李海嶙 張 偉 高云琦 司 俊 劉龍飛 索昊圓
(1.航空工業(yè)西安飛行自動控制研究所 陜西西安 710065; 2.西北工業(yè)大學機電學院 陜西西安 710071)
密封件是現(xiàn)代工業(yè)領域中不可或缺的關鍵組成部分,尤其是在航空航天領域中[1]。以美國大力神II洲際導彈為例,其上一共使用了340多種材質(zhì)的橡膠密封件,密封位置達900多處,并且?guī)缀醵继幱陉P鍵部位[2]。航空航天產(chǎn)品上的密封件通常工作在極其惡劣的環(huán)境下,要經(jīng)受高低溫、鹽霧、霉菌惡劣環(huán)境等的考驗,因此密封件的穩(wěn)定性和安全性直接關系到航空航天裝備的服役可靠性和壽命。然而,從實際應該過程中得出密封結(jié)構(gòu)主要的問題是密封泄漏,該問題也引起了研究人員的極大關注[3]。
張妙恬和李德才[4]對航空作動器中常用的斯特封結(jié)構(gòu)進行了參數(shù)化分析,為往復密封圈的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了參考依據(jù)。楊敏等人[5]通過ANSYS Workbench軟件建立了2種密封圈的仿真模型,并探討了介質(zhì)壓力、壓縮率、接觸的摩擦因數(shù)對伺服液壓缸密封性能的影響。蘇衍均[6]根據(jù)密封圈接觸應力及等效應力云圖對密封圈、活塞溝槽尺寸及材料硬度等進行了優(yōu)化仿真,試驗結(jié)果表明,優(yōu)化后密封圈使用效果得到了較大程度改善。LI等[7]用大型有限元分析程序MARC對聚四氟乙烯旋轉(zhuǎn)密封進行了有限元分析,得出了不同溫度情況下密封件的力學性能,并進行了實驗驗證。劉媛媛等[8]對低溫下密封圈的回彈性能進行了研究。顧鋮璋[9]對深冷環(huán)境下橡膠密封的力學性能進行了研究,結(jié)果表明,聚酰亞胺粉改性低苯基硅橡膠密封在超低溫下的密封性能較好。張國淵等[10]對低溫、低黏度潤滑介質(zhì)下的機械密封運轉(zhuǎn)性能進行了分析,并對關鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)進行了優(yōu)化。李小芬和葉小強[11]采用ANSYS分析了彈簧蓄能密封圈在常溫和低溫下的應力變化,并通過試驗驗證了仿真分析結(jié)果。樊智敏等[12]針對密封環(huán)接觸面之間的潤滑問題,對不同織構(gòu)參數(shù)、不同粗糙度參數(shù)下潤滑膜壓力大小及分布情況進行了研究。目前,密封研究主要集中在密封結(jié)構(gòu)設計、密封件本身的研究上,缺少對密封結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量的深入研究。
本文作者針對某航空液壓作動器在低溫環(huán)境下易發(fā)生潤滑油滲漏的問題,以活塞/襯套組件為對象,設計了低溫試驗方案,對密封結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量進行了表征,研究了密封結(jié)構(gòu)表面評價指標對低溫密封性能的影響規(guī)律,得出了能提高該產(chǎn)品低溫密封性能的有效方法。
航空用液壓制動器是航空裝備中的關鍵零部件,尤其是旋轉(zhuǎn)類作動器的核心部件,其安全可靠工作是保證飛行安全的前提。液壓作動器的工作原理如圖1所示,液壓制動器中包含了活塞、襯套、靜摩擦盤、動摩擦盤、彈簧、密封圈等零件,襯套和靜摩擦盤安裝在液壓殼體內(nèi),活塞安裝在襯套中,動摩擦盤通過花鍵與傳動軸連接,彈簧安裝在活塞內(nèi)部。
圖1 液壓制動器原理
正常工作情況下,液壓油從殼體中流入襯套的環(huán)槽中,再由襯套上的油路孔流入活塞的環(huán)槽中,在壓力的作用下推動活塞克服彈簧力運動,從而使靜摩擦盤和動摩擦盤分開,傳動軸正常轉(zhuǎn)動。在非工作情況下,切斷液壓源,活塞則在彈簧的回復力下運動,活塞擠壓動摩擦盤,動摩擦盤與靜摩擦盤接觸,從而使傳動軸制動。
