張卜雄,陳 闖,劉興瑞
(紅云紅河煙草(集團)有限責任公司,云南曲靖 654200)
ZJ17卷接機組煙絲腔是存放煙絲的容器,落料閘門“閉”的狀態(tài)決定煙絲腔“集存煙絲”,落料閘門“開”的狀態(tài)決定“卸載煙絲”,前述其他組件皆圍繞落料閘門的兩種狀態(tài)開展工作。落料閘門打開放空煙絲的過程中,翻板(翻板為落料閘門的一個組件)表面會殘存煙絲,當落料閘門閉合集存煙絲時,落料閘門快速關閉,殘存煙絲被壓緊壓實,造成殘存煙絲更緊密地附著于翻板,在靠近落料閘門旋轉方軸一側的翻板上更為嚴重。如圖1所示。
由于落料閘門與煙絲腔的結合面處附著煙絲,使落料閘門與煙絲腔貼合不嚴,密封度降低,造成煙絲集存不良,產(chǎn)生因煙絲供應不上而導致的停機。
在實際生產(chǎn)中,出現(xiàn)上述問題,大部分情況下只需要把翻板、煙絲腔結合處的塊狀煙絲清理干凈,保證風力送絲機構的密封度,便可使風力送絲機構煙絲的吸取恢復正常。由此可見,風力送絲機構的密封度是解決上述問題的關鍵,確保翻板、煙絲腔結合處清潔,沒有塊狀煙絲粘附在上面送絲機構良好密封度就得到了保障。
生產(chǎn)過程是動態(tài)的,所有的因素不是一成不變的。所以,翻板、煙絲腔結合處有煙絲粘附的情況不可避免,對翻板、煙絲腔結合處進行清理是生產(chǎn)中必不可少的內(nèi)容。但是ZJ17型卷接機組的翻板機構是不具備自清潔功能的,給實際生產(chǎn)中帶來了諸多不利,不僅影響設備效率提升同時人工清理還存在著很多隱患。
本項目旨在設計一種新的翻板機構,使該機構具備自清潔功能,對殘留于落料閘門翻板上的煙絲進行清潔,避免停機人工清潔,確保煙絲集存腔體始終保持良好的密封度,提高設備運行的連續(xù)性、穩(wěn)定性。項目主要由兩部分組成:清潔執(zhí)行部分、氣源控制部分。
清潔執(zhí)行部分各組件如圖2、圖3、圖4所示。翻板材質(zhì)為硬質(zhì)合金鋁,自清潔翻板機構的主要部件,一扇可以開、關的門。銅管是對壓縮空氣進行集存、分配的管路。螺紋孔是用來把自清潔翻板機構固定在指定位置。進氣口是壓縮空氣接入的端口。氣流噴射孔是壓縮空氣的釋放出口,噴射出氣流對翻板的工作表面進行清理。圓弧槽安裝承托銅管。
圖2 自清潔翻板機構(背面)示意圖
圖3 自清潔翻板機構示意圖(正面)
圖4 翻板示意圖(未安裝銅管)
卷接機組自清潔翻板機構主要由翻板和銅管組成。翻板背面開有一定深度的圓弧槽,槽的位置與落料閘門翻板與煙絲腔的貼合處的位置成對應狀態(tài)。銅管起到氣流儲存及分配的作用,銅管應用一定的技術手段固定在翻板背面的圓弧槽內(nèi),與翻板形成一個組合體。翻板、銅管組合完成后,在翻板的正面按一定的規(guī)則、數(shù)量加工氣流噴射孔,氣流噴射孔與銅管的腔體連通,氣流噴射孔的加工位置與落料閘門翻板與煙絲腔貼合處對應。
螺紋孔通過利用螺釘可將翻板、銅管組合體固定在指定工作位置,銅管進氣口接入可控壓縮空氣源,當壓縮空氣源接通時,壓縮空氣進入銅管腔體經(jīng)氣流噴射孔噴射出,利用噴射氣流產(chǎn)生的動能,結合翻板上合理布局的氣流噴射孔,對翻板上殘留的煙絲進行噴吹清潔。
3.2.1 噴射氣流基準速度的確立
根據(jù)伯努利定律,動能+重力勢能+壓力勢能=常數(shù),即:
式中,P為流體中某點的壓強,v為流體該點的速度,ρ為流體密度,g為重力加速度,h為該點所在的高度,C為伯努利常數(shù)。
在自清潔翻板機構中,壓縮空氣受電磁閥控制,直接接入該機構?,F(xiàn)假定,電磁閥與該裝置之間壓縮空氣的輸送距離忽略不計,電磁閥接通的同時壓縮空氣就充滿了銅管的腔體,即流動阻力不計,壓縮空氣流至出口時壓力能全部轉化為動能。此時伯努利方程為:
自清潔翻板機構工作時,壓縮空氣通過氣流噴射孔噴射出,對自清潔翻板機構對應的區(qū)域進行清潔。此時,根據(jù)能量守恒定律,可推導:
由自清潔翻板機構的工作原理可知,出口端(氣流噴射孔)釋放的氣流的速度v出口以及氣流噴射孔數(shù)量是影響該裝置清潔效果的關鍵因素,v出口的大小直接決定其清潔干凈程度,數(shù)量決定清潔范圍。此時求解出口端氣流速度:
結合壓縮空氣流量計算公式:
