李建華,楊志偉,狄小祥,黃樹武,廖 強,王朝建,梁貴銘
(1.宜賓凱翼汽車有限公司,四川 宜賓 644000;2.合眾新能源汽車有限公司,浙江 嘉興 314000)
隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,良好的噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise, Vibration, Harshness,NVH)已成為各大主機廠的重要開發(fā)指標(biāo)[1]。人們對電動汽車舒適性的需求不斷提高,電動汽車的電驅(qū)動嘯叫問題已逐步被行業(yè)所重視[2-3]。減速器和電機是電驅(qū)動總成的主要噪聲源,減速器的振動噪聲問題分析與優(yōu)化方法已逐漸成熟,行業(yè)內(nèi)較多工程人員在解決減速器嘯叫問題方面積累了較豐富的工程經(jīng)驗和實踐案例[4-5],大扭矩電機引起的車內(nèi)電磁噪聲嘯叫問題解決優(yōu)化案例相對較少。電機電磁嘯叫噪聲主要由以下幾種途徑解決[6-7]:從控制源頭方面,即優(yōu)化電磁激勵、優(yōu)化電機殼體結(jié)構(gòu)、優(yōu)化電機控制策略;從傳遞路徑方面,改善傳遞路徑減振隔振性能、提高懸置安裝點動剛度避免局部共振問題。本文針對電動汽車電驅(qū)動嘯叫問題,分析電驅(qū)動近場噪聲源與傳遞路徑特性,根據(jù)診斷分析思路和工程經(jīng)驗制定了有效的工程化解決方案。
某電動汽車在瀝青路面加速工況下車內(nèi)電驅(qū)動嘯叫聲較為明顯,滑行工況在15~20 km/h區(qū)間嘯叫聲嚴(yán)重,主觀評價不可接受。針對上述情況,對車內(nèi)電驅(qū)動嘯叫影響因素進(jìn)行了探討和分析,結(jié)合電驅(qū)動近場噪聲源、傳遞路徑特征開展診斷分析,最后提出了優(yōu)化方案,試驗對比驗證該優(yōu)化方案取得了良好的改善效果。該診斷分析思路和優(yōu)化方案為電動車嘯叫問題研究和排查提供了一個可靠的依據(jù)。
某電動汽車在瀝青路面加速工況下車內(nèi)電驅(qū)動嘯叫聲偏大,滑行工況在15~20 km/h區(qū)間嘯叫聲較大,主觀評價不可接受。通過LMS測試設(shè)備采集該問題電動車車內(nèi)和電驅(qū)動近場噪聲信號,測試工況均為瀝青路面上加速行駛和滑行工況。經(jīng)LMS Test.Lab軟件分析其試驗數(shù)據(jù),分析結(jié)果如圖1和圖2所示。問題電動汽車車內(nèi)嘯叫噪聲通過音頻數(shù)據(jù)分析可知,加速工況整體嘯叫聲較大,主要貢獻(xiàn)來自電機電磁階次36階,滑行工況在15~20 km/h區(qū)間車內(nèi)嘯叫聲大,主要貢獻(xiàn)來自電機電磁階次36階,主要嘯叫貢獻(xiàn)問題點對應(yīng)頻率在740 Hz附近。
圖1 加速工況電動車車內(nèi)嘯叫噪聲彩圖
圖2 滑行工況電動車車內(nèi)嘯叫噪聲彩圖
電機噪聲產(chǎn)生的主要激勵力為電磁力,電磁力是由于電機氣隙磁場相互作用(定、轉(zhuǎn)子磁場相互作用產(chǎn)生法向電磁力波)產(chǎn)生隨時間和空間變化的法向電磁力,這種電磁力將引起電機定子的周期振動。定子的振動又激勵起周圍空氣的振動即產(chǎn)生噪聲,且幅值較大的低次數(shù)電磁力波是引起電磁振動噪聲的主要根源;電機氣隙磁場也產(chǎn)生切向電磁力,引起永磁同步電動機的切向振動是電磁振動噪聲的次要來源。
通過分析該試驗車電驅(qū)動工作激勵特性及傳遞路徑,得出如圖3所示電驅(qū)動振動噪聲傳遞路徑分析原理圖。根據(jù)“激勵源-傳遞路徑-接受者”分析模型,電驅(qū)動工作時,主要結(jié)構(gòu)噪聲由電驅(qū)動總成通過橡膠懸置隔振后傳遞到副車架,再次經(jīng)過副車架橡膠襯套隔振墊后傳遞到前艙縱梁再向車身傳遞,電驅(qū)動少部分激勵通過高壓線束和管路直接傳遞至車身板件,車身輻射至駕駛員耳旁;電驅(qū)動的嘯叫空氣噪聲一部分由電驅(qū)本體直接輻射傳遞至車內(nèi),另一部分在結(jié)構(gòu)噪聲傳遞路徑過程中,由結(jié)構(gòu)響應(yīng)產(chǎn)生輻射噪聲,最終傳遞到車內(nèi)。
