陳 杏,鄭志彬,彭彩霞
(1.廣東省廣業(yè)裝備科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,廣州 510700;2.廣東省環(huán)境保護(hù)工程研究設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 廣州 510062)
近年來(lái),生活污水排放量隨著城鎮(zhèn)人口迅速增長(zhǎng)而逐年增加,廣東省某污水處理廠的處理能力已經(jīng)不能滿足污水水量規(guī)模要求,又因污水廠受納水體為地表水Ⅱ類水體,且受納水體現(xiàn)狀環(huán)境容量嚴(yán)重不足,根據(jù)政府部門和相關(guān)專家評(píng)定,要求污水廠出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(A標(biāo)準(zhǔn))、廣東省《水污染物排放限值》DB44/26-2001中城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)及《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)中Ⅲ類水體(總氮除外)標(biāo)準(zhǔn)要求的較嚴(yán)值。因此,本項(xiàng)目需要對(duì)現(xiàn)有污水處理廠同步進(jìn)行提標(biāo)和擴(kuò)容[1]。
廣東省某污水處理廠現(xiàn)狀設(shè)計(jì)處理規(guī)模為3×104m3/d,進(jìn)水主要為城市生活污水,市政管網(wǎng)現(xiàn)狀以合流制為主,污水廠分兩期建成,一期1.5×104m3/d,二期1.5×104m3/d,污水廠總占地60畝,一、二期已占用地約29畝,預(yù)留建設(shè)用地31畝。項(xiàng)目采用“預(yù)處理+AAO微曝氧化溝+高效濾池+紫外消毒”工藝,設(shè)計(jì)出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)及廣東省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)中第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)的較嚴(yán)值[2]。改造前工藝流程圖,見(jiàn)圖1 。
圖1 改擴(kuò)建前工藝流程圖
主要工藝參數(shù)為:預(yù)處理工藝主要包括粗格柵及提升泵站、細(xì)格柵及旋流沉砂池。粗格柵及提升泵站配置回轉(zhuǎn)式粗格柵2臺(tái)(b=10 mm),污水提升泵3臺(tái)(Q=1 000 m3/h,H=14 m)。細(xì)格柵及旋流沉砂池配有兩臺(tái)轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵(b=5 mm)旋流沉砂器2臺(tái)。二級(jí)生化系統(tǒng)采用微曝氧化溝工藝,分兩組,單組總有效容積8 850 m3,厭氧池停留時(shí)間1.7 h,缺氧池停留時(shí)間3.4 h,好氧池停留時(shí)間9.0 h。氧化溝出水到二沉池,設(shè)兩座,單池直徑30 m,平均表面負(fù)荷0.88 m3/ m2·h。深度處理采用過(guò)濾工藝,采用高效纖維濾池工藝,水力負(fù)荷5.5 m3/ m2·h[3]。
目前,污水處理廠現(xiàn)狀處理水量已滿負(fù)荷,在部分時(shí)段有超負(fù)荷運(yùn)行情況,出水水質(zhì)均達(dá)標(biāo)。污水廠現(xiàn)狀設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及運(yùn)行情況,見(jiàn)表1。
表1 原設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及運(yùn)行數(shù)據(jù)表
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)水量根據(jù)預(yù)測(cè)確定改擴(kuò)建工程總規(guī)模為 6×104m3/d。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì),見(jiàn)表2。
表2 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)表
根據(jù)污水廠現(xiàn)狀工藝及運(yùn)行現(xiàn)狀,通過(guò)對(duì)比現(xiàn)狀進(jìn)出水指標(biāo)及出水水質(zhì)要求,考慮城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)在不斷建設(shè)完善中,我們將CODCr、氨氮及總磷作為重點(diǎn)指標(biāo),其它指標(biāo)作為次要指標(biāo)來(lái)考慮污水處理工藝。
針對(duì)CODCr及氨氮指標(biāo)的去除,主要考慮二級(jí)生化處理及深度處理工藝強(qiáng)化處理效果。對(duì)于總磷指標(biāo)而言,生化處理效果很難處理達(dá)標(biāo),因此在生化沉淀后通過(guò)化學(xué)加藥除磷和過(guò)濾去除。
