劉福明, 姜 超, 羅建偉, 武 廣
(唐山唐鋼氣體有限公司, 河北 唐山 063000)
工業(yè)氣體氧氣生產(chǎn)中一般可獲取的氧氣產(chǎn)品有:工業(yè)O2、高純度O2和醫(yī)用O2等。設(shè)備制取O2的辦法一般是利用空分技術(shù),個別工業(yè)中采用電解水或其他方法也可獲取O2,冶金行業(yè)是通常采用空分制氧,具有代表性的空分制氧技術(shù)有:深度冷凍法(深冷法)、變壓吸附法和膜分離法等。
某公司現(xiàn)有的制氧設(shè)備為3 套21 000 m3/h 深冷空分裝置和1 套公輔設(shè)備,可生產(chǎn)的產(chǎn)品有O2、液氧、N2、液氮、Ar 和液氬。O2產(chǎn)量為15 萬m3/h,N2產(chǎn)量為17 萬m3/h,Ar 產(chǎn)量為4 700 m3/h。
深冷制氧工藝流程:空壓機將原料空氣進行壓縮、冷卻及液化后,液態(tài)空氣進入分子篩純化系統(tǒng)進行篩分凈化,凈化后的空氣被分為兩路送至分餾塔,利用O2、N2和Ar 不同的沸點,通過重復(fù)蒸發(fā)、冷凝進行精分餾[1-2],最終得到O2、N2和Ar 產(chǎn)品。
設(shè)備當(dāng)前采用的DCS 控制系統(tǒng)[3]是PKS R101 DCS 系統(tǒng),整個系統(tǒng)通過共享服務(wù)器和C/S 的架構(gòu)實現(xiàn)監(jiān)控。DCS 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。
圖1 制氧裝置DCS 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
設(shè)備當(dāng)前控制系統(tǒng)為C/S 架構(gòu),服務(wù)器不能停機做檢修,服務(wù)器統(tǒng)一監(jiān)控3 套空分設(shè)備和1 套公輔設(shè)備,一旦發(fā)生故障,會直接影響所有設(shè)備的監(jiān)控工作。服務(wù)器長期運行得不到有效的維護檢修,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)如下問題:
1)系統(tǒng)程序不能備份。
2)修改程序或增加程序后,裝載時會出錯,存在風(fēng)險。
3)服務(wù)器工程數(shù)據(jù)庫部分測點、流程圖數(shù)據(jù)丟失。
另外,制氧裝置系統(tǒng)自運行以來,陸續(xù)增加了氬泵、數(shù)據(jù)采集裝置等,利用了預(yù)留的I/O 接口,現(xiàn)在系統(tǒng)的I/O 接口被全部占用,沒有余量。
針對某公司制氧裝置DCS 控制系統(tǒng)目前存在的問題,對原有DCS 系統(tǒng)進行分離升級優(yōu)化改造,將原有的控制系統(tǒng)一分為二,降低問題集中的風(fēng)險。更換升級分離得到的2 套系統(tǒng)的冗余模塊和網(wǎng)絡(luò)模塊,解決老舊系統(tǒng)無備件、兼容性低的問題。進一步擴展I/O接口,解決I/O 接口無余量的問題。改造優(yōu)化工作內(nèi)容包括:
1)對系統(tǒng)進行分析和升級。
2)新增加1 對冗余服務(wù)器及操作站等配套裝置,安裝最新版應(yīng)用軟件,配置2 000 個I/O 接口授權(quán)。
3)分離原系統(tǒng)中的2 套C200 冗余控制器,形成可獨立工作的DCS 系統(tǒng)。
4)更換升級系統(tǒng)硬件,采用最新版冗余控制器、冗余模塊和容錯以太網(wǎng)模塊,替換原有相應(yīng)部分,并對分離后的系統(tǒng)進行平臺升級。
分離升級優(yōu)化后的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 分離升級優(yōu)化后的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
結(jié)合生產(chǎn)中空分設(shè)備檢修工作的安排以及實際生產(chǎn)組織情況,方案實施時先對3 號空分設(shè)備進行優(yōu)化改造,然后,再對公輔設(shè)備進行分離升級。按上文優(yōu)化方案對3 號空分進行升級,升級過程中更換了C200 冗余控制器、R M冗余模塊和FTEB 容錯以太網(wǎng)模塊等部分。完成分離升級工作后,拆下3 號空分設(shè)備上的新板卡,安裝回原卡并進行升級。升級完成的板卡可在公輔設(shè)備系統(tǒng)升級時再次利用。
根據(jù)上文闡述的優(yōu)化方案,對某公司3 套空分制氧裝備進行改造,改造工程分3 個步驟進行:前期準(zhǔn)備、優(yōu)化改造施工和結(jié)果測試。
3.1.1 前期準(zhǔn)備
