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    DMAIC方法在噴涂設(shè)備維護(hù)中的探索與實踐

    2023-08-09 07:17:30馬超
    中國設(shè)備工程 2023年14期
    關(guān)鍵詞:停機(jī)馬達(dá)光纖

    馬超

    (北京奔馳汽車有限公司,北京 100176)

    目前的汽車制造行業(yè),為了追求更快的噴涂速度、更精細(xì)的噴涂質(zhì)量、更可控的噴涂過程、更低的材料浪費,多數(shù)車企選擇在涂裝車間使用機(jī)器人噴涂代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工噴涂。高集成度和全自動化確實提升了工作效率,但也帶來了更高的故障率和更長的維修時間,這無疑給設(shè)備維護(hù)部門出了難題,帶來的挑戰(zhàn)也是層出不窮的。傳統(tǒng)設(shè)備維護(hù)中,存在過于依賴個人經(jīng)驗、“治標(biāo)不治本”、措施執(zhí)行不到位等現(xiàn)象,導(dǎo)致某些設(shè)備問題反復(fù)出現(xiàn)。DMAIC方法適用于對現(xiàn)有過程的改進(jìn),是一個以數(shù)據(jù)為依據(jù)、以資料來驅(qū)動的改善循環(huán)。可以解決上述提到的問題,優(yōu)化設(shè)備維護(hù)工作流程。

    1 六西格瑪與DMAIC方法的介紹

    西格瑪(σ)是一個統(tǒng)計學(xué)單位,表示與平均值的標(biāo)準(zhǔn)差。而六西格瑪原本是質(zhì)量控制的概念,即六倍的標(biāo)準(zhǔn)差——每百萬個產(chǎn)品中缺陷率不多于3.4個。這個概念由摩托羅拉公司的工程師比爾·史密斯在1986年提出,旨在利用各種品質(zhì)控制體系、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、科學(xué)管理等方法,準(zhǔn)確地識別產(chǎn)品的瑕疵與錯誤,并將其降至最低,減少生產(chǎn)過程中的變異,提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,提升產(chǎn)品品質(zhì)。在后來幾十年的不斷創(chuàng)新發(fā)展中,其逐漸衍生出了一個更廣泛的管理方式:以客戶為中心,分析風(fēng)險與問題,優(yōu)化和控制流程,提高產(chǎn)品質(zhì)量,追求改進(jìn)的持續(xù)進(jìn)行。

    DMAIC方法是一個資料驅(qū)動的改善循環(huán),源自美國統(tǒng)計學(xué)家愛德華茲·戴明的循環(huán)品質(zhì)管理(戴明環(huán)),即“計劃——實施——檢查——行動循環(huán)”,是實現(xiàn)六西格瑪管理的重要工具之一。通過D(define,定義)——M(measure,測量)——A(analysis,分析)——I(improve,改善)——C(control,控制)的步驟,優(yōu)化、改善和穩(wěn)定現(xiàn)有的商業(yè)流程。

    2 MRA2噴漆車間噴涂機(jī)器人問題現(xiàn)狀

    MRA2噴漆車間面漆共有36臺德國DURR的ECORP機(jī)器人,6天×24小時連續(xù)生產(chǎn)。由于面漆區(qū)域是單線設(shè)計,發(fā)生停機(jī)時,所有車身都只能停留原地,等待設(shè)備恢復(fù)后才能向后續(xù)傳送,影響整個車間的生產(chǎn)進(jìn)度;如果發(fā)生大停機(jī),中間烤箱區(qū)域的車身則可能由于長時間烘烤產(chǎn)生色差等質(zhì)量問題,即使給烤箱降溫也無法保證完全避免。2019年,噴涂機(jī)器人單次30分鐘以上的大停機(jī)13次共900分鐘,有越來越嚴(yán)重的趨勢,影響了車間生產(chǎn)目標(biāo)的完成和車身質(zhì)量的穩(wěn)定。因此,需要使用科學(xué)有效的方式優(yōu)化現(xiàn)有的設(shè)備維護(hù)模式。

    3 DMAIC方法的具體實踐

    3.1 定義階段(D)

