蘇曉玉,李松平,王 源,袁吉娜,蘇保印,潘 琨
(1.河南省科達(dá)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司,河南鄭州 450003;2.河南省水利科技應(yīng)用中心,河南鄭州 450003;3.河南省水利勘測(cè)有限公司,河南鄭州 450003;4.河南科源水利建設(shè)工程檢測(cè)有限公司,河南鄭州 450003;5.山東中澤工程集團(tuán)有限公司,山東菏澤 274008)
前坪水庫(kù)導(dǎo)流隧洞布置在大壩右岸山體內(nèi),導(dǎo)流明渠長(zhǎng)387 m,導(dǎo)流洞軸線總長(zhǎng)760 m。進(jìn)口底板高程343 m,閘孔尺寸7 m×9.80 m(寬×高),洞身城門洞型,長(zhǎng)340 m,斷面尺寸7 m×7.20 m+2.60 m(寬×直墻高+拱高),出口底板高程342 m,底流消能,導(dǎo)流隧洞消力池末端尾水渠入注河道。設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)10 年一遇,庫(kù)水位366.10 m,設(shè)計(jì)流量822 m3/s;20 年一遇,庫(kù)水位372.60 m,設(shè)計(jì)流量973 m3/s.Wz 采用幾何比尺1∶90 正態(tài)水工物理模型試驗(yàn),對(duì)前坪水庫(kù)導(dǎo)流隧洞原設(shè)計(jì)體型布置方案的合理性進(jìn)行驗(yàn)證,重點(diǎn)對(duì)前坪水庫(kù)導(dǎo)流洞消力池水力特性進(jìn)行了試驗(yàn)分析,并提出了導(dǎo)流隧洞消力池原設(shè)計(jì)方案存在的問(wèn)題和優(yōu)化方案,為工程的設(shè)計(jì)提供參考。
根據(jù)水工模型相似原理,水工模型比尺的選擇必須滿足水流運(yùn)動(dòng)相似準(zhǔn)則和模型水流為紊流。結(jié)合試驗(yàn)場(chǎng)地,經(jīng)綜合考慮,確定選用模型幾何比尺為λL=λH=90的正態(tài)模型。并由此確定出其它相關(guān)比尺,見(jiàn)表1。導(dǎo)流洞為施工隧洞由混凝土襯砌而成,糙率0.015,根據(jù)比尺計(jì)算模型糙率7.10×10-3,有機(jī)玻璃糙率0.007~0.008,因此導(dǎo)流洞身采用有機(jī)玻璃制作,下游出口消力池至尾水渠段用水泥砂漿抹制并做成凈水泥表面。模型長(zhǎng)度取為壩上1 189 m至壩下990 m,總長(zhǎng)2 179 m;總寬1 422 m;高度以校核洪水位情況下,上下游水位加20 cm超高控制。
表1 模型試驗(yàn)各物理量比尺表
原設(shè)計(jì)方案消力池長(zhǎng)度從樁號(hào)0+385.70~0+480.70,總長(zhǎng)95 m,消力池梯形斷面,底寬35 m,正向坡度1∶6.36,底部高程336.50 m,底坎高程342 m。消力池橫斷面見(jiàn)圖1。
圖1 消力池原方案體型圖
修改后消力池樁號(hào)0+395.70~0+470.70,上游縮短10 m,正向坡度1∶4.55,由緩變陡,下游往上游縮短10 m,消力池總長(zhǎng)75 m,底部高程及底坎高程均不變,見(jiàn)圖2。
圖2 消力池修改方案體型圖
試驗(yàn)在定床基礎(chǔ)上進(jìn)行。導(dǎo)流隧洞為人工開(kāi)挖隧洞,水流流態(tài)為有壓流,在施放10 年一遇洪水時(shí),試驗(yàn)實(shí)測(cè)泄量為921 m3/s,較設(shè)計(jì)值大12.04%;在施放20年一遇洪水時(shí),試驗(yàn)實(shí)測(cè)泄量為1 097 m3/s,較設(shè)計(jì)值大12.74%,因此導(dǎo)流隧洞泄流能力滿足設(shè)計(jì)要求。
①10年一遇洪水時(shí),導(dǎo)流隧洞上游水面平穩(wěn),上游水流緩慢平順地經(jīng)引水渠進(jìn)入閘室,由于進(jìn)口地形不對(duì)稱,壩前一小股水流沿導(dǎo)流洞進(jìn)口左側(cè)進(jìn)入導(dǎo)流洞,產(chǎn)生橫向水流,在導(dǎo)流遂洞進(jìn)口產(chǎn)生一逆時(shí)針?shù)鰷u,漩渦中心位于導(dǎo)流洞進(jìn)口正上方左側(cè),在導(dǎo)流遂洞進(jìn)口附近游蕩,漩渦最大直徑約1.80 m,表面下陷,導(dǎo)流遂洞內(nèi)水流為滿流,洞頂有氣囊存在。導(dǎo)流遂洞進(jìn)口最大流速約8.12 m/s。下游出口水流在消力池形成水躍,躍首位于0+400.10斷面,躍尾位于0+444.70斷面,長(zhǎng)44.60 m,水流在消力池內(nèi)旋滾,躍高小,面大而弱。