張偉 ZHANG Wei
(中鐵十五局集團(tuán)第三工程有限公司,成都 610000)
環(huán)保問題一直是全球范圍內(nèi)的熱點話題。隨著人類對自然環(huán)境的過度開發(fā)和污染,環(huán)境問題越來越嚴(yán)重,對人類和地球的未來造成了威脅。其中,河流資源的開采和利用也成為了一個重要的環(huán)保問題。隨著城市化進(jìn)程的加快,建筑工程的需求也越來越大,河砂作為建筑材料的重要組成部分,一直受到市場的青睞。然而,河砂開采和使用的過程中,不僅會對河流生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞,而且會對周邊居民的生活和健康造成影響。因此,尋找替代品成為了解決這一問題的關(guān)鍵。機(jī)制砂的生產(chǎn)和使用可以避免對河流的破壞,同時可以減少對自然環(huán)境的污染。因此,采用機(jī)制砂代替河砂成為了一種環(huán)保的建筑材料選擇。
在中國云貴川西南山區(qū),由于地理位置的限制,該地區(qū)缺乏河砂資源。然而,在該地區(qū)公路、鐵路工程建設(shè)時,隧道往往在線路中占有很高的比例,隧道噴射砼需用砂的數(shù)量很大。因種種不利因素,很少將機(jī)制砂應(yīng)用于隧道噴射混凝土中,機(jī)制砂通常用作于結(jié)構(gòu)物低強(qiáng)度砼及砂漿中,故隧道噴射砼施工時還是需要大量使用河砂。本項目依托于貴州省劍河至黎平高速公路TJ-8 標(biāo)段的隧道施工,對機(jī)制砂拌制噴射混凝土存在級配不良、高回彈量、低強(qiáng)度和性能指標(biāo)波動幅度過大等問題進(jìn)行研究,以便設(shè)計出符合規(guī)范、施工要求的機(jī)制砂噴射砼配合比。
合格機(jī)制砂首先得選用優(yōu)質(zhì)的巖石母材,才能確保生產(chǎn)的機(jī)制砂在物理及化學(xué)性能上符合規(guī)范要求。對負(fù)責(zé)供應(yīng)本項目機(jī)制砂的兩家砂石料供應(yīng)商(黎平縣高屯鎮(zhèn)宏興砂石有限公司、黎平宏圖砂石建材貿(mào)易有限公司)所用母巖進(jìn)行了對比。
①黎平縣高屯鎮(zhèn)宏興砂石有限公司的母巖具有較大的吸水率,拌制砼的坍落度損失過大,不利于施工,且該母巖為層理巖,易脫層風(fēng)化。
②黎平宏圖砂石建材貿(mào)易有限公司的母巖為石灰?guī)r。這種集料屬于非活性,具有良好的物理和化學(xué)性能。因此在砂漿和低標(biāo)號混凝土中廣泛應(yīng)用,此外,其施工配合比的設(shè)計技術(shù)也相對成熟。
綜上,選擇黎平宏圖砂石建材貿(mào)易有限公司作為噴射砼機(jī)制砂的供應(yīng)商。
由于原產(chǎn)機(jī)制砂級配不良,顆粒形狀中的針片狀含量過大,故對黎平宏圖砂石建材貿(mào)易有限公司現(xiàn)場機(jī)制砂生產(chǎn)破碎、篩分進(jìn)行工藝優(yōu)化和調(diào)整。
顎破式破碎機(jī)適合一級破碎,因為它有較大的破碎比和均勻的產(chǎn)品粒度,同時結(jié)構(gòu)簡單。反擊式破碎機(jī)是通過沖擊作用使巖石沿著其脆弱層裂開破碎,該工藝生產(chǎn)的碎石呈立方體的比率最高,且針片狀顆粒含量的百分比不超過10%,砂粒的形態(tài)較優(yōu)。相比之下,顎式、圓錐和輥式破碎機(jī)的破碎比很難超過20%,并且它們產(chǎn)生的針片狀顆粒的百分比含量往往高于15%[1]。故要求生產(chǎn)現(xiàn)場的一級破碎采用鄂破式破碎機(jī),二次破碎則采用反擊式破碎機(jī)實施。
