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      深埋豎井高富水層高壓旋噴止水帷幕施工技術(shù)

      2024-05-15 13:32:06王梓任喬桂鑫張路明
      中國水能及電氣化 2024年4期
      關(guān)鍵詞:試樁砂層富水

      王梓任 喬桂鑫 張路明

      (北京金河水務建設集團有限公司,北京 102206)

      富水砂層地質(zhì)條件下,深埋井壁施工前,需要進行止水施工。但受豎井周邊地下管廊錨索影響,常用的止水帷幕施工無法實施。為避讓錨索干擾,采用高壓旋噴樁止水帷幕施工方法,將樁體旋噴套接插入相對不透水層中,形成連續(xù)封閉的止水帷幕。查閱相關(guān)文獻[1-4],在富水砂層深埋豎井中,受到地層和深度影響,高壓旋噴樁鉆孔垂直度和孔斜率易超標,使其無法形成連續(xù)完整的止水帷幕,導致深埋豎井施工時出現(xiàn)滲漏。故從富水細砂地層特性、旋噴樁施工原理分析滲漏原因,通過設計與施工技術(shù)措施,確保在富水砂層深埋條件下高壓旋噴止水帷幕的防滲效果。

      1 工程概況

      南水北調(diào)配套工程大興支線工程施工第十三標段,緊鄰北京大興機場。修建目的是為北京新機場水廠提供雙水源通道,增加一條南水北調(diào)中線水進京通道。工程主要內(nèi)容為機械頂管施工,頂進線路長2.2km,沿線布置9座約20m深、結(jié)構(gòu)尺寸12.4m×14.4m的矩形施工豎井。豎井采用倒掛井壁法施工,地表以下1m為C30鋼筋混凝土鎖口圈梁。井身采用鋼筋網(wǎng)+縱向連接筋(φ22@500mm)+格柵鋼架支撐(間距500mm)+縱向連接筋(φ22@500mm)+鋼筋網(wǎng)+噴混凝土支護(C25),井底采用400mm厚的C30W6F150鋼筋混凝土封底。根據(jù)水文地質(zhì)鉆探,豎井開挖范圍土質(zhì)以細砂為主,地下水位9.6m,地下水儲量豐富,形成了富水砂層的施工條件。

      2 富水對工程施工的影響

      富水砂層極易出現(xiàn)濕崩解現(xiàn)象,這主要是由于粉細砂土被水飽和后,顆粒間的有效接觸面減小,導致整體結(jié)構(gòu)性喪失;砂土在開挖卸荷后,往往沿軟弱的結(jié)構(gòu)面滑動,表現(xiàn)為整體剪切滑動破壞[5]。富水細砂地層對倒掛井壁法施工豎井的影響主要有以下幾點:施工安全風險增加;井壁穩(wěn)定性下降;施工周期延長;后續(xù)維護難度較大。富水細砂地層的含水量較高,施工時可能導致涌水涌砂、地層塌方、井壁失穩(wěn)等安全問題。由于井壁噴射混凝土防滲效果差,施工豎井的穩(wěn)定性可能降低,需要采取加固措施。涌水常見,需要增加井壁支護、加強排水等措施,導致施工周期和成本增加。豎井漏水、沉降問題突出,日常維護難度較大,需要采取科學的管理措施進行妥善處理。

      3 止水帷幕設計

      為確保富水砂層豎井施工安全,提高防滲效果,在豎井施工前,在外圍及井底打設高壓旋噴樁,使其形成封閉的止水帷幕。為適應富水砂層的地質(zhì)特征,豎井側(cè)壁樁深度采用22~25m,豎井底部封底樁深度采用3~4m,以抵御富水砂層滲透壓力。豎井側(cè)壁旋噴樁直徑大于600mm,樁中心間距300mm;豎井底部旋噴樁直徑大于600mm,樁中心間距450mm(見圖1)。漿液為水泥漿,水灰比為0.6~1.5,采用普通硅酸鹽水泥,強度等級為42.5級或以上。鉆桿垂直度偏差不應超過0.5%,鉆孔偏斜率不應超過1%。滲透系數(shù)K≤5×10-6cm/s,抗壓強度R28≥2.5MPa。

      圖1 高壓旋噴止水帷幕布置(單位:mm)

      4 試樁參數(shù)與結(jié)果

      4.1 試樁參數(shù)

      針對富水砂層,通過試樁確定水、氣、漿的壓力、流量,鉆機旋轉(zhuǎn)速度、鉆機提升速度。檢驗試驗樁的滲透系數(shù)、抗壓強度、鉆孔偏斜率、樁身完整性等其他各項指標是否滿足工程要求,為后續(xù)大面積開展施工提供合理可靠的參數(shù)(見表1)。

