張 超,邵先行,王 浩,陳洪濤,李 易,孫 凱
(八億橡膠有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277800)
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及物流行業(yè)的快速發(fā)展,輪胎行業(yè)也得到了長(zhǎng)足發(fā)展,特別是全鋼載重子午線輪胎,以其優(yōu)異的使用性能,越來(lái)越受到廣大用戶的青睞,對(duì)其使用要求也越來(lái)越高[1-6]。鋼絲簾線作為全鋼載重子午線輪胎的重要組成部分之一,可以將車軸的載荷傳遞給胎冠,起到承載、緩沖和傳遞應(yīng)力以及保護(hù)輪胎免受外部沖擊破壞的作用[7-10]。在全鋼載重子午線輪胎生產(chǎn)及使用的各個(gè)階段,都存在由于生產(chǎn)工藝問題或使用不當(dāng)造成的鋼絲簾線的質(zhì)量問題,如鋼絲簾線稀疏、跳線、漏銅、胎體接頭開、鋼絲簾線起筋、胎體簾線肩部彎曲大、疏密不均等,特別是成型充氣后胎體簾布軸向表面出現(xiàn)鋼絲簾線突出的情況,即胎體鋼絲簾線起筋問題[11-13](見圖1)對(duì)成品輪胎的中后期胎肩鼓包、耐久性能和完磨率都有較大的影響。
圖1 胎體鋼絲簾線起筋
本工作對(duì)全鋼載重子午線輪胎在成型充氣后胎體鋼絲簾線起筋的成因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決措施。
胎體鋼絲簾線起筋現(xiàn)象主要出現(xiàn)在成型工序,成型鼓定型充氣前鋼絲簾線無(wú)明顯質(zhì)量問題,充氣后則出現(xiàn)起筋現(xiàn)象。分析原因是鋼絲簾線與膠料之間的粘合力減小,定型充氣后鋼絲簾線隨胎體膨脹(見圖2),導(dǎo)致鋼絲簾線與膠料之間呈輕微分離狀態(tài)。
圖2 鋼絲簾線隨胎體膨脹示意
分別選取正常胎體簾布和存在起筋風(fēng)險(xiǎn)的胎體簾布各6塊,正常胎體簾布每?jī)蓧K相疊,一端中間夾厚度為80 mm的隔離紙,得到1#—3#試樣,存在起筋風(fēng)險(xiǎn)的胎體簾布采用同樣的方法得到4#—6#試樣,試樣硫化后采用圖3所示的方法剝離,1#—3#硫化試樣所需剝離力分別為13.5,14.2和13.7 kN,平均值為13.8 kN,4#—6#硫化試樣所需剝離力分別為11.9,11.4和11.2 kN,平均值為11.5 kN。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,存在起筋風(fēng)險(xiǎn)的胎體簾布硫化試樣的剝離力明顯小于正常胎體簾布,鋼絲簾線與膠料之間的粘合力較小。
圖3 簾布剝離方法
胎體簾布?jí)貉庸ば蛑杏绊懱ンw鋼絲簾線起筋現(xiàn)象的主要因素為:(1)供膠不均勻,不能保證壓延輥筒間的余膠量,余膠過(guò)多會(huì)導(dǎo)致鋼絲簾線排列密度不均,余膠過(guò)少則會(huì)影響膠料的滲透性能,影響鋼絲簾線與膠料的粘合性能[1];(2)壓延速度過(guò)快,壓延輥筒溫度偏低,2#與3#輥距不合適,影響胎體簾布的覆膠質(zhì)量,簾布表面凸凹不平,上下側(cè)覆膠厚度不一,如圖4所示;(3)胎體簾布膠的門尼粘度偏高,膠料流動(dòng)性差,與鋼絲簾線之間的滲透效果差,鋼絲簾線與膠料的粘合力降低,成型充氣后鋼絲簾線與膠料輕微分離導(dǎo)致起筋現(xiàn)象;(4)成型工序中影響胎體鋼絲簾線起筋現(xiàn)象的主要因素為定型鼓充氣壓力偏高或高壓充氣時(shí)間偏長(zhǎng),定型后胎里內(nèi)部壓力過(guò)高導(dǎo)致鋼絲簾線過(guò)度拉伸。
