邵 飛
中國大唐集團科學技術(shù)研究總院有限公司華東電力試驗研究院
二次再熱技術(shù)是采用兩次中間再熱以蒸汽朗肯循環(huán)為基本動力循環(huán)的發(fā)電技術(shù),其典型特征是超高壓缸和高壓缸出口的工質(zhì)分別被送入鍋爐高壓再熱器和低壓再熱器,實現(xiàn)整個熱力循環(huán)二次再熱。相比一次再熱機組,二次再熱機組鍋爐增加了一級再熱回路[1]。
目前,國內(nèi)外已有大量關于二次再熱機組技術(shù)經(jīng)濟性分析[2-6]、系統(tǒng)優(yōu)化集成研究[7]、關鍵技術(shù)研究等[8]論著,國內(nèi)也有不少二次再熱機組順利投產(chǎn)。
十年前,國內(nèi)外1 000 MW 超超臨界一次再熱機組給水泵配置基本以2×50%BMCR 容量為主,國內(nèi)首批建設的1 000 MW 超超臨界二次再熱機組給水泵亦采用2×50 %BMCR 容量配置居多,如國電泰州二期、華能萊蕪電廠等。隨著給水泵及驅(qū)動汽輪機制造能力的提高及現(xiàn)場運行經(jīng)驗的增加,1×100%BMCR 給水泵容量配置逐漸成為主流[9-11]。國內(nèi)部分百萬千瓦二次再熱機組給水泵配置見表1。
表1 國內(nèi)部分百萬千瓦二次再熱機組給水泵配置
1 000 MW 超超臨界二次再熱機組給水泵揚程較高,相比常規(guī)超超臨界百萬機組給水泵揚程增加20%~25%,軸功率增加10%~12%,流量減少7%。從泵的工作點來看基本是現(xiàn)有成熟給水泵性能曲線的延升,只不過曲線在高流量時更陡峭[12]。圖1為某百萬二次再熱機組汽動給水泵組變轉(zhuǎn)速工況下的流量-揚程特性曲線,從圖中可看出,高流量工況下曲線較陡峭,1 500 t/h及以下時較平緩。
圖1 某百萬二次再熱機組汽動給水泵組變轉(zhuǎn)速工況的流量-揚程特性曲線
采用1×100%BMCR 容量給水泵配置方案可有效降低項目初投資,且可提高機組經(jīng)濟性能,故在近期新建機組中得到廣泛應用。但近兩年投產(chǎn)的機組運行中發(fā)現(xiàn),在50%~75%中低負荷段,給水流量會出現(xiàn)異常波動,危及機組的安全運行,目前的做法是通過開啟給水泵再循環(huán)閥方式來降低波動。但給水泵再循環(huán)閥的開啟會造成大量蒸汽損失,且閥芯磨損更換費用很高。以往亞臨界、超臨界一次再熱機組雖也有此現(xiàn)象發(fā)生,但通常在50%負荷以下,危害較小。
對于蒸汽損失,以某廠為例,2021年2-3月份,其汽動給水泵耗汽量分別為95.83 t/h、117.4 t/h,較對應負荷下的設計值高41.0 t/h、40.3 t/h,影響機組供電煤耗2.38 g/kWh 和2.34 g/kWh,嚴重影響了機組經(jīng)濟性,不符合機組寬負荷的節(jié)能要求[13]。
眾所周知,配置1×100%BMCR 容量給水泵的百萬一次再熱機組和配置2×50%BMCR 容量給水泵的百萬二次再熱機組均不存在給水流量異常波動問題,而配置1×100%BMCR 容量給水泵的百萬二次再熱機組則在中低負荷段流量出現(xiàn)異常波動。為此,對百萬一次再熱1×100%BMCR 容量給水泵、百萬二次再熱2×50%BMCR 容量給水泵、百萬二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵三種配置方案的特性曲線和給水泵設計參數(shù)進行了對比分析。
分析某百萬二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵流量-揚程特性曲線,發(fā)現(xiàn)給水泵在中低負荷段有明顯平緩區(qū)域,在此區(qū)域運行時,管道阻力的微小變化都會使給水流量大幅波動,如圖2 所示。而某百萬一次再熱1×100%BMCR 給水泵配置和某二次再熱2×50%BMCR 給水泵配置則未有明顯平緩區(qū)域(如圖3、圖4所示)。
圖2 某二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵流量特性曲線
圖3 某二次再熱2×50%BMCR 容量給水泵組流量特性曲線
圖4 某一次再熱1×100%BMCR 容量給水泵流量特性曲線
典型百萬機組給水泵組性能數(shù)據(jù)見表2。
表2 典型百萬機組給水泵組性能數(shù)據(jù)
1)百萬二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵(C和D)和百萬一次再熱1×100%BMCR容量給水泵(A)比較
由于主蒸汽流量減少,蒸汽壓力提高,百萬二次再熱1×100%BMCR容量給水泵較一次再熱1×100%BMCR 容量給水泵流量減少、揚程增大、轉(zhuǎn)速降低約300 r/min。
2)百萬二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵(C 和D)和百萬二次再熱2×50%BMCR 容量給水泵(B)比較
