李奔鋒
(鄭煤集團 鄭新公司,河南 鄭州 450000)
煤礦生產(chǎn)過程中提升機是重要的輔助運輸設備,作用是對生產(chǎn)用的物品、人員以及開采的煤炭資源等進行運輸,所以其穩(wěn)定可靠運行對于保障煤礦生產(chǎn)效率和安全至關重要。隨著煤礦生產(chǎn)機械化程度越來越高,產(chǎn)量越來越大,對煤礦提升機的綜合性能要求也越來越高,尤其是控制系統(tǒng)方面,變頻調(diào)速技術的應用越來越廣泛。本文以平煤十二礦JK-2.5×2P 型提升機為研究對象,對該礦提升機變頻控制系統(tǒng)進行設計,通過實踐應用發(fā)現(xiàn)效果良好。
以平煤十二礦使用的JK-2.5×2P 型提升機為對象進行分析,圖1 為煤礦提升機變頻控制系統(tǒng)整體方案框圖??梢钥闯觯麄€變頻控制系統(tǒng)以PLC控制器為核心,同時配合使用專業(yè)的傳感器對設備的關鍵狀態(tài)信息進行采集,比如利用編碼器對電機轉(zhuǎn)速進行檢測,利用磁開關對罐籠位置進行采集。傳感器采集得到結(jié)果通過工業(yè)網(wǎng)絡上傳到PLC 控制器中,利用內(nèi)置的算法程序?qū)?shù)據(jù)信息進行綜合分析處理,根據(jù)處理結(jié)果下達控制指令,實現(xiàn)變頻器輸出電壓頻率的精確控制。
圖1 煤礦提升機變頻控制系統(tǒng)整體方案框圖Fig.1 Overall scheme block diagram of frequency conversion control system of coal mine hoist
根據(jù)異步電機的工作特點,電機的電壓頻率不同時輸出的轉(zhuǎn)速也存在差異,以此實現(xiàn)電機輸出轉(zhuǎn)速的控制,最終達到控制提升機運行速度的效果。PLC 控制器與上位機監(jiān)控系統(tǒng)進行連接,可對提升機的運行狀態(tài)進行可視化展示,以便工作人員及時了解提升機設備運行狀態(tài),同時可在操作臺上對PLC 控制系統(tǒng)進行控制。提升機的制動單元通過變頻器接受控制系統(tǒng)的指令,緊急情況下可對提升機滾筒進行液壓制動,保證設備的運行安全。
平煤十二礦JK-2.5×2P 型提升機的速度變化曲線如圖2 所示。可以看出,提升機運行時的速度經(jīng)常變化,主要經(jīng)歷了加速、恒速、減速等不同階段,因此對速度控制方面的要求非常高,控制不好就會影響設備運行的穩(wěn)定性和可靠性。
圖2 提升機的速度變化曲線Fig.2 The speed change curve of the hoist
JK-2.5×2P 型提升機從靜止開始到達最大運行速度經(jīng)歷2 個加速階段,加速度分別為0.3 m/s2和0.5 m/s2,平穩(wěn)運行時速度為3.81 m/s。減速過程同樣經(jīng)歷2 個階段,對應的加速度與加速階段相同。為實現(xiàn)提升機速度的精確控制,需利用編碼器對主電機的輸出轉(zhuǎn)速進行檢測,利用磁開關對罐籠的位置進行準確檢測。
控制系統(tǒng)由很多硬件裝置組成,以PLC 控制器為核心,對PLC 控制器的綜合性能提出了一定的要求,PLC 控制器的性能越好,控制系統(tǒng)的綜合性能越優(yōu)越?;诖耍鶕?jù)平煤十二礦JK-2.5×2P 型提升機實際情況,設計的控制系統(tǒng)選用西門子S7-400 型PLC 控制器,具有標準化、速度快、體積小等眾多優(yōu)勢,可以滿足該礦提升機的實際使用要求。
S7-400 型PLC 控制器在硬件結(jié)構上采用模塊化設計,各項功能由不同的硬件模塊實現(xiàn)。CPU 模塊是核心部分,型號為CPU224,作用是存儲軟件程序,并對輸入的數(shù)據(jù)信息進行分析處理;電源模塊型號為PS 405,作用是對輸入的電壓進行轉(zhuǎn)換,根據(jù)實際需要獲得不同等級的直流電壓,供不同的模塊使用,保證各個模塊的正常工作;通信模塊的作用是進行各個硬件裝置之間的連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互,具體型號為CP 440。S7-400 型PLC 控制器的接線如圖3 所示。
