李文玉,王德浩
(山東省青州市高級技工學(xué)校 機(jī)電工程部,山東青州,262500)
自動送料龍門式液壓落料機(jī)是具有門式框架、機(jī)座和自動送料臺的液壓落料機(jī)。門式框架由立柱和頂梁構(gòu)成,液壓缸和上模安裝在頂梁上,下模安裝在機(jī)座上,落料后的圓盤坯料(下文簡稱為工件)滑入地坑的接料框里。送料臺由X軸和Y 軸兩臺伺服電機(jī)帶動把鋼板板材送至上模和下模之間,送料到位后上模由液壓缸活塞桿帶動下行,完成對板材的落料加工后回升至上限位。
自動送料龍門式液壓落料機(jī)對電氣控制系統(tǒng)的要求如下:
(1)根據(jù)工件直徑和板材長、寬尺寸的不同,每張板材上沖壓3 列工件,為提高板材利用率,要求相鄰兩列工件如圖1 所示錯位排列。每個工件沖壓前需要輔助夾持,相鄰工件間要求留10mm 左右的間距。
圖1 工件落料順序圖
(2)液壓落料機(jī)每次通電開機(jī),手動使X 軸和Y 軸回到零點(diǎn)。
為便于設(shè)備調(diào)整,可在手動擋時對X軸和Y軸進(jìn)行點(diǎn)動調(diào)整、連續(xù)運(yùn)行和定長運(yùn)行。
啟動液壓泵后可手動對上模進(jìn)行上升、下降操作。
自動擋循環(huán)啟動前,先手動使上?;厣辽现裹c(diǎn)。
(3)自動擋時,板材裝夾完成并啟動液壓泵后讓自動運(yùn)行開關(guān)ON,液壓落料機(jī)按照圖1 所示加工順序自動完成整張板材上全部工件的落料加工,加工完畢X 軸和Y 軸自動回到零點(diǎn),等待對下一張板材的落料加工。
(4)自動落料加工工程中,急停按鈕按下時液壓泵停機(jī),兩軸運(yùn)動均立刻停止。
根據(jù)電氣控制要求選用西門子S7-200 SMART 系列PLC 的CPU ST40,該型號PLC 有三路脈沖輸出,本例中使用其中兩路脈沖輸出,脈沖輸出頻率為2 @ 100 kHz;觸摸屏型號為SMART 700 IE V3;伺服驅(qū)動器選用廣東伊萊斯電機(jī)有限公司的ESDB 025AE,配套伺服電機(jī)型號為130EMA-100CE22。
電路原理圖如圖2 所示。根據(jù)電路功能分析如下。
圖2 液壓落料機(jī)電路原理圖
(1)直流24V 電源 型號為S-350-24 的開關(guān)電源為PLC、觸摸屏、4 個中間繼電器和3 個液壓電磁閥提供直流24V 電源。
(2)液壓系統(tǒng)控制電路 按下觸摸屏上的“液壓泵啟動”按鈕,接在PLC Q1.1 口的中間繼電器KA1 得電并自鎖,液壓泵啟動并保持連續(xù)運(yùn)行。為減少液壓泵及液壓油發(fā)熱,只有在上模升降運(yùn)動時液壓電磁閥YV3 得電液壓泵才能對外輸出壓力油液。上模的上升和下降由接在PLC Q1.2 口和Q1.3 口的中間繼電器KA2、KA3 控制液壓電磁閥YV1、YV2實現(xiàn)。
上模的上升、下降位置由接在PLC I0.6 和I0.7 口的行程開關(guān)控制。
按下觸摸屏上的“液壓泵停止”按鈕或者按下急停按鈕SB3-1、SB3-2 時,液壓泵停機(jī)。