液壓制動器由于工作在極端苛刻的環(huán)境中,其面臨的主要問題為低溫密封失效,即發(fā)生液壓油滲漏。液壓油滲漏一方面會造成機上環(huán)境的污染,增加地勤維修工作的難度;另一方面,液壓油的滲漏也可能會影響到機上其他產(chǎn)品的可靠工作,甚至導致液壓系統(tǒng)穩(wěn)定性降低。
現(xiàn)有液壓產(chǎn)品密封結(jié)構(gòu)設計時通常用表面輪廓的算術平均偏差Ra來表征密封結(jié)構(gòu)的表面質(zhì)量,相應的密封標準[13]中也僅僅是給出了Ra的設計參考值。然而,在實際產(chǎn)品的使用過程中,發(fā)現(xiàn)在極端苛刻的環(huán)境下,如低溫-55 ℃,即使嚴格遵守相應的標準也不能得到理想的密封使用效果。在實際生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)對密封表面進行拋光處理后,會有效改善低溫密封性能。然而,拋光是個定性的工藝過程,沒有定量的指標進行約束,導致低溫密封特性的穩(wěn)定性較差。
除了Ra外,零件表面質(zhì)量的表征參數(shù)還包括了Rp和Rz,示意圖見圖2。Ra為表面輪廓的算術平均偏差,即在取樣長度內(nèi)輪廓偏距絕對值的算術平均值;Rp為輪廓最大峰值,即一個取樣長度內(nèi)相對于平均線的最大峰值;Rz為表面輪廓的最大高度,即輪廓峰頂線和谷底線之間的距離[14]。即使Ra值相同,零件表面幾何形貌的差異也會有很大差異,對結(jié)構(gòu)的密封性能產(chǎn)生不同的影響,見圖3。
圖2 不同表面質(zhì)量表征參數(shù)示意
圖3 相同Ra下的零件表面質(zhì)量對比示意
因此,本文作者將從產(chǎn)品設計的角度研究影響液壓制動器低溫密封特性的表面質(zhì)量因素,分析了Ra、Rp和Rz等表面質(zhì)量參數(shù)對密封特性的影響規(guī)律,給出指導密封結(jié)構(gòu)設計的一般性結(jié)論,從而保證產(chǎn)品在極端環(huán)境下仍具有良好的密封特性。
研究對象為某航空裝備中液壓制動器中的活塞/襯套組件,其外形如圖4所示?;钊?襯套一共有四處密封:①和②為靜密封,③和④為動密封。密封結(jié)構(gòu)見表1。
圖4 活塞/襯套組件
表1 活塞/襯套密封結(jié)構(gòu)
試驗流程見圖5。在開始試驗之前,對零件密封表面的Ra、Rp和Rz等參數(shù)進行測量并記錄。同一位置,每隔90°測量一組數(shù)據(jù),共測量四組平行數(shù)據(jù),測量方案如圖6所示。低溫試驗時,零件先在-55 ℃條件下保溫2 h,再在28 MPa油液壓力下啟動活塞,使其往復運動50次,觀測活塞/襯套組件是否出現(xiàn)滲漏。若沒有發(fā)生滲漏,說明密封性能良好,試驗結(jié)束;反之,對活塞/襯套的密封表面進行拋光處理,重復該試驗。
圖5 試驗流程
圖6 測量位置示意
原始設計狀態(tài)下對密封件表面質(zhì)量的要求為Ra0.8 μm。
對原始設計狀態(tài)下的12件活塞/襯套組件進行低溫試驗,原始設計狀態(tài)下的12件活塞/襯套中僅有3件通過低溫試驗,9件出現(xiàn)低溫滲漏,低溫試驗通過率為25%。
圖7所示為某編號活塞/襯套組件返修拋光前后的表面數(shù)據(jù)對比??梢钥闯?,返修拋光后產(chǎn)品密封表面的Ra、Rp和Rz指標大幅降低,并且6個測量位置處的表面質(zhì)量數(shù)據(jù)分散性更小。
從圖7(a)中還可以看出,原始設計狀態(tài)下的產(chǎn)品表面質(zhì)量滿足指標Ra0.8 μm的要求,但Rp卻達到1.2 μm,Rz達到3.0 μm,見圖7(b)和(c)。即使Ra相同,其Rz和Rp的不同也會導致不同的密封效果。