圖4 胎體簾布上下側(cè)覆膠厚度不一
胎體簾布?jí)貉庸ば蚱渌绊懸蛩匕ǎ海?)錠子架張力不穩(wěn)定,鋼絲簾線張力偏大或張力不均;(2)膠料粘輥,鋼絲簾線與膠料的附著情況差;(3)錠子房溫度或濕度超標(biāo),鋼絲簾線與膠料之間的粘合性能差;(4)整經(jīng)輥與壓力輥使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),輥筒磨損嚴(yán)重(如圖5所示)[2];(5)冷卻過(guò)程操作不當(dāng),存在簾布驟冷、卷取溫度過(guò)高或冷卻輥結(jié)露等情況,造成鋼絲簾線與膠料之間的粘合性能降低[3]。
圖5 輥筒磨損
成型工序其他影響因素包括:(1)定型鼓主鼓與胎體貼合時(shí),胎體簾布供料速度與主鼓轉(zhuǎn)速不匹配,導(dǎo)致胎體簾線過(guò)度拉伸;(2)定型鼓縮鼓速度偏慢,導(dǎo)致高壓充氣時(shí)胎體抽出量過(guò)大。
優(yōu)化胎體膠配方,分別采用硼?;捄烷g苯二酚代替新癸酸鈷和間苯二酚-甲醛(間甲)樹脂,以期提高鋼絲簾線與膠料之間的粘合性能。添加硼?;捄托鹿锼徕捔蚧z的性能對(duì)比見表1,添加間苯二酚與間甲樹脂膠料的性能對(duì)比見表2,其中G'是彈性模量,tanδ是損耗因子。
表1 硼?;捙c新癸酸鈷硫化膠的性能對(duì)比
表2 間苯二酚與間甲樹脂膠料的性能對(duì)比
從表1可以看出,與新癸酸鈷硫化膠相比,硼?;捔蚧z與鋼絲簾線的粘合力提高51 N,熱氧老化后硫化膠的G'增大10%,生熱降低12%。這是因?yàn)榕瘐;挼挠行С煞侄r(jià)鈷離子含量高,反應(yīng)活性高,可以提高硫化膠的耐熱氧老化性能。
從表2可以看出:與間甲樹脂膠料相比,間苯二酚膠料的t90略長(zhǎng),F(xiàn)max較大,初始粘合力和老化后粘合力均有提高,100%定伸應(yīng)力提高;熱空氣老化后100%定伸應(yīng)力和G'提高,生熱略小。這是因?yàn)殚g苯二酚的反應(yīng)溫度低、反應(yīng)活性高,而間甲樹脂是間苯二酚與甲基給予體預(yù)縮聚的產(chǎn)品,其有效成分間苯二酚的含量小。
胎體簾布膠料門尼粘度需控制在74~86之間,可以防止壓延過(guò)程中膠料粘輥,提高鋼絲簾線與膠料之間的附著能力。
壓延工藝從以下方面進(jìn)行優(yōu)化:(1)通過(guò)控制壓延速度、壓延輥輥筒溫度以及2#與3#輥的間距來(lái)保證簾布厚度以及上下側(cè)覆膠厚度的一致性,四輥壓延過(guò)程如圖6所示;(2)錠子架張力控制均勻、穩(wěn)定,穿絲操作要規(guī)范,控制鋼絲簾線張力為0.12~0.15 MPa;(3)嚴(yán)格控制錠子房的溫度和濕度,溫度比室外溫度高2~10 ℃,濕度不大于40%;(4)嚴(yán)格控制卷取溫度,防止溫度過(guò)高或冷卻輥結(jié)露等情況。
圖6 四輥壓延示意