總給水流量相同(單臺泵減半),揚程相當,但泵額定轉(zhuǎn)速偏差較大,二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵額定轉(zhuǎn)速較2×50%BMCR 容量給水泵降低約700 r/min,主要原因是1×100%BMCR 容量給水泵汽輪機采用雙分流設計,軸系更長,導致其二階臨界轉(zhuǎn)速和額定轉(zhuǎn)速均相應降低。
由3.1 節(jié)和3.2 節(jié)分析可知,百萬二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵汽輪機由于采用雙分流設計,其轉(zhuǎn)子二階臨界轉(zhuǎn)速較低,因此,在實際運行中其轉(zhuǎn)速均控制在低轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),給水泵流量-揚程曲線整體變緩,低負荷時更為平緩,導致了在微小擾動下給水流量發(fā)生大幅波動。
導致二次再熱機組1×100%BMCR容量給水泵流量-揚程特性曲線設計不合理的根本原因在于二次再熱1×100%給水泵與以往同類型機組配置相比,流量特性、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍等參數(shù)發(fā)生了較大變化,但給水泵制造廠家未能及時開發(fā)合適的給水泵水力模型,導致中低負荷工況下流量特性與給水系統(tǒng)不匹配。
通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),某廠家生產(chǎn)的二次再熱機組1×100%給水泵,其設計是在一次再熱機組1×100%BMCR 容量給水泵的基礎上通過降低轉(zhuǎn)速、增加葉輪級數(shù)(由5 級變?yōu)? 級)來適應二次再熱機組低流量、高揚程要求的,而另一廠家則采用在降低轉(zhuǎn)速的基礎上增大葉輪直徑的方法。此外,為滿足二次再熱1×100%BMCR 容量給水泵高揚程、大軸功率的需求,給水泵制造廠家在其他類型的基礎上對軸徑尺寸、強度方面進行了調(diào)整,但由此葉輪進口流態(tài)也發(fā)生了變化,這也進一步導致了部分負荷下給水泵性能的惡化。由于給水泵制造廠家未根據(jù)二次再熱機組特性開發(fā)新的水力模型,其設計僅保證滿負荷工況要求,故機組在50%~75%中低負荷區(qū)間給水流量異常波動。
由于給水泵流量波動為給水泵流量特性與給水系統(tǒng)不匹配造成,可采取以下措施優(yōu)化:
改變給水泵特性曲線,在兼顧給水泵效率的同時,增加流量-揚程曲線的陡度,具體為改造給水泵的芯包。圖5 為某制造廠家提供的給水泵改造前后流量特性曲線,從圖中可看出,改造后75%THA 工況點已不處于平緩區(qū),50%THA 工況點略有改善。
圖5 給水泵改造前后給水泵流量特性曲線
值得注意的是,給水泵特性曲線改變后,需對給水泵關斷揚程與設計壓力進行校核,以確認系統(tǒng)的適應性。校核的內(nèi)容主要包括給水泵出口至第一個關斷閥之間的閥門和管件強度。
給水泵改造需給水泵制造廠家進行開發(fā)和試制,若前期無相關基礎或積累,開發(fā)周期會較長,投入也會較大。
給水泵運行點在給水泵組性能曲線和管路特性曲線的交點上,提高系統(tǒng)阻力可讓管路特性曲線變“陡”,阻力可通過閥門節(jié)流的方式來改變。由于一般鍋爐上水閥不具備調(diào)節(jié)功能,故需在給水管道上合適位置增加調(diào)節(jié)門。由于給水系統(tǒng)壓力高,擬選的閥門造價也高,且改造工作耗時,最終效果需由實際運行驗證,增加的管道阻力也會增加給水泵汽輪機的汽耗量,進而影響經(jīng)濟性,故此方案要慎重選擇。
在滿足給水泵汽輪機安全運行裕量的前提下,適當提高給水泵額定轉(zhuǎn)速,將轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍上移。該方案需制造廠家充分校核安全性,方案對改善中低負荷段給水泵流量特性曲線陡度有一定的作用。
增設0 號高加,并在運行中適當提高主調(diào)門閥位,以增加主汽流量,提高給水流量,但提高有限。
改變給水泵汽輪機設計,提高二階臨界轉(zhuǎn)速,給水泵額定轉(zhuǎn)速也相應提高。該方案對現(xiàn)役機組而言,造價過高難以實現(xiàn)。
另一方案為采用雙機回熱系統(tǒng),給水泵汽輪機采用單流設計,由于其末級葉片短,二階臨界轉(zhuǎn)速有所提高,但該方案只適合新建機組。
綜上五種方案,對已投產(chǎn)機組,可結(jié)合4.1~4.4節(jié)措施進行改造和優(yōu)化。對新建機組,應總體考慮,全面布局,確保給水泵制造廠家根據(jù)機組不同負荷段運行要求開發(fā)水力模型并校核性能曲線,將再循環(huán)閥開啟點降至50%甚至40%負荷。鑒于目前尚無成功改造案例,如何保證在40%負荷點無需開啟給水泵再循環(huán)閥依然是需要深入研究的問題。
本文介紹了百萬千瓦二次再熱機組汽動給水泵在運行中存在的問題,并從給水泵特性曲線及設計參數(shù)方面對給水流量產(chǎn)生波動的原因進行了分析。鑒于目前尚無成功改造案例,如何保證在40%負荷點無需開啟給水泵再循環(huán)閥依然是需要深入研究的問題。本文根據(jù)給水流量波動原因提出了相應的優(yōu)化措施,為解決問題提供了思路。