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      餐廚垃圾消化沼液處理工程案例分析

      2024-01-09 00:45:02俞沈晶
      浙江化工 2023年12期
      關(guān)鍵詞:餐廚沼液硝化

      俞沈晶

      (寧波中瑞環(huán)??萍加邢薰?,浙江 寧波 315200)

      隨著人民生活水平的提高,餐廚垃圾的排放量日益增大,餐廚垃圾的污染問(wèn)題日漸突出。目前,餐廚垃圾處理主要采用厭氧消化技術(shù),隨之帶來(lái)厭氧消化沼液的處理問(wèn)題[1-2]。餐廚垃圾厭氧消化沼液的特點(diǎn):(1)污染物成分復(fù)雜多變;(2)有機(jī)污染物濃度高,COD 濃度可達(dá)10000~20000 mg/L 左右;(3)氨氮濃度高,一般在2000~3000 mg/L 左右;(4)重金屬離子與鹽分含量高,鹽分高達(dá)0.5%~1%;(5)油脂含量高,一般動(dòng)植物油脂含量在500~1000 mg/L 之間[3-4]。由于消化沼液的濃度高且成分復(fù)雜,所選處理工藝必須具備能同時(shí)有效去除高COD、高氨氮和高油脂的能力。

      浙江慈溪某有機(jī)固廢處理有限公司首先對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行預(yù)處理,經(jīng)三相分離去除其中的油脂及渣,剩余的水相經(jīng)濕式中溫CSTR 厭氧發(fā)酵工藝得到沼液,采用“曝氣-氣浮-兩級(jí)硝化反硝化-MBR 膜過(guò)濾-除磷沉淀”工藝處理沼液。隨著餐廚垃圾處理規(guī)模擴(kuò)大,厭氧發(fā)酵后的沼液量也急劇增加,該公司原沼液廢水處理規(guī)模(200 m3/d)已無(wú)法滿足要求,故對(duì)其進(jìn)行擴(kuò)建,擴(kuò)建后沼液廢水處理規(guī)模為150 t/d。

      1 工程概況

      1.1 進(jìn)出水水質(zhì)

      沼液廢水處理系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)見表1 。處理后出水水質(zhì)達(dá)到《綜合污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)及《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB 33/887—2013)相關(guān)氨氮、總磷水質(zhì)指標(biāo)后排放。

      表1 進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Quality indicators of influent and effluent

      泥渣處理指標(biāo):污泥等固體廢物脫水至含水80%以下,委托有資質(zhì)的第三方公司處理。

      1.2 工藝流程

      沼液處理工藝流程見圖1。沼液首先進(jìn)入曝氣調(diào)節(jié)池,均衡水質(zhì)水量,池內(nèi)設(shè)曝氣攪拌系統(tǒng),防止出現(xiàn)沉淀。調(diào)節(jié)池出水經(jīng)泵提升依次經(jīng)過(guò)一級(jí)和二級(jí)氣浮系統(tǒng),投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)藥劑形成絮凝體,以去除沼液中的大多數(shù)懸浮物和油脂,避免對(duì)后續(xù)生化池和膜系統(tǒng)造成不利影響。氣浮出水進(jìn)入二級(jí)硝化反硝化(兩級(jí)A/O)反應(yīng)系統(tǒng),在一級(jí)反硝化和二級(jí)反硝化池中,大分子有機(jī)物分解為小分子易降解有機(jī)物,隨后在硝化池中通過(guò)高活性的好氧微生物作用,降解大部分有機(jī)物。氨氮一部分在硝化池中通過(guò)生物合成去除,大部分則在馴化產(chǎn)生的高效硝化菌的作用下轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁}和亞硝酸鹽,并回流到反硝化池,在缺氧環(huán)境中被微生物還原成氮?dú)夂笈懦?,達(dá)到生物脫氮的目的。生化處理后的泥水混合物進(jìn)入超濾系統(tǒng),利用膜的截留過(guò)濾作用將泥、水完全分離,過(guò)濾后的清液去MBR 產(chǎn)水池,截留的高濃度泥水混合物回流至生化系統(tǒng),提高生化系統(tǒng)的污泥濃度,增加生化處理效果。根據(jù)膜出水水質(zhì)情況,通過(guò)添加PAC 及PAM進(jìn)行沉淀除磷,出水滿足要求后達(dá)標(biāo)排放。

