摘要 文章以某實際工程為依托,研究廢棄泥漿固化土在路基工程中的應(yīng)用,分析水泥及石灰作為固化劑的反應(yīng)機理,在工程施工過程中,采用4.00wt%的水泥和8.00wt%的石灰作為固化劑,將廢棄泥漿固化處理后用于便道施工,檢測固化后路基土的含水量、壓實度和路基彎沉值。檢測結(jié)果顯示:采用4.00wt%的水泥和8.00wt%的石灰作為固化劑固化廢棄泥漿土,養(yǎng)護3d厚路基壓實度達到94%,彎沉值為99.64mm,均達到設(shè)計要求值,固化效果良好,驗證了施工工藝的可行性。
關(guān)鍵詞 廢棄泥漿;固化;路基
中圖分類號 U445.551 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2025)01-0144-04
0 前言
隨著我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展,道路工程建設(shè)日益加快,截至2022年底,我國公路總里程達535.48萬公里[1]。在道路施工過程中需要消耗大量的自然資源,采取傳統(tǒng)的方法對道路基層進行修筑,炸山炸石、挖河采沙,對自然環(huán)境造成了嚴重的破壞[2]。水泥穩(wěn)定碎石、砂礫基層被廣泛地使用于公路工程施工建設(shè)當中,往往因為原料成本、人工成本和運輸成本的逐年增加而造成筑路成本不斷提高。我國工程建設(shè)過程中存在大量的廢棄泥漿,現(xiàn)階段廢棄泥漿主要處理方式是運至郊外自然干化,處置效率低下且成本較高[3]。因此,為有效減少對自然石材的開采,同時減少泥漿外運造成的環(huán)境污染,需要充分探究廢棄泥漿固化處理的應(yīng)用,考慮如何更好地利用工程廢棄泥漿。
國內(nèi)外學者對工程廢棄泥漿在路基方面的應(yīng)用進行了一定的研究,方春林[4]通過對不同固化材料進行研究,通過單一和組合的方式測定廢棄泥漿固化土的固化強度。陳峰等[5]采用生石灰、水泥的方式進行固化研究,為實際應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。馬軍[6]建立有限元模型探討固化泥漿在路基應(yīng)用的可能性。厲帥康[7]分析了石膏、高爐礦渣、硅酸鈉代替部分水泥對土樣進行固化處理。為更好地應(yīng)用于工程實踐,該文以真實工程為依托,采用廢棄泥漿固化處理,應(yīng)用于工程中的便道施工,滿足工程需要。
1 廢棄泥漿固化路基
1.1 擊實試驗
在將廢棄固化泥漿用作路基材料時,為測試用作路基材料的可行性,需要對其進行實心測試,測出材料的最大含水率和最大干密度,以便對固化泥漿的壓實度進行控制,是為測試用作路基材料的可行性。將原料土粉碎烘干后,過篩2 mm,加水至規(guī)定的含水量后,攪拌均勻,再進行一次重擊試驗,測試參數(shù)如表1所示。
1.2 承載比試驗
承載比(CBR)是評價路基基層材料承載力的指標之一,用于衡量材料對局部剪切的抵抗能力,其測試步驟為:以0.125 cm/min的速度將端部面積為19.35 cm的標準壓頭壓入,分別記下當貫入量為2.5 mm和5 mm時的單位壓力。
采用作為材料承重比例的單位壓力與標準壓力比值,貫入量為2.5mm,計算公式如下式所示:
(1)
式中:CBR——承載比(%),精確至0.1%;p——單位壓力(kPa)。
同時計算單位壓力與標準壓力之比作為材料在灌入量為2.5 mm時的承重比,下式中CBR和p同公式(1):
(2)
1.3 無側(cè)限抗壓強度試驗
土體固化后,依據(jù)不同的齡期,對固化的土體進行取樣,采用無側(cè)限抗壓強度儀,測定土體固化后的無側(cè)限抗壓強度,根據(jù)儀器讀數(shù)采用下式計算軸向力:
(3)
式中:——軸向壓力(kPa);——測力計校正系數(shù),N/0.01 mm;——百分表讀數(shù),0.01 mm;——校正后試件的斷面積(cm2)。
校正后的斷面積根據(jù)下式進行計算:
(4)
式中:——試件的初始面積(cm2);——軸向應(yīng)變(%),其計算方式如下:
(5)
式中:、——分別為試件的原始高度(cm)和土樣試驗的軸向變形(cm)。
2 廢棄泥漿固化機理分析
工程應(yīng)用中采用了4.00 wt%的水泥和8.00 wt%的石灰進行泥漿固化,水泥和石灰摻入廢棄泥漿中,和廢棄泥漿中的成分產(chǎn)生一系列化學反應(yīng),使得廢棄泥漿形成穩(wěn)定骨架,改善土體強度。