    此階段的目的是明確需要解決的問題、項目目的、潛在資源、項目規(guī)模、責(zé)任分工等。

    改進(jìn)小組成員由組長/段長、主管工程師、設(shè)備維護(hù)班長、維修工技術(shù)骨干組成。基本分工如表1所示。

    表1 人員分工表

    因為噴涂機(jī)器人結(jié)構(gòu)復(fù)雜、故障種類很多,所以,本次工作目標(biāo)是從突出的問題種類入手,使用DMAIC方法,優(yōu)化設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的管理流程,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前工作中存在的問題,并對其進(jìn)行針對性的改進(jìn),從而提高設(shè)備可靠性與穩(wěn)定性,減少大停機(jī)的時間和次數(shù)。

    3.2 測量階段(M)

    此階段的目的是客觀地收集現(xiàn)有的信息,作為改進(jìn)的支撐,要求是數(shù)據(jù)來源可靠,數(shù)值精確,表達(dá)呈現(xiàn)清晰。我們用到的工具是Pareto(帕累托)圖。

    Pareto圖是一種折線圖和條形圖的組合圖形,按照事情發(fā)生的頻率或數(shù)量排序,可以直觀地從大量數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的項目?,F(xiàn)在已經(jīng)有很多軟件可以便捷地生成Pareto圖,只需將數(shù)據(jù)表格錄入軟件即可,我們此次使用Minitab軟件。

    經(jīng)過對噴涂機(jī)器人2019年所有停機(jī)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總與分類,發(fā)現(xiàn)停機(jī)的原因主要有轉(zhuǎn)速報警、機(jī)器人手軸故障、供給系統(tǒng)泄漏、油漆壓力異常、成型空氣異常等。依據(jù)數(shù)據(jù)繪制的Pareto圖,如圖1、2。

    圖1 大停機(jī)次數(shù)Pareto圖

    圖2 大停機(jī)時間Pareto圖

    從圖1和2可以看出,僅轉(zhuǎn)速報警和手軸故障兩種問題導(dǎo)致的大停機(jī),就達(dá)到7次,占總次數(shù)的53.8%,時間長達(dá)555分鐘,占總時間的61.7%,是影響設(shè)備運行的最主要問題。

    3.3 分析階段(A)

    此步驟的目的是識別、驗證當(dāng)前存在的風(fēng)險,并分析出問題的根本原因。

    3.3.1 魚骨圖

    魚骨圖是日本學(xué)者石川馨創(chuàng)立的一種因果模型,它被廣泛應(yīng)用在根本原因分析的過程中。在魚骨圖里,問題(魚頭)通常放在圖的右側(cè),將影響因素劃分為幾個主要類別,然后從主要類別中再細(xì)分子類別,這些類別都位于圖表的左側(cè),以便清晰地顯示層次分支。

    我們通過內(nèi)部討論、設(shè)備廠家咨詢、供應(yīng)商交流等方式,集思廣益,從現(xiàn)場管理中的五個要素,即人員、機(jī)器、原料、方法、環(huán)境,對引起噴涂機(jī)器人故障的原因進(jìn)行分析,結(jié)果如圖3。

    圖3 噴涂機(jī)器人故障原因魚骨圖

    引起故障的原因會有很多,但是風(fēng)險水平卻不盡相同,為了能更好的明確設(shè)備運行的風(fēng)險,基于以上的結(jié)果,我們又做了設(shè)備的失效模式與影響分析——FMEA。

    3.3.2 失效模式分析

    FMEA是一個結(jié)果直觀且易于上手的操作規(guī)程,旨在分析系統(tǒng)范圍內(nèi)的潛在故障模式,以便于按照嚴(yán)重程度對其進(jìn)行分類,或者確定故障對整個設(shè)備系統(tǒng)的影響,讓我們在故障發(fā)生前采取必要的措施來進(jìn)行預(yù)防性維修。

    開始FMEA分析前首先要制作一個分析表,來體現(xiàn)設(shè)備失效模式、失效影響、問題原因等,可以根據(jù)實際情況進(jìn)行增刪,并且記錄PRN分值。PRN是風(fēng)險優(yōu)先級系數(shù),計算公式是PRN=S×O×D。

    式中,“S”代表嚴(yán)重程度,是設(shè)備失效影響的量化指標(biāo),范圍從1(幾乎無影響)~10(極其嚴(yán)重的影響)?!癘”代表出現(xiàn)頻率,設(shè)備失效發(fā)生需要結(jié)合失效的根本原因和實際的發(fā)生次數(shù)來確定,范圍從1(幾乎不發(fā)生)~10(非常頻繁的發(fā)生)?!癉”代表檢測等級,即失效發(fā)生被察覺的難易程度。需要先明確該失效模式當(dāng)前的控制措施,再根據(jù)當(dāng)前措施的對癥情況確定具體數(shù)值,分為1(輕易地檢測到)~10(幾乎無法被檢測到)。