      圖1 沼液處理工藝流程Fig.1 Technological process of wastewater treatment

      污泥脫水系統(tǒng)包括污泥濃縮池和離心脫水機(jī),氣浮產(chǎn)生的浮渣、除磷沉渣、生化及MBR 處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池,濃縮后的污泥通過(guò)污泥進(jìn)料泵打入疊螺機(jī)進(jìn)行脫水處理,污泥濃縮池產(chǎn)生的上清液和疊螺機(jī)產(chǎn)生的壓濾液一起排入調(diào)節(jié)池中,回到系統(tǒng)重新進(jìn)行處理,壓濾后的泥餅外運(yùn)委托第三方有資質(zhì)單位進(jìn)行焚燒處置。

      1.3 工程主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

      主要構(gòu)筑物及其設(shè)計(jì)參數(shù)見表2,主要設(shè)備及參數(shù)見表3。

      表2 主要構(gòu)筑物及其設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Main structures and its design parameters for the project

      表3 主要設(shè)備及參數(shù)Tab.3 main equipment and parameters

      2 工程調(diào)試及運(yùn)行

      2.1 污泥接種培養(yǎng)

      該工程于2022年4月初開始調(diào)試,主要集中在二級(jí)A/O 池,污泥接種于一期硝化池內(nèi)污泥含量為8 g/L 的生化廢水,累計(jì)投加生化廢水900 m3,使得曝氣池污泥濃度理論值達(dá)到4 g/L 左右,設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷為0.13 kg BOD5/(kg MLSS·d)左右。馴化階段,開啟氣浮,補(bǔ)充進(jìn)水從10 m3逐步增加到150 m3,并向生化池中加適當(dāng)?shù)奶荚催M(jìn)行悶爆,每天排走剩余污泥。經(jīng)過(guò)一個(gè)月達(dá)到滿負(fù)荷,通過(guò)光學(xué)顯微鏡觀察到大量的輪蟲、纖毛蟲、鐘蟲等微生物,說(shuō)明活性污泥絮體已經(jīng)形成,有較好活性。另外污泥濃度維持在7~8 g·L-1,COD 去除率維持在80%~90%左右,NH3-N 去除率維持在90%以上,TP 去除率維持在70%~80%左右,說(shuō)明污泥馴化已經(jīng)成熟,可以進(jìn)行試運(yùn)行。

      2.2 系統(tǒng)試運(yùn)行

      沼液首先排入曝氣調(diào)節(jié)池進(jìn)行曝氣預(yù)處理,用于均衡水質(zhì)水量且改變其厭氧性狀,便于氣浮加藥泥渣更有效地分離,由于沼液未經(jīng)過(guò)脫水預(yù)處理直接排入調(diào)節(jié)池,SS 相對(duì)較高,故設(shè)置了兩級(jí)氣浮,可以去除70%左右的SS、75%左右的COD。保證進(jìn)入反硝化池的氣浮出水COD≤6000 mg/L、SS≤5000 mg/L,是確保后續(xù)生化反應(yīng)有效進(jìn)行的關(guān)鍵。氣浮出水溢流依次經(jīng)過(guò)一級(jí)反硝化、一級(jí)硝化、二級(jí)反硝化及二級(jí)硝化,反硝化池內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī),硝化池內(nèi)采用專用設(shè)備射流鼓風(fēng)曝氣。通過(guò)高活性的好氧微生物作用,污水中的大部分有機(jī)污染物在硝化池內(nèi)得到降解,同時(shí)氨氮在硝化微生物作用下氧化為硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮。硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮回流至反硝化池,在缺氧環(huán)境中還原成氮?dú)馀懦?,達(dá)到生物脫氮的目的。微生物菌體通過(guò)高效超濾系統(tǒng)從出水中分離,確保懸浮物和大分子有機(jī)物完全截留在系統(tǒng)內(nèi),超濾膜采用浸沒(méi)式PVDF 材質(zhì)簾式膜,超濾設(shè)計(jì)膜通量為8 L/(m2·h)。兩級(jí)A/O 生化系統(tǒng)各工藝段的水力停留時(shí)間為:一級(jí)反硝化池48 h,一級(jí)硝化池120 h,二級(jí)反硝化池48 h,二級(jí)硝化池72 h。污泥回流分別設(shè)二級(jí)硝化池至一級(jí)反硝化池的混合液回流系統(tǒng)和超濾膜池至一級(jí)反硝化池的污泥回流系統(tǒng),回流比分別為400%和300%。超濾膜的膜絲每10~15 d 進(jìn)行一次在線清洗,每2~3 個(gè)月采用次氯酸鈉和檸檬酸依次對(duì)3組膜中的1 組交替進(jìn)行一次離線化學(xué)清洗,離線清洗時(shí),另外兩組正常運(yùn)行。