2.1 水泥反應(yīng)機理
(1)水化反應(yīng)
由于水泥中含有硅酸三鈣和鋁酸三鈣,當廢棄泥漿中加入水泥后,水泥中的硅酸三鈣與泥漿中的水分發(fā)生化學反應(yīng),生成膠體狀的水化硅酸鈣(3CaO·2SiO2·3H2O)和晶體狀的氫氧化鈣[Ca(OH)2],如公式(5)及公式(6)所示。由于兩者共同的作用,使得廢棄泥漿土逐步固化,由于鋁酸三鈣水化快速產(chǎn)生水化鋁酸鈣,此外鐵鋁酸四鈣通過水化反應(yīng)生成水化鋁酸鈣和水化鐵酸鈣,上述多種物質(zhì)有效促成水泥早凝,增強了廢棄泥漿的固化強度,反應(yīng)方程式如公式(7)及公式(8)所示:
2(3CaO·SiO2)+6H2O→3CaO·2SiO2·3H2O(膠體)
+3Ca(OH)2(晶體) (5)
2(2CaO·SiO2)+4H2O→3CaO·2SiO2·3H2O+Ca(OH)2
(晶體) (6)
3CaO·Al2O3+6H2O→3CaO·Al2O3·6H2O(晶體)
(7)
4CaO·Al2O3·Fe2O3+7H2O→3CaO·Al2O3·6H2O+CaO
·Fe2O3·H2O(膠體) (8)
硫酸鈣(CaSO4)與鋁酸三鈣發(fā)生反應(yīng)的生成物水泥桿菌能結(jié)晶,反應(yīng)式如公式(9)所示,可以得出,硫酸鈣與鋁酸鈣發(fā)生反應(yīng),消耗大量的自由水,有助于廢棄泥漿的固化。
3CaSO4+3CaO·Al2O3+96H2O→3CaO·Al2O3·CaSO4
·32H2O (9)
(2)離子間的交換和團粒化作用
當廢棄泥漿中加入水泥,水泥與其中的水發(fā)生化學反應(yīng),會產(chǎn)生大量的Ca2+,土體中由于存在Na+和K+等離子,因此會與Ca2+發(fā)生交換吸附作用,使得土體中的顆粒黏聚在一起,較之廢棄泥漿中的孔隙率得到極大的降低,致使土體顆粒得以黏結(jié),形成較大的團狀體,較之顆粒強度有所增強。
(3)碳酸化作用
化學反應(yīng)產(chǎn)生的碳酸鈣顆粒填充在土體顆粒的孔隙中,使得土體的孔隙率降低,同時由于氫氧化鈣含量的增多,使得土體固化環(huán)境呈現(xiàn)堿性,土體中的其他金屬離子均形成不溶于水的礦物質(zhì)而填充在土體顆粒中,增強了土體的穩(wěn)定性。
2.2 石灰固化機理
生石灰中的CaO與泥漿中的H2O反應(yīng),土體中由于存在K+和Na+,這時會與Ca2+交換,交換后產(chǎn)生初期水穩(wěn)性。土體中的金屬氧化物發(fā)生二次水化作用,生成水化硅酸鈣等物質(zhì),水化硅酸鈣在土體中形成整體骨架,有效地凝結(jié)土體顆粒,增強固化土強度,具體反應(yīng)式如公式(10)和公式(11)所示:
Ca(OH)2+SiO2+nH2O→CaO·SiO2·(n+1)H2O
(10)
Ca(OH)2+Al2O3+nH2O→CaO·Al2O3·(n+1)H2O
(11)
2.3 生石灰、水泥復(fù)合固化機理
當生石灰和水泥加入廢棄泥漿土中,由于生石灰和水泥的顆粒較之土體顆粒較小,在充分攪拌后生石灰顆粒和水泥顆粒填充到土體內(nèi)孔隙內(nèi),使得土體形成密實的狀態(tài),起到了初期的加強作用。當水泥開始進行水化作用時,生石灰亦開始進行離子交換,初期的水化作用對土體強度增大的作用及影響較小,待水化產(chǎn)物水化硅酸鈣增多時,土體強度開始逐步增強。伴隨著水化反應(yīng)的進行,產(chǎn)生了大量的氫氧化鈣,隨著Ca2+的增多,火山灰作用再次增強了固化土的強度,使得固化土的強度得到了大幅度增加。
3 工程應(yīng)用
某工程便道施工,工程項目起點位于A市附海鎮(zhèn),與某某高速相連,項目起點K0+364.369,終點位于A市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),終點樁號K14+152,線路長13.788 km,合同價約為11.8億元。該次試驗段施工長度3 km,便道采用宕渣與固化土聯(lián)合填筑的方式進行修筑,固化土來自清表棄土和挖鉆泥漿,一方面減少泥漿的外運,另一方面減少了固化土運送的距離,在保證便道可以通行的前提下節(jié)約了成本,保護了環(huán)境。
3.1 工程施工流程
在施工過程中,便道填筑的具體范圍首先是通過測量放樣,確定施工紅線和橋梁紅線的具體位置,以便便道填筑后便于排水,開挖便道一側(cè)的排水溝,通過測量放樣的方式將便道填筑好后的排水管道填筑好后,再進行便道填筑,接著將便道范圍內(nèi)的莊稼等清除干凈,平整場地。
