許藝煌,莊堅(jiān)菱,樂莉霞
(福建仙游抽水蓄能有限公司,福建莆田 351266)
某抽水蓄能電站于2020 年3 月17 日開展4#機(jī)組檢修,打開尾水管進(jìn)人門,進(jìn)入尾水支管檢查,發(fā)現(xiàn)尾水支管漸變段鋼襯鼓包現(xiàn)象,位于尾水事故閘門上游側(cè)支管圓變方過渡段。經(jīng)過采取工程處理措施后,尾水支管鋼襯漸變段結(jié)構(gòu)恢復(fù)至原狀,能夠滿足機(jī)組過流和穩(wěn)定運(yùn)行。
某抽水蓄能電站樞紐主要由上水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、地面開關(guān)站及下水庫等構(gòu)建筑組成。
機(jī)組尾水管出口后接尾水支管,方位角與廠房軸線正交,③#、④#尾水支管的長度為129.2 m 和118.33 m,內(nèi)徑為φ4.8 m,其后接“卜”形尾水岔管。尾水管出口起至下游108 m 段采用鋼板襯砌,鋼板材質(zhì)為Q345R,厚度22 mm,鋼襯外部回填C20F50 混凝土,尾閘洞前后8.0 m洞段為方圓漸變洞段,襯后尺寸由內(nèi)徑4.8 m的圓形斷面漸變寬×高為3.8 m ×4.8 m 的矩形斷面。鋼襯外壁設(shè)有環(huán)向和縱向U 型槽鋼排水,滲水通過排水鋼管引向廠房集水井,漸變段鋼襯鋼板材質(zhì)為Q345R,厚度24 mm)。
2013 年至2019 年期間,尾水系統(tǒng)運(yùn)行正常,尾水肘管段和尾水事故閘門上游側(cè)鋼襯支管放空檢查均未發(fā)生異常。2020 年3 月20 日,發(fā)現(xiàn)④#尾水事故閘門上游側(cè)漸變段鋼襯鼓包后,立即開展鼓包產(chǎn)生原因分析、機(jī)理復(fù)原和探討漸變段鋼襯鼓包處理方案和具體實(shí)施措施。
④#尾水事故閘門上游側(cè)鋼襯漸變段⑤#、⑥#、⑦#、⑧#管節(jié)設(shè)計(jì)所能承受外部壓力0.6 MPa,機(jī)組運(yùn)行期間尾水隧洞水壓約0.85 MPa,當(dāng)運(yùn)行外部壓力大于設(shè)計(jì)值并直接作用在鋼襯外部,是導(dǎo)致鋼襯發(fā)生鼓包的最主要原因。[1-2]
④#尾水事故閘門井結(jié)構(gòu)連接孔焊縫銹蝕開裂,隧洞內(nèi)水通過結(jié)構(gòu)連接孔滲入鋼襯外部混凝土,水流沿著混凝土最薄弱的位置、巖石裂隙滲入尾水事故閘門上游側(cè)鋼襯漸變段右側(cè)⑧#管節(jié);隨著時(shí)間推移,滲流通道慢慢變大,壓力逐漸增加至與隧洞內(nèi)水壓力基本一致;漸變段⑤#、⑥#、⑦#、⑧?;炷晾?,滲水進(jìn)入混凝土裂隙,T型板與鋼板連接的焊縫長期受水流沖刷浸泡產(chǎn)生銹蝕,造成焊縫受力衰減;在高壓水流作用下,混凝土泥沙、泥漿、巖石節(jié)理材料被沖刷帶走,造成鋼襯外部U 型排水槽鋼局部失效;多種因素同步作用,導(dǎo)致尾水支管鋼襯漸變段右側(cè)⑤#、⑥#、⑦#、⑧#及左側(cè)⑥#、⑦#、⑧#管節(jié)發(fā)生鼓包現(xiàn)象。
采用有限元計(jì)算軟件[3-5]進(jìn)行復(fù)核計(jì)算,通過各種邊界條件的假定,試算還原鋼襯的破壞形態(tài),用于驗(yàn)證推測的合理性,支撐處理方案。
計(jì)算模型按真實(shí)體型建模(見圖1),不考慮銹蝕裕度,按④#尾閘上游側(cè)漸變段為例,管壁厚度24 mm,加勁環(huán)30 mm,縱向肋板22 mm。
圖1 ④#尾閘上游側(cè)漸變段三維有限元計(jì)算模型
由于本次計(jì)算的邊界條件較為復(fù)雜,為了能夠比較準(zhǔn)確的還原鋼襯的破壞情況,因此列出對多種計(jì)算工況如下:
工況1加勁環(huán)外側(cè)回填混凝土全部脫開,外水壓力10 m。
