摘要:在極易破碎的含水巖體中如何安全高效地施工斜井、斜坡道、平巷等地下巷道,一直以來都是工程技術(shù)人員所需要面對的關(guān)鍵問題,如何控制巷道成型及冒頂片幫事故率更是難點問題。以磨坊深部磷礦地下采礦開拓工程項目的二采區(qū)輔助斜坡道施工為例,圍繞井巷施工的工序,從巖體掘進(jìn)方式和幫頂圍巖支護(hù)的角度出發(fā),研究一種對圍巖擾動小、支護(hù)合理的巷道施工工藝方法,從而降低巷道施工過程中的冒頂片幫事故頻次,以確保圍巖條件下的巷道施工安全及工程施工進(jìn)度。
關(guān)鍵詞:井巷掘進(jìn);巷道支護(hù);光面爆破;“短掘快支”
1研究背景
甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司的甕福磷礦在歷經(jīng)30余載的露天開采后,其淺部磷礦資源的開發(fā)已接近尾聲,各大礦區(qū)已陸續(xù)實施向深部資源延伸的地采項目的建設(shè),以滿足企業(yè)下游對原礦石的持續(xù)供給需求。磨坊深部磷礦地下采礦開拓工程項目便是其中之一,目前,各井巷開拓工程已全面展開,建成達(dá)產(chǎn)150萬t/a,足見其建設(shè)意義重大。
然而,磨坊深部磷礦二采區(qū)輔助斜坡道全長2 300 m,坡度為12.99°,標(biāo)高+1 250 m~+810 m,設(shè)計巷道尺寸為4.10 m×3.75 m,屬較大斷面巷道。該斜巷分別需穿過清水江組板巖段、陡山沱組和燈影組第一段,其中有接近560 m系處于清水江組板巖段內(nèi)(Pt31dq),該段屬極易破碎的含水板巖,穩(wěn)定性不足,且該巷道設(shè)計傾角基本與板巖傾向一致。
根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度計劃,二采區(qū)輔助斜坡道施工采用傳統(tǒng)鉆爆法施工,爆破孔眼參數(shù)為掏槽孔12個,輔助孔13個,底孔7個及周邊孔17個。其中,掏槽孔深2.70 m,其余孔深2.50 m。但由于二采區(qū)輔助斜坡道圍巖為極易破碎的含水板巖,穩(wěn)定性不足,在前136 m的巷道掘進(jìn)過程中累計發(fā)生12次冒頂(6次≥20 m3)及1次片幫(冒頂處置時間達(dá)58 d),冒頂片幫事故發(fā)生頻率較高。不可控的頂板冒落,極大地危害了施工人員安全。后期需對冒落巖體進(jìn)行處理后才能進(jìn)行下一步掘進(jìn),否則將嚴(yán)重延誤工期。
2傳統(tǒng)爆破時易冒頂?shù)姆治?/p>
在采用傳統(tǒng)爆破時,掌子面的柱狀炸藥震源激發(fā)巖石破碎,炸藥震源的影響范圍主要包括粉碎破壞帶、破裂帶、拉裂帶及震動區(qū)。其中,能夠?qū)r石進(jìn)行有效破壞的區(qū)域為粉碎破壞帶、破裂帶及拉裂帶。但在實際情況下,震波的傳播過程是連續(xù)的,因此實際破碎形式也應(yīng)是一個連續(xù)的過程,無法明確區(qū)分各個破壞帶的界限。
結(jié)合炸藥與巖石的力學(xué)公式,巖石在柱面波作用下的受剪破壞范圍的半徑可表示為:Rp=1R0uwmWεp0.455W-1C+0.12W-1Df-0.575W-1Dm+1.23-30.5式中:R0為柱狀炸藥的裝藥半徑。
