張永云
(云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南昆明 650113)
云南三環(huán)中化化肥有限公司二期800 kt/a 硫磺制酸裝置由云南化工設(shè)計院采用EPC 工程項目管理方式建設(shè),裝置工藝流程采用孟莫克PFD 工藝包設(shè)計,為“3+1”兩轉(zhuǎn)兩吸工藝,項目于2011年11月建成投產(chǎn)。項目中轉(zhuǎn)化升溫、吹凈采用了空氣間接升溫系統(tǒng),分別對轉(zhuǎn)化器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段床層催化劑進行升溫、吹凈;該間接升溫系統(tǒng)較直接升溫系統(tǒng),有效避免了油煙及燃燒不完全的炭黑、燃燒產(chǎn)生的水分對催化劑活性、強度的影響,較好地保護了催化劑,在制酸裝置中得到廣泛運用。但空氣間接升溫系統(tǒng)中空氣預熱器因使用工況惡劣、受材料耐溫性能、工藝控制操作等因素影響,常發(fā)生高溫煙氣側(cè)管板、換熱管、耐火材料襯里、套管損壞失效問題。本文就800 kt/a 硫磺制酸裝置所使用空氣預熱器失效原因分析,改進、措施制定進行研究、探討。
二期800 kt/a 硫磺制酸裝置轉(zhuǎn)化催化劑升溫、吹凈采用了間接升溫工藝,為硫酸生產(chǎn)轉(zhuǎn)化工序提供轉(zhuǎn)化器開車、停車吹凈所需干燥熱空氣;其工藝為燃燒風機提供的5 kPa 空氣和2.5 MPa 的柴油通過燃燒器在燃燒爐霧化、混合充分燃燒,并在摻冷風機產(chǎn)生的摻冷風的摻混下,將進入空氣預熱器下氣室的熱煙氣溫度控制在680℃以下。燃燒產(chǎn)生的熱煙氣通過空氣預熱器換熱管管程同殼程來自干燥塔80℃的干燥空氣進行逆流換熱;換熱降溫后250℃熱煙氣從設(shè)備頂部煙囪排出,換熱升溫至450℃的干燥空氣,分別進入到轉(zhuǎn)化器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ催化劑床層進行升溫或吹凈,滿足工藝需求;轉(zhuǎn)化升溫結(jié)束時,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入投料生產(chǎn)前,須關(guān)閉進入轉(zhuǎn)化器Ⅰ至Ⅳ段床層的閥門并插入盲板防止蝶閥閥門存在的內(nèi)漏;裝置停車大修,轉(zhuǎn)化吹凈時,須抽出Ⅰ至Ⅳ段盲板,并開啟閥門,用升溫的干燥熱空氣對床層吹凈。
空氣預熱器設(shè)備是間接升溫系統(tǒng)里的關(guān)鍵核心設(shè)備,設(shè)備尺寸為Φ3 900×19 200 mm,換熱面積F=2 315 m2,結(jié)構(gòu)形式為圓柱立式低阻、高效碟環(huán)折流板管殼換熱器,其管程下氣室同燃燒爐連接,熱煙氣進口溫度680℃,出口排空煙氣溫度250℃;殼程進口80℃的干燥冷空氣從上管板中心進氣,逆流換熱至450℃從下管板上方側(cè)向出氣。為防止進口高溫煙氣對設(shè)備材料性能的影響,下管板及中心筒支撐材質(zhì)選用了0Cr19Ni10奧氏體不銹鋼,下氣室及中心筒支撐采用了GG-0.6硅藻土隔熱耐火磚和LZ-55高鋁耐火磚結(jié)構(gòu);下管板下方設(shè)置有δ=100 mm 的耐火澆筑料,同時下管板換熱管進口設(shè)置有Φ58×160 mm 莫來石剛玉套管,使熱煙氣進入換熱管后能有效傳熱給干燥空氣,有效降低管板、換熱管、焊接接頭溫度,避免熱沖擊對設(shè)備造成的影響。
空氣預熱器設(shè)備于2013年12月投入使用,最近一次使用時間為2022年10月18日二期硫酸裝置大修后裝置恢復開車轉(zhuǎn)化升溫使用;二期裝置恢復開車后,發(fā)現(xiàn)放空氣預熱器排放煙囪出口有白色SO2、SO3氣體逸出異常現(xiàn)象,殼程排污排除冷凝酸和SO2、SO3白色氣體。為進一步排查設(shè)備缺陷原因,對空氣預熱器設(shè)備管程上下氣室人孔進行拆卸,對上下管板、換熱管進行檢查,發(fā)現(xiàn)下管板剛玉套管、耐火材料出現(xiàn)大面積脫落、破碎損壞失效;其次下管板中心支承柱耐火磚襯里坍塌脫落。
