劉 金,張 浩,蔡曉濤,方 正,黃志武
(1.江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司,上海 201913;2.中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所,上海 201108)
隨著造船事業(yè)的蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代船舶向綠色、智能、安全、舒適性方向發(fā)展,對(duì)船用機(jī)械設(shè)備的性能要求愈加重視??諌簷C(jī)作為關(guān)鍵的船用設(shè)備,是一些工程船、公務(wù)船和港作船舶的重要?jiǎng)恿ρb置,由于科考船、物探船、客滾船等船舶對(duì)振動(dòng)噪聲的嚴(yán)苛要求,使得對(duì)船用空壓機(jī)等機(jī)械設(shè)備的振動(dòng)噪聲控制也具有較高的要求。
針對(duì)空壓機(jī)的振動(dòng)噪聲控制,國(guó)內(nèi)學(xué)者進(jìn)行了諸多研究。朱寶慶等[1]分析了船用立式高壓空壓機(jī)的振動(dòng)機(jī)理,通過(guò)對(duì)比分析和改進(jìn)試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了空壓機(jī)與隔振裝置的最佳控制效果。劉雁等[2]研究得出壓縮機(jī)出口動(dòng)態(tài)壓力的最大Lyapunov指數(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)離心壓縮機(jī)的初始喘振識(shí)別和預(yù)測(cè)以及控制。為避免往復(fù)式壓縮機(jī)曲軸系出現(xiàn)扭振,陳振等[3]建立了曲軸系在全周期交變載荷作用下的動(dòng)力學(xué)模型,得到了曲軸系的固有頻率以及振型,通過(guò)分析曲軸系在不同轉(zhuǎn)速點(diǎn)的耦合振動(dòng)速度響應(yīng)規(guī)律,提高了壓縮機(jī)曲軸系的使用壽命和工作可靠性。戚蒿等[4]采用平面波動(dòng)理論和轉(zhuǎn)移矩陣法,對(duì)空壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠有效地避免空壓機(jī)管道系統(tǒng)在不同操作工況下的氣柱和管路機(jī)械共振問題。針對(duì)空壓機(jī)振動(dòng)故障的分析和振動(dòng)控制,李樹勛等[5]基于ANSYS有限元分析軟件,對(duì)振動(dòng)劇烈的管路進(jìn)行流體壓力脈動(dòng)計(jì)算和流固耦合模態(tài)分析,得出空壓機(jī)管路振動(dòng)是流體壓力脈動(dòng)頻率和管道機(jī)械固有頻率均落在了壓縮機(jī)激振頻率共振區(qū)內(nèi),通過(guò)增加防振管托在一定程度上減弱了管道振動(dòng)。黃輝等[6]著重探討了造成壓縮機(jī)切向振動(dòng)和徑向振動(dòng)的原因,并針對(duì)性地提出動(dòng)平衡優(yōu)化、排氣口優(yōu)化、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量?jī)?yōu)化等壓縮機(jī)振動(dòng)的控制方法。倪天智等[7]搭建一種自適應(yīng)窄帶陷波濾波器的主動(dòng)減振系統(tǒng),并首次用于壓縮機(jī)減振,能夠?qū)嚎s機(jī)基頻振動(dòng)減小21.2 dB。
綜上所述,船用空壓機(jī)的減振設(shè)計(jì)和振動(dòng)控制一直是機(jī)械領(lǐng)域研究中需要持續(xù)關(guān)注和解決的問題,而基于質(zhì)點(diǎn)模型的船用空壓機(jī)隔振裝置系統(tǒng)的振動(dòng)故障識(shí)別方法研究而言,相關(guān)研究成果較少,國(guó)內(nèi)外對(duì)空壓機(jī)與隔振裝置的振動(dòng)分析也通常是將兩者分開單獨(dú)考慮,很少對(duì)隔振系統(tǒng)整體特性進(jìn)行研究。因此,本文針對(duì)某船用空壓機(jī)隔振裝置系統(tǒng)出現(xiàn)的振動(dòng)問題,建立質(zhì)點(diǎn)有限元模型進(jìn)行仿真驗(yàn)證,得出空壓機(jī)基頻激勵(lì)引起了系統(tǒng)的共振。提出通過(guò)更改隔振器剛度的方式進(jìn)行優(yōu)化,并得到實(shí)船測(cè)試證明,該空壓機(jī)振動(dòng)問題成功解決,為船舶安全作業(yè)提供了可靠保障。該研究可為船用機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)異常振動(dòng)時(shí)的判斷、識(shí)別以及治理提供十分有益的參考。
通過(guò)上船勘驗(yàn),該空壓機(jī)組采用單層隔振的方式彈性安裝在船體基座上,每臺(tái)空壓機(jī)安裝6個(gè)隔振器,如圖1所示。其中,技術(shù)圖紙中空壓機(jī)組隔振裝置的隔振效果不小于10 dB(10 ~10 kHz頻帶范圍內(nèi)),空壓機(jī)參數(shù)見表1。
圖1 空壓機(jī)布置Fig.1 Air compressor layout