式中,L為流量,A為管道壓縮空氣出口面積,v為壓縮空氣平均流速。
現(xiàn)選取自清潔翻板機構工作時的一種狀態(tài)作為基準。假定該機構工作時,環(huán)境溫度為25 ℃,h入口=h出口=2 m,P入口=0.5 MPa,根據(jù)公式ρ入口=1.293×可得ρ入口=5.8455 kg/m3,ρ出口=1.1846 kg/m3。將前述已知條件代入公式(1),經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn)壓縮空氣的重力勢能對最終計算結果v出口影響非常小,可以忽略不計,求得此時v出口=29.05 m/s,此速度作為基準速度。
當銅管內(nèi)徑為6 mm 時,假設銅管內(nèi)氣流通過φ6 mm 的孔完全釋放,此時v出口=29.05 m/s;現(xiàn)將氣流噴射孔的尺寸直徑加工為φ0.8 mm,數(shù)量為n,此時根據(jù)公式(2)可知:nAφ0.8v出口=L=Aφ6v出口,現(xiàn)在為了保證清潔效果,在保證氣流出口v出口不變的前提下,此時n=57。
3.2.2 噴射氣流孔數(shù)量的確立
結合上述內(nèi)容,可知增大入口端壓縮空氣的壓力勢能,減少壓縮空氣出口的面積(減少噴射孔數(shù)量n),都可以提升出口壓縮空氣的動能。但供料成條機最大只能提供0.5 MPa 的氣壓,要獲得較大的氣壓必須安裝“增壓裝置”,該裝置的安裝需要較大空間,同時較大的壓力帶來了一定的安全隱患。而減少氣流噴射孔數(shù)量n,減小了清潔范圍。
可取的方案應該是不需要加裝增壓裝置,同時為確保清潔效果,壓縮空氣出口的面積A需要增加一些(氣流噴射孔數(shù)量增加),氣流噴射速度應盡可能接近基準速度29.05 m/s,確保足夠?qū)挼恼{(diào)整范圍。
根據(jù)模擬測算,按照氣流噴射孔直徑為φ0.8 mm,孔間距10 mm,對翻板、煙絲腔結合處全覆蓋清潔,此時n=228。
基準速度下的57個噴射孔遠不能滿足要求。假如一次清潔只對一半的區(qū)域進行噴吹,此時n=114,但57個孔只完成了一半的清潔工作。根據(jù)觀察,翻板、煙絲腔結合處容易板結成塊狀煙絲的區(qū)域不足全區(qū)域的50%,可采取將銅管分隔為兩個獨立區(qū)域讓噴射氣流對關鍵區(qū)域進行清潔時的方案。
(1)可控氣源部分應具有以下特點:①氣源壓力穩(wěn)定,確保清潔效果;②氣源釋放時間可控,確保翻板在合適的位置時釋放清潔氣流;③接入清潔裝置的壓縮空氣流速可調(diào),確保清潔執(zhí)行組件清潔氣流可控。④在自清潔翻板機構一個工作周期內(nèi)實現(xiàn)2次供氣,即在“開”的過程中進行一次供氣,“關”的過程中進行一次供氣。
(2)組件選擇:調(diào)速閥、時間繼電器、直動式二位三通電磁閥(常閉型),快插氣接頭、壓縮氣管等。
(3)工作過程。自清潔翻板機構接入2路可控氣源,當煙絲集存滿落料閘門得到“開啟”信號時,時間繼電器同時獲取信號并開始計時,達到設定值后,電信號傳遞至電磁閥,電磁閥工作,壓縮空氣依次經(jīng)過調(diào)壓閥、管路,進入自清潔翻板機構,經(jīng)過噴射小孔噴出,在翻板表面的一半?yún)^(qū)域形成氣簾進行清潔。當落料閘門卸載完煙絲得到“關閉”信號,另一半?yún)^(qū)域得到清潔。氣源控制電路如圖5所示。
圖5 氣源控制電路
作為一款橫跨兩個世紀的中速卷接機,盡管國內(nèi)外高速設備日新月異,自動化、智能化程度越來越高,該機型稍顯落后,但在高端卷煙、中細支卷煙的制造設備中,ZJ17型卷接機憑借穩(wěn)定的質(zhì)量、較低的物耗依然承擔著繁重的生產(chǎn)任務。如何在現(xiàn)有基礎上,對ZJ17型卷接機進行優(yōu)化提升,更好的服務于高端、中細支卷煙是各卷煙生產(chǎn)廠一直致力于探索的課題。本文從送絲機構的組成部分翻板機構入手,對翻板機構處夾有塊狀煙絲的問題進行了探討,圍繞該機構處煙絲的有效清潔展開,充分利用原機現(xiàn)有的結構特點、氣源特點、控制模塊特點,設計了一款具有自主清潔功能的翻板機構。由于所學知識有限,本文只是在粗淺的層面探索及尋求可行的解決方案,提供一種可行的思路。