蘇江波
(山西焦煤霍州煤電集團(tuán)安全管理中心,山西 霍州 031400)
霍州煤電集團(tuán)三交河煤礦205 回風(fēng)順槽井下位于+850 m 水平南翼,工作面東側(cè)20 m 為10-203 采空區(qū),西側(cè)為實(shí)體煤,南端為實(shí)體煤,北端為下組煤輔助運(yùn)輸巷。205 回風(fēng)順槽正巷及系統(tǒng)巷總長度為1750 m,其中系統(tǒng)巷150 m,正巷1600 m,巷道沿10#煤層底板掘進(jìn)。10#煤層厚度為1.6~2.0 m,平均煤厚1.8 m,煤層厚度穩(wěn)定,夾矸為泥巖。頂?shù)装鍘r性見表1。
表1 205 回風(fēng)順槽掘進(jìn)煤層頂?shù)装鍘r性表
205 回風(fēng)順槽系統(tǒng)巷設(shè)計(jì)斷面規(guī)格為寬×高=4.3 m×3.3 m,巷道從原204 運(yùn)料繞道開口施工系統(tǒng)巷AB 段,巷道掘進(jìn)20 m 后按設(shè)計(jì)右拐彎施工CD 段,施工長度為90 m,如圖1。
圖1 205 回風(fēng)順槽系統(tǒng)巷平剖面示意圖(mm)
1)205 回風(fēng)順槽系統(tǒng)巷采用EBZ260 型掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn),采用2 部SSJ-800 型帶式輸送機(jī)與盤區(qū)帶式輸送機(jī)聯(lián)合出煤,其中第一部輸送機(jī)安裝在原203運(yùn)輸順槽機(jī)頭段,長度為60 m,第二部與第一部搭接。二部輸送機(jī)機(jī)尾安裝在系統(tǒng)巷開口處,采用防爆耙?guī)r機(jī)裝煤至帶式輸送機(jī)上運(yùn)出。
2)系統(tǒng)巷AB 段沿10#煤層底板掘進(jìn),掘進(jìn)到位后以4°上山掘進(jìn)CD 段,掘進(jìn)30 m 后進(jìn)入下組煤輔助運(yùn)輸巷,層間距為1.5 m。巷道過輔助運(yùn)輸巷頂板后以7°下山掘進(jìn),直至與回風(fēng)巷貫通。
2021 年7 月12 日205 回風(fēng)順槽系統(tǒng)巷CD 段掘進(jìn)42 m,巷道已過輔運(yùn)巷里9.5 m。地測(cè)科在38 m 處給定3#控制點(diǎn),控制點(diǎn)共計(jì)3 個(gè),主要控制巷道掘進(jìn)中線及腰線,中線為進(jìn)向左幫為1.84 m,進(jìn)向右?guī)蜑?.46 m,腰線為線上0.6 m,線下為2.7 m;巷道掘進(jìn)至42 m 處時(shí)實(shí)測(cè)腰線線上為2.3 m,腰下為2.6 m,巷道超高1.3 m。若按目前巷道掘進(jìn)高度需以11°下山掘進(jìn)方可與回風(fēng)巷貫通。
若巷道按11°下山掘進(jìn)時(shí)掘進(jìn)坡度大,巷道短,巷道后期掘進(jìn)撤退難度大且不利于煤矸運(yùn)輸及正常通風(fēng),因此巷道掘進(jìn)至37 m 處開始留頂掃底掘進(jìn),初次留頂高度為0.6 m,具體留頂方案如下:
1)初次留頂高度為0.6 m,首先在頂板下方0.6 m 施工一排超前支護(hù),支護(hù)體采用直徑30 mm 圓鋼,每排布置8 根,布置間距0.6 m,在留頂區(qū)迎頭煤壁布置一排護(hù)幫。