    按照上述標(biāo)準(zhǔn),我們組織班長、維修工技術(shù)骨干和工程師進(jìn)行頭腦風(fēng)暴,參考同類企業(yè)的經(jīng)驗和網(wǎng)上相關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn),對噴涂機(jī)器人進(jìn)行RPN風(fēng)險評估,找到發(fā)生最頻繁、影響最嚴(yán)重、最緊急的設(shè)備問題,詳見表2。

    表2 噴涂機(jī)器人FMEA分析(僅展示高RPN條目)

    綜上可以得出,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速大停機(jī)的主要原因是馬達(dá)老化、光纖更換麻煩、PM檢查作用有限、馬達(dá)維修困難、光電轉(zhuǎn)換器溫度高;導(dǎo)致手軸故障大停機(jī)的主要原因是設(shè)備老化、設(shè)備保養(yǎng)不到位、PM檢查缺失、電機(jī)環(huán)境溫度高。

    3.4 改進(jìn)階段(I)

    改進(jìn)階段的目標(biāo)是根據(jù)分析階段得出的故障原因和失效風(fēng)險,制定不同的改進(jìn)方案,并選擇高效和可執(zhí)行的方案,最終實施。

    3.4.1 馬達(dá)轉(zhuǎn)速故障

    (1)空氣馬達(dá)??諝怦R達(dá)是消耗品,在長時間使用過程中內(nèi)部襯套會與轉(zhuǎn)子互相磨損,導(dǎo)致軸承空氣不平穩(wěn),轉(zhuǎn)子動平衡異常。杜爾馬達(dá)價格昂貴,單價約60000元,壽命也只有2年,如果每次故障后都直接換新將是很重的成本負(fù)擔(dān)。目前,老化馬達(dá)的處理方式都是拆開簡單清理,然后繼續(xù)使用。我們沒有專業(yè)的動平衡檢測設(shè)備和調(diào)整設(shè)備,清理后的馬達(dá)質(zhì)量遠(yuǎn)達(dá)不到原來的水平,經(jīng)測試使用壽命僅為1個月左右,這也是此RPN得分非常高的原因。

    改善措施:①馬達(dá)老化——杜爾馬達(dá)的專利保護(hù)期已過,可以向其他設(shè)備廠商購買或者定制替代品馬達(dá),以盡量低的成本對空氣馬達(dá)進(jìn)行更新;降低非必要顏色馬達(dá)轉(zhuǎn)速設(shè)定值,延緩空氣馬達(dá)老化。②馬達(dá)維修困難——尋找維修性高的空氣馬達(dá)替代品。

    (2)光纖。光纖是空氣馬達(dá)轉(zhuǎn)速的反饋介質(zhì),安裝在機(jī)器人一臂內(nèi)部到手軸前端霧化器的位置。由于設(shè)計問題,機(jī)器人未考慮光纖維修更換的便利性,導(dǎo)致發(fā)生故障更換時會耽誤較長時間。

    改善措施:①增加光纖的PM更換計劃,根據(jù)光纖屬性即車間實際工況,定為4年更換一次,并將原先使用的光纖放在機(jī)器人內(nèi)做應(yīng)急使用。②更換光纖最費時間的步驟是將光纖在機(jī)器人一臂與二臂之間盲插,改進(jìn)機(jī)器人,在需要盲插的地方增加套管,提高插入速度。

    (3)光電轉(zhuǎn)換器。光電轉(zhuǎn)換器安裝在機(jī)器人一臂內(nèi)部,是將馬達(dá)轉(zhuǎn)速的光信號轉(zhuǎn)化為電信號的裝置。由于防爆機(jī)器人內(nèi)部密封,導(dǎo)致光電轉(zhuǎn)換器工作時的熱量無法散發(fā),測試最高能超過65℃,使光電轉(zhuǎn)換功能異常。

    改善措施:從主氣源處用氣管引一路壓縮空氣到光電轉(zhuǎn)換器處,通過空氣直吹來給其與整個一臂腔體降溫。

    (4)PM檢查作用有限。目前,針對馬達(dá)轉(zhuǎn)速的PM工作只有定期聽馬達(dá)的轉(zhuǎn)動異響,對于噪聲的敏感程度因人而異無法量化,且受當(dāng)時環(huán)境影響較大,無法起到有效的預(yù)防措施。