(3)伺服電機(jī)運(yùn)動控制電路 廣東伊萊斯電機(jī)有限公司提供詳細(xì)的伺服驅(qū)動器和伺服電機(jī)用戶手冊。伺服驅(qū)動器采用三相交流220V 供電。本例中伺服驅(qū)動器采用位置控制方式,由PLC 的Q0.0 口和Q0.2 口控制X 軸伺服電機(jī),其中Q0.0 是脈沖輸出口,Q0.2 是方向控制口;PLC 的Q0.1 口和Q0.7 口控制Y 軸伺服電機(jī),其中Q0.1 是脈沖輸出口,Q0.7 是方向控制口。需要注意的是,在PLC 的Q0.0、Q0.2、Q0.1、Q0.7 口與伺服驅(qū)動器的相應(yīng)控制口之間要接入2~2.2kΩ 的限流電阻。
PLC 的I0.0~I0.5 口所接6 個接近開關(guān)均為電感式PNP常開型。
除了可以通過觸摸屏進(jìn)行自動擋的循環(huán)啟動和暫??刂仆?,在PLC 的I1.0 口和I1.1 口各接了一個常開按鈕SB1和SB2 用作循環(huán)啟動和暫停控制。
液壓落料機(jī)尺寸較大,控制柜安放在落料機(jī)機(jī)座附近。急停按鈕SB3-1 和觸摸屏一起安裝在控制柜面板上。循環(huán)啟動按鈕SB1、暫停按鈕SB2 和急停按鈕SB3-2 安裝在板材裝夾處的支架上,方便操作工人把板材裝夾到位后就近啟動自動加工,減少往返走動時間和勞動強(qiáng)度。
受篇幅所限,對PLC 程序設(shè)計簡述如下。
如圖1 所示,自動加工時,板材由X 軸和Y 軸伺服電機(jī)帶動運(yùn)動到1 號工件中心位置,上模下降完成落料加工后回升到上止點(diǎn)位置。此后第一列剩余五個工件落料時板材只做X軸方向的運(yùn)動,運(yùn)動距離如圖3 所示為AB。第一列工件加工完成后板材需運(yùn)動到第七個工件的位置,此時板材沿X 軸反向運(yùn)動距離為BD,Y 軸方向運(yùn)動距離為DC。
圖3 自動運(yùn)動距離AB、BD、DC 示意圖
運(yùn)動距離AB、BD、DC 的計算程序如圖4、圖5 所示。
圖4 自動運(yùn)動距離AB、BD 的計算
圖5 自動運(yùn)動距離DC 的計算
在S7-200 SMART PLC 的編程軟件STEP7-MicroWIN SMART 中執(zhí)行“工具”菜單下的“運(yùn)動”指令,彈出“運(yùn)動控制向?qū)А保?對X 軸組態(tài)如表1 所示。對Y 軸的組態(tài)可參照X 軸進(jìn)行。正確組態(tài)是編程的重要前提。
表1 X軸運(yùn)動控制向?qū)гO(shè)置
說明:
(1)“電機(jī)速度”、“JOG 點(diǎn)動”、“電機(jī)時間”、“參考點(diǎn)”是編程軟件STEP7-MicroWIN SMART 中的名稱,實際的液壓落料機(jī)中伺服電機(jī)通過滾珠絲杠驅(qū)動送料臺,伺服驅(qū)動器的電子齒輪比設(shè)定為3:1,送料臺的實際運(yùn)動參數(shù)為:點(diǎn)動速度1.0mm/s,最大運(yùn)動速度300.0mm/s,最小運(yùn)動速度0.06mm/s,啟動/停止速度0.6mm/s,快速參考點(diǎn)查找速度6.0mm/s,慢速參考點(diǎn)查找速度0.6mm/s。(2)子程序AXIS0_GOTO 的作用是控制X 軸定長運(yùn)動;子程序AXIS0_MAN 的作用是手動控制X 軸點(diǎn)動進(jìn)退、連續(xù)進(jìn)退;子程序AXIS0_RSEEK的作用是控制X軸回參考點(diǎn)。另外,X 軸還有一個初始化子程序AXIS0_CTRL。
自動擋循環(huán)工作流程圖如圖6 所示,采用順控繼電器指令編程。
圖6 自動擋循環(huán)工作流程圖