2)對(duì)留頂區(qū)煤壁支護(hù)完成后,掘進(jìn)機(jī)機(jī)頭從超前支護(hù)下方進(jìn)行掘進(jìn),當(dāng)掘進(jìn)0.9 m 后及時(shí)施工一排錨桿支護(hù)。為了保證巷高,留頂后掘進(jìn)機(jī)后退至34 m 處進(jìn)行掃底,確保腰線高度為2.7 m。依次類推直至留頂后腰線點(diǎn)至頂板高度為0.6 m,需3次留頂。
3)由于受不穩(wěn)定性直接頂影響,巷道在初次留頂時(shí)出現(xiàn)頂板垮落,巷道迎頭出現(xiàn)“倒三角”煤柱,造成留頂區(qū)錨桿(索)支護(hù)失效嚴(yán)重。
由于留頂區(qū)圍巖失穩(wěn)嚴(yán)重且伴隨著冒漏現(xiàn)象,采用傳統(tǒng)錨桿、錨索支護(hù)效果差,無法實(shí)現(xiàn)頂板預(yù)留,決定對(duì)原頂板支護(hù)進(jìn)行優(yōu)化,采用“斜孔注漿+改良管棚支護(hù)+雙L 型錨索鋼棚+人工假頂”聯(lián)合支護(hù)技術(shù)[1-5]。
為了實(shí)現(xiàn)一次性留頂,決定留頂高度為1.7 m,并對(duì)留頂區(qū)不穩(wěn)定巖體采取斜孔注漿加固。
1)注漿斜孔布置。205 回風(fēng)順槽系統(tǒng)巷迎頭留頂區(qū)巖體上共計(jì)布置2 排,第一排布置頂板下方0.5 m 處,第二排布置在頂板下方1.5 m 處。鉆孔深度為5.0 m,直徑為45 mm。
2)每排布置3 個(gè)注漿孔,鉆孔間距為1.5 m,上排鉆孔以30°仰角布置,兩邊鉆孔以20°水平角布置,下排鉆孔垂直煤壁布置。
3)注漿鉆孔施工完后,對(duì)鉆孔內(nèi)安裝注漿軟管并安裝止?jié){塞,采用注漿泵進(jìn)行注漿施工。注漿材料采用高強(qiáng)度硅酸鹽水泥與水玻璃混合漿液。
傳統(tǒng)超前管棚支護(hù)在支護(hù)過程中雖然起到梁效應(yīng),但是在實(shí)際支護(hù)過程中當(dāng)上覆巖體出現(xiàn)破斷、下沉?xí)r,管棚支護(hù)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重變形現(xiàn)象,超前支護(hù)效果差,所以決定對(duì)留頂區(qū)施工改良管棚支護(hù)。
1)改良超前管棚支護(hù)主要由中空鋼管、槽鋼、螺母等部分組成。中空鋼管長度為3.0 m,直徑為30 mm,一端設(shè)置為銷尖狀,另一端設(shè)置為絲扣結(jié)構(gòu);槽鋼長度為1.5 m,寬度為0.12 m,鋼梁上焊制3 個(gè)支護(hù)孔,孔直徑為30 mm,間距為0.6 m。
2)管棚支護(hù)施工工序如下:① 先在設(shè)計(jì)留頂位置施工一排超前管棚支護(hù),每排布置15 根,布置間距為0.25 m;② 施工完管棚支護(hù)后,在每3 根管棚端頭安裝一根槽鋼,采用螺母進(jìn)行固定;③ 槽鋼垂直管棚布置,槽鋼與留頂煤柱之間采用1 根長度為2.0 m 錨桿進(jìn)行固定。
1)管棚及注漿施工完后,開始沿預(yù)留頂板掘進(jìn),掘進(jìn)深度為0.5 m,掘進(jìn)后及時(shí)對(duì)頂板施工一排W型鋼帶。為了控制留頂區(qū)肩角煤垮落,對(duì)留頂后前10 m 范圍內(nèi)施工5 排雙L 型錨索鋼棚。