圖3 電驅(qū)動嘯叫噪聲傳遞路徑分析原理圖
通過圖1和圖2分析可知,車內(nèi)嘯叫噪聲主要貢獻(xiàn)來自電機電磁階次激勵36階,根據(jù)主觀評價結(jié)果,加速工況嘯叫聲整體偏大,滑行工況嘯叫聲主要集中在15~20 km/h區(qū)間。
結(jié)構(gòu)噪聲路徑通過懸置系統(tǒng)、副車架、副車架襯套、車身等路徑傳遞到車內(nèi)。根據(jù)“激勵源-傳遞路徑-接受者”分析模型,該試驗樣車的車內(nèi)電機嘯叫特性和主要貢獻(xiàn)點進(jìn)行以下分析:1)電機本體激勵及輻射噪聲較大。需排查電驅(qū)動近場噪聲,并對電驅(qū)動實施聲學(xué)包裹方案進(jìn)行驗證;2)電驅(qū)總成懸置隔振率滿足要求,該因素排除;3)懸置與副車架連接,副車架可能存在局部模態(tài)共振的問題,因此副車架為重點排查路徑。
通過對車內(nèi)噪聲進(jìn)行濾波處理及音頻對比分析發(fā)現(xiàn),加速工況和滑行工況車內(nèi)嘯叫噪聲主要來自電機電磁36階,即電機電磁激勵36階是車內(nèi)嘯叫噪聲的主要貢獻(xiàn)階次,對電驅(qū)動36階嘯叫噪聲問題進(jìn)行“激勵源-傳遞路徑-接受者”模型分析,對比分析加速工況車內(nèi)36階嘯叫聲壓級和電驅(qū)動近場36階聲壓級,如圖4所示,車內(nèi)36階嘯叫聲壓級不滿足目標(biāo)要求35 dB(A),電驅(qū)動近場36階聲壓級不滿足目標(biāo)要求85 dB(A),且車內(nèi)36階頻譜峰值特征與電驅(qū)動近場 36階頻譜峰值特征具有較強的關(guān)聯(lián)性,初步推斷加速工況,車內(nèi)嘯叫聲大主要原因是電驅(qū)動本體36階輻射噪聲較大。
圖4 加速工況車內(nèi)36階聲壓級與電驅(qū)動近場對比
通過對比圖2 滑行工況彩圖分析可知,15~20 km/h區(qū)間的滑行嘯叫聲問題集中在740 Hz附近,從彩圖特征分析可知,740 Hz可能存在結(jié)構(gòu)共振問題。根據(jù)經(jīng)驗對結(jié)構(gòu)傳遞路徑進(jìn)行分析,懸置支架、懸置副車架連接處存在740 Hz共振問題的可能性最大,需作為重點排查對象。
分別對懸置主動側(cè)支架和副車架安裝處進(jìn)行滑行工況振動測試同步排查,副車架懸置安裝處如圖5所示,滑行工況懸置主動端支架和副車架懸置安裝處振動數(shù)據(jù)彩圖分別如圖6和圖7所示。
圖5 副車架后懸置安裝處振動測點布置示意圖
通過對比分析滑行工況懸置主動端支架振動彩圖(圖6)和副車架懸置安裝處振動彩圖(圖7)可知,副車架后懸置安裝處存在明顯的740 Hz左右的共振特性。
圖6 滑行工況后懸置主動端支架振動彩圖
提取滑行工況車內(nèi)36階噪聲與副車架后懸置安裝處振動信號(圖8),對比分析可知,15~20 km/h區(qū)間(電機轉(zhuǎn)速1 300 r/min)的滑行嘯叫聲大的問題與副車架振動峰值相對應(yīng),結(jié)合圖7分析結(jié)果可知,該問題是由副車架懸置安裝處局部模態(tài)共振所導(dǎo)致。
圖7 滑行工況副車架后懸置安裝處振動彩圖
圖8 車內(nèi)36階噪聲與懸置被動端副車架處振動對比圖
明確了加速工況車內(nèi)嘯叫聲大主要來自電驅(qū)動本體 36階輻射噪聲不達(dá)標(biāo),而滑行工況 15~20 km/h區(qū)間嘯叫聲大主要貢獻(xiàn)是副車架懸置安裝處局部共振引起,解決上述問題有三個優(yōu)化方向:1)從源頭控制,即優(yōu)化電驅(qū)動本體輻射噪聲,降低電驅(qū)動階次噪聲輻射量;2)從路徑控制:實施電驅(qū)動聲學(xué)包裹,降低階次嘯叫聲能量的傳遞;3)解決副車架局部共振問題,即優(yōu)化副車架局部結(jié)構(gòu),改善電驅(qū)動結(jié)構(gòu)噪聲傳遞路徑。
