孫威,張寒羽,鐘家怡,梁興華,陳素姣
(柳工柳州傳動(dòng)件有限公司,廣西柳州 545007)
壓路機(jī)是一種路面機(jī)械,廣泛應(yīng)用于路基建設(shè)、平整地面、壓實(shí)路基等作業(yè),作業(yè)時(shí)車(chē)速緩慢,一般為4 km/h。根據(jù)實(shí)際需要,一部分壓路機(jī)已經(jīng)通過(guò)輸入動(dòng)力反拖代替行車(chē)制動(dòng),但保留了駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)。隨著靜液壓壓路機(jī)橋的推廣及應(yīng)用,在驅(qū)動(dòng)橋上配置駐車(chē)制動(dòng)器已經(jīng)成為施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)配。制動(dòng)器作為關(guān)鍵的功能性結(jié)構(gòu),其發(fā)生故障會(huì)影響整機(jī)的使用,其失效模式多以制動(dòng)器漏油、制動(dòng)力不足為主。國(guó)內(nèi)制造行業(yè)的專(zhuān)家與學(xué)者們對(duì)密封圈進(jìn)行了大量研究,其中劉文華等[1]通過(guò)對(duì)進(jìn)口設(shè)備故障進(jìn)行分析,確認(rèn)了造成星形圈翻滾的原因是密封圈與桿壁摩擦力大;陳慶等[2]通過(guò)科學(xué)計(jì)算、理論分析,對(duì)影響密封圈的泄漏量的介質(zhì)壓力、往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度及介質(zhì)黏度等因素進(jìn)行分析,認(rèn)為“O”形橡膠圈不適宜在重負(fù)荷工況或潤(rùn)滑差的情況下使用,因?yàn)槠湟讓?dǎo)致密封圈翻滾磨損。趙虹輝[3]通過(guò)對(duì)派克舊件分析得出造成密封泄漏的原因主要與活塞桿損壞、介質(zhì)污染、極端工作溫度、化學(xué)物質(zhì)侵蝕、工作壓力過(guò)高等相關(guān)。以上研究都對(duì)密封圈的泄漏原因進(jìn)行了科學(xué)、有效的分析和計(jì)算,并給出“O”形密封圈的特點(diǎn)及導(dǎo)致密封失效的主要原因,同時(shí)前人的研究對(duì)外部環(huán)境的影響也進(jìn)行了分析與總結(jié),但未包含對(duì)干式、無(wú)油液介質(zhì)的制動(dòng)環(huán)境進(jìn)行模擬分析,本文主要研究壓路機(jī)橋干式駐車(chē)制動(dòng)密封的選型、計(jì)算及試驗(yàn)方法,以解決制動(dòng)器漏油問(wèn)題。
干式駐車(chē)制動(dòng)器的密封結(jié)構(gòu)如圖1所示,活塞與缸孔采用密封設(shè)計(jì),活塞的大端采用活塞動(dòng)密封、活塞的小端采用活塞桿動(dòng)密封。
圖1 干式駐車(chē)制動(dòng)器結(jié)構(gòu)
在停車(chē)狀態(tài)下,活塞因碟形彈簧壓緊底部摩擦副,摩擦副通過(guò)花鍵與動(dòng)力輸入齒輪花鍵連接,利用摩擦副壓緊,摩擦力使其保持靜止不能轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)停車(chē)制動(dòng)。當(dāng)液壓油從入口進(jìn)入,將活塞向上頂起,摩擦副釋放不再受壓,隨之制動(dòng)停止,整機(jī)根據(jù)輸入動(dòng)力啟動(dòng)行駛作業(yè)。對(duì)于壓路機(jī),車(chē)速較慢、停車(chē)制動(dòng)器的使用不頻繁,整個(gè)生命周期(制動(dòng)次數(shù))有5 000 次左右的制動(dòng)次數(shù)。但是,停車(chē)制動(dòng)器的工作環(huán)境處于無(wú)油液浸泡的干式環(huán)境,與傳統(tǒng)的濕式制動(dòng)器浸泡在齒輪油中的工作環(huán)境相比,停車(chē)制動(dòng)器的工作環(huán)境更惡劣,更容易出現(xiàn)故障。
