崔林,高靖,畢志英
(中國電建集團河北工程有限公司,河北 石家莊 050000)
本文以某臺機組為實例,結合該機組導汽管連接螺母拆除過程中發(fā)現(xiàn)的問題,進行原因分析,并論證拆除方案,根據(jù)遇到的問題調整施工方案及工序。本次調整后的施工方案順利執(zhí)行,保證機組按期順利運輸返回制造廠檢修。其他類似項目和類似問題可借鑒參考本方案。
本期工程2×600MW 超臨界燃煤機組于2008 年4 月正式開工建設,1 號機組于2011 年3 月通過168h 試運投入商業(yè)運營。2015 年,2 臺機組“近零排放”改造正式通過省環(huán)保廳驗收,成為“近零排放”的火力發(fā)電廠;2017 年,完成1 號機組汽輪機本體連通管供熱改造;2019 年,完成1 號機組多聯(lián)供直供汽改造項目,機組停機前運行正常。2021 年,為首次進行返廠大修。本項目汽輪機采用日本富士電機株式會社生產(chǎn)的600MW 超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽、凝汽式、反動式汽輪機。高壓缸外缸采用對分面垂直軸線的筒形結構;中壓缸為雙層缸設計,其雙層缸為水平中分式內缸和外缸;高壓缸與高調閥導汽管道通過螺母連接在一起,高壓缸返回制造廠檢修時,需要對螺母進行拆除。
(1)A、E 列6 ~7 柱間(距離10m)使用兩根鋼絲繩(長度15m 以上)連接。
(2)使用手拉葫蘆(10t)以及鋼絲繩固定在6 ~7 柱之間,另一端與左、右側閥組固定。
(3)安裝螺母旋轉托板(圖1 中件18),保證螺母旋轉過程中保持與導汽管同心。
圖1 螺母旋轉托板圖
(4)丙烷加熱器由上下兩個半圈組成一套,加熱時套在螺母上,然后將支撐支架架好,使燃燒嘴與螺母拉開距離,同時注意并列使用的加熱器要距離均勻,使加熱時螺母受熱均勻。加熱時同時使用4 組丙烷火焰加熱器,均勻加熱高調閥與高壓缸連接螺母至200℃,加熱時長控制在25min,使用測溫槍測溫;溫度達到要求后,使用鉤子將加熱器向調閥側快速拉出?;鹧婕訜崞魅鐖D2。
圖2 火焰加熱器(加熱時效果)
(5)安裝環(huán)形扳手(K336)及吊耳,使用鋼絲繩將吊耳與行車掛鉤相連,緩慢起吊,螺母緩慢松開。
(6)拆除環(huán)形扳手,使用行車將螺母持環(huán)(K335)吊至連接螺母下方,使螺母持環(huán)與連接螺母接觸且有支撐力,確保閥組與缸體水平連接。
(7)使用撬棒插入連接螺母表面孔洞,繼續(xù)旋轉連接螺母直至旋開為止。
(8)可能發(fā)生螺母卡澀無法旋出的情況,使用火把繼續(xù)持續(xù)均勻加熱,并再次嘗試旋出。如加熱旋出無效,則破壞性拆除,并與主機廠聯(lián)系緊急采購螺母備件。
(9)使用導鏈將左、右側高調閥向兩側拉開,使閥體與缸體之間間隙為20mm。
右側螺母拆除過程中發(fā)現(xiàn)卡澀問題,人力無法盤動,但使用吊車可以盤動,但無法一次性盤出每次大約為2周,需要在盤不動時,將螺母自然冷卻至室溫,然后再次重復施工步驟4 ~7 步,全部螺紋為12 周圈,施工進行3 天共計6 次才將螺母松下。左側螺母在第一次盤動時,人力無法盤動,使用吊車可以盤動,第一次盤動旋轉了半圈螺紋,就不再松動,將螺母進行自然冷卻,然后重復進行了第2、3、4 次盤動,合計盤動3 周圈。第4 次盤動時有較為明顯的卡澀現(xiàn)象,共計盤動了50mm左右的弧長后就無法盤動。第5、6 次盤動時,行車加大盤動噸位從8t 升至20t 后也未盤動螺母。
(1)螺母螺紋形式如圖3 所示,該螺母材質為21CrMoNiV47,螺紋旋合長度247.5mm,為粗螺牙設計,牙高10.5mm,寬度20.0mm,配合間隙1.5mm。根據(jù)螺紋形式和右側松開的螺母螺紋蹭磨痕跡情況,考慮螺紋卡澀的可能性較小。
圖3 螺母螺紋形式
(2)施工方案是按照制造廠提供的說明書及圖紙編制的,所以施工方案是正確的、可靠的、可行的。在咨詢國內同類型項目時發(fā)現(xiàn),按照此方案是可以拆卸下連接螺母的,并且拆除過程中無卡澀情況。
