趙瑞峰
(山西京玉發(fā)電有限責(zé)任公司, 山西 朔州 037200)
動(dòng)葉可調(diào)式風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于電廠鍋爐的送、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng),這些風(fēng)機(jī)往往功率較大,對(duì)機(jī)組的廠用電率占比較大,是主要的耗能設(shè)備。某電廠2 臺(tái)引風(fēng)機(jī)的耗電率占發(fā)電量的2%左右,是耗電量最大的2 臺(tái)輔機(jī)。隨著深調(diào)幅度的不斷增加,機(jī)組的負(fù)荷率最低可到達(dá)30%~40%,全年的深度調(diào)峰時(shí)長(zhǎng)達(dá)到3 400 h,占到機(jī)組全年運(yùn)行時(shí)間的45%左右。在深調(diào)期間,風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開關(guān)可到20%左右,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期工作在低效區(qū),經(jīng)濟(jì)性差,耗電率占比不斷升高。隨著大容量變頻器技術(shù)的不斷成熟,國(guó)內(nèi)電廠已相繼完成變頻改造。因此,根據(jù)目前機(jī)組的運(yùn)行工況,對(duì)2 臺(tái)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造。
單臺(tái)機(jī)組配置2 臺(tái)風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,正常情況下,各帶50%負(fù)荷。鑒于設(shè)備安全可靠運(yùn)行要求,采用一拖一、帶工頻旁路方案。原有工頻高壓開關(guān)啟停方式不變,新增加1 套變頻運(yùn)行模式、配備旁路切換開關(guān)。旁路開關(guān)與輸出開關(guān)之間使用電氣互鎖和邏輯閉鎖,防止變頻器輸出與6 kV 電源側(cè)短路。變頻器具備工頻/變頻切換功能,變頻器可實(shí)現(xiàn)變頻到工頻的自動(dòng)切換,也可由運(yùn)行人員根據(jù)運(yùn)行工況啟動(dòng)引風(fēng)機(jī)工頻運(yùn)行。
變頻器靜態(tài)檢查[1]主要是檢查各電路元器件的安裝與接線是否正確牢固,系統(tǒng)的絕緣與接地是否安全可靠。常規(guī)檢驗(yàn)合格后接通控制器電源、輔助電源,做二次回路調(diào)試,對(duì)測(cè)點(diǎn)、狀態(tài)指示、聯(lián)鎖邏輯、防誤系統(tǒng)和報(bào)警保護(hù)進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn),核對(duì)電源相序,試驗(yàn)冷卻系統(tǒng),與DCS 對(duì)點(diǎn)、開關(guān)回路進(jìn)行傳動(dòng),檢驗(yàn)各回路、開關(guān)和邏輯的正確性,模擬頻率指令,檢驗(yàn)頻率跟蹤。
為檢驗(yàn)高壓回路,首先進(jìn)行電機(jī)工頻旁路單體試運(yùn),確認(rèn)電機(jī)轉(zhuǎn)向,切換主路變頻方式單機(jī)試運(yùn)電機(jī),再確認(rèn)電機(jī)轉(zhuǎn)向。因本次改造電機(jī)為工頻、稀油潤(rùn)滑電機(jī),電機(jī)冷卻風(fēng)扇與電機(jī)同軸,需重點(diǎn)檢驗(yàn)低轉(zhuǎn)速下軸承冷卻效果、電機(jī)冷卻效果。在典型頻率25Hz、30Hz、40Hz、45Hz 和50Hz 下,分別試運(yùn)行30min,檢驗(yàn)軸承溫度、繞組溫度以及電機(jī)振動(dòng)情況。
工頻切換變頻模式下,電機(jī)工頻運(yùn)行時(shí)在DCS發(fā)出切換指令或旁路開關(guān)故障跳閘,在旁路開關(guān)斷開后變頻器會(huì)自動(dòng)跟蹤點(diǎn)擊轉(zhuǎn)速,將變頻器頻率自動(dòng)匹配到相應(yīng)頻率,切換為變頻模式。變頻切換工頻模式,此模式只能由操作人員手動(dòng)切換,將變頻器頻率升至工頻頻率,發(fā)出切換指令,通過開關(guān)切換來實(shí)現(xiàn)變頻到工頻的切換。
1)變頻啟動(dòng)1 臺(tái)引風(fēng)機(jī)、風(fēng)煙系統(tǒng)其他輔機(jī)配合啟動(dòng)。逐步提高鍋爐總風(fēng)量,手動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器出力,使?fàn)t膛負(fù)壓穩(wěn)定在-100~0 Pa。記錄總風(fēng)量與變頻器輸出頻率。