表1 空壓機(jī)參數(shù)Tab.1 Parameters of air compressor
在系泊調(diào)試階段發(fā)現(xiàn),當(dāng)空壓機(jī)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速970 r/min時(shí),整個(gè)機(jī)組出現(xiàn)明顯異常振動(dòng),機(jī)組振動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)艙內(nèi)的其他機(jī)械設(shè)備,并且強(qiáng)烈的振動(dòng)引起空壓機(jī)摔油桿斷裂。
為了明確機(jī)組振動(dòng)的原因,采用振動(dòng)測(cè)量的試驗(yàn)方法對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)信號(hào)的采集。測(cè)試系統(tǒng)主要有單向加速度計(jì)(丹麥B&K,4514-B-001),信號(hào)采集分析系統(tǒng)(丹麥B&K,3050-A-060),安裝有PULSE軟件的測(cè)試電腦等組成。分別測(cè)量空壓機(jī)的機(jī)腳振動(dòng)加速度,測(cè)量參數(shù)為1/3倍頻程振動(dòng)加速度級(jí),頻率范圍為10 Hz~10 kHz;并測(cè)量機(jī)組隔振裝置的隔振效果,測(cè)量參數(shù)為機(jī)組機(jī)腳至船體安裝基座的平均加速度振級(jí)落差,頻率范圍為10 Hz~10 kHz。測(cè)量參考值為1 mm/s2,頻率分辨率為1 Hz。
振動(dòng)測(cè)點(diǎn)為空壓機(jī)組的機(jī)腳以及靠近隔振器的船體基座,加速度傳感器通過(guò)螺紋連接在金屬座上并通過(guò)粘接劑安裝在機(jī)組各測(cè)點(diǎn)。布置測(cè)點(diǎn)時(shí)注意避開結(jié)構(gòu)局部振動(dòng)過(guò)大的部位(如罩殼、薄板、懸臂等),測(cè)試結(jié)果中振動(dòng)加速度振幅均為所測(cè)頻段內(nèi)的有效值。
通過(guò)對(duì)空壓機(jī)組的振動(dòng)測(cè)試,機(jī)腳振動(dòng)加速度級(jí)1/3倍頻程如圖2所示,振動(dòng)加速度級(jí)垂向?yàn)?44 dB、船寬方向?yàn)?43 dB、船長(zhǎng)方向?yàn)?48 dB;振動(dòng)速度線譜結(jié)果如圖3所示:振動(dòng)速度總值在船寬方向?yàn)?1.3 mm/s、船長(zhǎng)方向?yàn)?8.4 mm/s、垂向?yàn)?3.5 mm/s。振動(dòng)烈度遠(yuǎn)超GB/T 7184-2008的C級(jí)要求(小于28.2 mm/s),此狀態(tài)繼續(xù)工作會(huì)對(duì)空壓機(jī)造成嚴(yán)重的損壞。
圖2 機(jī)腳振動(dòng)加速度級(jí)(1/3倍頻程)Fig.2 The vibration acceleration level of the machine foot(1/3 octave chart)
圖3 機(jī)腳振動(dòng)速度(線譜)Fig.3 The vibration velocity of the machine foot(line profile)
分析頻譜可知,船寬方向振動(dòng)最大,垂向振動(dòng)次之,船長(zhǎng)方向振動(dòng)最小。從圖2,3可知,各測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)中振動(dòng)能量最大的頻率均為16 Hz,對(duì)應(yīng)空壓機(jī)的基頻,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他響應(yīng)頻率,說(shuō)明空壓機(jī)發(fā)生了基頻振動(dòng)異常故障。
對(duì)空壓機(jī)組隔振裝置的隔振效果進(jìn)行了測(cè)試,其結(jié)果如圖4所示。在10 Hz~10 kHz頻段的隔振效果為24 dB,遠(yuǎn)大于指標(biāo)要求的10 dB。表明隔振裝置具有較好地減少振動(dòng)傳遞的效果,在減振設(shè)計(jì)上留有較大的裕量。
圖4 空壓機(jī)隔振效果曲線(1/3倍頻程)Fig.4 Vibration isolation effect curve of air compressor(1/3 octave chart)
往復(fù)式機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)基頻振動(dòng)異常的故障,往往存在以下幾種原因:(1)對(duì)中不滿足要求,存在角度不對(duì)中、平行不對(duì)中或綜合不對(duì)中;(2)機(jī)械設(shè)備的機(jī)腳緊固螺栓出現(xiàn)松動(dòng);(3)設(shè)備彈性安裝時(shí),設(shè)備和隔振裝置組成的系統(tǒng)發(fā)生共振。
針對(duì)以上3種可能,逐一進(jìn)行確認(rèn)。
(1)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)量,該空壓機(jī)對(duì)中狀態(tài)良好。