二級(jí)處理采用生化處理系統(tǒng),主要去除CODCr、BOD5、氨氮、總氮、總磷等指標(biāo),根據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)波動(dòng)較大的特點(diǎn),且CODCr進(jìn)水有超出原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)的情況。本項(xiàng)目二級(jí)生物處理工藝考慮強(qiáng)化對(duì)CODCr、BOD5及氨氮的去除,應(yīng)選用抗沖擊負(fù)荷,出水穩(wěn)定,處理效果好的生化工藝。通過(guò)對(duì)多種工藝對(duì)比分析,綜合考慮工程投資、占地面積、運(yùn)行費(fèi)用、運(yùn)行管理,采用與一二期相同的AAO微曝氧化溝工藝[4]。
深度處理工藝考慮以CODCr、氨氮、總磷為重點(diǎn)指標(biāo)??紤]到僅靠現(xiàn)有設(shè)計(jì)的二級(jí)生化系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)到CODCr、氨氮的出水要求,選用對(duì)CODCr、氨氮均具有很好去除效果的曝氣生物濾池工藝對(duì)CODCr、很難將氨氮進(jìn)一步去除。
為了達(dá)到TP≤0.2 mg/L的出水要求,單純依靠生物除磷是很難達(dá)到的,應(yīng)采用加藥除磷沉淀和過(guò)濾的組合工藝,本工程選用工藝應(yīng)用成熟、處理效果好的高效沉淀池和超濾膜過(guò)濾組合工藝,確保出水達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目改擴(kuò)建工藝流程圖,見(jiàn)圖2。主要工藝段去除率,見(jiàn)表3。
表3 污水廠去除率表
圖2 改擴(kuò)建工藝流程圖
污水廠預(yù)處理系統(tǒng)原有設(shè)計(jì)已經(jīng)預(yù)留遠(yuǎn)期處理能力,除在提升泵站增加污水提升泵3臺(tái)(Q=1 000 m3/h,H=14 m)外無(wú)需其余改造。
廠區(qū)原有一期、二期均采用A/A/O微曝氧化溝工藝,為了便于運(yùn)營(yíng)管理,擴(kuò)容工程也采用A/A/O微曝氧化溝工藝。A/A/O微曝氧化溝具有耐沖擊、能耗低、污泥量少、易于管理、方便維護(hù)、出水優(yōu)質(zhì)等特點(diǎn)。本項(xiàng)目擴(kuò)容工程設(shè)置兩組生化池并聯(lián),單組設(shè)計(jì)處理規(guī)模19 500噸/天(考慮后段工藝清洗廢水回流),設(shè)置厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū),停留時(shí)間分別為1.8 h、3.5 h、7.6 h,設(shè)計(jì)污泥濃度為3.5 g/L,污泥負(fù)荷為0.10 kgBOD/(kgMLSS·d)。每組在厭氧區(qū)及缺氧區(qū)分別設(shè)置潛水推流器各1臺(tái),好氧曝氣區(qū)采用可提升膜管式微孔曝氣器,在非曝氣區(qū)設(shè)置潛水推流器2臺(tái),以保證污水循環(huán)流動(dòng)及泥水充分混合,同時(shí)在缺氧區(qū)及好氧區(qū)之間設(shè)置回流堰門,設(shè)計(jì)混合液回流比為300%,污泥回流比為100%。設(shè)計(jì)氣水比為6.0。附屬風(fēng)機(jī)房配置好氧空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)(2用1備),設(shè)備參數(shù):Q=60 m3/min,H=0.07 m[5]。
廠區(qū)原有一期、二期二次沉淀池利舊,擴(kuò)容工程新建2座二次沉淀池,單組設(shè)計(jì)處理規(guī)模19 500 m3/d,沉淀區(qū)內(nèi)徑為35米,表面負(fù)荷為0.85 m3/m2·h,配置中心傳動(dòng)單管吸泥機(jī)及附屬設(shè)備各一套。
本項(xiàng)目中間泵站和曝氣生物濾池合建,采用半地埋式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。其中中間泵站設(shè)計(jì)位于地下,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為68 300 m3/d,設(shè)計(jì)有效容積12 00 m3,池深5米停留時(shí)間25 min。主要配置潛水提升泵3臺(tái)(2用1備),設(shè)備參數(shù):Q=1 450 m3/h,H=12 m。
曝氣生物濾池設(shè)計(jì)分為6格,并聯(lián)運(yùn)行,單格面積96 m2,平均處理流量475 m3/h,平均水力負(fù)荷4.94 m3/(m2·h),強(qiáng)制濾速5.93 m3/(m2·h),氨氮負(fù)荷0.2 kg/(m3·d),空床停留時(shí)間30分鐘,反洗周期為48 h。主要配置曝氣鼓風(fēng)機(jī)7臺(tái)(6用1干備),設(shè)備參數(shù):Q=9.2 m3/min,H=8 m,反洗鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)(2用1備),設(shè)備參數(shù):Q=46 m3/min,H=8 m。配置碳源加藥系統(tǒng)一套。另設(shè)清水池、廢水緩沖池并附屬配套設(shè)備。預(yù)留碳源投加系統(tǒng),按照實(shí)際運(yùn)行情況投加,設(shè)計(jì)每年投加90天,投加量為15 ppm。
