*劉浩天 劉子成 楊欣雨 馬雪晶 李圣華 胡潔
(石家莊鐵道大學(xué) 河北 050043)
釹鐵硼是目前已知的磁性最強(qiáng)的永磁材料,是風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、變頻空調(diào)及節(jié)能工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域小型輕量化和高效節(jié)能化的驅(qū)動核心[1-2]。傳統(tǒng)制備釹鐵硼的方法有燒結(jié)和粘結(jié)兩種。但是燒結(jié)釹鐵硼脆性大,含有Nd、Dy、Tb等戰(zhàn)略稀土元素,不易切削加工。粘結(jié)釹鐵硼制作模具會增加成本,限制應(yīng)用。
3D打印廣泛應(yīng)用于材料加工成型,但是針對釹鐵硼的研究還較少,研究主要集中于激光粉末床技術(shù)及大面積增材制造技術(shù)[3]。利用激光粉末床技術(shù)制備NdFeB發(fā)現(xiàn)磁體的組織結(jié)構(gòu)跟熱輸入有很大關(guān)系,易出現(xiàn)裂紋[4-7]。直寫式3D打印具有設(shè)備簡單、操作便捷等優(yōu)點(diǎn),利于生產(chǎn)推廣。Compton等[8]利用Epon 862環(huán)氧樹脂做粘結(jié)劑成功研制出了一種可3D打印的環(huán)氧基直寫油墨,并打印出了環(huán)形、棒狀和馬蹄形三維磁鐵結(jié)構(gòu),在空氣中固化得到了磁粉體積占比為40%的釹鐵硼磁體,但是固含量相對較低,磁性能下降。
本文對直寫式3D打印釹鐵硼的打印墨水配比及打印參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)研究,旨在提高墨水中磁粉的含量并可以保持良好的打印效果及磁性能。
(1)打印墨水的制備。墨水主要由廣州新諾德傳動部件有限公司的LW-N-400各項同性釹鐵硼磁粉、油酸、松香,浙江豐虹新材料股份有限公司的DK4聚合物級有機(jī)納米黏土、酒精組成。先將松香溶解到酒精里,攪拌至固狀物無沉淀后滴入油酸形成預(yù)混料,取NdFeB分兩次加入預(yù)混料中并攪拌均勻,之后加入黏土片再次攪拌到混合均勻,得到打印墨水。
(2)試驗儀器。打印由極光爾沃3D打印機(jī)A3S和點(diǎn)膠調(diào)節(jié)器完成。使用SolidWorks軟件進(jìn)行建模,使用Cura對所建模型進(jìn)行切片處理,得到G代碼。采用SU8010型掃描電鏡進(jìn)行形貌測試;使用NDJ-8S-數(shù)顯黏度計測量墨水黏度;采用靜置沉降實驗測量沉降穩(wěn)定性;利用NIM-15000H大塊稀土永磁無損檢測系統(tǒng)進(jìn)行磁性能檢測。
(1)打印墨水配比研究。圖1(a)為不同NdFeB固含量墨水的黏度值隨時間的變化曲線。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為88%、89%、91%時,起始黏度很大,然后迅速降低,性能不夠穩(wěn)定。88%、89%的黏度最終降低至160kcp,90%、91%的黏度降低至20kcp。90%的黏度曲線最平穩(wěn)。黏度過大或者不穩(wěn)定都會影響墨水的流動性,使墨水?dāng)D出速度和直徑不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致打印磁體致密度下降,出現(xiàn)缺陷。為保證打印線條的均勻和穩(wěn)定性,對4種不同固含量的墨水進(jìn)一步做了擠出穩(wěn)定性測試,結(jié)果見圖1(b)。測試初期隨著固含量的增加,墨水的擠出速率增大。但是固含量過大會導(dǎo)致針頭堵塞。結(jié)果同樣顯示90%固含量墨水的擠出速率最為平穩(wěn)。
圖1 不同固含量墨水的黏度值(a)、擠出速率(b)隨時間的變化曲線