工況2加勁環(huán)外側(cè)部位未脫開(設(shè)計(jì)工況),外水壓力60 m(設(shè)計(jì)外水壓力)。
工況3假設(shè)外水壓力85.8 m(極端工況),根據(jù)實(shí)際破壞情況建模,漸變段右側(cè)上部焊縫失效,加勁環(huán)和管壁脫開,部分加勁環(huán)對接縫脫開,下部加勁環(huán)外側(cè)和回填混凝土脫開。
工況4假設(shè)外水壓力85.8 m(極端工況),漸變段左側(cè)加勁環(huán)外側(cè)脫開,局部加勁環(huán)對接縫脫開。
計(jì)算結(jié)果以最不利工況為例進(jìn)行計(jì)算。
(1)工況3。根據(jù)④#閘門洞上游右側(cè)鋼襯的實(shí)際破壞情況建模,鋼襯最大變形34.3 cm,出現(xiàn)在中心線上部約1.2 m位置。與實(shí)際測量結(jié)果的最大變形數(shù)值34.6 cm及出現(xiàn)的部位較吻合,如圖2 所示。
圖2 鋼襯最大變形分布圖(單位:m)
(2)工況4。依據(jù)④#閘門洞上游左側(cè)鋼襯的實(shí)際破壞情況建模,鋼襯最大變形6.7 cm,出現(xiàn)在中心線位置,上下兩側(cè)變形逐漸減小。和實(shí)際測量結(jié)果的最大變形數(shù)值8 cm及出現(xiàn)的部位較吻合,如圖3 所示。
圖3 鋼襯最大變形分布圖(單位:m)
根據(jù)現(xiàn)場檢查資料及復(fù)核計(jì)算分析,確定④#尾閘洞上游側(cè)鋼襯漸變段鼓包處理總體方案:④#尾閘上游右側(cè)鼓包向內(nèi)變形較大,范圍較大,且外側(cè)加勁環(huán)破壞、回填混凝土破壞,因此需要對鼓包范圍內(nèi)的鋼襯進(jìn)行割除、外側(cè)破壞混凝土進(jìn)行清除,并根據(jù)原設(shè)計(jì)體型進(jìn)行修復(fù);④#尾閘上游左側(cè)漸變段變形比右側(cè)小,范圍較小,綜合考慮受力條件、施工條件等因素對部分變形范圍進(jìn)行割除;針對發(fā)現(xiàn)的滲漏通道進(jìn)行固結(jié)灌漿,鼓包范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)固結(jié)灌漿;在尾閘下游側(cè)混凝土襯砌部位(鋼襯7 點(diǎn))進(jìn)行帷幕補(bǔ)強(qiáng)灌漿,切斷尾水隧洞內(nèi)水向鋼襯滲漏的通道;由于鋼襯外排水不暢,因此考慮從尾閘室布置斜孔,設(shè)置壓力表,監(jiān)測鋼襯外水壓力,同時(shí)可作為泄壓措施,保障鋼管運(yùn)行安全穩(wěn)定。
④#尾水事故閘門上游鋼襯漸變段右側(cè)⑥#、⑦#、⑧#管節(jié)鼓包的鋼板[6]全部割除,⑤#管節(jié)割除長度0.5 m,面積約23 m2;鋼襯漸變段左側(cè)⑦#⑧#管節(jié)鼓包的鋼板[6]全部割除,面積約13 m2,如圖4、5 所示。鋼襯按照設(shè)計(jì)圖紙?jiān)诩庸S加工完成并運(yùn)輸至施工現(xiàn)場,現(xiàn)場對鋼襯鼓包進(jìn)行精準(zhǔn)放樣、切割、拼接。
圖4 ④#尾閘洞上游漸變段右側(cè)鋼襯割除范圍示意
鋼襯切割范圍外部混凝土鑿除0.8 m,鋼襯邊緣混凝土均鑿除0.2 m,再通過2 次轉(zhuǎn)運(yùn)至洞外。
4.2.1 錨筋布置
鋼襯漸變段變形較大部位切除后,根據(jù)設(shè)計(jì)體型進(jìn)行恢復(fù)和加固處理[7~9]。鋼板材質(zhì)為Q345,鋼板厚度為28 mm替換原來的鋼板進(jìn)行體型恢復(fù)。①右側(cè)在T型加勁環(huán)位置布置錨筋加固,錨筋采用二級鋼φ25,錨筋長3.2 m,入巖1.5 m,排間距均為1.0 m,端部彎折0.2 m 與T 型加勁環(huán)雙面焊接,布置25 根錨筋;②左側(cè)在T 型加勁環(huán)位置布置錨筋加固,錨筋采用二級鋼φ25,錨筋長3.2 m,入巖1.5 m,排間距均為0.75 m,端部彎折0.2 m與T型加勁環(huán)雙面焊接,布置14 根錨筋,如圖6 所示。