高效沉淀池采用半地埋鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)兩組并聯(lián)運(yùn)行,混凝反應(yīng)池反應(yīng)時(shí)間3 min,投加35 ppm的PAC,絮凝反應(yīng)池反應(yīng)時(shí)間8 min,投加0.5 ppm陰離子PAM,反應(yīng)池內(nèi)分別安裝N=5.5 kW,N=7.5 kW的攪拌機(jī)各2臺(tái)。沉淀池邊長(zhǎng)為12 m,沉淀區(qū)寬10.6米,表面負(fù)荷9.8 m3/m2·h。沉淀池安裝刮泥機(jī)共2臺(tái),設(shè)置排泥泵和污泥回流泵共6臺(tái)互為備用,4臺(tái)使用,2臺(tái)備用,污泥回流比3~5%。配置加藥系統(tǒng)一套。
本項(xiàng)目膜車間采用框架結(jié)構(gòu),地下設(shè)置鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)水池進(jìn)水池及產(chǎn)水池,一層布置膜系統(tǒng)配套設(shè)備,二層布置膜組件,有利于合理利用高程與空間,減少能耗及占地。超濾膜系統(tǒng)總進(jìn)水量為66 480 m3/d,總產(chǎn)水量為60 000 m3/d設(shè)置外置式超濾系統(tǒng)20組,單組系統(tǒng)設(shè)置46支外壓式超濾膜,超濾膜膜孔徑為0.03 μm。單支膜面積為72 m2,設(shè)計(jì)膜通量為45.2 L/m2·h,最大膜通量為47.7 L/m2·h。膜前設(shè)置袋式保安過(guò)濾器,過(guò)濾精度為5 μm。設(shè)計(jì)有效產(chǎn)水時(shí)間20小時(shí),采用錯(cuò)流過(guò)過(guò)濾方式運(yùn)行,錯(cuò)流比為3%。運(yùn)行周期為42分鐘,按產(chǎn)水40分鐘,氣洗30 s,反洗60 s,正洗30 s運(yùn)行。配置進(jìn)水泵22臺(tái)(20用2干備),設(shè)備參數(shù):Q=175 m3/h,H=25 m。袋式保安過(guò)濾器20套,氣洗及反洗系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)及化學(xué)清洗系統(tǒng)各一套。
原有污泥脫水系統(tǒng)處理量趨飽和,本次提標(biāo)和擴(kuò)容產(chǎn)生的污泥擬新建污泥板框脫水機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行處理,設(shè)計(jì)新增污泥量為5.5 tDS/d,污泥含水率為60%。配置高壓隔膜板框壓濾機(jī)3套(2用1備),設(shè)備參數(shù):過(guò)濾面積150 m2,濾室容積3.5 m3[6]。
本項(xiàng)目改擴(kuò)建完成后日均處理規(guī)模為5.5×104m3/d,進(jìn)水濃度略有降低,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),項(xiàng)目建成后進(jìn)出水水質(zhì),見(jiàn)表4。
表4 改擴(kuò)建出水水質(zhì)表
本項(xiàng)目改擴(kuò)建工程建設(shè)投資14 888萬(wàn)元,其中土建工程7 398萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5 358萬(wàn)元,安裝費(fèi)2 132萬(wàn)元。占地面積60畝,其中改擴(kuò)建工程用地31畝。
本項(xiàng)目運(yùn)行成本主要由電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi)用、維修費(fèi)用、污泥運(yùn)輸處置費(fèi)用構(gòu)成,按全年運(yùn)行365天計(jì)。按滿負(fù)荷測(cè)算,噸水電耗0.822度,年運(yùn)行電費(fèi)1 079.5萬(wàn)元;藥劑費(fèi)1 059萬(wàn)元;污水廠人員編制34人,年人工費(fèi)用272萬(wàn)元;設(shè)備維修費(fèi)用150萬(wàn)元/年;超濾膜按5年更換測(cè)算折舊費(fèi)用200萬(wàn)元/年;污泥運(yùn)輸處置費(fèi)用按500元/噸計(jì)算,年處置費(fèi)用433.44萬(wàn)元;日常辦及其它費(fèi)用165.94萬(wàn)元/年;合計(jì)年運(yùn)行費(fèi)用3 484.76萬(wàn)元,噸水處理費(fèi)用1.59元。
本工程在工程新增占地面積較小的情況下,充分利用原有設(shè)施,使該廠出水水質(zhì)大幅度提高并將規(guī)模由3×104m3/d提高至6×104m3/d。本污水處理廠改擴(kuò)建項(xiàng)目二級(jí)處理采用AAO微曝氧化溝工藝,深度處理采用“曝氣生物濾池+高效沉淀池+UF過(guò)濾系統(tǒng)”組合工藝,在保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的前提下,充分利用或改造現(xiàn)有設(shè)施,節(jié)約了工程投資,突出了環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)出水要求較高,需要達(dá)到地表水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境敏感區(qū)域的市政污水廠,改擴(kuò)建的項(xiàng)目設(shè)計(jì)具有一定的參考意義。