經(jīng)過(guò)對(duì)舊件的拆檢分析,反饋時(shí)間段多集中在整機(jī)工作300 h 以?xún)?nèi),工程機(jī)械屬于早期的故障反饋。拆檢舊件發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器的故障失效模式為“O”形圈扭曲變形(如圖2所示)。
圖2 “O”形圈扭曲變形
2.1.1 “O”形圈扭曲變形
扭曲變形(如圖2所示)會(huì)導(dǎo)致“O”形圈材料無(wú)法精準(zhǔn)填充密封溝槽,不能按照設(shè)計(jì)計(jì)算的壓縮率、填充率實(shí)施密封,導(dǎo)致密封處漏油。
2.1.2 “O”形圈嚴(yán)重磨損
扭曲變形后“O”形圈嚴(yán)重磨損是常見(jiàn)的密封故障反饋形式,因磨損造成材料缺失,使密封圈的壓縮率發(fā)生改變,導(dǎo)致密封失效。
經(jīng)過(guò)調(diào)查確認(rèn),制動(dòng)器在出廠測(cè)試時(shí)進(jìn)行了密封性能測(cè)試,不存在漏油、制動(dòng)密封失效的情況,說(shuō)明“O”形圈的初始?jí)嚎s量能夠滿足密封要求。其他制動(dòng)器相關(guān)零件也無(wú)異常,活塞密封面粗糙度、殼體密封面粗糙度均滿足制動(dòng)器的需求。經(jīng)分析后,總結(jié)失效原因如下。
2.2.1 “O”形圈扭曲
造成“O”形圈扭曲的原因是裝配或密封圈使用過(guò)程的摩擦力不均勻,包括缸孔及活塞桿的制造間隙不均勻、“O”形圈斷面直徑不均勻、缸孔或活塞桿圓周粗糙度不一致、活塞桿往復(fù)過(guò)程跳動(dòng)等。當(dāng)局部摩擦力大于“O”形圈橡膠抗扭力時(shí)就產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)扭曲。
2.2.2 “O”形圈的磨損
硬度不足會(huì)導(dǎo)致“O”形圈耐磨性能下降,市場(chǎng)中的整機(jī)中,“O”形圈已經(jīng)工作超過(guò)2 000 h,并且當(dāng)前“O”形圈的硬度已經(jīng)達(dá)到使用要求,因此硬度不足非造成失效的主要原因。此外,橡膠材質(zhì)、活塞、活塞缸粗糙度等均滿足“O”形圈密封標(biāo)注的要求,非造成失效的主要原因,但工況灰塵較大,可能需要更好的防塵裝置。
經(jīng)過(guò)對(duì)舊件進(jìn)行分析排查發(fā)現(xiàn),“O”形圈的材質(zhì)、尺寸、活塞缸,以及活塞桿的粗糙度、尺寸均符合設(shè)計(jì)要求,所以針對(duì)靜液壓壓路機(jī)干式駐車(chē)制動(dòng)器密封特點(diǎn),需要回顧和優(yōu)化預(yù)拉伸率、預(yù)壓縮率、壓縮率參數(shù)設(shè)計(jì)。
其中:d1為“O”形圈內(nèi)徑,d3為“O”形圈槽底直徑(活塞),最小預(yù)拉伸率等于0。ymax應(yīng)滿足國(guó)標(biāo)[4]建議的最大預(yù)拉伸率(見(jiàn)表1)。
表1 國(guó)標(biāo)建議的活塞密封“O”形圈最大預(yù)拉伸率
計(jì)算得出,故障“O”形圈的預(yù)壓縮率為2.8%~2.92%,符合國(guó)標(biāo)要求。
其中:D0為“O”形圈界面直徑,d6為溝槽底徑(制動(dòng)殼體),最小預(yù)壓縮率應(yīng)等于0,kmax應(yīng)符合國(guó)標(biāo)建議的最大預(yù)壓縮率(見(jiàn)表2)。
表2 國(guó)標(biāo)建議的活塞桿密封“O”形圈最大預(yù)壓縮率
計(jì)算得出,故障“O”形圈的預(yù)壓縮率為2.8%~2.92%,符合國(guó)標(biāo)要求。