圖7 某編號活塞/襯套組件返修前后表面數(shù)據(jù)對比
對34件活塞/襯套組件進行了返修拋光處理,經(jīng)過低溫試驗,發(fā)現(xiàn)共有27件活塞/襯套通過低溫試驗,7件發(fā)生了低溫滲漏,低溫試驗通過率為79.4%。
通過試驗對比發(fā)現(xiàn),相比于原始設計狀態(tài)下的低溫密封情況,返修拋光工藝能有效改善活塞/襯套的低溫密封特性。
為進一步確定影響活塞/襯套組件低溫密封性能的關鍵因素,現(xiàn)對34組活塞/襯套組件的Rp、Rz數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,見圖8和圖9,其中藍色標注為低溫試驗通過的活塞/襯套組件的計量數(shù)據(jù),其他顏色標注為低溫試驗滲漏的活塞/襯套組件的計量數(shù)據(jù)。從圖8可以看出,低溫試驗通過的活塞/襯套組件,其Rp的數(shù)值均小于0.7 μm。
圖8 返修后活塞/襯套組件的Rp分布情況
在返修拋光的34件產(chǎn)品中,滿足Rp≤0.7 μm的活塞/襯套組件共有32件,這32件產(chǎn)品中低溫通過數(shù)量為27件,通過率為84.4%;滿足Rp≤0.6 μm的活塞/襯套組件共有29件,其中低溫通過數(shù)量為25件,通過率為86.2%。結(jié)果表明,減小Rp并不能顯著地提高低溫通過率。
從圖9中可以看出,低溫試驗通過的產(chǎn)品其Rz集中分布在1.3 μm以下。返修拋光的產(chǎn)品中,滿足Rz≤1.3 μm的活塞/襯套組件共有29件,其中低溫試驗通過數(shù)量為26件,通過率為89.7%;然而,滿足Rz≤1.0 μm的活塞/襯套組件共有11件,其中低溫試驗通過數(shù)量為11件,通過率為100%。結(jié)果表明,降低Rz能顯著提高低溫通過率。需要指出的是,該100%通過率只針對文中的樣本量,當樣本量足夠大時,該值并不能也不可能維持在100%,但一定會趨于某一較高的穩(wěn)定值。
圖9 返修后活塞/襯套組件的Rz分布情況
對不同約束條件下的活塞/襯套組件的低溫試驗通過率進行對比,見圖10。原始設計狀態(tài)下的活塞/襯套組件低溫通過率較低,增加返修拋光工藝后,低溫通過率達到79.4%。然而,返修拋光是個定性的工藝,不同的人,不同的設備,其拋光效果會存在較大差異。因此,需要對拋光工藝進行定量約束。在Rp0.7 μm約束條件下,低溫通過率為84.4%;在Rz1.3 μm約束下,低溫通過率為89.7%;針對文中的樣本量,在Rz1.0 μm約束下,低溫通過率可達到100%。
因此,為了能更好地保證活塞/襯套組件在低溫環(huán)境下的密封性能,需對現(xiàn)有的密封結(jié)構(gòu)設計方法進行優(yōu)化。傳統(tǒng)的Ra表征方法不能很好地適應極端苛刻環(huán)境下密封結(jié)構(gòu)的使用需求,通過試驗研究發(fā)現(xiàn)Rz和Rp都能更好地表征和約束密封結(jié)構(gòu)的表面質(zhì)量,其中Rz更加嚴格。
圖10 不同約束條件下的低溫試驗通過率
(1)傳統(tǒng)Ra指標約束下的密封表面不能完全滿足液壓制動器低溫密封要求。相比于Ra,Rz和Rp都更好地表征和約束密封結(jié)構(gòu)的表面加工質(zhì)量,采用Rz和Rp指標約束能顯著提高密封結(jié)構(gòu)的低溫密封性能。
(2)試驗中通過統(tǒng)計得到,Rz≤1.3 μm時活塞/襯套組件的低溫密封通過率為89.7%。在實際設計過程中,建議對該指標稍微加嚴,推薦使用Rz≤1.0 μm。
(3)建議在密封結(jié)構(gòu)設計時采用Rz指標來約束密封表面質(zhì)量,而不是傳統(tǒng)的Ra指標。