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    生物質(zhì)氣化爐常見故障及排除

    2024-01-25 10:45:35李修春
    山東農(nóng)機(jī)化 2023年6期
    關(guān)鍵詞:熱備結(jié)渣爐頂

    李修春

    一、生物質(zhì)氣化爐氣溫檢測(cè)升溫過(guò)快

    生物質(zhì)氣化爐工作過(guò)程中,出氣口溫度比較穩(wěn)定,如果溫度值急速上升,則出現(xiàn)機(jī)組內(nèi)燒穿現(xiàn)象或局部干燥層厚度過(guò)薄。出現(xiàn)這種狀況應(yīng)立即采取以下措施:

    1.降低產(chǎn)氣負(fù)荷,先壓料再加料,保證料倉(cāng)足夠高的料位。

    2.加快出灰的速度,使高溫區(qū)域下移。

    3.減小壓料的時(shí)間間隔。

    二、生物質(zhì)氣化爐蒸汽包缺水

    蒸汽包是生物質(zhì)氣化爐水夾套連接的壓力容器,水夾套缺水時(shí),爐體和水夾套溫度可達(dá)500℃,這時(shí)如果向水夾套內(nèi)加水,水會(huì)瞬間氣化為水蒸氣,導(dǎo)致壓力容器爆炸。在未查明蒸汽包缺水原因時(shí),禁止直接加水。應(yīng)立即采取以下措施:

    1.打開水位計(jì)旋塞如果有水流出,表明缺水不嚴(yán)重,可直接向水夾套內(nèi)加水。

    2.打開水位計(jì)旋塞若無(wú)水流出,且蒸汽壓力超過(guò)工作壓力,說(shuō)明水夾套嚴(yán)重缺水,必須立即停爐冷卻。

    三、生物質(zhì)氣化爐爐內(nèi)局部高溫

    生產(chǎn)過(guò)程中,爐內(nèi)中層測(cè)溫點(diǎn)、上部測(cè)溫點(diǎn)出現(xiàn)局部高溫。應(yīng)采取以下措施:

    1.加快出灰的速度,減小加料的時(shí)間間隔,保證料倉(cāng)高料位。

    2.局部高溫點(diǎn)造成出氣溫度無(wú)法控制時(shí),設(shè)備即刻轉(zhuǎn)為熱備狀態(tài),待參數(shù)穩(wěn)定后再運(yùn)行設(shè)備。

    四、生物質(zhì)氣化爐爐柵結(jié)渣

    生物質(zhì)氣化爐運(yùn)行一般都會(huì)出現(xiàn)輕微的結(jié)渣現(xiàn)象,設(shè)備能自行清理輕微的結(jié)渣問(wèn)題,不影響正常運(yùn)行。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)渣問(wèn)題,需要外力輔助清除爐柵表面的結(jié)渣。

    嚴(yán)重結(jié)渣清理需在熱備狀態(tài)下進(jìn)行,打開爐體水夾套的檢修孔,兩人配合使用鋼釬破碎凝結(jié)的渣塊,待爐渣破碎后再開機(jī)運(yùn)行。

    五、生物質(zhì)氣化爐末端壓力、爐頂壓力、爐底壓力波動(dòng)情況的處理

    生物質(zhì)氣化爐系統(tǒng)中的凈化器水封水位過(guò)高,或者長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的設(shè)備燃?xì)夤艿纼?nèi)灰塵、焦油堆積過(guò)多,燃?xì)庠谙到y(tǒng)中流通受阻,導(dǎo)致末端壓力、爐頂壓力、爐底壓力出現(xiàn)波動(dòng)情況。

    一般為凈化器的液位過(guò)高導(dǎo)致的,從后向前逐個(gè)檢查凈化器水封的水位,疏通回水管路。還有一種可能,凈化器頂部的防爆裝置漏氣,應(yīng)及時(shí)更換防爆板。

    六、增壓風(fēng)機(jī)故障停機(jī)

    由于故障或者局部電路原因造成增壓風(fēng)機(jī)停機(jī),其特征為爐頂、爐底壓力增加。

    出現(xiàn)故障應(yīng)立即停機(jī),開啟主機(jī)鐘罩放散閥,降低供氧風(fēng)機(jī)的頻率,逐漸轉(zhuǎn)為熱備狀態(tài),待維修正常后,再啟動(dòng)開機(jī)。

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