提升機變頻控制系統(tǒng)中,變頻器的作用是根據(jù)PLC 控制器下達的控制指令,調(diào)整輸出的電壓頻率,實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速的控制。此次工程案例中,S7-400 型PLC 控制器為西門子公司產(chǎn)品,為了確保變頻器與控制器的兼容性,變頻器同樣選擇西門子6SL3210-5BE21-5UV0 型變頻器,如圖4 所示。
圖4 變頻器的基本構成原理圖Fig.4 The basic schematic diagram of the inverter
該變頻器主要由3 部分構成,分別為整流電路、直流中間電路和逆變電路。對于外部輸入的交流電,首先利用整流電路對其進行處理,將交流電轉(zhuǎn)換得到直流電,再利用直流中間電路對電流進行處理,提升其穩(wěn)定性,最后利用逆變電路將直流電轉(zhuǎn)換得到交流電。整個過程接受控制回路的控制,在進行逆變轉(zhuǎn)換時可以根據(jù)實際需要獲得不同的電壓頻率。
為此次設計的提升機變頻控制系統(tǒng)的軟件程序主要流程如圖5 所示。由圖5 可知,控制系統(tǒng)的軟件程序主要由1 個主程序和多個不同的子程序組成,主程序運行時根據(jù)控制系統(tǒng)的實際需要調(diào)用對應功能的子程序。主程序工作時,依次啟動信號輸入功能塊和計算功能塊,對傳感器的數(shù)據(jù)信息進行收集并分析計算。系統(tǒng)運行時有2 種控制模式,分別為檢查方式速度給定、自動或手動方式速度給定,默認為前者。
除可以實現(xiàn)提升機運行速度的精確控制外,軟件程序還包括CPU 啟動組織模塊、通信組織模塊、報警診斷功能組織模塊、固定值參數(shù)組織模塊等。這些子程序模塊在保障提升機系統(tǒng)正常運行方面發(fā)揮著重要作用,比如報警診斷功能組織模塊能夠及時發(fā)現(xiàn)故障問題并進行聲光報警,實現(xiàn)故障診斷的效果,縮短系統(tǒng)故障時間,為系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行奠定了的基礎。
將設計的提升機變頻控制系統(tǒng)應用到平煤十二礦提升機工程實踐中,在現(xiàn)場對設計的控制系統(tǒng)進行調(diào)試,確定各項設計功能都正常后投入使用。目前,控制系統(tǒng)在平煤十二礦提升機工程實踐中的應用時間已經(jīng)超過1 a,通過對提升機控制系統(tǒng)服役過程中的數(shù)據(jù)信息研究,認為系統(tǒng)的性能達到了預期效果,設計的控制系統(tǒng)能夠?qū)μ嵘龣C設備進行高效精準控制,顯著提升了設備運行過程的可靠性和安全性,同時達到了節(jié)能降耗的目的。提升機故障率降低大約10%,節(jié)省了設備維護成本;變頻調(diào)速技術使提升機的運行轉(zhuǎn)速可以根據(jù)實際需要進行調(diào)節(jié),所以在運輸相同重量物質(zhì)的情況下,設備整體能耗有所降低,降低幅度在15%左右,降低了生產(chǎn)成本。
以平煤十二礦JK-2.5×2P 型煤礦提升機為對象,結(jié)合煤礦的實際需要對提升機的變頻控制系統(tǒng)進行研究與設計,工程實踐應用表明,系統(tǒng)性能良好。設計的變頻控制系統(tǒng)以PLC 控制器為核心,利用編碼器實現(xiàn)主電機轉(zhuǎn)速檢測,利用磁開關實現(xiàn)罐籠位置檢測,實現(xiàn)提升機不同階段速度的精確控制;PLC 控制器和變頻器選用西門子S7-400 和6SL3210-5BE21-5UV0,保證硬件之間的兼容性;系統(tǒng)的軟件程序方面,根據(jù)系統(tǒng)的功能需要設計多個子程序,主程序運行時可以調(diào)用子程序,且能夠嵌套調(diào)用。設計的控制系統(tǒng)在平煤十二礦實際生產(chǎn)中應用1 a 以上,設備故障率降低了10%,提升機能耗降低了15%,達到了預期效果,安全效益和濟效益顯著。