陳曉勇
(霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司供電分公司,山西霍州 031400)
配煤技術(shù)作為清潔煤技術(shù)和煤炭焦化工藝的重要組成內(nèi)容,在實施過程中需要精準(zhǔn)測量混煤參數(shù),一般是通過人工計算等方式進(jìn)行混煤半自動配比,再根據(jù)配比通過配煤系統(tǒng)實施混煤配制。但是這類配煤系統(tǒng)存在配煤精準(zhǔn)性不足、生產(chǎn)過程自動化程度低、工人操作能力依賴高、無法實現(xiàn)配煤和裝車檢測、傳感器采集數(shù)據(jù)未參與自動控制等問題,制約著選煤廠配煤生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率。因此,本文以李雅莊選煤廠為研究對象,針對該選煤廠原配煤控制系統(tǒng)存在的問題,設(shè)計了一種配煤系統(tǒng)軟硬件系統(tǒng)設(shè)計方案,為現(xiàn)有配煤控制系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整提供支持。
李雅莊選煤廠配煤控制系統(tǒng)主要包括S7-300 PLC、上位機(jī)、倉位儀、瓦斯檢測儀、鼓風(fēng)機(jī)、分料翻板、振動給煤機(jī)、帶式輸送機(jī)、電子皮帶秤、軌道衡、平煤器、調(diào)車絞車、漏煤斗、攪拌器等硬件設(shè)備,配煤控制系統(tǒng)至今已應(yīng)用多年,在應(yīng)用中表現(xiàn)出諸多問題。為滿足選煤廠配煤控制自動化發(fā)展要求,結(jié)合李雅莊選煤廠實際情況,新設(shè)計的系統(tǒng)額外設(shè)置多種外圍設(shè)備和控制設(shè)備,具體設(shè)備型號見表1 和表2。
表1 系統(tǒng)新增外圍設(shè)備Table 1 New peripheral equipment added to the system
表2 系統(tǒng)新增控制設(shè)備Table 2 New control equipment added to the system
基于原系統(tǒng)設(shè)備與新增系統(tǒng)設(shè)備,對新系統(tǒng)進(jìn)行硬件總線布置設(shè)計,重新布置后的系統(tǒng)硬件總線如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)硬件總線布置Fig.1 System hardware bus layout
系統(tǒng)控制設(shè)備與硬件總線均布設(shè)于配電室的電器柜中,涉及控制設(shè)備包括變頻器、PLC 控制系統(tǒng)、電機(jī)保護(hù)器等。變頻器兩端分別連接稱重給煤機(jī)的電機(jī)三相進(jìn)線和PLC 的AO 輸出端;電機(jī)保護(hù)器兩端則分別連接稱重給煤機(jī)電機(jī)進(jìn)線端和智能網(wǎng)關(guān),由智能網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)通信協(xié)議轉(zhuǎn)換;在原有PLC控制系統(tǒng)的基本上,再新增一套PLC 控制系統(tǒng)作為新增軟硬件系統(tǒng)。硬件總線則作為系統(tǒng)中各子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸通道。
新增PLC 控制系統(tǒng)與原PLC 控制系統(tǒng)之間通過交換機(jī)達(dá)成數(shù)據(jù)交互。