2)2 臺(tái)引風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行。逐步提高鍋爐總風(fēng)量,手動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器出力,使?fàn)t膛負(fù)壓穩(wěn)定在-100~0 Pa。記錄總風(fēng)量與2 臺(tái)變頻器輸出頻率。記錄不同頻率及動(dòng)葉開度下電機(jī)風(fēng)機(jī)振動(dòng)、電機(jī)風(fēng)機(jī)軸承及繞組溫度。
在正常運(yùn)行中,2 臺(tái)引風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行。在工頻方式下,只需調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉來匹配2 臺(tái)風(fēng)機(jī)的出力。在變頻方式下,風(fēng)機(jī)出力受動(dòng)葉開度及電機(jī)頻率的共同影響,在帶載過程中需進(jìn)行風(fēng)機(jī)并列試驗(yàn),以找出最佳的并列運(yùn)行方式。
1)將待并風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度與運(yùn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開至一致,然后,逐步增加頻率,將風(fēng)機(jī)并入。此方式在運(yùn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度較小時(shí)容易并列。運(yùn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度達(dá)到60%~70%時(shí)再增加頻率,2 臺(tái)風(fēng)機(jī)出力不一致,會(huì)出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象,造成變頻風(fēng)機(jī)過流跳閘。
2)將待并風(fēng)機(jī)頻率與運(yùn)行風(fēng)機(jī)頻率調(diào)至一致,然后逐步開大動(dòng)葉,將風(fēng)機(jī)并入。此方式先增加轉(zhuǎn)速使2 臺(tái)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速一致(如過程中風(fēng)機(jī)出力過大,可關(guān)閉運(yùn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉來減小出力),模擬工頻并列過程,無論動(dòng)葉開度多大,均可順利將風(fēng)機(jī)并列。
3)在運(yùn)行中風(fēng)機(jī)是變工況的,出力隨負(fù)荷的變化不斷變化,軸流風(fēng)機(jī)的性能曲線呈馬鞍型,即風(fēng)機(jī)的效率隨動(dòng)葉開大而升高。當(dāng)?shù)竭_(dá)某拐點(diǎn)后,隨動(dòng)葉開度增加,效率開始下降。如追求風(fēng)機(jī)效率最高,則應(yīng)盡量將動(dòng)葉開度固定在拐點(diǎn)區(qū)域,通過調(diào)節(jié)頻率來控制風(fēng)機(jī)出力。只有在滿頻后風(fēng)機(jī)出力仍達(dá)不到需求,才通過開大動(dòng)葉來增加風(fēng)機(jī)出力。但是,在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn),在固定頻率開大動(dòng)葉的過程中,2 臺(tái)風(fēng)機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象,因此,運(yùn)行中盡量不要調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉。即使?fàn)奚欢ǖ慕?jīng)濟(jì)性,也在并列初一次性將動(dòng)葉開到滿足最大工況需求。
爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動(dòng)給定不同的風(fēng)量擾動(dòng)值,幅度由小變大,來檢驗(yàn)變頻器的調(diào)節(jié)性能。
2 臺(tái)引風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,變頻器投入自動(dòng)調(diào)節(jié),手動(dòng)停運(yùn)1 臺(tái)引風(fēng)機(jī),驗(yàn)證RB 動(dòng)作時(shí)引風(fēng)機(jī)的自動(dòng)調(diào)節(jié)性能。
