中心裂紋0.5~1.0級、縮孔0.5~2.0級,綜合評級1.5級。鑄坯低倍樣見圖1。
4 結(jié) 論
該煉鋼廠結(jié)合硫系易切削鋼的特性和冶煉難點,通過試驗研究,優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄工藝,實現(xiàn)了對硫系易切削鋼冶煉成分精準控制和鑄坯質(zhì)量的穩(wěn)定,有效保證了鋼水質(zhì)量和批量生產(chǎn)能力。
參考文獻
[1] 周平,劉景華,衣中文.國內(nèi)外易切削鋼綜述[J].萊鋼科技,2004(6):63.
[2] 郭銀濤,何生平,王謙,等.含硫含鋁易切鋼的可澆性研究[C]//第十八屆(2014年)全國煉鋼學術(shù)會議論文集-S06:凝固與連鑄.西安:中國金屬學會,2014:1.
作者:譚永明,男,38歲,工程師