(2)通過(guò)復(fù)查空壓機(jī)與隔振器連接螺栓,隔振器與船體基座連接螺栓,均未出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象,且螺栓扭矩均在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。
(3)驗(yàn)證系統(tǒng)是否存在共振。
由于該空壓機(jī)組采用單層隔振方式進(jìn)行彈性安裝,因此需要驗(yàn)證整個(gè)機(jī)組系統(tǒng)是否存在共振。
考慮到數(shù)值模擬結(jié)果對(duì)實(shí)船空壓機(jī)系統(tǒng)模態(tài)計(jì)算的準(zhǔn)確性,本文基于質(zhì)點(diǎn)模型進(jìn)行有限元分析。質(zhì)點(diǎn)是物理上描述物體運(yùn)動(dòng)時(shí)建立的一種理想化模型,是一個(gè)具有質(zhì)量的點(diǎn),它的質(zhì)量等于物體的全部質(zhì)量,但體積為零。楊輝等[8]為減少重載列車因制動(dòng)延時(shí)導(dǎo)致的縱向沖動(dòng),將列車的每節(jié)車輛作為一個(gè)質(zhì)點(diǎn),建立重載列車多質(zhì)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)模型,試驗(yàn)結(jié)果與質(zhì)點(diǎn)模型的仿真結(jié)果相吻合。王志斌等[9]針對(duì)多分支電纜的柔性特征以及復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)導(dǎo)致的裝配仿真困難的問題,提出一種面向電纜虛擬裝配仿真的多分支彈簧質(zhì)點(diǎn)模型,能夠滿足柔性電纜碰撞檢測(cè)的效率和精度要求[9-12]。
針對(duì)空壓機(jī)組系統(tǒng)是否存在共振,利用有限元分析軟件,建立質(zhì)點(diǎn)模型,采用0維MASS單元將船用空壓機(jī)等效為一個(gè)質(zhì)點(diǎn),并在這個(gè)質(zhì)點(diǎn)上賦予機(jī)組重量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等信息,質(zhì)點(diǎn)位置為機(jī)組的重心位置。機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量JX=15 195 T·mm2,JY=30 361 T·mm2,JZ=29 686 T·mm2。隔振器采用SPRING彈簧單元,根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙可知,本船空壓機(jī)所使用的隔振器為BE-85型,該隔振器單個(gè)承載為50 kg,動(dòng)剛度x向(船寬方向,記為橫向)為600 N/mm,y向(船長(zhǎng)方向,記為縱向)為230 N/mm,z向(垂向)為250 N/mm。將空壓機(jī)質(zhì)點(diǎn)與隔振器單元通過(guò)MPC點(diǎn)RBE2單元進(jìn)行約束,實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)自由度耦合,如圖5所示。考慮到隔振器通過(guò)螺栓與船體基座相連接,對(duì)隔振器單元節(jié)點(diǎn)底面的平動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)方向施加全約束,進(jìn)行模態(tài)分析。
圖5 空壓機(jī)組系統(tǒng)質(zhì)點(diǎn)模型Fig.5 Particle model of air compressor system
系統(tǒng)前6階模態(tài)頻率計(jì)算結(jié)果見表2。根據(jù)空壓機(jī)隔振系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的機(jī)腳振動(dòng)測(cè)試結(jié)果可知,空壓機(jī)在額定轉(zhuǎn)速970 r/min時(shí),振動(dòng)的峰峰值對(duì)應(yīng)的中心頻率為16 Hz,結(jié)合線譜可知該頻率為空壓機(jī)的基頻(970 r/min對(duì)應(yīng)激勵(lì)頻率為16.17 Hz),與系統(tǒng)第4階頻率15.55 Hz吻合。可以認(rèn)為該機(jī)組彈性安裝后發(fā)生的基頻振動(dòng)異常故障的原因是系統(tǒng)存在共振所導(dǎo)致的。
表2 系統(tǒng)模態(tài)計(jì)算結(jié)果(原始隔振器剛度)Tab.2 Calculation results of system modal(Stiffness of original vibration isolator)
