趙一慧
(華設(shè)設(shè)計集團環(huán)境科技有限公司南京分公司,江蘇 南京 210000)
香料化工在國民經(jīng)濟中有著重要地位,但由于香料化工企業(yè)原料與產(chǎn)品嗅閾值較低、生產(chǎn)設(shè)施落后等,很多企業(yè)存在廢氣收集及治理效果不佳的問題,給公眾生活造成了嚴重影響。近年來,香料化工企業(yè)非常重視廢氣整治提升工作,但傳統(tǒng)化工廢氣整改傾向于末端治理,而生產(chǎn)設(shè)備和廢氣收集環(huán)節(jié)未得到有效改善[1],源頭污染未能得到有效控制[2],整治效果欠佳。因此,考慮“源頭設(shè)備提升+過程收集完善+末端治理達標”的協(xié)同治理模式對化工企業(yè)的廢氣改善十分重要。某香料化工企業(yè)日常生產(chǎn)氣味擾民嚴重,廢氣來源于其樟腦系列香料車間,主要成分為樟腦油、樟腦醇和樟腦酸,企業(yè)廢氣采用“二級水吸收塔”工藝,排口的非甲烷總烴濃度為70~120 mg/m3,難以穩(wěn)定滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996),因而廠區(qū)大量無組織廢氣未能得到有效收集。通過淘汰落后設(shè)備,開展無組織廢氣收集,將廢氣接入“水吸收+活性炭吸附-催化燃燒”工藝,經(jīng)過長期的運行效果表明,整治后有組織廢氣排口的非甲烷總烴濃度為20~50 mg/m3,廠區(qū)異味大幅降低,取得了良好的整治效果。
企業(yè)樟腦系列香料產(chǎn)量約2 000噸/年,廢氣污染物來源于生產(chǎn)過程中的樟腦油儲罐、中間罐、精餾塔、離心機、廢水處理站,廢氣污染物為非甲烷總烴。現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),整改前廢氣僅對精餾塔廢氣與離心設(shè)備集氣罩廢氣進行了收集,經(jīng)監(jiān)測,廢氣風(fēng)量約8 000 m3/h,進口非甲烷總烴濃度約為280~410 mg/m3,經(jīng)“二級水吸收”后出口非甲烷總烴濃度為70~120 mg/m3,去除率約為65~75%,難以滿足穩(wěn)定達標的要求,見表1。
表1 廢氣治理現(xiàn)狀表
為了更好地摸清樟腦香料車間的廢氣收集問題,相關(guān)工作人員對各個車間的生產(chǎn)設(shè)備以及廢氣收集系統(tǒng)進行了詳細地排查和評估。目前,除了精餾塔的不凝廢氣可以通過采用水環(huán)泵得到有效收集外,其余廢氣的收集效果都比較差,存在的具體問題詳見表2。
表2 廢氣收集現(xiàn)狀評估
相關(guān)工作人員經(jīng)過核算得知,香料車間在整改前,廢氣的收集點位設(shè)置較不合理,因而使樟腦系列項目的廢氣收集率僅為60~70%。
整改前采用“二級水吸收塔”工藝治理,具體評估見表3。
3.1.1 廢氣收集整改措施
針對廢氣收集問題的診斷,按照“應(yīng)收盡收”的原則,強化廢氣收集工作,主要工作內(nèi)容包括:①淘汰落后設(shè)備。②加強廢氣收集。③更換泄漏點位的管道、彎頭和閥門。具體整改工程見表4、表5和表6。
表4 落后設(shè)備提升措施
表5 廢氣收集整改提升措施
表6 廢氣管道整改、提升措施
3.1.2 收集風(fēng)量的核算
從事風(fēng)量收集的工作人員應(yīng)該對廢氣的風(fēng)量進行核算,全廠總設(shè)計的廢氣風(fēng)量為15 000 m3/h。
3.2.1 廢氣治理工藝設(shè)計
工作人員可以根據(jù)廢氣的特點,采用焚燒法或活性炭吸附法作為廢氣治理的備選工藝[4],并經(jīng)過綜合考慮得知:當(dāng)廢氣中的VOCs濃度不高時,采用直接燃燒工藝的投資和運行成本都比較高;單一活性炭工藝的日常更換運行費用較高。因此,工作人員最終選擇“活性炭吸附-催化燃燒”作為治理工藝,其具體流程詳見圖1。
圖1 廢氣改造工藝流程
工藝說明:①廢氣進入水吸收塔、干式過濾器進行初步吸收和干燥去顆粒后,進入活性炭吸附-催化燃燒裝置。②活性炭吸附-催化燃燒裝置[5]分為3臺活性炭吸附床和1臺催化燃燒設(shè)施,三臺吸附床2用1脫,廢氣經(jīng)吸附床處理后可以直接排放。當(dāng)活性炭快達到飽和時切換為脫附工作,使脫附出來的高濃度有機氣體進入催化燃燒室,在電加熱到280 ℃的條件下催化燃燒成二氧化碳和水,然后排出。燃燒后的高溫氣體經(jīng)換熱器處理后,部分換熱氣體進入活性炭吸附箱內(nèi)進行脫附,從而實現(xiàn)了節(jié)能的目的。
3.2.2 主要設(shè)備參數(shù)
廢氣治理主要設(shè)備的參數(shù)見表7。
表7 廢氣治理主要設(shè)備參數(shù)
整治工程投資約460萬元,其中包括生產(chǎn)設(shè)施更換費用240萬元,廢氣收集與管道整改費用120萬元,廢氣治理設(shè)施費用100萬元;廢氣治理設(shè)施年運行費用為23.2萬元,包括能耗費用11.5萬元、活性炭更換費用3.5萬元、催化劑費用1.0萬元,人工費用7.2萬元。
經(jīng)過整改提升后取得的環(huán)境效果包括:(1)有機廢氣經(jīng)系統(tǒng)處理后,非甲烷總烴排放濃度為20~50 mg/m3,污染物去除效率達到90%,較整治前大幅度下降。(2)通過對設(shè)備進行淘汰和更新以及廢氣收集的改造,無組織廢氣轉(zhuǎn)化為有組織廢氣進入治理設(shè)施,大幅度改善了廠區(qū)的異味問題。
針對某香料化工企業(yè)廢氣污染物成分復(fù)雜、嗅閾值低、氣味明顯、處理難度較大等問題,通過更換現(xiàn)有敞口離心機和水環(huán)泵等落后設(shè)施及實施廢氣收集改造工程,實現(xiàn)了良好的收集效果;同時,廢氣治理工藝將原有的“二級水吸收”更換為“水吸收+活性炭吸附-催化燃燒”工藝,整治前非甲烷總烴的排放濃度為70~120 mg/m3,整治后非甲烷總烴的排放濃度為20~50 mg/m3,污染物去除效率達到90%,排放濃度與整治前相比大幅度降低,廠區(qū)異味也有所好轉(zhuǎn),因而取得了良好的整治提升效果。本次整改提升工程的總投資為460萬元,年運行成本為23.2萬元,所以對同類行業(yè)廢氣現(xiàn)狀的改善具有重要的參考意義。