拆除下管板莫來石剛玉套管、耐火材料,進一步檢查,發(fā)現(xiàn)管板斷裂部位存在2處,斷裂面尺寸為300 mm×10 mm,部分換熱管在管口部位附近呈環(huán)狀斷裂、蠕化變形、經(jīng)清點換熱管斷裂缺陷數(shù)量119根,占總換熱管比例9%。
空氣預熱器已不具備使用功能,需進行設(shè)備失效原因分析,制定措施修復設(shè)備,滿足后續(xù)生產(chǎn)工藝要求。
針對空氣預熱器排空煙囪有SO2、SO3氣體,殼程排除冷凝酸和SO2、SO3白色氣體,下管板莫來石剛玉套管、耐火材料出現(xiàn)大面積脫落、破碎,下管板、換熱管斷裂、蠕化現(xiàn)象,結(jié)合操作運行數(shù)據(jù)情況,進行討論分析,造成問題的原因如下。
換熱管、管板損壞的直接原因是超溫導致;由于超溫,空氣預熱器的主要部件管板、換熱管、中心筒支撐等金屬材料蠕變加速、強度下降、應(yīng)力腐蝕,最終金屬材料失效。換熱管材質(zhì)為20G 滲鋁管,在GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》標準中查閱到20G 材料,其使用溫度不超過450℃;管板材質(zhì)為06Cr19Ni10 奧氏體不銹鋼,在GB 150.2—2011《壓力容器第2部分:材料》中查閱到06Cr19Ni10奧氏體不銹鋼材料,其使用溫度不宜超過700℃。當換熱管、管板溫度超過其耐溫極限,將產(chǎn)生熱應(yīng)力集中及內(nèi)應(yīng)力不均勻分布,從而造成換熱管蠕化、斷口、焊接接頭脫焊、管板變形、斷裂問題。為進一步驗證此觀點,查閱調(diào)取了2022年10月18日—10月22日轉(zhuǎn)化升溫預熱器入口熱煙氣溫度趨勢曲線、預熱器出口空氣溫度趨勢曲線詳見附圖1、圖2所示。
圖1 預熱器入口熱煙氣溫度趨勢曲線
圖2 預熱器出口空氣溫度趨勢曲線
從圖1和圖2可以看出,本次升溫操作,預熱器入口熱煙氣溫度最大操作至755.19℃,大于工藝操作規(guī)程680℃要求;出口空氣溫度最大到了499.99℃,同樣大于工藝操作規(guī)程450℃要求。
空氣預熱器由于初始、停爐等環(huán)節(jié)的升溫、降溫速率過快,材料線性熱膨脹、收縮量大、耐火材料和金屬材料線性膨脹差異,勢必造成管板、換熱管、中心筒、耐火材料受熱不均,部件內(nèi)應(yīng)力大,造成耐火材料脫落、管板變形斷裂、換熱管斷裂失效問題。查看2022年10月18日—10月22日空氣預熱器升溫曲線時,發(fā)現(xiàn)升溫初期、停爐降溫速率較快異常曲線。升溫初期,2022年10月18日18:16空氣預熱器進口溫度19.27℃、19:18 分443.86℃,升溫速率412℃/h;停爐后的降溫,2022年10月20日17:27空氣預熱器進口溫度754.14℃,18:36 分189.52℃,降溫速率491℃/h;從上可看出,空氣預熱器開始升溫、停爐時,入口熱煙氣溫度升溫、降溫速率均超100℃/h 要求。
空氣預熱器熱煙氣進口原設(shè)計在下管板進氣側(cè)設(shè)置有100 mm 厚的NL-60黏土結(jié)合耐火澆注料和莫來石剛玉套管以隔熱防護管板和換熱管。拆除失效耐火材料、莫來石剛玉套管時,發(fā)現(xiàn)預熱器下管板隔熱防護結(jié)構(gòu)中缺失Φ2.24-304不銹鋼絲,在施工時未嚴格按圖紙施工;Φ2.24-304不銹鋼絲的缺失,使耐火澆筑料的黏結(jié)強度降低,當空氣預熱器超溫運行、升溫、降溫速率過快,內(nèi)應(yīng)力導致管板、換熱管、中心支撐筒的受熱應(yīng)力形變時,耐火材料、莫來石剛玉套管很容易脫落;管板、換熱管、中心支撐筒一旦失去隔熱防護層,部件局部處于高溫裸燒,將進一步加劇管板、換熱管的失效。
裝置恢復開車后,發(fā)現(xiàn)放空氣預熱器排放煙囪出口有白色SO2、SO3氣體逸出異常現(xiàn)象,殼程排污排除冷凝酸和SO2、SO3白色氣體。經(jīng)過排查為預熱器出口進入轉(zhuǎn)化器熱空氣閥門內(nèi)漏,盲板插入法蘭密封面不到位、盲板缺陷,導致高溫SO2、SO3氣體從轉(zhuǎn)化器內(nèi)倒流進入預熱器殼程,一部分420℃高溫SO2、SO3氣體在流動過程中降溫,低于煙氣露點溫度150℃時會形成冷凝酸,并在下管板上積液;一部分SO2、SO3氣體從已經(jīng)斷裂失效的管板、換熱管逸出,并順著換熱管管程上升在煙囪排出,排出過程形成的冷凝酸順管壁下流,并匯集至下管板上。煙氣露點冷凝酸的形成,造成管板、換熱管的晶間化學腐蝕,當受到應(yīng)力作用時,即會沿晶界斷裂、強度幾乎完全消失,從而造成管板、換熱管失效。