結(jié)構(gòu)共振問題導(dǎo)致發(fā)生振動(dòng)故障一般需要滿足2個(gè)條件,首先結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率與激勵(lì)頻率吻合;其次,激勵(lì)源在該頻率下能夠提供足夠的能量輸入。根據(jù)線譜和1/3倍頻程譜可知,在16 Hz及其倍頻處均出現(xiàn)峰值,并且基頻響應(yīng)較為突出,因此基頻提供了足夠的能量貢獻(xiàn)造成整個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)共振。
由于隔振器與船體基座剛性連接,船體基座已有較大的剛度,改變船廠基座剛度并不能較好地改變整個(gè)系統(tǒng)的頻率,因此改變隔振器剛度能夠避免系統(tǒng)固有頻率與空壓機(jī)基頻吻合,有效減弱空壓機(jī)的振動(dòng)。通過(guò)對(duì)隔振裝置的隔振效果測(cè)試可知,該機(jī)組使用的隔振器剛度太弱,因此有足夠的裕量可以在滿足隔振效果的同時(shí),提高剛度來(lái)避開共振頻率。
通過(guò)定量化設(shè)計(jì),改變隔振器橡膠膠料來(lái)改變隔振器剛度,計(jì)算中應(yīng)考慮10%的共振帶范圍,系統(tǒng)模態(tài)需要避開14.5~17.8 Hz共振帶。隔振器動(dòng)剛度x向取2 260 N/mm,y向取820 N/mm,z向取800 N/mm。通過(guò)質(zhì)點(diǎn)模型計(jì)算得出系統(tǒng)前6階模態(tài)頻率結(jié)果見表3。根據(jù)模態(tài)計(jì)算結(jié)果得到其2階模態(tài)頻率提高至14.01 Hz,3階至19.16 Hz,可以看出該隔振器剛度能夠使空壓機(jī)系統(tǒng)避開基頻16.17 Hz,減少空壓機(jī)組的振動(dòng)。
表3 系統(tǒng)模態(tài)計(jì)算結(jié)果(定制隔振器剛度)Tab.3 Calculation results of system modal(Stiffness of customized vibration isolator)
按照上文相同設(shè)置和測(cè)點(diǎn)布置,對(duì)空壓機(jī)組進(jìn)行振動(dòng)復(fù)測(cè),機(jī)組振動(dòng)得到有效改善,測(cè)試結(jié)果如圖6-7所示。振動(dòng)速度總值在船寬方向?yàn)?2.7 mm/s、船長(zhǎng)方向?yàn)?9.3 mm/s、垂向?yàn)?6.2 mm/s,且振動(dòng)線譜中16 Hz處振動(dòng)幅值明顯降低,無(wú)異常,系統(tǒng)共振現(xiàn)象已消除。說(shuō)明通過(guò)改變隔振器剛度,改變了系統(tǒng)的固有頻率,避免了在空壓機(jī)額定轉(zhuǎn)速激勵(lì)下的共振現(xiàn)象。更換隔振器后,隔振裝置的隔振效果為15.0 dB,滿足指標(biāo)要求。
圖6 機(jī)腳振動(dòng)加速度級(jí)(1/3倍頻程)Fig.6 The vibration acceleration level of the machine foot(1/3 octave chart)
圖7 機(jī)腳振動(dòng)速度(線譜)Fig.7 The vibration velocity of the machine foot(line profile)
本文通過(guò)采用有限元分析軟件建立質(zhì)點(diǎn)模型以及實(shí)船空壓機(jī)振動(dòng)測(cè)試,對(duì)空壓機(jī)出現(xiàn)的振動(dòng)問題進(jìn)行分析,研究振動(dòng)控制措施在該空壓機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)前后的控制效果,主要結(jié)論如下:
(1)對(duì)空壓機(jī)設(shè)備進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試,得到了設(shè)備實(shí)際振動(dòng)響應(yīng)數(shù)值和方向,振動(dòng)的主要頻率為空壓機(jī)的基頻。
(2)通過(guò)建立空壓機(jī)質(zhì)點(diǎn)有限元模型進(jìn)一步確認(rèn)系統(tǒng)的固有頻率與空壓機(jī)基頻吻合,導(dǎo)致發(fā)生了共振。
(3)針對(duì)性地提出振動(dòng)控制措施,通過(guò)改變隔振器剛度進(jìn)而改變系統(tǒng)固有頻率,并進(jìn)行質(zhì)點(diǎn)模型仿真計(jì)算和實(shí)船振動(dòng)測(cè)試驗(yàn)證??諌簷C(jī)額定轉(zhuǎn)速下振動(dòng)速度發(fā)生明顯的降幅,振動(dòng)處于正常水平,證明空壓機(jī)的振動(dòng)問題得到有效解決。
(4)當(dāng)機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)異常振動(dòng)時(shí),利用質(zhì)點(diǎn)模型進(jìn)行有限元仿真,可以快速確認(rèn)故障特征,進(jìn)而制定有效控制方案,解決設(shè)備的安全隱患。
以上研究結(jié)果為船舶動(dòng)力設(shè)備的設(shè)計(jì)和船舶振動(dòng)故障的判斷、識(shí)別以及治理提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),具有較好的借鑒意義。