油酸作為分散劑在墨水中可以避免粉末團(tuán)聚,增加潤濕性,使打印更加順滑。圖2為不同油酸含量墨水的沉降率隨時間的變化曲線。結(jié)果顯示,加入0.025mL油酸,沉積率下降。但是油酸濃度較低,不能對磁粉顆粒有效包覆,布朗運(yùn)動會導(dǎo)致未能有效包裹的磁粉發(fā)生團(tuán)聚,因此穩(wěn)定性差,沉降率高。油酸增加到0.05mL,磁粉被包覆得更加均勻,在表面形成保護(hù)膜,減弱了顆粒間的相互碰撞,穩(wěn)定性增加,沉降率最低。油酸增加到0.075mL和0.1mL,過量的分散劑導(dǎo)致磁粉被包裹的同時,出現(xiàn)多余的分散劑分子,墨水的穩(wěn)定性變得更差,沉降率反而增大。最終表明,經(jīng)48h的沉降測試,5組墨水均已達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。油酸為0.05mL時,沉降率為1.63%,遠(yuǎn)低于其他4組,穩(wěn)定性最好,有利于減少后期打印形變。
圖2 不同油酸含量墨水的沉降率隨時間的變化曲線
圖3為不同固含量下的打印線條照片。質(zhì)量分?jǐn)?shù)為88%以及89%磁粉的墨水打印出的線條在靜置1~2s后發(fā)生了形變坍塌,出現(xiàn)了粗細(xì)不均等問題。而質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%磁粉打印的線條均勻,無明顯塌陷。綜上,墨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%磁粉,0.05mL油酸的打印性能最好。
圖3 不同固含量下的打印線條照片
(2)打印參數(shù)的影響。圖4分別為不同擠出壓力下,擠出量隨時間的變化曲線。研究發(fā)現(xiàn),壓力過小會導(dǎo)致打印堵塞;壓力過大會導(dǎo)致擠出的墨水不均勻,影響打印線條的勻稱性;并且氣壓過大會使擠出墨水過多,使疊加層數(shù)速度加快,不利于坯體成型。結(jié)果顯示1kg/cm3氣壓下擠出量最為平穩(wěn),有利于控制打印效果。
圖4 不同壓力下擠出量隨時間的變化曲線
圖5為不同打印速度下打印線條照片。結(jié)果顯示20mm/s打印線條過粗,說明打印速度過慢,導(dǎo)致在單位時間內(nèi)所移動距離過短,擠出的墨水較多,過多的墨水堆積在一起形成了粗線條。25mm/s時,在同一位置堆積的墨水減少,但是較慢的速度使得墨水仍然無法保持一條直線,就形成了圖5(b)這種彎曲的線條。圖5(c)速度到30mm/s,可見長直線粗細(xì)均勻,線條可以保持定型不塌陷。35mm/s時線條變成了兩端粗中間細(xì),很顯然是速度過大,大范圍的位移導(dǎo)致墨水?dāng)D出供給不上,導(dǎo)致中間線條受兩端拉力的影響延長變細(xì)。
圖5 不同打印速度下打印線條
經(jīng)過對打印墨水及打印參數(shù)的研究,在該種打印模式下打印了多組不同形狀磁體來測試墨水的打印性能,如圖6(a)所示,打印的坯體能夠長時間保持固有性狀,能夠勝任復(fù)雜形狀的3D打印。圖6(b)為長方形坯體的橫截面,可以清楚地看到打印層的分界線,層間厚度為450μm,層與層之間結(jié)合緊密;圖6(c)坯體內(nèi)部則看不到明顯的線條,確保坯體內(nèi)部的致密性,從而減少缺陷的存在;對坯體外邊緣進(jìn)行觀察,如圖6(d),線條均勻呈直線,無彎曲折斷,層間厚度為450μm,與內(nèi)部的層間厚度一致。
圖6 打印坯體形貌圖
(3)磁性能。將打印出的長方體坯體在真空管式爐中120℃固化5h。圖7為磁體的退磁曲線。剩磁Br為3.53kGS,矯頑力Hcj為7.31kOe。同初始磁粉相比,磁性能有所下降,但是下降程度低于前期研究[8],直寫式3D打印仍展現(xiàn)出了很好的應(yīng)用前景。
圖7 3D打印釹鐵硼磁體的退磁曲線
(1)要實現(xiàn)高精度及高磁性能的釹鐵硼磁體3D打印,首先需要制備高固含量的釹鐵硼墨水。本文成功研究出了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%固含量,油酸為0.05mL,酒精為4mL,松香為3.5g,納米黏土含量為1.5g的打印墨水。選擇擠出壓力為1kg/cm2,打印速度為30mm/s,可成功制備多組不同形狀的打印磁體,打印的坯體能夠長時間保持固有性狀。
(2)120℃固化5h后磁體的磁性能可以達(dá)到剩磁Br為3.53kGS,矯頑力Hcj為7.31kOe。低溫直寫式3D打印釹鐵硼磁體展現(xiàn)出較好的應(yīng)用前景。