對于該巷道圍巖而言,清水江組板巖屬于半堅硬巖類,參數(shù)取值按照一般巖石進(jìn)行計算,即εp=3.35×10-3,WR0=15.2R0,uwm=31.1 m/s,C=2 050 m/s,Df=2 275 m/s,Dm=4 200 m/s。將以上系數(shù)代入可得,清水江組板巖在柱狀炸藥爆破下的受剪破壞范圍為:Rp=21.2R0。
巖石在柱面波作用下的受拉破壞范圍關(guān)系可表示為:Rb=Rpεpεb0.5式中:εb為巖石的徑向應(yīng)變達(dá)到抗拉強度時的應(yīng)變。
按照一般巖石進(jìn)行計算,參數(shù)取值為:εb=2.61×10-4,將以上系數(shù)代入可得,清水江組板巖在柱狀炸藥爆破下的受拉破壞范圍為:Rb=76.0R0。
從以上分析可以得到,受拉破壞范圍明顯大于受剪破壞范圍,因此,以受拉破壞范圍來討論炸藥爆破對于圍巖的影響。
在采用原來的傳統(tǒng)爆破時(全斷面常規(guī)穿孔裝藥爆破,裝藥半徑30 mm),代入上述兩個公式可得:受拉破壞帶的半徑為2.280 m,整個破碎面的直徑可達(dá)到4.560 m。而4.560 m大于設(shè)計巷道高度3.750 m,并且在破碎帶之外,炸藥震源還存在震動帶,震動帶內(nèi)圍巖受到爆炸影響,易產(chǎn)生節(jié)理及裂隙,加速圍巖的軟化,降低圍巖的強度,增加冒頂風(fēng)險。因此,常規(guī)的爆破掘進(jìn)方式并不適用于此類極易破碎板巖的順層施工[1]。
3提出新的掘進(jìn)施工工藝
誠然,針對清水江破碎板巖層狀膠凝結(jié)構(gòu)明顯、縱向節(jié)理發(fā)育的狀態(tài),需要采用合理的光面爆破參數(shù),有效減少爆破在破碎含水圍巖的擾動,在爆破震動影響最小的情況下打開施工自由面。另外,在此基礎(chǔ)上,可采用機械開挖法進(jìn)行冷掘擴幫,來保證巷道的規(guī)整度。該順層巷道的含水板巖圍巖在掘進(jìn)揭露后,巷道圍巖應(yīng)力會重新分布,加之巷道周圍的板巖中地下水在巷道形成后產(chǎn)生的水流作用會加速板巖風(fēng)化,板巖抵抗應(yīng)力的能力減弱,發(fā)生冒頂片幫事故概率陡然增大,為此,可采用“短掘快支”的施工來快速完成新掘巷道的支護(hù)。
綜上分析,可采用“小爆破掏槽+機械擴幫”短掘快支的施工工藝。首先,調(diào)整板巖內(nèi)巷道爆破設(shè)計的孔網(wǎng)參數(shù)和裝藥量,即在右下角布設(shè)掏槽孔爆出自由面,如圖1所示。接著采用破碎錘沿著掌子面的右下角往左上角的層理膠凝結(jié)構(gòu)面進(jìn)行巖體微震動破碎掘進(jìn),按設(shè)計巷道掘斷面尺寸修整出巷道,完成掘進(jìn)作業(yè),如圖2所示。根據(jù)新掘形成的短掘斷面,采用“鋼拱架+錨網(wǎng)噴”的支護(hù)方式進(jìn)行支護(hù)。至此,完成一個循環(huán)進(jìn)尺工藝[2]。
4新工藝的可行性分析
現(xiàn)二采區(qū)輔助斜坡道已掘進(jìn)至k0+136 m處,根據(jù)巖石力學(xué)理論,上覆地層壓力可表示為:P0=9.81×10-3H[(1-)ρm+ρ]根據(jù)磨坊深部磷礦工程地質(zhì)報告可知,巖層中的孔隙流體主要為水,其密度為1 g/cm3,清水江組板巖的平均密度為2.76 g/cm3,孔隙度約為0.3%。將以上數(shù)據(jù)代入公式可求取獲得此處掌子面的上覆地層壓力為P0=0.585 1 Mpa,如圖3所示。