(3)檢查右側螺母通過螺母外側的銷孔發(fā)現(xiàn)明顯蹭磨痕跡,通過查看圖紙發(fā)現(xiàn)螺母按銷孔分界,外側為一凸臺,內側為螺母螺紋。凸臺與導汽管法蘭的配合間隙廠家圖紙未提供設計要求,在現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)間隙小于0.1mm。根據(jù)發(fā)生蹭磨的痕跡所在的位置判斷,劃痕應該為凸臺在導汽管法蘭上摩擦留下的,所以考慮凸臺間隙過小或縫隙內掉入氧化皮后碾磨造成的。再加上此項目在黃河沿岸,空氣濕度較大,考慮設備銹蝕氧化情況要比作為參考的其他機組嚴重,所以考慮在凸臺上出現(xiàn)氧化皮的情況也是可能的。
確定問題原因后,調整了原施工方案,調整后的部分如下。
將高壓調閥閥芯拆除,從調閥向導汽管內部填入干冰,降低導汽管道溫度,增加導汽管道與螺母的溫差,從而達到延長施工時長及加速冷卻施工區(qū)域的效果。干冰加入的時間,可以通過監(jiān)視導汽管升溫或在開始加熱后10 分開始。干冰加熱過程中要注意人員安全。用行車盤動螺母,加大盤動噸位最大到40t,為了保證不出現(xiàn)脫鉤問題將環(huán)形扳手(K336)點焊到螺母上。首次盤動時在螺母焊接一個支點,增加千斤頂支撐,輔助盤動螺母,保證螺母能夠從卡澀點通過。因為可以投入干冰,可將螺母加熱溫度上調至260℃,同時測量導汽管溫度保證溫度在100℃以下。考慮升溫困難,加熱時,可以考慮增加烤把加熱,烤把采用氧氣和乙炔氣體。
實施過程:將高壓調閥閥芯拆除后,測量閥門端部到加入干冰的位置點的距離,保證干冰能達到最佳效果。加熱時增加4 個烤把加熱,加熱時長延長到30 分鐘。首次盤動增加了一個100t 液壓千斤頂輔助。
第一次盤動明顯感覺出卡澀,臨時添加了使用重錘敲擊的方案,使用吊車將一個重錘(約1500kg)吊起,人力推動重錘錘擊環(huán)形扳手(K336)的凸起,敲擊數(shù)次后每次推動距離明顯增大,大約旋轉120°后,螺母溫度下降較快,溫差無法保持,未冷卻直接進行加熱。
第二次加熱后直接用行車盤動,盤動時噸位1t,當旋轉240°后,大約在上一圈開始的位置,明顯出現(xiàn)摩擦音,盤動噸位顯示達到30t,旋過這個角度后噸位迅速下降至1t。通過這個現(xiàn)象確定在這個角度上應該是出現(xiàn)了咬合凸起。第二次盤動總共旋轉了4 圈,后因溫度下降暫停盤動,開始火焰加熱。
再次加熱后,因為內外溫度接近,所以盤動噸位明顯上升,最高時達到了40t,為了保證設備安全,停止作業(yè),本次僅盤動了2 圈,至此當天作業(yè)停止。
自然冷卻12h,溫度達到室溫后,再次開始火焰加熱,加熱溫度設定為260℃,時間30 分鐘,后啟動行車進行盤動,此次盤動一次性將剩余圈數(shù)盤完。
至此左側螺母拆除工作全部結束。后續(xù)將高調閥向左右兩側拉開20mm 后,汽輪機高壓缸完成本體工作,具備外運返回制造廠檢修的條件。
新方案順利實施,成功將螺母松下,施工結束后,對施工過程進行了總結。拆解螺母前,應先拆除高壓調速汽閥閥芯,加入干冰用來降低導汽管溫度,能夠有效增加施工時長。拆卸螺母時可以根據(jù)實際情況,增加螺母加熱溫度及行車盤動噸位。機組檢修時如長時間未解體過的設備,在解體前應使用煤油浸泡,如無法浸泡的解體時,要增加錘擊工藝。在保證設備安全的前提下,可以增加加熱工藝,即使圖紙或說明書中無加熱要求的,也可以采取加熱工藝。使用加熱工藝時,要考慮內外部件間的溫差,溫差越大效果越好。
為了保證回裝時順利完成,在高壓缸運輸返廠后,應將螺母向調閥側推動至最內位置,將向導汽管法蘭漏出,打磨干凈導汽管上的蹭磨痕跡和氧化皮,然后將螺母向汽缸側推動至最外側,將螺母內能漏出的位置上的氧化皮和蹭磨痕跡打磨干凈。在設備回裝前,還應將導汽管法蘭上涂抹耐高溫型螺栓防咬劑,將導汽管法蘭外表面進行打磨,增大凸臺與導汽管外法蘭之間的間隙。如有條件可以考慮將凸臺減窄,將原有寬度降低一半左右,這個凸臺在設備上起到的作用是用來保證螺母與法蘭的同心,變窄不會影響其應產(chǎn)生的作用,同時發(fā)生蹭磨的接觸面變窄能夠有效降低今后的蹭磨現(xiàn)象。