自動加工過程中,如果“暫?!卑粹oON,執(zhí)行完相應(yīng)步驟后暫停;等“暫停”按鈕OFF 后繼續(xù)執(zhí)行下一步。
如果按下“急?!卑粹o,液壓泵、X 軸和Y 軸都停止運(yùn)動,解除急停后需從第一列第一個工件開始落料加工。
打開WinCC flexible SMART V3 觸摸屏編程軟件,建立變量表,如表2 所示。
表2 觸摸屏程序設(shè)計變量表
共設(shè)計3 個觸摸屏畫面,分別是主控畫面、參數(shù)畫面和手動畫面。三個觸摸屏畫面分別如圖7、8、9 所示。
圖7 觸摸屏主控畫面
圖8 觸摸屏參數(shù)畫面
圖9 觸摸屏手動畫面
伺服驅(qū)動系統(tǒng)采用廣東伊萊斯電機(jī)有限公司的伺服驅(qū)動裝置。廣東伊萊斯電機(jī)有限公司的網(wǎng)址為http://www.elesy.cn,用戶可登錄公司網(wǎng)站下載所需資料。伺服電動機(jī)M1、M2 的型號為130EMA-100CE22,該電動機(jī)額定轉(zhuǎn)矩10.0Nm、額定轉(zhuǎn)速2000r/min、反饋元件為增量式編碼器、額定電流9.0A、額定功率2.1KW。
兩臺伺服電動機(jī)采用ESDB-025AE 伺服驅(qū)動器DR1、DR2 驅(qū)動,該伺服驅(qū)動器輸出功率2.5KW,適配2500 線增量式編碼器,伺服電動機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈需要10000 個脈沖。
額定轉(zhuǎn)速2000r/min 的伺服電動機(jī)通過導(dǎo)程為10.0mm 的滾珠絲杠帶動送料臺和板材運(yùn)動,電動機(jī)旋轉(zhuǎn)1 圈的送料長度為10.0mm,則能達(dá)到的最快送料速度為10.0mm/r×2000r/min÷60s/min ≈333.33mm/s。因為所用PLC 的脈沖輸出頻率為2 @ 100kHz,為達(dá)到333.33mm/s 的最快送料速度,需要設(shè)置伺服驅(qū)動器的電子齒輪比為10:3。本例中伺服驅(qū)動器的電子齒輪比設(shè)為3:1,最快送料速度能達(dá)到300.0mm/s 即可滿足使用要求。伺服驅(qū)動器的主要參數(shù)設(shè)置如表3 所示。
表3 伺服驅(qū)動器主要參數(shù)設(shè)置
檢測接線無誤后通電試機(jī)。首先要確認(rèn)液壓泵電機(jī)轉(zhuǎn)向正確,各個動作手動試機(jī)正常且X 軸和Y 軸都回到了零點(diǎn)、上模回升至上限位后才能進(jìn)行自動落料加工。
(1)觸摸屏、PLC、液氣壓傳動、伺服驅(qū)動控制的綜合應(yīng)用日益廣泛,掌握其硬件電路設(shè)計、PLC 編程、觸摸屏編程、伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置及其綜合調(diào)試成為工業(yè)自動化從業(yè)者的基本要求。本文旨在通過項目實例給初入門者提供完整的項目開發(fā)理念。
(2)當(dāng)前職業(yè)院校大力推行校企合作、工學(xué)一體化教學(xué)改革,把合作企業(yè)的真實設(shè)備開發(fā)項目與PLC 專業(yè)教學(xué)相結(jié)合,目標(biāo)明確、針對性強(qiáng),有助于提高教學(xué)效果。