在風(fēng)機(jī)變頻改造試運(yùn)及調(diào)試過程中遇到的一些問題,有些已經(jīng)解決或以妥協(xié)的方式解決,有些仍未找到問題的原因,在后續(xù)的運(yùn)行過程中,需要重點(diǎn)解決。
風(fēng)機(jī)電機(jī)冷卻器與電機(jī)同軸,變頻器改造后,低頻下電機(jī)轉(zhuǎn)速低,會(huì)出現(xiàn)冷卻風(fēng)量不足的情況。試運(yùn)行時(shí),在低頻時(shí)段運(yùn)行2 h 以上檢驗(yàn)電機(jī)的冷卻效果,如不能滿足電機(jī)冷卻需求,就應(yīng)將冷卻風(fēng)機(jī)改造為外置式風(fēng)機(jī)。
進(jìn)行工/變頻切換試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),在由工頻切換變頻時(shí),因有變頻器介入,跟蹤轉(zhuǎn)速可做到無擾切換。但此方式只有變頻器故障檢修后切換時(shí)才可能用到,由于切換過程轉(zhuǎn)速有一定的衰減,切換后,變頻器需快速提升頻率以跟蹤運(yùn)行風(fēng)機(jī),此過程中因動(dòng)葉開度較大,頻率調(diào)節(jié)時(shí)對(duì)鍋爐負(fù)壓影響較大,還需根據(jù)負(fù)壓調(diào)整動(dòng)葉,切換過程中需要考慮的因素較多,有一定的調(diào)整難度,相比工/ 變頻切換,工頻風(fēng)機(jī)停運(yùn)后再變頻啟動(dòng)并列操作更加可靠。
由變頻切工頻時(shí),因切換過程中轉(zhuǎn)速衰減出現(xiàn)轉(zhuǎn)速差,對(duì)電機(jī)、風(fēng)機(jī)均有一定的沖擊。2 臺(tái)風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行時(shí),如1 臺(tái)故障跳閘切工頻,此時(shí),另1 臺(tái)變頻風(fēng)機(jī)需快速由頻率調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換為動(dòng)葉調(diào)節(jié),即快速提升頻率至工頻,關(guān)小動(dòng)葉。由于變頻器開關(guān)的切換時(shí)間為秒級(jí),而另一臺(tái)風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)速度至少在十幾秒內(nèi)。在調(diào)節(jié)過程中因參與調(diào)節(jié)的量過多,會(huì)引發(fā)鍋爐負(fù)壓保護(hù)動(dòng)作。同時(shí),在切換時(shí)還需區(qū)分變頻器本身故障還是電機(jī)或電纜故障,可能出現(xiàn)保護(hù)誤判斷而切換在故障設(shè)備上。因此,選擇變頻器故障時(shí)直接跳閘觸發(fā)RB,舍棄變頻切工頻功能。
風(fēng)機(jī)振動(dòng)問題在試運(yùn)過程中各頻率段均未出現(xiàn),在低轉(zhuǎn)速時(shí)風(fēng)機(jī)的振動(dòng)正常,僅在41 Hz 時(shí)風(fēng)機(jī)振動(dòng)偏大,達(dá)到3.5 mm/s,但也在合格范圍內(nèi)。在風(fēng)機(jī)低轉(zhuǎn)速時(shí),出口壓力會(huì)下降。但在全頻率下,風(fēng)機(jī)均未出現(xiàn)喘振失速情況。
在風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行調(diào)整風(fēng)機(jī)動(dòng)葉時(shí),會(huì)出現(xiàn)風(fēng)機(jī)搶風(fēng)問題,且每次出現(xiàn)的頻率與動(dòng)葉開度都是隨機(jī)的。在搶風(fēng)時(shí),另一臺(tái)風(fēng)機(jī)會(huì)完全不出力,導(dǎo)致爐膛負(fù)壓出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。尤其在高負(fù)荷時(shí),一旦搶風(fēng),會(huì)導(dǎo)致鍋爐負(fù)壓保護(hù)動(dòng)作。目前,搶風(fēng)的原因尚不完全清楚。因此,并列時(shí)盡量將動(dòng)葉開到最大,只使用頻率調(diào)節(jié)。在后續(xù)的運(yùn)行過程中,需要重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)機(jī)并列搶風(fēng)問題,并加以解決。