在新系統(tǒng)投運后,原PLC控制系統(tǒng)將軌道衡、倉位儀、瓦斯檢測儀等設(shè)備采集的數(shù)據(jù)信息傳輸至新PLC 控制系統(tǒng);數(shù)據(jù)信號經(jīng)由交換機(jī)傳輸后,通過光纖收發(fā)器將數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換為光信號,由光纖傳輸至上位機(jī),經(jīng)過上位機(jī)的分析和處理后,利用光纖收發(fā)器將處理后的光信號轉(zhuǎn)換成電信號接入環(huán)網(wǎng)[1];電機(jī)保護(hù)器輸出的故障電流根據(jù)Device 通信協(xié)議傳輸至智能網(wǎng)關(guān),由智能網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)換至Profibus-DP 協(xié)議數(shù)據(jù)后,再傳輸至新PLC 控制系統(tǒng);變頻器形成的控制信號經(jīng)由控制器輸出至鼓風(fēng)機(jī)、皮帶機(jī)等執(zhí)行設(shè)備,相關(guān)執(zhí)行設(shè)備在接收控制信號后,通過“DI 模塊+繼電器”的控制方式實現(xiàn)設(shè)備的啟??刂啤?/p>
此次設(shè)計的選煤廠配煤控制系統(tǒng)軟硬件系統(tǒng)中配煤環(huán)節(jié)主程序運行流程如圖2 所示。
圖2 配煤環(huán)節(jié)主程序運行流程Fig.2 Main program operation flow of coal blending link
系統(tǒng)運行過程中,操作人員先通過設(shè)置在值班室的上位機(jī)輸入混煤配比單、預(yù)設(shè)配煤灰分、配煤摻配煤種、預(yù)設(shè)煤流量、給煤機(jī)預(yù)設(shè)出煤量等諸多參數(shù),然后啟動給煤機(jī)和皮帶機(jī),系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)參數(shù)自動控制各給煤機(jī)輸出量。
煤流經(jīng)過給煤機(jī)輸送后落至煤倉下方皮帶輸送機(jī),輸送機(jī)皮帶上布置有稱重傳感器,可實時采集各煤倉出煤流量,此流量數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中作為調(diào)節(jié)總出煤量和當(dāng)前煤種摻配比例的主要參考數(shù)據(jù)。從各煤倉輸送出的煤流通過轉(zhuǎn)運皮帶機(jī)匯流后形成混合煤,由轉(zhuǎn)運皮帶機(jī)中部設(shè)置的攪拌器進(jìn)行充分混勻后,利用灰分測量儀檢測混勻后產(chǎn)品煤的灰分,采集的灰分?jǐn)?shù)值反饋至新PLC 控制系統(tǒng)。由PLC 控制系統(tǒng)根據(jù)反饋灰分?jǐn)?shù)據(jù)對當(dāng)前配比進(jìn)行動態(tài)化調(diào)節(jié),保障產(chǎn)品煤質(zhì)量。
此次設(shè)計的選煤廠配煤控制系統(tǒng)軟硬件系統(tǒng)中配煤環(huán)節(jié)安全監(jiān)測程序運行流程如圖3 所示。
圖3 配煤環(huán)節(jié)安全監(jiān)測程序運行流程Fig.3 Operation process of safety monitoring program in coal blending link
安全監(jiān)測程序主要涉及倉位儀、瓦斯傳感器等傳感器和皮帶限制設(shè)備和電機(jī)保護(hù)器等執(zhí)行設(shè)備,其中電機(jī)保護(hù)器主要用于稱重給煤機(jī)電機(jī)的運行保護(hù)。具體應(yīng)用過程中系統(tǒng)程序會實時監(jiān)測稱重給煤機(jī)是否存在接地電流超限情況,在發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)超限問題后自動停止配煤系統(tǒng),并發(fā)出緊急報警;倉位儀設(shè)置在煤倉頂部中心位置,在實際應(yīng)用中可以向煤倉發(fā)射紅外線,紅外線經(jīng)過煤層折射后返回至倉位儀,倉位儀根據(jù)折射后接收的紅外線測定煤倉中煤位變化,原配煤控制系統(tǒng)的煤倉高度閾值設(shè)定為25 m,新系統(tǒng)的煤倉高度則增加至30 m;瓦斯傳感器設(shè)置于煤倉底部,用于實時采集煤層中瓦斯?jié)舛茸兓?,在給煤機(jī)未啟動情況下,煤倉內(nèi)部瓦斯?jié)舛认鄬^低,在給煤機(jī)開啟后,由于擾動影響,煤倉內(nèi)粉塵濃度上升,使整體瓦斯含量上升,基于此特點,將新系統(tǒng)煤倉靜態(tài)時瓦斯?jié)舛乳撝翟O(shè)置為0.5%,動態(tài)時則需根據(jù)實際情況進(jìn)行動態(tài)化調(diào)整。