    改善措施:①購買便攜式動平衡測試儀,取代聽聲音來判斷馬達(dá)狀態(tài),更清楚直觀。②定期通過PDA(一款杜爾的工藝數(shù)據(jù)查看軟件)檢查馬達(dá)轉(zhuǎn)速反饋情況與驅(qū)動空氣壓力情況,提前更換故障馬達(dá)。

    3.4.2 手軸故障

    (1)手軸老化與保養(yǎng)不到位。噴涂機(jī)器人工作中要將霧化器深入車身內(nèi)部,動作復(fù)雜,且噴涂的漆霧也會慢慢滲入手軸關(guān)節(jié)中,引起手軸卡頓,影響壽命。因為手軸結(jié)構(gòu)復(fù)雜,非專業(yè)人員無法保養(yǎng),目前僅能對其進(jìn)行加油潤滑。

    改善措施:①尋找專業(yè)供應(yīng)商對手軸進(jìn)行拆卸保養(yǎng),修復(fù)磨損部件。②更換新型手軸軟管和耐腐蝕手軸密封圈,延緩手軸污染速度,延長使用壽命。

    (2)手軸PM檢查缺失。目前對手軸的PM計劃只有定期潤滑和更換軟管,無法及時地發(fā)現(xiàn)手軸異常,避免在生產(chǎn)過程中停機(jī)。

    改善措施:①手軸磨損會發(fā)熱,計劃增加手軸測溫檢查,用測溫槍測試固定點位的溫度,高于正常值的手動檢查是否有卡頓或阻塞,酌情更換。②為機(jī)器人增加軸扭矩監(jiān)控功能,扭矩超過閾值則代表手軸異常,設(shè)備操作界面顯示報警提示。

    (3)設(shè)備環(huán)境溫度高。機(jī)器人電機(jī)同樣安裝在機(jī)器人內(nèi)部,熱量無法散發(fā),影響增大電機(jī)內(nèi)阻,影響電機(jī)壽命。改善措施同光電轉(zhuǎn)換器一樣,增加壓縮空氣直吹,改善散熱條件。

    3.5 控制階段(C)

    此步驟的目的是驗證改進(jìn)的效果,監(jiān)控改進(jìn)情況,確認(rèn)改進(jìn)的有效性和可持續(xù)性,并將成果固化到現(xiàn)有的流程體系中。

    我們將增加的檢查類工作加入SAP系統(tǒng)中,任務(wù)會依據(jù)設(shè)定的周期按時派發(fā)到維修班組,并提醒班組及時執(zhí)行,按時完成,并有專人監(jiān)控SAP工單的反饋情況。為了確保檢查執(zhí)行的效果,我們還要求所有工作每次執(zhí)行都必須有圖片記錄,工程師每月檢查點檢完成情況,工段長不定期抽查工作執(zhí)行程度,并與員工績效工資掛鉤,確保改進(jìn)成果的可持續(xù)性。

    4 實踐效果

    經(jīng)過2020年的探索和實踐,MRA2噴漆車間噴涂機(jī)器人轉(zhuǎn)速和手軸大停機(jī)次數(shù)分別減少到了1次和2次,大停機(jī)時間也縮短至了100分鐘和104分鐘,取得了非常顯著的成果。同時,我們還舉一反三,將改進(jìn)結(jié)果衍生到其他故障的預(yù)防和控制中。2020年,全年總大停機(jī)次數(shù)從2019年的13次下降至7次,總停機(jī)時間從900分鐘下降至726分鐘;2021年,甚至下降到5次共372分鐘,實現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。

    5 結(jié)語

    基于DMAIC方法得出的部分改進(jìn)措施,可以通過工作經(jīng)驗得出,但由于后者存在諸多主觀性和不確定性的因素,只能是暫時的解決問題,其根源實際上卻沒有斬斷。而DMAIC是用科學(xué)的方法對失效問題從源頭把控,進(jìn)而開始全面分析和深化處理。所以要想失效問題得到根本解決,DMAIC不失一種可靠的方法。隨著數(shù)字化、柔性化、綠色化生產(chǎn)的到來,設(shè)備維護(hù)已不再是單一的傳統(tǒng)工作,而是一項囊括機(jī)械電氣、質(zhì)量控制、成本管理、人力管理等多個領(lǐng)域的復(fù)合型職業(yè),那么,就要跟上時代發(fā)展的腳步,追尋和探索更多類似DMAIC等其他領(lǐng)域的方法,跨專業(yè)的有機(jī)結(jié)合一定能擦出更多的火花。

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