成型工藝從以下方面進(jìn)行優(yōu)化:(1)主鼓與胎體貼合時(shí),調(diào)整貼合速度和模板供料速度,控制胎體拉伸率不大于5%;(2)適當(dāng)降低成型充氣時(shí)的充氣高壓和低壓,高壓由(0.40±0.05) MPa調(diào)整為(0.35±0.05) MPa,低壓由(0.12±0.01)MPa調(diào)整為(0.10±0.01) MPa,降低胎里內(nèi)壓,減小胎體的膨脹率;(3)適當(dāng)提高成型鼓縮鼓速度,匹配定型充氣壓力,減小胎體的拉伸;(4)適當(dāng)減小填充膠壓合壓力,由(0.35±0.05) MPa調(diào)整為(0.30±0.05) MPa;(5)成型工序冠部壓合完成后,胎側(cè)反包前,不再拉平寬。
3.1.1 胎體接頭縫隙
由于鋼絲簾線與膠料之間的粘合力減小,導(dǎo)致成型充氣后胎體接頭處鋼絲簾線間距過(guò)大,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)范圍,如圖7所示。
圖7 改進(jìn)前胎體接頭處鋼絲簾線間距過(guò)大
3.1.2 X光測(cè)試
由于鋼絲簾線與膠料之間的粘合力小,成型鼓定型充氣后胎體簾線與膠料之間輕微分離,在成型工序表現(xiàn)為鋼絲簾線軸向突出,采用X光測(cè)試成品輪胎鋼絲簾線排布情況如圖8所示。
圖8 改進(jìn)前鋼絲簾線排布情況
3.1.3 耐久性能
胎體鋼絲簾線起筋輪胎在使用前期表現(xiàn)與正常輪胎相當(dāng),中后期易出現(xiàn)肩空現(xiàn)象(見圖9),導(dǎo)致輪胎的使用壽命縮短,完磨率降低。
圖9 輪胎使用中后期肩空現(xiàn)象
3.2.1 壓延質(zhì)量
通過(guò)優(yōu)化胎體膠配方,提高了鋼絲簾線與膠料之間的粘合性能,顯著改善了簾布的壓延質(zhì)量(見圖10)。
3.2.2 覆膠厚度
2#與3#輥之間的輥距調(diào)整后采用0.25+(6+12)×0.225HT鋼絲簾線進(jìn)行壓延試驗(yàn),在簾布上選取5個(gè)點(diǎn)位測(cè)量上、下側(cè)覆膠厚度,測(cè)量結(jié)果如表3所示。
從表3可以看出,2#與3#輥之間的輥距調(diào)整后簾布上、下側(cè)的覆膠厚度均勻。
3.2.3 X光檢測(cè)
采用X光測(cè)試改進(jìn)后成品輪胎鋼絲簾線排布情況如圖11所示。
圖11 改進(jìn)后鋼絲簾線排布情況
從圖11可以看出,調(diào)整后成品輪胎鋼絲簾線排布較好,無(wú)明顯疏密不均現(xiàn)象。
3.2.4 定型充氣效果
通過(guò)對(duì)成型工序定型高壓和低壓、縮鼓速度以及填充膠壓合壓力等的調(diào)整,減小了胎里內(nèi)壓力和胎體伸張,改善了中鼓定型后胎體鋼絲簾線起筋現(xiàn)象,見圖12。
圖12 胎體起筋改善
3.2.5 耐久性能
以12.00R20輪胎為例,胎體簾線起筋改善后輪胎在耐久試驗(yàn)中累計(jì)行駛時(shí)間為83.88 h,試驗(yàn)結(jié)束時(shí)輪胎胎冠起鼓,輪胎的耐久性能有較大改善。
3.2.6 使用效果
胎體鋼絲簾線起筋情況得到較大改善后,于2021年9月生產(chǎn)約600條12.00R20成品輪胎發(fā)往廣西和浙江地區(qū)進(jìn)行道路試驗(yàn),截至目前無(wú)不良反饋。
胎體鋼絲簾線起筋是全鋼載重子午線輪胎生產(chǎn)過(guò)程中較常出現(xiàn)的問題,主要是由于鋼絲簾線與膠料之間的粘合性能降低導(dǎo)致。通過(guò)調(diào)整膠料配方改善了胎體鋼絲簾線與膠料的粘合性能,通過(guò)調(diào)整壓延和成型工序提升了簾布?jí)貉淤|(zhì)量,改善了胎體鋼絲簾線起筋現(xiàn)象,穩(wěn)定了輪胎質(zhì)量,保證了產(chǎn)品性能。