該項目表層土下0.8 m位置基本為淤泥,對該項目而言,若全部填入固化土,便道在使用一段時間后,可能會出現(xiàn)沉降不均的情況。因此,為避免便道下沉,固化土路基采用宕渣處理,便道基礎(chǔ)清理后,為增加便道基礎(chǔ)的整體性,在便道填平后,在底層鋪設(shè)毛竹片以減少沉降。隨后,第一層基礎(chǔ)填平采用宕渣,0.5 m厚的宕渣填平,并使用18 t壓路機進行碾壓,以保證小型農(nóng)用車能夠達到運送物資的條件進場運輸。
對于泥漿固化,首先將泥漿土及清表土運至現(xiàn)場后均勻攤鋪,為保證固化質(zhì)量,厚度控制在0.6 m以內(nèi),對其進行初步晾曬。當土體表面沒有明顯水分時,按泥漿土分∶熟石灰∶外加劑=1500∶600∶1的比例,計算固化劑和石灰等添加劑的質(zhì)量,然后將固化劑和石灰混合后分成均勻的兩份,第一份均勻地鋪在土體上,然后均勻的攪拌后進行悶料處理,堆土高度控制在2 m左右,夏天晴天狀態(tài)下,1~2 d就可以用固化劑和石灰等添加劑將悶料鋪在路基上,冬天悶料的時候,可以用固化劑和石灰等添加劑對路基進行攤鋪,可以保證需要延長2 d的悶料時間后,才能用固化劑和石灰混合。對固化土進行含水量檢測,當取樣土體含水量低于15%時,可以利用固化土進行地基攤鋪,約0.3 m的鋪裝,完成鋪裝后,將路基表面平整。
平整路基表面后,鋪第二份固化劑并進行拌和,進行第二次悶料,24 h后檢測路基悶料含水量,含水量低于10%時,采用壓路機進行碾壓,碾壓過程先對路基兩側(cè)進行碾壓,以中間碾壓的方式進行碾壓,以保證碾壓質(zhì)量,對路基進行二次悶料。
重復(fù)前面的步驟,對路基第二層進行攤鋪和碾壓,碾壓完成后,再用塑料膜覆蓋養(yǎng)生,72 h后,路基表面平整,強度可以達到物料運輸車輛通行要求。為防止雨水后車輛車輪打滑的情況出現(xiàn),在便道頂部鋪設(shè)一層
2 cm厚度的碎石,增強地面摩擦,減少車輛車輪打滑,由于泥漿土中加入固化劑,處理后的土體變?yōu)榘雱傂曰?,強度緩慢增長,后期強度穩(wěn)定。
3.2 路基壓實度檢測
為全面了解路基壓實情況,在第二層路基攤鋪、碾壓及72 h養(yǎng)護完成后,同一里程標號處分別取兩點進行平行試驗,利用灌砂法檢測試驗段的壓實度,并分別對固化渣土填料拌和前和拌和后的含水量進行測定,試驗結(jié)果如表2所示。
從表3中可知:廢棄泥漿土與水泥、石灰和后的含水量比和前的含水量有所減少,主要原因是水與水泥反應(yīng)生成了穩(wěn)定的成分不易分解。當4.00 wt%的水泥和
8.00 wt%的石灰摻入廢棄泥漿土,進行固化處理并填筑到路基后,可以看出路基的平均壓實度達到了94.0%,超出90%的路基設(shè)計壓實度要求。
3.3 路基彎沉值檢測
路基養(yǎng)護7 d后,利用5.4 m貝克曼梁,配合后軸重10 t內(nèi)胎壓力0.7 MPa的標準車,對試驗段的彎沉值進行測定,將異常點去掉后的試驗結(jié)果如表3所示。
從表3可知:水泥摻量為4.00 wt%與石灰摻量為
8.00 wt%的廢棄泥漿固化土彎沉值為99.64 mm,滿足設(shè)計彎沉值200 mm的要求。可以看出,采用上述方案的固化土改良效果較好,具有一定的工程效益。
4 結(jié)論
通過對廢棄泥漿添加4.00 wt%的水泥和8.00 wt%的石灰進行泥漿固化研究,分析水泥和石灰作為固化劑添加入廢棄泥漿進行固化的反應(yīng)機理,可以看出通過加入水泥和石灰固化劑,可以有效提高廢棄泥漿固化強度。依托真實工程案例,將固化方案應(yīng)用到實際工程便道施工中,對路基壓實度和路基彎沉值進行檢測,驗證經(jīng)過固化后的廢棄泥漿土,可以完全滿足便道基礎(chǔ)的設(shè)計使用要求,同時對廢棄泥漿的固化再利用,可以減少泥漿外運,有利于施工過程中的環(huán)境保護,節(jié)約施工成本。
參考文獻
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收稿日期:2024-06-13
作者簡介:齊冠(1988—),男,碩士研究生,講師,研究方向:道路與橋梁工程技術(shù),BIM技術(shù)應(yīng)用。
基金項目:浙江省教育廳科研項目資助“酸雨環(huán)境下廢棄泥漿干化土固化強度及路用性能研究”(Y202250207)。