變頻器的頻率升、降因模塊過電壓的限制,調(diào)至全頻率最快為90 s,而風(fēng)機(jī)動(dòng)葉從全關(guān)到全開的行程時(shí)間為45 s。動(dòng)葉調(diào)整改為頻率調(diào)整后,在正常工況下,變頻調(diào)整的調(diào)節(jié)特性優(yōu)于動(dòng)葉調(diào)整。但在事故狀態(tài)下,由于調(diào)節(jié)速率的限制,頻率調(diào)整要比動(dòng)葉調(diào)整差。在故障工況下,需加大其他風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)力度來共同完成故障工況下的調(diào)節(jié)。
由于不同負(fù)荷下的節(jié)能效果不同,因此,先對(duì)比不同工況下的節(jié)能效果,再根據(jù)各負(fù)荷下的節(jié)能率及全年各負(fù)荷的運(yùn)行時(shí)間,計(jì)算各負(fù)荷下全年的節(jié)能量。然后,計(jì)算全年的節(jié)能效果。計(jì)算2021 年改造后總的節(jié)電率以及全年的節(jié)電量,對(duì)其節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益做出評(píng)估。
表1 為21 引風(fēng)機(jī)和22 引風(fēng)機(jī)改造前后,負(fù)荷段分別在130 MW、170 MW、250 MW、300 MW 和330 MW 工況下的耗電量對(duì)比。
表1 各負(fù)荷段下引風(fēng)機(jī)耗電量對(duì)比分析表
如表1 所示,隨著機(jī)組負(fù)荷的上升,機(jī)組變頻改造的節(jié)電率下降。為了更好地對(duì)引風(fēng)機(jī)變頻改造經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析評(píng)估,將2 號(hào)機(jī)組2021 年1—12 月機(jī)組負(fù)荷歷史數(shù)據(jù)生成負(fù)荷數(shù)據(jù)報(bào)表,分別劃分至130 MW、170 MW、250 MW、300 MW 和330 MW 負(fù)荷段,對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得出2021 年度各負(fù)荷段運(yùn)行時(shí)間,其結(jié)果如表2 所示。
表2 各負(fù)荷段節(jié)電分析表
表2 中,分析了各負(fù)荷段節(jié)電狀況,根據(jù)每個(gè)負(fù)荷段的全年運(yùn)行時(shí)間與總的運(yùn)行時(shí)間比值作為權(quán)重比,再分別對(duì)每個(gè)負(fù)荷段節(jié)電率進(jìn)行加權(quán)求和,得出2號(hào)機(jī)組各運(yùn)行工況下的節(jié)電率加權(quán)和為32.02%,變頻改造后,全年總的節(jié)電量為6 622 160 kW·h。根據(jù)最新上網(wǎng)電價(jià)400.00 元/(MW·h)計(jì)算,2021 年全年運(yùn)行6 989 h,可增加經(jīng)濟(jì)收益264.87 萬元。
軸流式風(fēng)機(jī)的變頻改造不同于離心式風(fēng)機(jī),需要綜合考慮頻率與動(dòng)葉的配合調(diào)節(jié),尤其是雙風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行方式,改造后,由動(dòng)葉單一變量變?yōu)閯?dòng)葉頻率雙變量調(diào)節(jié),給熱工邏輯及運(yùn)行調(diào)節(jié)帶來一定的挑戰(zhàn)。同時(shí),因軸流式風(fēng)機(jī)壓頭低、穩(wěn)定較差,易出現(xiàn)搶風(fēng)、喘振。在變頻模式下轉(zhuǎn)速降低后,并列運(yùn)行風(fēng)機(jī)對(duì)壓頭變化更加敏感,給運(yùn)行調(diào)節(jié)帶來較大困難。
根據(jù)節(jié)能計(jì)算,變頻改造后,在低頻段內(nèi)節(jié)能效果明顯,在機(jī)組40%負(fù)荷率下,節(jié)電率可達(dá)到50%以上。隨著負(fù)荷率升高,節(jié)電率逐漸降低,機(jī)組為90%以上負(fù)荷、頻率為45 Hz 以上時(shí),節(jié)電效果變差。滿頻運(yùn)行時(shí),能耗甚至高于工頻,這一規(guī)律也符合變頻器節(jié)能原理。因此,經(jīng)濟(jì)性與機(jī)組的運(yùn)行方式關(guān)系較大,如機(jī)組50%負(fù)荷率以下時(shí)間占到全年運(yùn)行時(shí)間的30%以上時(shí),則改造后的效益較明顯。如機(jī)組負(fù)荷率平均為70%,且調(diào)峰時(shí)間較少,則改造的效益就不太明顯了。