      表1 試樁技術(shù)參數(shù)

      a.試樁位置及根數(shù)。根據(jù)設計文件的地質(zhì)資料,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,經(jīng)過分析,確定在豎井周邊選取場地進行試樁施工,試樁數(shù)量3根,分別為1號、2號和3號樁。

      b.試樁類型。豎井側(cè)壁樁,樁徑600mm,樁間距300mm,樁長25.0m。

      c.試樁原材料。水泥為P·O42.5普通硅酸鹽,水泥漿水灰比1.0。

      d.試樁機械。根據(jù)設計文件的地質(zhì)資料,經(jīng)過分析,試樁采用地質(zhì)鉆機引孔、高噴臺車注漿施工。

      4.2 試樁程序

      試樁施工順序為:1號樁→2號樁→3號樁。試樁工藝流程為:施工前準備→測量定位→鉆機就位→鉆孔至設計標高→開始旋噴→不斷提高旋噴高度→旋噴完成→鉆機移位→下一循環(huán)施工。

      4.3 試樁結(jié)果

      4.3.1 鉆桿垂直度偏差

      針對地質(zhì)條件穩(wěn)定、樁長較深的旋噴樁,采用鉆桿及噴射管預拼接方式。將每根鉆桿及噴射管在地面上預先拼接好,并通過起重設備將其整體安裝到鉆機上,再進行鉆進噴射施工。為保證試樁成果,鉆桿垂直度偏差不應超過0.5%。通過對試樁鉆桿垂直度偏差進行測量統(tǒng)計,鉆桿垂直度偏差不滿足設計要求(見圖2、表2)。

      表2 鉆桿垂直度偏差測量記錄

      圖2 鉆桿垂直度偏差測量示意圖

      4.3.2 試驗樁樁體偏移

      試樁結(jié)束后在每根樁位上各取3個鉆芯樣本,結(jié)果表明:1號樁的1-1、1-2取芯基本滿足設計深度,1-3取芯不滿足設計深度;2號、3號樁取芯均不滿足設計深度。從圖3、表3可以判斷出,1號樁1-3向1-1方向略有偏移;2號、3號樁有向1號樁明顯偏移趨勢,隨著距離增大,偏移量逐漸增大。鉆芯取樣結(jié)果揭示了樁體偏移受到鉆孔間距、順序和漿液凝結(jié)速率等因素影響。

      表3 試樁鉆芯取樣結(jié)果

      圖3 試樁鉆芯取樣布置(單位:mm)

      通過對設備鉆桿垂直度的測量記錄和試樁后的鉆芯取樣發(fā)現(xiàn),造成旋噴樁偏斜未咬合現(xiàn)象的主要原因是:樁長較深,設備鉆桿垂直度偏差超過設計要求;試樁逐一施工,施工間隔、距離及樁體凝固時間三者互相影響。

      5 高壓旋噴止水帷幕技術(shù)措施

      5.1 優(yōu)化設備選型

      試樁施工采用的旋噴設備為PH-5D普通型設備,鉆桿尺寸為φ115×10mm,最大扭矩55kN·m,進提鉆力198kN。施工過程中測量鉆桿垂直度偏差不小于0.5%,不符合設計要求。為保證旋噴設備鉆桿垂直度及鉆孔偏斜滿足設計要求,確保旋噴樁形成止水帷幕,選擇鉆桿尺寸為φ150×14mm,最大扭矩90kN·m,進提鉆力320kN,芯樁加固長度0~28m的PH-5D-55深層型旋噴設備。

      5.2 改良水泥漿

      單液水泥漿液以水泥為主劑,用水配制成漿液,根據(jù)室內(nèi)有關(guān)試驗,隨著水灰比的增大,純水泥漿的黏度、密度、結(jié)石率、抗壓強度等都有很明顯的降低,初凝、終凝時間逐漸延長(見表4)[6]。試樁水灰比為1.0時,初凝時間在14h左右,這意味著其凝結(jié)時間較長。這種情況導致了新施工的旋噴樁對附近已施工的旋噴樁產(chǎn)生影響,進而無法形成連續(xù)封閉的止水帷幕。因此,應對這一問題引起重視,并采取相應的措施來解決。