圖6 ④#尾水支管上游漸變段鋼襯體型恢復(fù)示意
4.2.2 混凝土回填
固結(jié)灌漿完畢后,對混凝土表面進(jìn)行鑿毛處理和沖洗,接著鋼板拼接,焊接完成后進(jìn)行混凝土回填。回填采用C25 自密實(shí)混凝土進(jìn)行澆搗。鋼襯進(jìn)人孔封孔前,在鑿毛混凝土表面涂刷界面劑,在修復(fù)鋼板頂部開混凝土回填孔,預(yù)埋回填灌漿管和接觸灌漿管。
回填自密實(shí)混凝土采用DN150 鋼管進(jìn)行回填,在尾閘洞布置混凝土輸送泵送車和混凝土運(yùn)輸泵車,將DN150 鋼管一端接在鋼襯上預(yù)開孔,一端接在混凝土輸送泵車混凝土出口,輸送壓力為30 MPa,用時(shí)5 h將38 m3混凝土全部回填完畢。
混凝土回填3 d 后,對同等條件下混凝土標(biāo)準(zhǔn)試塊進(jìn)行抗壓試驗(yàn),抗壓強(qiáng)度達(dá)到80%左右,即對新舊混凝土交界面進(jìn)行回填灌漿,待回填灌漿料強(qiáng)度上升至70%和干縮后,進(jìn)行接觸灌漿。
4.3.1 系統(tǒng)灌漿
鋼襯漸變段鼓包切割范圍外部破壞混凝土采用C25 自密實(shí)混凝土回填[10],并進(jìn)行系統(tǒng)固結(jié)灌漿;新舊混凝土交界面采取回填灌漿和接觸灌漿,灌漿壓力控制在0.5 MPa內(nèi)。系統(tǒng)固結(jié)灌漿共布置38 個孔,右側(cè)斷面A~F按照間排距1 m ×1 m,入巖3.0 m 梅花狀布置,灌漿壓力為1.5 MPa,共24 個孔;左側(cè)斷面a~d按照間排距1 m×1 m,入巖3.0 m梅花狀布置,灌漿壓力為1.5 MPa,共14 個孔[11-12],如圖7、8 所示。
圖7 ④#尾水支管修補(bǔ)范圍結(jié)構(gòu)灌漿平面布置示意
圖8 ④#尾水支管修補(bǔ)范圍結(jié)構(gòu)灌漿橫剖面布置示意
固結(jié)灌漿孔孔深和孔向均滿足施工圖紙要求。固結(jié)灌漿[13]均按照設(shè)計(jì)提供的技術(shù)要求相關(guān)文件嚴(yán)格進(jìn)行,固結(jié)灌漿前,在壓力鋼管四周10 m 范圍內(nèi)進(jìn)行內(nèi)支撐和抬動觀測設(shè)備安裝,抬動變形采用千分表觀測,每隔10 min 測記1 次千分表讀數(shù),確保灌漿順利進(jìn)行。固結(jié)孔采用全孔一段灌漿,灌漿塞塞在離孔口5~10 cm處。灌漿材料為聚氨酯類,采用LW 水溶性聚氨酯與HW 水溶性聚氨酯,LW與HW比為7∶3,灌漿壓力1.5 MPa。全孔灌漿完畢后,先用導(dǎo)管注漿法將孔內(nèi)余漿置換為彈性環(huán)氧砂漿進(jìn)行封孔,而后將注漿塞塞在孔口,采用環(huán)氧砂漿純壓灌漿封口,封孔壓力為1.5 MPa,持續(xù)時(shí)間不少于30 min,孔口壓抹齊平。
4.3.2 補(bǔ)強(qiáng)灌漿
在④#尾水支管鋼襯漸變段8#管節(jié)靠近頂端左右側(cè)各布置一個灌漿孔進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)灌漿,灌漿孔采用手風(fēng)鉆鉆φ50 mm的固結(jié)灌漿孔,孔深1.8,入巖0.8~1.0 m,灌漿壓力為0.8~1.0 MPa,灌漿材料采用LW 水溶性聚氨酯與HW 水溶性聚氨酯,LW與HW比為7∶3,封孔和結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)均與固結(jié)灌漿一樣,如圖9 所示。
圖9 ⑧#管節(jié)補(bǔ)強(qiáng)灌漿布置示意
