王平平,王 輝,王 庚,李宇飛
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西定邊 718606)
胡尖山油田位于陜西省定邊縣東部,構造位置處于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡的中部西段,礦權面積2 295 km2。伴生氣資源量5×104m3/d,前期伴生氣主要用于井組加熱設施的消耗及冬季員工取暖,利用率不足,富余伴生氣排放燃燒,造成大氣污染[1]。在國家大力提倡綠色發(fā)展、節(jié)能減排的背景下,胡尖山油田遵守國家、地方及公司相關的法律法規(guī)要求,通過近年來的技術積累,目前已經形成了比較系統(tǒng)的油田伴生氣回收與利用技術體系,在實際應用中取得了良好效果。
結合胡尖山油田井場及站點分布點多、面廣、分散的特點,1 412 個場站分布在南北跨度40 km,東西跨度25 km 的局域上,其中伴生氣較為豐富井場535 個,占總井場數的37.9%,伴生氣回收集中難度大。目前井組伴生氣集氣工藝主要包含定壓閥回收和油氣混輸工藝。場站伴生氣集氣工藝主要包含混輸泵油氣混輸工藝、伴生氣自壓分輸工藝、伴生氣增壓分輸工藝。
根據區(qū)域324 口井套管氣數據采集分析,胡尖山油田伴生氣組分表來看(表1),C3+含量較高,平均達到29.37%,適合建設伴生氣回收利用工藝。
表1 胡尖山油田伴生氣組分表
由于套管伴生氣的存在影響油井產量,直接排放又污染環(huán)境,充分回收油井伴生氣就至關重要[1]。胡尖山油田在原有井口采油集輸流程基礎上,安裝井口快裝式單流閥和集氣閥,用氣管線將套管氣出氣口與集氣閥連接(圖1),在抽油機上下沖程時井口快裝式單流閥、集氣閥周期性開閉,將套管氣導入輸油管線中,實現(xiàn)油氣混輸[2-5]。2019-2023 年共計安裝集氣閥3 550套,安裝后日回收利用伴生氣量3.5×104m3。
圖1 套管氣回收新工藝原理示意圖
根據胡尖山油田伴生氣分散、面廣的分布特點,采取新建管線和利舊管線相結合的建設思路,將各站點氣源集中,既解決了胡尖山管線氣源不集中的問題又節(jié)約了管線建設投資。2022-2023 年共計新建管線19條62.30 km,利舊管線13 條37.98 km,形成總管線100.28 km 的分級集氣、中段加壓、遠程集氣的伴生氣回收利用管網,年集氣供氣910×104m3。
2.3.1 儲油罐揮發(fā)氣的回收技術 儲油罐揮發(fā)氣回收技術是通過大罐抽氣裝置將原油儲罐中揮發(fā)出的天然氣和氣態(tài)輕烴進行收集、增壓,管輸至氣處理流程或用于燃料,以達到節(jié)約能源、防止空氣污染、實現(xiàn)原油密閉儲運的目的[2]。回收工藝主要通過罐頂連接集氣管線將揮發(fā)氣進行收集,收集后進入一次緩沖罐進行增壓,然后進入二次緩沖分離罐,接入站場內已建伴生氣系統(tǒng)外輸[4]。原油罐頂呼吸閥、安全閥等安全附件繼續(xù)保留,緊急情況仍發(fā)揮作用,運行過程中,通過實時采集、監(jiān)測儲油罐罐頂氣相壓力,采用氣相平衡原理智能控制抽氣壓縮機系統(tǒng)的抽氣和補氣流程,實現(xiàn)儲油罐油品揮發(fā)氣密閉回收系統(tǒng)的連續(xù)運行,達到整個系統(tǒng)伴生氣的回收及VOCs 零排放目標(圖2)。
圖2 儲油罐抽氣回收裝置示意圖
2.3.2 效果 胡尖山油田三座聯(lián)合站安裝使用儲油罐抽氣裝置后,運行平穩(wěn),當罐頂伴生氣壓力達到0.4 kPa時裝置自動啟動,低于0.1 kPa 時裝置自動停止,三套抽氣裝置日均回收伴生氣量5 000 m3左右,達到了較好的預期效果。經監(jiān)測儲油罐區(qū)可燃氣體濃度明顯下降,實現(xiàn)了VOCs 治理目標。
在胡尖山油田伴生氣集中區(qū)域,建設處理規(guī)模為2.0×104m3/d 混烴站1 座,1.5×104m3/d 混烴站1 座。工藝特點:主要采用“混合冷劑制冷工藝方法”回收混烴(圖3),工藝無液化氣精餾流程。當壓力達到某一數值,混合冷劑在某溫度范圍內隨著溫度的上升而逐漸氣化,在冷劑換熱器中與需要冷卻的伴生氣傳熱溫差很小,因此,效率較高[3]。胡尖山油田伴生氣組分比較豐富,采用混合冷劑制冷的方法具有操作簡單和節(jié)能的優(yōu)勢,其C3+組分收率可以達到90.00%以上(表2),生產產品達到工業(yè)用混合輕烴原料標準。
表2 伴生氣混烴回收效果
圖3 混烴混合冷劑制冷工藝流程圖
目前胡尖山油田共安裝套管氣回收裝置3 550套,井口回壓都控制在1.5 MPa 以內,日增加回收伴生氣量3.8×104m3,為兩座混烴裝置提供了2.6×104m3/d 伴生氣氣源。為40 座井場加熱爐實現(xiàn)了伴生氣供應約1.2×104m3/d,解決了井場原油加溫問題。伴生氣有效回收利用率由50%提升到目前的85%。
兩座混烴裝置負荷率、達產率等都取得較好的效果,日生產混烴16.5 t(表3),年生產混烴5 500.0 t,年產生效益約2 948 萬元。
表3 混烴裝置負荷率、達產率
目前兩座混烴裝置年回收伴生氣量910×104m3,年減少碳排放19 676 t,累計折合節(jié)約標煤1 428×104t。
油田伴生氣的回收利用減少了集輸過程的油氣損耗,安裝井口快裝式單流閥和集氣閥,合理控制油井套管壓力,有效降低了井口回壓,提高了油井機采效率,安裝后日回收伴生氣量3.5×104m3。儲油罐揮發(fā)氣回收利用技術也得到了成功應用,降低日常管理過程中的安全風險,日回收伴生氣量增加5 000 m3,VOCs 治理取得較好效果。兩座混烴裝置年生產混烴5 500.0 t,具有較好的經濟效益。胡尖山油田伴生氣回收及深加工技術應用降低了環(huán)境污染,實現(xiàn)了節(jié)能減排,助力了“雙碳”目標下的綠色低碳礦山建設。