備份當(dāng)前系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫、流程圖等關(guān)鍵工作信息。升級冗余服務(wù)器,對系統(tǒng)進行功能性測試。準(zhǔn)備硬件配件,完成接線,確保各設(shè)備上電正常運行。
3.1.2 優(yōu)化改造施工
首先,規(guī)劃建立3 號空分設(shè)備和公輔設(shè)備獨立的DCS 控制系統(tǒng),確認(rèn)功能后從原系統(tǒng)中分離出來。然后,對系統(tǒng)進行軟、硬件的升級,使用最新版本的軟件系統(tǒng),新增2 臺冗余服務(wù)器、4 臺操作站及配套件等硬件結(jié)構(gòu)。對原系統(tǒng)硬件模塊進行升級,更換新的C200 冗余控制器、R M冗余模塊和FTEB 容錯以太網(wǎng)模塊等部分,并對系統(tǒng)平臺進行升級。
3.1.3 結(jié)果測試
優(yōu)化改造后,對系統(tǒng)各項功能進行測試,確保無誤后,投入運行。主要進行以下幾項功能測試:
1)測試流程圖界面:正常運行制氧裝置,流程圖界面能正確并流暢地顯示運行參數(shù),如流量、壓力、液位和設(shè)備狀態(tài)等,表明流程圖界面正確、無誤。
2)測試參數(shù)設(shè)定功能:實際運行設(shè)備,自定義運行參數(shù),調(diào)節(jié)設(shè)備運行狀態(tài)。設(shè)定工藝參數(shù),調(diào)節(jié)生產(chǎn)狀態(tài)。經(jīng)測試,參數(shù)設(shè)定正確有效。
3)測試報警功能:報警功能包括設(shè)備運行工藝參數(shù)的限位報警、聯(lián)聯(lián)鎖報警和運行異常報警等,通過觀察設(shè)備運行過程及報警信息,報警功能正確無誤。
4)測試記錄、備份功能:記錄、備份功能用于記錄操作人員的操作信息、備份設(shè)備運行數(shù)據(jù),方便信息追溯,經(jīng)試用觀察,記錄、備份功能正確無誤。
某公司制氧裝置DCS 控制系統(tǒng)分離改造之前,由于服務(wù)器不能停機檢修,長期運行已積累諸多問題。其中,程序問題、流程圖數(shù)據(jù)問題尤為突出。在生產(chǎn)過程中,程序故障頻繁出現(xiàn),程序無法備份、修改程序后裝載不成功,流程圖數(shù)據(jù)出錯,平均解決時間為48 h。由于個別配件版本老舊,問題無法徹底解決,故障隱患仍然存在。每套設(shè)備產(chǎn)量按O2:21 000 m3/12 h、N2:21 000 m3/12 h 和Ar:750 m3/12 h 計算,直接損失約312 萬元。另外,由于3 套空分設(shè)備和1 套公輔設(shè)備共用1 套控制系統(tǒng),無法獨立停機檢修,其中1 臺發(fā)生停車事故,其余設(shè)備也得同時停機,系統(tǒng)再次啟動恢復(fù)生產(chǎn)至少需要12 h,直接損失約52 萬元。以上成本損失尚未計維修相關(guān)費用。
對DCS 控制系統(tǒng)分離升級改造后,分為相互獨立的2 套系統(tǒng),1 號、2 號為1 套,3 號、公輔為1 套。2套系統(tǒng)可獨立工作,也可同時工作。
首先設(shè)計了3 號空分和公輔設(shè)備的控制系統(tǒng),確認(rèn)功能后,再從原系統(tǒng)分離,獨立做系統(tǒng)升級,并未造成設(shè)備全面停機。對于分離升級完成后的系統(tǒng),在為期6 個月的試運行階段,服務(wù)器在一備一用的狀態(tài)下進行檢修維護,排除了若干問題,避免了停機事故的發(fā)生,維護按4 h 計,另系統(tǒng)停機后完全啟動需12 h,粗略估計可節(jié)約70 萬元。此外,對空分設(shè)備和公輔設(shè)備制定了嚴(yán)格的1 次/月的維保計劃,維保時一備一用,不耽誤生產(chǎn)進程。在試運行期間,2 號設(shè)備因發(fā)生故障停機一次,停機至維修完成投入使用整個過程中,未影響3 號空分和公輔設(shè)備的運行,未影響生產(chǎn)運行,則至少可節(jié)省52 萬元。
針對某公司制氧裝置配置情況、工藝流程以及DCS 控制系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在的具體問題,提出相應(yīng)的解決方案。設(shè)計制氧裝置分離升級優(yōu)化方案,將原有1套系統(tǒng)分離為2 套獨立的系統(tǒng),并對系統(tǒng)軟硬件進行升級或更新,解決風(fēng)險集中、I/O 接口余量等問題。實施分離升級改造方案,并對改造完成后的系統(tǒng)進行功能測試與試運行,優(yōu)化后的系統(tǒng)具有較較好的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。