      超濾膜出水通過(guò)添加PAC 進(jìn)行除磷沉淀,并根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充添加PAM 提高其沉淀速率,上清液納管達(dá)標(biāo)排放。

      2.3 結(jié)果與討論

      2.3.1 工藝處理效果分析

      膜出水中BOD5、SS、pH 均達(dá)標(biāo),故主要分析探討各階段COD、氨氮和TP 的變化情況。由于生化菌種主要取自現(xiàn)有一期的生化廢水,性狀較好,大大縮短了培育時(shí)間,但保險(xiǎn)起見進(jìn)水量按梯度從小到大逐步增加,各指標(biāo)見圖2~圖4 中的前30 d 數(shù)據(jù),COD、氨氮和TP 的去除率在調(diào)試期間和運(yùn)行期間變化幅度不大。在為期200 天的試運(yùn)行時(shí)間內(nèi),廢水總停留時(shí)間為17.49 d,COD 由15000 mg/L 左右降至500 mg/L 以下,去除率達(dá)97%,氨氮由2500 mg/L 左右降至35 mg/L 以下,去除率達(dá)98%,TP 由200 mg/L 左右降至8 mg/L以下,去除率達(dá)96%。其中,二級(jí)氣浮平均去除進(jìn)水中56.53%的COD,33.2%的氨氮,72.5%的TP;MBR 系統(tǒng)平均去除39.19%的COD,65.17%的氨氮,21.09%的TP。通過(guò)這些數(shù)據(jù)可知,二級(jí)硝化反硝化對(duì)去除氨氮有效,而通過(guò)生化前的預(yù)處理降低COD、TP 以及SS 對(duì)后續(xù)的硝化反硝化反應(yīng)也非常必要。整個(gè)實(shí)驗(yàn)周期中,可明顯看出第90~150 天期間,進(jìn)水濃度相對(duì)偏高,而后續(xù)的物化及生化效果有所降低,這是因?yàn)樵撈陂g正好為7~9月份,是一年中最熱的季節(jié),進(jìn)水來(lái)源(厭氧沼液)各有機(jī)物濃度提高,生化系統(tǒng)中水溫也偏高,冷卻系統(tǒng)無(wú)法有效降低水溫,生化池內(nèi)水溫達(dá)到將近40 ℃。原先為了降成本,換熱管路進(jìn)水取自生化回流泵,且出水進(jìn)入一級(jí)反硝化池,后單獨(dú)設(shè)置冷卻進(jìn)出水管路,出水進(jìn)入一級(jí)硝化池,且將冷卻塔內(nèi)水池與消防池聯(lián)通,以降低冷卻水的水溫。另外由于風(fēng)機(jī)放置在池頂,曝氣氣體溫度很高,也是導(dǎo)致生化池溫度高的原因之一,將其放置在池下室內(nèi)后溫度有所降低。

      圖2 各階段COD 去除情況Fig.2 COD removal at each stage

      圖3 各階段氨氮去除情況Fig.3 NH3-N removal at each stage

      圖4 各階段總磷去除情況Fig.4 TP removal at each stage

      另外,生化池水溫超過(guò)36 ℃期間,曝氣池泡沫極多,后通過(guò)及時(shí)排泥、增加噴淋裝置及投加消泡劑有所緩解。待到進(jìn)入10月份,即第150 天后,炎熱季節(jié)過(guò)去,氣溫降低,生化系統(tǒng)又逐漸恢復(fù)正常。

      2.3.2 投資及運(yùn)行成本分析

      (1)工程投資

      整個(gè)廢水處理工程總投資635 萬(wàn)元,建筑工程費(fèi)用為220 萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為270 萬(wàn)元,安裝工程費(fèi)為110 萬(wàn)元,其他工程費(fèi)用(含設(shè)計(jì)費(fèi)、調(diào)試費(fèi)等)為35 萬(wàn)元。