其中:D0為密封“O”形圈截面直徑,mm;D為密封腔體大徑,mm;d為密封腔體小徑。
計(jì)算得出,故障“O”形圈的壓縮率為12.6%~18.2%。符合國(guó)標(biāo)的建議值(見(jiàn)表3)。
表3 國(guó)標(biāo)建議的活塞密封、活塞桿密封構(gòu)造深度的極限值及對(duì)應(yīng)的壓縮率(單位:mm)
一般壓縮率與永久變形存在一定關(guān)系(如圖3所示)。
圖3 壓縮率與永久變形關(guān)系圖
壓縮率的范圍為9%≤12.6%~18.2%≤19.5%,符合國(guó)標(biāo)要求。
通過(guò)以上計(jì)算可以得出,當(dāng)前的“O”形圈符合密封標(biāo)準(zhǔn)要求,但是由于靜液壓壓路機(jī)駐車(chē)制動(dòng)器“O”形圈服役環(huán)境的特殊性,以及壓路機(jī)制動(dòng)器工作油壓不高,為1~3.5 MPa,因此拉伸率、預(yù)壓縮率、壓縮率的參數(shù)仍有優(yōu)化空間。適宜的取值有利于減少摩擦力,尤其是干式無(wú)油側(cè)的摩擦力(遠(yuǎn)大于有油側(cè)),還可以消除翻轉(zhuǎn)扭曲及磨損失效。通過(guò)試驗(yàn)的方法將“O”形圈壓縮率調(diào)整到一個(gè)合適的值,使“O”形圈不再發(fā)生扭曲且磨損量最小,保證密封不漏油。
為解決制動(dòng)器漏油的問(wèn)題,經(jīng)計(jì)算分析未能確認(rèn)壓縮率的影響,需要通過(guò)可靠性的臺(tái)架耐久性試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn),通過(guò)模擬制動(dòng)系統(tǒng)活塞運(yùn)動(dòng)方式搭建試驗(yàn)臺(tái),并通過(guò)調(diào)整“O”形圈的壓縮率,對(duì)比在相同試驗(yàn)條件下試驗(yàn)結(jié)束時(shí)“O”形圈壓縮率的變化。
取制動(dòng)器組件,按圖1 設(shè)計(jì)裝配完畢,通過(guò)設(shè)計(jì)相同的“O”形圈與不同尺寸的活塞及制動(dòng)器殼體調(diào)整“O”形圈的壓縮率,模擬整機(jī)實(shí)際解除制動(dòng)的壓力進(jìn)行周期性加載,達(dá)到目標(biāo)試驗(yàn)次數(shù)后拆檢確認(rèn)磨損量,再以不同磨損量進(jìn)行對(duì)比、分析,并且計(jì)算壓縮率的變化,取磨損最小且未發(fā)生漏油為目標(biāo)試驗(yàn)結(jié)果。
試驗(yàn)臺(tái)搭建包含接油盤(pán)、試驗(yàn)用制動(dòng)器組件、壓力泵站、壓力表、連接油管,試驗(yàn)件的擺放必須按照裝置置于整機(jī)上的位置進(jìn)行,否則會(huì)影響試驗(yàn)效果;必須設(shè)置接油盤(pán)在制動(dòng)器測(cè)試時(shí)有油液流出,避免污染環(huán)境;試驗(yàn)裝置應(yīng)固定,保證試驗(yàn)的安全性。
由于停車(chē)制動(dòng)器工作頻次低,按照壓路機(jī)的使用情況,每天需要使用4次左右。整機(jī)行車(chē)速度慢,一般臨時(shí)停車(chē)時(shí),駕駛員不操作制動(dòng)器,僅在休息時(shí)實(shí)施停車(chē)制動(dòng),所以實(shí)際所需的試驗(yàn)時(shí)間較短。按8 s一個(gè)循環(huán)計(jì)算,預(yù)計(jì)2 d可完成一次試驗(yàn)。
停車(chē)制動(dòng)器與行車(chē)制動(dòng)系相比,停車(chē)制動(dòng)器置于輸入端,一般行車(chē)制動(dòng)器置于終端(輪邊減速器附近),所以停車(chē)制動(dòng)器所需的制動(dòng)力矩更小,試驗(yàn)所需要的液壓油壓力更小,一般靜液壓壓路機(jī)駐車(chē)制動(dòng)器壓力取值為1~3.5 MPa。可根據(jù)實(shí)際液壓泵站配置及試驗(yàn)安全性要求,考慮從中選擇合適的試驗(yàn)壓力開(kāi)展試驗(yàn)。本次試驗(yàn)的停車(chē)制動(dòng)器壓力設(shè)置為1.5 MPa。