從圖3中可以看出,壓力分布與地層分布一致。圖中右下部分壓力較大,因此,在右下部分設(shè)計小爆破掏槽,對右下部分高壓區(qū)域進(jìn)行爆破。爆破后應(yīng)力如圖4所示,圖中右下角圓圈部分為爆破后的空洞,其內(nèi)部壓力為0 Mpa,隨后求取巖石壓力變化的一階導(dǎo)數(shù)圖,爆破后巖石壓力的一階導(dǎo)數(shù)圖像如圖5所示。
從圖4中可以看出,掌子面頂幫的壓力一階導(dǎo)數(shù)為0,說明該區(qū)域應(yīng)力的變化較小,巖層處于穩(wěn)定的狀態(tài)。而在爆破空洞邊緣處,壓力的一階導(dǎo)數(shù)較大,說明該區(qū)域在短時間內(nèi)壓力變化較大。因此,認(rèn)為該區(qū)域的巖層屬于不穩(wěn)定的狀態(tài),針對該區(qū)域下一步可利用上覆地層壓力和巖體自重,自下而上進(jìn)行機械擴幫處理,控制掘進(jìn)方向,增大目標(biāo)巖體臨空面,減小對圍巖的損傷。同時在掘進(jìn)過程中采取“快支”工藝,對頂板、圍巖進(jìn)行支護(hù),降低冒頂風(fēng)險,提高作業(yè)面安全,確保巷道掘進(jìn)的速度和質(zhì)量。
綜上分析,采用“小爆破掏槽+機械擴幫”短掘快支的施工工藝在理論上具備可行性[3]。
5工藝實施步驟
(1) 在掌子面右下角應(yīng)力集中處設(shè)計出小掏槽爆破,并將原炮孔深度2.7 m調(diào)整為1.7 m,孔間距為50 cm×80 cm,裝藥系數(shù)為0.65,可根據(jù)掌子面揭露的結(jié)構(gòu)適當(dāng)增加掏槽輔助孔和周邊孔,裝藥系數(shù)控制為0~0.5,組織進(jìn)行爆破。
(2) 待爆破形成臨空自由面后,用破碎錘沿自由面、爆破裂紋及層狀膠凝結(jié)構(gòu)面由下而上進(jìn)行破碎刷幫,按照設(shè)計掘斷面尺寸控制巷道成型,及時鏟挖和裝運。
(3) 根據(jù)揭露圍巖情況綜合判斷,及時組織進(jìn)行支護(hù)骨架安裝,若頂幫圍巖過于破碎,則采用鋼拱架加強支護(hù),一般情況下采用“錨網(wǎng)噴”支護(hù)即可。
6實施效果
據(jù)統(tǒng)計,在二采區(qū)輔助斜坡道k0+136 m~k0+462 m段應(yīng)用“小爆破掏槽+機械擴幫”短掘快支的施工工藝實踐中,一個作業(yè)循環(huán)累計平均用時6.62 h,每個作業(yè)循環(huán)平均進(jìn)尺1.52 m,每天平均可組織1.94個作業(yè)循環(huán),月度平均掘進(jìn)進(jìn)尺達(dá)88 m,相較于原采用的全斷面?zhèn)鹘y(tǒng)爆破的歷史月平均進(jìn)尺,每月平均增加進(jìn)尺達(dá)52 m,極大地縮短了施工工期[4]。
同時,由于掘進(jìn)組織工序耗時短,支護(hù)及時,巷道成型得到了有效控制,冒頂片幫事故率陡然下降,其間,僅發(fā)生過一次小片幫事故(約6.5 m3)。巷道維護(hù)的投入成本大幅減少,人員設(shè)備安全得到有效保障。
7結(jié)論
該巷道施工方法的成功應(yīng)用,可極大程度降低巷道掘進(jìn)在同類型圍巖中的冒頂片幫事故發(fā)生概率,減少設(shè)備、人員傷害事故,提高了現(xiàn)場作業(yè)效率,保障了項目建設(shè)工期,為同類型地質(zhì)條件下井巷掘進(jìn)施工提供了一定的借鑒,具有推廣意義。
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