根據(jù)空氣預熱器設(shè)備在使用中出現(xiàn)的失效問題,通過管理措施、技術(shù)措施的改進,消除存在隱患,進一步保障設(shè)備的穩(wěn)定長周期運行。具體的改進措施如下。
1)根據(jù)空氣預熱器設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料性能,在滿足轉(zhuǎn)化升溫、吹凈工藝需求時,評審修訂工藝操作規(guī)程,進一步明確空氣預熱器工藝指標,杜絕設(shè)備超溫運行,控制空氣預熱器入口熱煙氣溫度≤680℃、空氣預熱器出口熱空氣溫度≤450℃。
2)在DSC 操作系統(tǒng)增設(shè)空氣預熱器入口熱煙氣溫度、空氣預熱器出口熱空氣溫度高報警及趨勢圖,便于操作人員及時調(diào)整及歷史數(shù)據(jù)查閱。當空氣預熱器入口熱煙氣溫度超680℃高報警時,操作人員可及時調(diào)整減少燃燒爐柴油量、增加二次摻冷風機風量;空氣預熱器出口熱空氣溫度450℃高報警時,操作人員可調(diào)整增加干燥冷空氣量或調(diào)節(jié)二次冷激風量。
3)為進一步對空氣預熱器升溫、降溫速率控制,避免設(shè)備驟冷驟熱產(chǎn)生應(yīng)力損壞,繪制空氣預熱器升溫、降溫曲線指導操作人員,空氣預熱器升溫、降溫速率按≤100℃/h 控制;在燃燒爐點火升溫時,選用匹配升溫曲線的油槍噴頭及噴油量;升溫結(jié)束,降溫速率重點控制停油后的降溫速率,可通過風機風門調(diào)整冷卻風量,避免驟冷降溫。
4)嚴格檢修施工管理,優(yōu)化下管板進氣側(cè)耐火材料內(nèi)的不銹鋼絲網(wǎng)的設(shè)置,在L 型爪釘上點焊設(shè)置橫縱Φ2.24不銹鋼絲,增加耐火澆筑料強度,防止耐火澆筑料的冷熱交變引起的剝落。
5)對前期使用的抗熱沖擊能力低、容易破碎的莫來石剛玉套管,借鑒火管鍋爐套管使用經(jīng)驗,對幾種套管的理化指標進行比較,重新選型見表1。
表1 幾種常見套管理化性能對比表
提高套管質(zhì)量等級,選用鋯95瓷套管,防止因套管碎裂后引起的換熱管部件過熱損壞。
6)下管板中心筒支撐在修復實施耐火磚隔熱襯里施工后,在耐火磚襯里外圓周設(shè)置圓柱形304不銹鋼扁鐵制作的防護籠,防止使用中耐火磚的松動、脫落問題,加強中心支撐筒的防護。
7)為防止冷凝酸產(chǎn)生的金屬材料晶間化學腐蝕,進行了以下改進:轉(zhuǎn)化煙氣泄漏倒流至空氣預熱器殼程的冷凝酸腐蝕,轉(zhuǎn)化蝶閥的選型,選擇三偏心硬質(zhì)合金密封結(jié)構(gòu)、零泄漏率、質(zhì)量可靠的蝶閥;轉(zhuǎn)化升溫結(jié)束后,盲板的抽插,使用3 mm 304不銹鋼盲板,注意檢查板面是否存在缺陷;其次原安裝盲板時高溫氣體對石棉墊片產(chǎn)生的熱卷曲密封不到位現(xiàn)象,由原石棉墊改為金屬纏繞墊,確保密封有效;另外加強干燥塔絲網(wǎng)除沫器的檢查、維護,確保干燥后進入預熱器的冷空氣無冷凝酸,使用完預熱器設(shè)備及時進行排污檢查。
8)預熱器堵漏檢修作業(yè)時,冷凝酸在設(shè)備內(nèi)會生產(chǎn)以下化學反應(yīng):
預熱器殼程內(nèi)會有氫氣、硫化氫氣體,檢修時存在閃爆風險,需在殼程冷空氣入口管最高點設(shè)置氣體檢測分析、排放置換口;該氣體檢測、置換口的開設(shè)采用水刀切割工藝,以保障作業(yè)的安全。
空氣預熱器設(shè)備在間接升溫系統(tǒng)中故障較多,普遍使用不好,通過空氣預熱器損壞失效原因分析,并采取合理防范措施,有效避免空氣預熱器設(shè)備的非正常損壞,進一步保障了硫酸裝置轉(zhuǎn)化系統(tǒng)開、停車升溫與吹凈工藝需求。但針對該設(shè)備的失效情況的不同,仍需進一步研究、討論、改進。