在④#尾水事故閘門井上游側(cè)腰箱(鋼襯)布置灌漿孔,采用磁極鉆鉆φ14 mm的接觸灌漿孔和排氣,在孔口焊接灌漿塞。接觸灌漿壓力為0.1 MPa,灌漿材料采用無溶劑環(huán)氧砂漿,在排氣孔觀察漿液溢出后立即將閥門關(guān)閉,在設(shè)計(jì)壓力下,進(jìn)行注漿直至停止吸漿,持續(xù)注漿5 min后結(jié)束灌漿。
④#尾水支管(尾水事故閘門上游側(cè))鋼襯外側(cè)設(shè)置DN65 排水管[7-8],將⑥#和⑧#外側(cè)集水槽鋼連接,再通過DN100 排水管引至尾閘室排入排水溝,并在排水管末端安裝閥門和壓力表進(jìn)行壓力監(jiān)測及外排水布置,如圖10、11 所示。
圖10 ④#尾水支管鋼管外排水平面布置示意
圖11 ④#尾水支管鋼管外排水縱剖面布置示意圖
④#尾水支管鋼襯外側(cè)排水管采用DN65 不銹鋼管與原⑥#和⑧#外側(cè)集水U型槽鋼連接,DN65 排水管再與DN100 不銹鋼管相連接,將滲水排入尾閘室上游側(cè)排水溝,在尾閘室的泄壓孔孔口末端安裝閥門和壓力表。泄壓孔底部DN100 不銹鋼管入混凝土2.5 m,孔口入混凝土1.5 m,孔口離地0.5 m高。
③#尾水支管鋼襯兩側(cè)設(shè)置DN100 排水管,通過排水管將滲水排至尾閘室上游側(cè)排水溝,在尾閘室的泄壓孔孔口末端安裝閥門和壓力表。泄壓不銹鋼管安裝與④#相同。
帷幕孔灌漿[13]均按照設(shè)計(jì)提供的技術(shù)要求相關(guān)文件嚴(yán)格進(jìn)行,具體實(shí)施方案:
(1)在③#、④#尾水支管鋼襯起點(diǎn)下游側(cè)斷面B~D混凝土襯砌內(nèi)布置3 排帷幕灌漿[7,14],入巖9 m,每排10 孔,第1 排傾角13°,帷幕灌漿分二序灌漿。第1 排距離鋼襯末端1.2 m,第2 與第1 排間距1.5 m,第3 與第2 排間距1.5 m,孔與孔間距為1.5 m呈梅花狀布置,共60 個孔。
(2)③#和④#鋼襯起點(diǎn)下游側(cè)斷面A混凝土襯砌環(huán)向各布置10 個回填灌漿孔,回填孔傾角60°,灌漿壓力為0.5 MPa;帷幕灌漿加強(qiáng),如圖12 所示。
圖12 帷幕灌漿加強(qiáng)及排水縱剖面布置示意圖
帷幕灌漿前,檢查帷幕孔30 m范圍內(nèi)無明火和鉆孔施工。灌漿先灌下游排再灌上游排最后灌中間排,每孔分兩段進(jìn)行,第1 段灌漿塞入巖2 m,第2 段灌漿塞在混凝土襯砌內(nèi)。灌漿材料為聚氨酯類,采用LW水溶性聚氨酯與HW 水溶性聚氨酯,LW與HW 比為7∶3,第1 段灌漿壓力為1.2 MPa,第2 段灌漿壓力為0.5 MPa。全孔灌漿完畢后,按照技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收,對驗(yàn)收合格的灌漿孔進(jìn)行封孔,不合格的按照要求繼續(xù)灌漿。封口時(shí)先用導(dǎo)管注漿法將孔內(nèi)余漿置換為彈性環(huán)氧砂漿進(jìn)行封孔,而后將注漿塞塞在孔口,采用環(huán)氧砂漿純壓灌漿封口,封孔壓力為1.5 MPa,持續(xù)時(shí)間不少于30 min,孔口壓抹齊平[15]。
本文通過有限元計(jì)算還原、原因分析、方案處理原則、工程措施,闡述了“堵、疏、加強(qiáng)”方法對鋼襯鼓包缺陷處理可行性和可靠性,鑒于此次處理方案構(gòu)架思路,結(jié)果表明:①鋼襯漸變段結(jié)構(gòu)恢復(fù)至原狀,可滿足機(jī)組過流和穩(wěn)定運(yùn)行;②新增設(shè)排水鋼管、排水槽鋼,可將鋼襯外滲水排出;③固結(jié)灌漿加強(qiáng)了鋼襯外部混凝土,并對混凝土空隙進(jìn)行填充;帷幕灌漿,有效阻斷鋼襯漸變段下游側(cè)的滲水,保證了結(jié)構(gòu)的安全。