方案 1的整改方案代價相對較大,優(yōu)化成本較高花費時間較長,暫不優(yōu)先考慮;加速工況嘯叫聲問題重點考慮方案2,對電驅(qū)動實施聲學(xué)包裹(圖9),降低階次嘯叫聲能量的傳遞;滑行工況嘯叫聲問題采樣方案3,加強副車架懸置安裝處局部結(jié)構(gòu)(圖10)。
圖9 電驅(qū)動聲學(xué)包裹
圖10 副車架局部加強
對電驅(qū)動實施方案 2的聲學(xué)包裹后主觀評加速工況車內(nèi)基本無嘯叫聲,進(jìn)行車內(nèi)噪聲驗證試驗后,車內(nèi)噪聲彩圖分析結(jié)果如圖11和圖12所示,36階次加速嘯叫噪聲改善明顯,基本處于33 dB(A)以下,滿足目標(biāo)要求。
圖11 電驅(qū)動加聲學(xué)包裹后車內(nèi)嘯叫噪聲彩圖
圖12 電驅(qū)動加聲學(xué)包裹前后車內(nèi)36階嘯叫噪聲對比
滑行工況車內(nèi)36階噪聲問題集中在750 Hz附近,問題頻率相對較低,電驅(qū)動聲學(xué)包裹對較低頻率段吸聲效率較差,因此,重點實施并驗證方案3,即加強副車架懸置安裝處局部結(jié)構(gòu),解決副車架局部模態(tài)共振問題,優(yōu)化電驅(qū)動結(jié)構(gòu)噪聲傳遞路徑,改善車內(nèi)電驅(qū)動嘯叫噪聲。
如圖10所示,對副車架后懸置安裝處左右兩側(cè)焊接加強筋,加強后經(jīng)動剛度試驗測試驗證,如表1所示,該處700~800 Hz頻率范圍內(nèi)的動剛度從原狀態(tài)4 912 N/mm提升至9 608 N/mm,提升比例達(dá)95%。
表1 副車架后懸置安裝處加強后局部動剛度對比
以副車架局部加強后的狀態(tài)進(jìn)行滑行工況車內(nèi)電驅(qū)動嘯叫噪聲驗證試驗,主觀評價滑行至15~20 km/h區(qū)間無嘯叫聲,改善效果良好。
對副車架振動信號進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,如圖13所示,加強后的副車架后懸置安裝處750 Hz附近共振特性已消失,提取彩圖的36階振動數(shù)據(jù)分析,如圖14所示,副車架后懸置安裝處在1 300 r/min處已無振動峰值,且振動幅值與原狀態(tài)對比大幅度減低。
圖13 加強后副車架后懸置安裝處滑行工況振動彩圖
為進(jìn)一步明確方案3對車內(nèi)嘯叫的改善效果,對同步采集的車內(nèi)噪聲信號進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,如圖15所示,車內(nèi)36階噪聲在750 Hz附近嘯叫能量特征已消失,提取彩圖的36階噪聲數(shù)據(jù)與原狀態(tài)車內(nèi)噪聲對比分析,如圖16所示,車內(nèi)36階噪聲在 1 300 r/min處噪聲峰值從 44 dB(A)下降至33 dB(A),滿足性能目標(biāo)要求,且主觀評價已無嘯叫聲,改善效果明顯。
圖15 加強后副車架后車內(nèi)嘯叫噪聲彩圖
圖16 副車架加強前后車內(nèi)36階嘯叫噪聲對比
從理論上分析純電動汽車電機產(chǎn)生嘯叫原因,以“激勵源-傳遞路徑-接受者”模型進(jìn)行電驅(qū)動嘯叫主要貢獻(xiàn)點及傳遞路徑特性分析,根據(jù)診斷分析思路和工程經(jīng)驗快速鎖定解決兩個不同嘯叫特征的改善方案;通過實施電驅(qū)動聲學(xué)包裹優(yōu)化電驅(qū)動輻射噪聲,改善中高頻的加速工況嘯叫問題;通過副車架局部加強,有效解決了滑行工況副車架局部共振導(dǎo)致的嘯叫問題。高效地確定可工程化的優(yōu)化方案,車內(nèi)電驅(qū)動嘯叫問題改善效果顯著。本文的工作內(nèi)容和成果對其他電動車型及相似的嘯叫問題的解決具有較好的指導(dǎo)意義。