除了主程序和安全監(jiān)測程序以外,配煤環(huán)節(jié)程序還包括數(shù)據(jù)濾波子程序、延時處理子程序等。數(shù)據(jù)濾波子程序采用卡爾曼濾波方法,此方法濾波效果較為明顯,可有效降低輸入數(shù)據(jù)的噪聲問題;延時處理子程序則綜合考慮煤流經(jīng)由給煤機(jī)下落至皮帶秤、煤倉與煤倉之間、煤倉與灰分儀之間存在的延時運行問題,綜合控制因延時而造成的數(shù)據(jù)誤差。
根據(jù)李雅莊選煤廠車輛運輸?shù)膶嶋H情況,此次設(shè)計的新系統(tǒng)配煤過程與裝車過程同步進(jìn)行。裝車環(huán)節(jié)主程序涉及參數(shù)數(shù)據(jù)包括裝車車號、裝車煤種、裝車車道、裝車數(shù)量、裝車重量、車廂載重等。相關(guān)參數(shù)均會通過傳感器設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集后傳輸至上位機(jī)中,新PLC 控制系統(tǒng)根據(jù)采集數(shù)據(jù)控制分料板動作,將分料板調(diào)整至預(yù)定位置后,啟動帶式輸送機(jī)進(jìn)行裝車操作。
此過程中,灰分儀自動檢測產(chǎn)品煤經(jīng)過分料板時的灰分參數(shù),將采集數(shù)據(jù)反饋至新PLC 系統(tǒng)和上位機(jī)。另外,產(chǎn)品煤在裝車時也會采集煤流量數(shù)據(jù),在裝車煤流量達(dá)到預(yù)定值后,系統(tǒng)自動停止配煤操作,實施煤倉切換的同時,通知車輛和相關(guān)人員執(zhí)行裝車檢查和移車操作,直至完成整改裝車過程。選煤廠配煤控制系統(tǒng)裝車環(huán)節(jié)主程序流程如圖4 所示。
圖4 裝車環(huán)節(jié)主程序運行流程Fig.4 The main program running process of loading link
將設(shè)計的新系統(tǒng)在李雅莊選煤廠中進(jìn)行實踐,在經(jīng)過近3 個月的應(yīng)用后,確認(rèn)改造后的新系統(tǒng)基本可滿足選煤廠配煤、裝車等需求。為更為直觀地對比新系統(tǒng)的改進(jìn)效果,對比分析改造前和改造后配煤控制系統(tǒng)的配比和灰分變化,具體情況如圖5和圖6 所示。
圖5 原配煤控制系統(tǒng)的配煤曲線Fig.5 Coal blending curve of original coal blending control system
圖6 新配煤控制系統(tǒng)的配煤曲線Fig.6 Coal blending curve of new coal blending control system
如圖5 所示,在配比方面,原配煤控制系統(tǒng)僅能夠在集中固定比例中進(jìn)行調(diào)整,無法實現(xiàn)精細(xì)化、動態(tài)化配比控制,并且系統(tǒng)每次調(diào)整均會導(dǎo)致給煤機(jī)配比出現(xiàn)較大變化。在灰分方面,當(dāng)實際配比與配比單較為類似時,產(chǎn)品煤的實際灰分比例僅有22%,遠(yuǎn)低于預(yù)設(shè)值的25%。
如圖6 所示,在配比方面,新配煤控制系統(tǒng)不僅可實現(xiàn)配比的動態(tài)化自動控制,還將配比波動控制在2%以內(nèi);在灰分方面,當(dāng)實際配比與配比單較為近似時,產(chǎn)品煤的實際灰分比例為24.5%,此灰分更接近于預(yù)設(shè)灰分,并且還預(yù)留一定的余量,避免灰分波動造成的灰分超限情況??傮w來說,新系統(tǒng)配比控制、灰分控制效果更優(yōu)秀。
綜上所述,在李雅莊選煤廠原有配煤控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種選煤廠配煤控制系統(tǒng)軟硬件系統(tǒng)設(shè)計方案。根據(jù)工程實踐應(yīng)用結(jié)果可知,相較于李雅莊選煤廠原配煤控制系統(tǒng),新配煤控制系統(tǒng)在配比控制、灰分控制等方面均表現(xiàn)出更強(qiáng)的應(yīng)用優(yōu)勢,設(shè)計的新配煤系統(tǒng)應(yīng)用效果良好。