巖石破碎之后,對機(jī)制砂的質(zhì)量有著重要影響的是破碎料篩分工序,其決定了機(jī)制砂級配、顆粒形態(tài)和壓碎值。圓孔篩與方孔篩的試驗比較表明,采用圓孔進(jìn)行集料篩分較方孔篩分可使?fàn)钇w粒含量降低10%左右,且圓孔篩對于橢圓形顆粒的篩選更為有利,故要求制砂現(xiàn)場采用圓孔篩,以便更好地控制機(jī)制砂顆粒形狀及級配。
采用生產(chǎn)的機(jī)制砂進(jìn)行常規(guī)噴射混凝土的試配,各材料用量如表1 所示,其拌和物力學(xué)性能和工作性能如表2所示。
表1 常規(guī)配合比各材料用量
表2 常規(guī)配合比的砼性能檢測結(jié)果
試配過程表明,砼易性差,泵送效果不佳,需要大量用水,用水過大對砼強(qiáng)度及砼的速凝效果造成影響,回彈量過高,增加了施工成本,同時,也使得噴射砼初支的承載能力和外觀質(zhì)量降低。進(jìn)行了常規(guī)配合比的現(xiàn)場試噴,結(jié)果表明砼附著性較差,呈現(xiàn)松散狀,并導(dǎo)致高達(dá)23%的回彈量。表明常規(guī)配合比的設(shè)計不合理,需進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)試噴砼產(chǎn)生的問題,為了了解機(jī)制砂各性能指標(biāo)對噴砼特性的影響程度及規(guī)律,擬通過分別改變配合比的某一設(shè)計參數(shù),以檢驗噴砼強(qiáng)度、回彈量及工作性能的變化情況。根據(jù)變形情況找出規(guī)律,進(jìn)行噴砼配合的調(diào)整及優(yōu)化,以期設(shè)計出滿足施工要求的配合比。
分析認(rèn)為,砂率對噴射砼的工作性能具有重要的影響。因為機(jī)制砂的細(xì)度模數(shù)超過了3.0,且級配較差,如果配合比的砂率與天然砂近似時,機(jī)制砂對拌和物粗集料間的間隙的填筑效果和產(chǎn)生的潤滑作用較天然砂要低得多[2],故需要增加機(jī)制砂的用量,以改善砼的黏聚性和減少回彈量。在改變配合比的砂率情況下,回彈量、強(qiáng)度與砂率關(guān)系曲線見圖1。
圖1 回彈量、強(qiáng)度與砂率關(guān)系曲線
從試驗看來,隨著砂率的提高,砼拌和物在黏聚性、保水性方面得到明顯的改善,甚至強(qiáng)度也稍有提高。現(xiàn)場噴射試驗表明,隨著砂率的提高,起初回彈量整體呈下降的趨勢,且噴射砼面平整度也得到改善,但砂率超過0.65 時,砼性能指標(biāo)呈現(xiàn)下降趨勢。由圖1 中可看出,砂率在0.60~0.65 之間較為適宜。
為了研究水泥用量對噴射砼性能的影響,在改變配合比水泥用量情況下,回彈量、強(qiáng)度與水泥用量關(guān)系曲線見圖2。
圖2 回彈量、強(qiáng)度與水泥用量關(guān)系曲線
從試驗看來,隨著水泥用量的提高,砼拌和物在黏聚性、保水性方面得到明顯的改善。現(xiàn)場噴射試驗表明,隨著水泥用量的提高,回彈量整體呈下降的趨勢,且噴射砼面平整度也逐漸得到改善。由圖2 可知,當(dāng)水泥用量為530kg/m3時,可得較好的效果。
在改變配合比水膠比情況下,砼強(qiáng)度、回彈量間與水膠比的關(guān)系曲線見圖3。
圖3 回彈量、試件強(qiáng)度與水膠比關(guān)系曲線
試驗表明:水膠比對噴射砼的回彈量有著顯著的影響。通常情況下,水膠比越低砼的流動性越差,粘聚性越強(qiáng),回彈量也就越高。然而,如果水膠比過高,砼的強(qiáng)度和密實性將會受到影響,也會導(dǎo)致回彈量的升高。因此,需要選擇適當(dāng)?shù)乃z比,以獲得較低的回彈量和良好的砼性能。本項目適宜的水灰為0.45~0.50。