水流出消力池后流入彎道,由于水流做曲線運(yùn)動(dòng)后產(chǎn)生離心力,使右側(cè)凹岸水面高于左側(cè)凸岸水面,在彎道起點(diǎn)斷面右岸水深3.18 m,左岸水深2.90 m,在彎道末端斷面右岸水深3.39 m,左岸水深2.47 m。水流出彎道后直接流入尾水渠進(jìn)入下游河道,尾水渠出口分兩股水流,一股直接流入下游灘地進(jìn)而流向下游主河槽,另一股沿尾水渠左岸回流向上進(jìn)入壩下主河槽。②20年一遇洪水時(shí),與①中不同的是,導(dǎo)流洞進(jìn)口產(chǎn)生兩個(gè)漩渦,一個(gè)漩渦中心位于導(dǎo)流洞進(jìn)口塔架左前方附近,為逆時(shí)針?shù)鰷u,直徑約1.35 m,另一個(gè)為順時(shí)針游蕩型間歇漩渦,直徑最大約0.90 m,漩渦在右側(cè)塔架后逐漸沿塔架游蕩至塔架右側(cè)中間慢慢消失。導(dǎo)流洞內(nèi)滿流,洞頂有少量間歇性氣囊存在。導(dǎo)流洞進(jìn)口最大流速約10.10 m/s。下游出口水流在消力池形成水躍,躍首位于0+402.80斷面,躍尾位于0+465.70斷面,長(zhǎng)62.90 m,彎道起點(diǎn)斷面右岸水深3.73 m,左岸水深3.13 m,彎道末端斷面右岸水深3.94 m,左岸水深2.35 m。
在兩種特征工況洪水條件下,導(dǎo)流遂洞下游洞身出口沿程布置了7個(gè)斷面進(jìn)行流速測(cè)量,每個(gè)斷面測(cè)量3個(gè)點(diǎn)分別是左岸、軸線和右岸。10年一遇洪水時(shí),最大臨底流速位于樁號(hào)0+385.70 斷面,為10.99 m/s;20 年一遇洪水時(shí),最大臨底流速位于樁號(hào)0+385.70 斷面,為15.21 m/s,在裝號(hào)0+420.7 處驟降至2.85~3.33 m/s,因此處出現(xiàn)了回流現(xiàn)象,水流不穩(wěn)定。
在兩種特征水位10年一遇洪水和20年一遇洪水下,導(dǎo)流洞洞內(nèi)為滿流,導(dǎo)流洞下游水面高程均低于兩側(cè)護(hù)岸高程。
為分析消力池消能效果,對(duì)水躍弗勞德數(shù)和消能率計(jì)算:
式中:Fr為躍前斷面急流的弗勞德數(shù);v為躍前斷面水流的平均流速;h為躍前斷面的水深;g為重力加速度。
式中:K 為消能率系數(shù);△E為水躍的消能總量;E1為躍前段的單位能量;E2為躍后段的單位能量。
10年一遇和20年一遇工況下Fr分別為3.53和4.37,2.50<Fr<4.50,均屬于顫動(dòng)水躍,消能率分別為33%和43%,水躍不穩(wěn)定,水躍段中的高速底流間歇性地向水面躥升,躍后水面波動(dòng)波較大并向下游傳播,消力池消能效率低。
①10 年一遇洪水時(shí),導(dǎo)流洞上游水流流態(tài)與原方案一致,下游出口水流在消力池形成水躍,水躍躍首向下游移動(dòng)4.90 m,水躍長(zhǎng)度縮短至27 m,水流在消力池強(qiáng)烈翻滾。水流出消力池后平穩(wěn)流入彎道,在彎道起點(diǎn)斷面右岸水深2.69 m,左岸水深2.91 m,在彎道末端斷面右岸水深3.50 m,左岸水深2.77 m。水流出彎道后直接流入尾水渠進(jìn)入下游河道。②20年一遇洪水,導(dǎo)流洞上游水流流態(tài)與原方案一致,下游出口水流在消力池形成水躍,水躍躍首向下游移動(dòng)4.9 m,水躍長(zhǎng)度縮短至31 m,水流在消力池強(qiáng)烈翻滾。水流出消力池后平穩(wěn)流入彎道,在彎道起點(diǎn)斷面右岸水深3.18 m,左岸水深4.08 m,在末端斷面右岸水深3.16 m,左岸水深2.91 m。水流出彎道后直接流入尾水渠進(jìn)入下游河道。
導(dǎo)流隧洞泄放10年一遇和20年一遇洪水時(shí),消力池最大流速均位于樁號(hào)0+395.70 斷面,分別為16.54、18.31 m/s,分別增加了50%、21%,在消力池底坎處流速降到10.10、10.59 m/s,水流出彎道后流速繼續(xù)下降至7.75 m/s。導(dǎo)流洞下游水面高程均低于兩側(cè)護(hù)岸高程。
10 年一遇和20 年一遇工況下Fr分別為4.54 和4.81,4.5<Fr<9.0,均屬穩(wěn)定水躍,消能率分別為45%和47%,水躍狀態(tài)穩(wěn)定,下游水流流態(tài)平穩(wěn),消力池消能效率提高明顯。
導(dǎo)流隧洞原設(shè)計(jì)方案,在10年一遇洪水與20年一遇洪水時(shí),泄流能力均滿足設(shè)計(jì)要求,但下游消力池效能效果較差??s短消力池長(zhǎng)度和增加正向坡坡度后,在兩種洪水工況下,效能效果顯著,而且減少工程開(kāi)挖量,節(jié)約了工程投資。