其中:T為試驗(yàn)周期,h。t1為加壓時(shí)間,s。t2為保壓時(shí)間,s;為保證活塞行程的充分性,t2應(yīng)大于10 s。t3為泄壓時(shí)間,s;根據(jù)試驗(yàn)液壓泵站能力,盡量取小值。n為試驗(yàn)次數(shù)。
試驗(yàn)采用5 種不同初始?jí)嚎s率的“O”形圈配套制動(dòng)器(如圖4所示),壓縮率大于14%的試驗(yàn)次數(shù)未能達(dá)到目標(biāo)就出現(xiàn)滲漏,甚至在早期出現(xiàn)扭曲變形的情況??梢?jiàn),在干式制動(dòng)器中,壓縮率過(guò)大會(huì)造成不符合工況條件。但是,不能為防止扭曲變形而盲目降低壓縮率,從實(shí)驗(yàn)過(guò)程中得出,當(dāng)“O”形圈的壓縮率小于5%后,試驗(yàn)初期就出現(xiàn)了滲漏現(xiàn)象,制動(dòng)器失去密封性能。
圖4 5次試驗(yàn)前后的壓縮率對(duì)比
本次試驗(yàn)在同一時(shí)間段完成,試驗(yàn)環(huán)境相同,為避免試驗(yàn)件拆檢與恢復(fù)誤差,均由同一人操作。經(jīng)試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)(如圖4所示),當(dāng)“O”形圈壓縮率控制在6%~13.5%時(shí),可有效防止“O”形圈翻轉(zhuǎn)扭曲及過(guò)度磨損,進(jìn)而防止壓路機(jī)橋制動(dòng)器發(fā)生早期故障;同時(shí),補(bǔ)充計(jì)算預(yù)拉伸率及預(yù)壓縮率均在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi),所以對(duì)靜液壓壓路機(jī)橋駐車(chē)制動(dòng)器“O”形圈密封的改進(jìn)是有效的。
綜合“O”形圈改進(jìn)的方案,同時(shí)驗(yàn)證了新結(jié)構(gòu)形式的密封圈(“X”形圈、“D”形圈)的壓縮率基本與“O”形圈保持一致(如圖5所示),試驗(yàn)結(jié)果良好。此外,進(jìn)一步完善防塵方案,確認(rèn)最終方案(如圖6所示)。
圖5 “X”形圈、“D”形圈示意圖
圖6 制動(dòng)器改進(jìn)方案
外部“O”形圈可有效防塵,防止異物進(jìn)入導(dǎo)致密封圈磨損。支撐導(dǎo)向帶起到支撐作用,保證活塞不偏壓密封圈,而“X”形或“D”形密封圈可有效防止翻滾、扭曲變形。
本文針對(duì)某款靜液壓壓路機(jī)橋停車(chē)制動(dòng)器的早期漏油問(wèn)題,結(jié)合制動(dòng)器工作特點(diǎn),對(duì)密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和試驗(yàn)驗(yàn)證。驗(yàn)證表明,導(dǎo)致制動(dòng)器早期漏油的主要原因是“O”形圈的壓縮率選取不當(dāng),引起早期的扭曲變形和過(guò)度磨損。當(dāng)壓縮率控制在6%~13.5%時(shí),密封性能具有較高的可靠性,可以滿足整機(jī)的使用需求。此外,停車(chē)制動(dòng)密封選擇“O”形圈主要考慮的是“O”形圈模具簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)件多、便于選擇、成本低。其他形式的密封圈也能在解決早期故障漏油問(wèn)題上發(fā)揮重要作用,如“X”形圈、“D”形圈,其不規(guī)則形狀可有效防止扭曲變形及翻轉(zhuǎn),“X”形圈的密封唇口有兩道,密封效果更好,“D”形圈的密封接觸面積更大,可提升制動(dòng)器密封的性能。