      表4 純水泥漿基本性能

      為保證高壓旋噴止水帷幕的施工質(zhì)量,通過添加劑改良水泥性能,達到縮短水泥漿初凝時間的目的。根據(jù)工程實際需要,在水泥漿中加入水玻璃或氯化鈣等添加劑來調(diào)整水泥漿的性能,減小施工過程中對已施工樁體的干擾,提高分序施工效率,以滿足工程對水泥漿液的要求。試驗結(jié)果表明:添加3%的水玻璃或氯化鈣,比純水泥漿初凝時間縮短約50%,終凝時間縮短約40%,抗壓強度滿足設計要求(見表5)[7]。

      表5 摻加添加劑的水泥漿基本性能

      5.3 分序施工

      5.3.1 側(cè)壁旋噴樁

      為避免出現(xiàn)串孔,側(cè)壁旋噴樁采用三序跳孔施工。先進行1,5,9,…21施工,待旋噴樁初凝后,再進行3,7,11,…19施工,最后進行2,4,6,…20施工(見圖4)。旋噴施工I序孔相鄰間距不小于1200mm;I序與Ⅱ序孔間距不小于600mm;Ⅲ序孔為套接孔,咬合直徑不小于600mm,使其形成旋噴止水帷幕。

      圖4 三序跳孔施工(單位:mm)

      5.3.2 封底旋噴樁

      封底旋噴樁先進行I序孔施工,再進行Ⅱ序孔施工。由于旋噴樁直徑大于600mm,樁中心間距450mm,樁身不大于4m,深度較淺,不存在串孔現(xiàn)象,采取二序跳孔逐排施工即可滿足豎井底部止水帷幕設計要求(見圖5)。對封底樁進行實體檢測,各項指標均滿足設計要求。

      圖5 二序跳孔逐排施工(單位:mm)

      6 質(zhì)量檢驗

      6.1 鉆桿垂直度檢驗

      為檢驗技術(shù)措施的有效性,在更換設備后,進行了3組試樁試驗,每組試樁3根,共計9根。在試樁過程中,對鉆桿垂直度偏差進行了記錄,結(jié)果顯示更換設備后鉆桿垂直度滿足設計要求(見表6)。

      表6 鉆桿垂直度偏差測量記錄

      6.2 樁身實體檢驗

      采用鉆芯取樣和注水試驗,判斷樁身垂直度、抗壓強度及滲透系數(shù)是否滿足設計要求。每組試樁選取1根進行實體檢測,利用鉆機鉆孔取芯至設計深度,觀察芯樣的連續(xù)性和完整性,判斷樁身垂直度。再由深至淺隨機抽取3件水位線內(nèi)芯樣進行抗壓強度試驗,判斷樁身質(zhì)量。最后,在水位線內(nèi)鉆孔進行注水試驗,逐漸改變試驗水頭高度,每5m記錄一次流量數(shù)據(jù),根據(jù)規(guī)范計算公式,計算出滲透系數(shù)。通過對9根試樁樁身實體檢驗,其樁身垂直度、抗壓強度及滲透系數(shù)滿足設計要求,技術(shù)措施有效(見表7)。

      表7 樁身實體檢測記錄

      7 結(jié) 論

      通過富水砂層深埋豎井高壓旋噴止水帷幕施工技術(shù)的應用,得出以下結(jié)論:

      在深埋富水砂層條件下,受地層和深度影響,旋噴樁垂直度偏差控制較為困難。故從設計方面,采用側(cè)壁和封底旋噴樁聯(lián)合布置,插入相對不透水層,減少旋噴樁咬合不嚴密的情況,提高了止水帷幕效果。在試樁施工時發(fā)現(xiàn),深埋條件下旋噴樁鉆孔垂直度偏差超標,導致樁體咬合不嚴密,止水帷幕效果差。通過優(yōu)化設備選型,選擇適合地層和深度的機械設備,使鉆孔垂直度偏差在可控范圍,提高了樁體咬合質(zhì)量。

      施工采用排打法時,由于鉆孔順序、距離及漿液凝固時間問題,導致鉆機噴漿時出現(xiàn)串孔現(xiàn)象,造成止水帷幕成型難的問題。通過改良水泥漿性能,縮短水泥漿初凝時間,根據(jù)漿液固結(jié)時間,合理安排分序跳孔施工順序,避免了串孔影響,提高了止水帷幕成型效果及防滲性能。施工技術(shù)措施實施后,通過檢查鉆桿垂直度偏差滿足設計要求。并對樁身進行了實體檢驗,樁身的垂直度、抗壓強度和滲透系數(shù)均滿足設計要求,措施實施有效,為后續(xù)類似條件下的止水帷幕施工提供了經(jīng)驗。

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