      (2)運(yùn)行費(fèi)用

      廢水處理站的直接運(yùn)行費(fèi)用主要由電費(fèi)、人工費(fèi)、藥劑費(fèi)和維修費(fèi)用等構(gòu)成。污水處理操作人員3 人,每人年工資及福利6 萬(wàn)元;年運(yùn)行試劑費(fèi)(膜清洗藥劑次氯酸鈉、PAC、PAM、片堿、純堿)53.37 萬(wàn)元;工程設(shè)備平均運(yùn)行功率110 kW,電費(fèi)0.8 元/kWh,則年電費(fèi)為71.81 萬(wàn)元(扣除節(jié)假日,一年按340 天算);年設(shè)備維修費(fèi)為3 萬(wàn)元;MBR 膜簾每3年更換一次,損耗費(fèi)為每年5.4萬(wàn)元;自來(lái)水費(fèi)為每年0.5 萬(wàn)元。年總運(yùn)行費(fèi)用為152.08 萬(wàn)元,噸水處理費(fèi)用為29.82 元。工程實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用見表4。

      表4 工程實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用Tab.4 Actual operating costs 單位:萬(wàn)元

      2.3.3 工程特點(diǎn)及存在的問(wèn)題

      (1)工程特點(diǎn):①土建池體均為地上鋼砼結(jié)構(gòu),建設(shè)周期大大縮短。②氣浮、風(fēng)機(jī)、冷卻塔、疊螺機(jī)等均安置在池頂,大大節(jié)約了工程用地。③處理能力強(qiáng),負(fù)荷高,污泥濃度高,污泥齡長(zhǎng),膜生物反應(yīng)器具有的高污泥濃度使其具有很強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力。MBR 反應(yīng)器中膜絲中采用的中空纖維膜,過(guò)濾精度為0.02 μm,可以完全去除水中的懸浮污泥等。④膜生物反應(yīng)器沒(méi)有污泥膨脹和污泥流失的問(wèn)題,可以實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)控制,操作管理更簡(jiǎn)便。

      (2)存在問(wèn)題及措施:①由于餐廚沼液廢水鹽分較高,管道及水泵葉輪很容易結(jié)晶結(jié)垢,造成系統(tǒng)的堵塞。目前采用備用部件進(jìn)行交替更換清洗。②夏季生化池水溫偏高(≥38 ℃),使得硝化反應(yīng)效果偏差,故冷卻系統(tǒng)采用消防池水進(jìn)行大循環(huán)換熱降溫。③膜絲容易堵塞結(jié)垢,膜污染現(xiàn)象嚴(yán)重,尤其是在夏季,主要是水中動(dòng)植物纖維絲較多且鹽分高,因此在膜池進(jìn)水管路端口加裝了過(guò)濾網(wǎng)兜,柵隙1 mm,有效減少了纖維絲進(jìn)入MBR 系統(tǒng),減少膜堵塞,另外及時(shí)排出剩余污泥,防止膜池污泥堵塞膜簾,對(duì)于鹽分的結(jié)垢堵塞通過(guò)加大藥劑的在線清洗頻次進(jìn)行減緩。

      3 結(jié)論

      采用二級(jí)氣浮+二級(jí)A/O+超濾+除磷沉淀工藝處理餐廚垃圾厭氧消化沼液,COD 去除率達(dá)97%,氨氮去除率達(dá)98%,TP 去除率達(dá)96%,其中二級(jí)氣浮工藝對(duì)COD 和TP 去除效率高、二級(jí)A/O 對(duì)氨氮去除效率高,而超濾膜對(duì)SS 去除效果好,避免了傳統(tǒng)二沉池沉降不干凈、占地大、效果差的弊端,且超濾膜可以強(qiáng)化COD 去除效果,并完全截留懸浮物,可以更好地提升生化污泥濃度,提高處理效率,最后的除磷沉淀可以保障出水達(dá)標(biāo)。但對(duì)于處理餐廚沼液廢水,水中鹽分高導(dǎo)致的設(shè)備結(jié)垢、管路結(jié)垢仍舊是十分棘手的問(wèn)題,膜的堵塞污染仍待找到更好的方式解決,另外,本工程中對(duì)出水總氮未作要求,后續(xù)還需考慮該指標(biāo)的有效去除。

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