綜合分析上述試驗的數(shù)據(jù)結(jié)果,進(jìn)行配合比的調(diào)整和優(yōu)化。得出如表3 所示配合比再進(jìn)行試驗。
表3 配合比各材料用量
按上述配合比拌制的砼黏聚性、保水性方面均較好,28d 強(qiáng)度為32.6MPa,但是回彈量還是較高,達(dá)到12%,不是很理想。且該配合比水泥用量較大,經(jīng)濟(jì)成本過高,故還需進(jìn)行配合比的改善與優(yōu)化。
為了解決上述問題,采用摻入粉煤灰的試驗研究方法[3]。在表3 所示配合比的基礎(chǔ)上,采用分別摻入20%、30%、40%、50%粉煤灰對水泥進(jìn)行等質(zhì)量替換試驗。
①噴射砼用水量。當(dāng)噴射砼中添加粉煤灰后,在確保坍落度一樣的情況下,砼的用水量均明顯減少,且隨著粉煤灰摻入量的增大減少更多,證明粉煤灰的減水作用明顯,有利于提高砼密實度和強(qiáng)度。
②噴射砼工作性能。相對于沒有添加粉煤灰的噴射砼,添加了粉煤灰的噴射砼在黏聚性、保水性方面均得到了明顯的提高和改善。且隨著粉煤灰摻量的增加而得到更進(jìn)一步的改善。
③噴射砼的強(qiáng)度。相對于沒有添加粉煤灰的噴射砼,添加了粉煤灰的噴射砼在7d 齡期前的強(qiáng)度要偏低,且隨著粉煤灰摻量的增加而逐漸降低。但在7d 齡期以后,添加了粉煤灰的噴射砼強(qiáng)度得到迅速提高,28d 齡期強(qiáng)度超過未添加粉煤灰的噴射砼,且強(qiáng)度超過值隨著粉煤灰摻量的增加而增大。
在現(xiàn)場進(jìn)行了砼噴射的對比試驗,主要是對所拌制的噴射砼的可泵性、回彈量、凝結(jié)(硬化)時間、推算強(qiáng)度(采用現(xiàn)場回彈法測定)、噴砼的外觀質(zhì)量等進(jìn)行對比。
回彈量、強(qiáng)度與粉煤灰摻量關(guān)系曲線如圖4 所示。
圖4 回彈量、強(qiáng)度與粉煤灰摻量關(guān)系曲線
未摻粉煤灰的噴射砼外觀粗糙,回彈量高,可泵性較差。摻入粉煤灰的噴射砼外觀平整,且隨著粉煤灰摻量的增加,外觀改善效果更加明顯。因為,粉煤灰的添加能夠有效減少拌合用水量,使噴射砼和易性得到很好的改善,減少了噴射的回彈量,同時,也對噴射砼的外觀效果起到了很好的改善作用。由于粉煤灰需要二次水化反應(yīng),故早期強(qiáng)度較低[4],且隨著粉煤灰量增加而減少,但7d 齡期以后噴射砼得到快速提搞,28d 齡期強(qiáng)度均超過未摻粉煤灰噴射砼。(表4、表5)
表4 最終施工配合比各材料用量
表5 最終施工配合比的砼性能檢測結(jié)果
按最終選定的摻入比例粉煤灰的配合比進(jìn)行現(xiàn)場實噴檢驗。噴射砼具有良好的黏聚性、保水性,回彈量為7%,噴面平整,呈一定光澤狀,經(jīng)推斷,28d 齡期砼強(qiáng)度為33.9MPa,表明所設(shè)計的機(jī)制砂制備隧道噴砼配合比達(dá)到規(guī)范及設(shè)計要求。
機(jī)制砂作為一種新型的環(huán)保型建筑材料,具有許多優(yōu)點和應(yīng)用范圍,可以有效地解決河砂開采和利用的問題,減少對自然環(huán)境的污染,同時也可以節(jié)約能源和減少廢氣排放。但是,機(jī)制砂在隧道噴射砼中的推廣和應(yīng)用還需要一定的時間和努力,需要加強(qiáng)技術(shù)研究等方面的工作,才能夠讓人工砂真正成為一種環(huán)保型的新型建筑材料。