2)雙L 型鋼棚每組2 架,鋼棚采用12#槽鋼焊制而成,長邊長為2.2 m,短邊長為1.5 m,長邊上焊制3 個(gè)錨索支護(hù)孔,孔間距為1.0 m,短邊上焊制一個(gè)錨索支護(hù)孔,位于短邊中部。每組L 型鋼棚長邊端頭采用插銷式對(duì)接,對(duì)接后端頭錨索孔重合。
3)雙L 型鋼棚具體施工工序如下:① 留頂后每掘進(jìn)1.8 m 施工一組雙L 型鋼棚,首先將2 架鋼棚對(duì)接并采用2 根長度為8.3 m、直徑為21.8 mm的恒阻錨索將其固定在頂板上;② 同一組鋼棚對(duì)接后,在對(duì)接處施工一根錨索,對(duì)L 型鋼棚短邊安裝1 根長度為4.3 m、直徑為21.8 mm 的恒阻錨索,錨索以15°仰角布置。
由于留頂高度為1.7 m,巷道在后期掘進(jìn)過程中留頂臺(tái)階處很容易出現(xiàn)窩風(fēng)瓦斯積聚現(xiàn)象,決定對(duì)留頂臺(tái)階處施工人工假頂。
1)留頂臺(tái)階位于巷道CD 段42 m 處,在巷道34~42 m 處施工人工假頂,人工假頂采用工字鋼吊棚、W 型鋼帶、鋼筋網(wǎng)、道木進(jìn)行聯(lián)合施工。
2)首先在假頂區(qū)施工4 排錨索吊棚,吊棚布置間距為2.0 m,第一架吊棚施工距留頂臺(tái)階0.5 m處,第一架吊棚施工高度為1.7 m,第二架施工高度為1.3 m,第三架施工高度為0.9 m,第四架施工高度為0.5 m。
3)4 架錨索吊棚施工完后,在其上方依次鋪設(shè)W 型鋼帶及鋼筋網(wǎng),W 型鋼帶每排布置2 根,每根長度為4.0 m,共計(jì)鋪設(shè)鋼帶5 排。每片鋼筋網(wǎng)長度為2.5 m,寬度為1.5 m。
4)鋼帶鋪設(shè)完成后,對(duì)上覆鏤空區(qū)鋪設(shè)“井”字型木垛,道木長度為1.2 m,寬度為0.15 m,每排布置3 組,每2.0 m 施工一排,共計(jì)施工3 排木垛。如圖2。
圖2 205 系統(tǒng)巷超高留頂區(qū)支護(hù)剖面示意圖(mm)
1)采用注漿加固法,對(duì)留頂區(qū)不穩(wěn)定圍巖二次膠結(jié)重組,提高了圍巖內(nèi)摩擦角及自身承載強(qiáng)度,煤巖體單軸抗壓強(qiáng)度提高至35 MPa,為后期一次性留頂?shù)於ɑA(chǔ)。
2)對(duì)留頂區(qū)施工改良超前管棚支護(hù),解決了傳統(tǒng)管棚支護(hù)在應(yīng)力作用下出現(xiàn)變形、超前支護(hù)效果差等難題,實(shí)現(xiàn)了超前支護(hù)與永久支護(hù)協(xié)同支護(hù)的目的。
3)與傳統(tǒng)錨索棚相比,雙L 型鋼棚支護(hù)強(qiáng)度高,在對(duì)頂板支護(hù)過程中可聯(lián)鎖控制肩角煤柱破碎、垮落現(xiàn)象。通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用效果來看,巷道預(yù)留頂板過程中肩角煤柱未出現(xiàn)垮落。
4)對(duì)留頂超高區(qū)施工人工假頂后,解決了超高區(qū)瓦斯積聚現(xiàn)象,提高了超高區(qū)頂板承載強(qiáng)度,避免了超高區(qū)頂板在留頂臺(tái)階切頂作用下出現(xiàn)頂板斷裂、垮落現(xiàn)象。