*壽歡歡
(中海石油舟山石化有限公司 浙江 316000)
舟山石化煉化廢水采用回注生產(chǎn)裝置方式進(jìn)行處理,但經(jīng)過多次回注后,水中有機(jī)污染物濃度大幅度增加,COD高達(dá)10000mg/L左右,其水質(zhì)成分復(fù)雜,污染物濃度高,主要含有酮類、醛類、酯類、羧酸類及苯系物、含硫化合物等,處理難度較大,該部分廢水原先采用稀釋至較低濃度后利用A/O系統(tǒng)處理,存在污水處理負(fù)荷偏小、全廠污水不平衡的問題,嚴(yán)重制約主裝置生產(chǎn)。
為了解決企業(yè)污水處理瓶頸,舟山石化有限公司聯(lián)合中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院共同開發(fā)了生物強(qiáng)化處理高濃度煉化廢水技術(shù),依托舟山石化現(xiàn)有條件,進(jìn)行高濃度煉化廢水生化預(yù)處理工程化應(yīng)用,并在2021年取得成功,該技術(shù)大幅度削減污水中有機(jī)物負(fù)荷,減輕了后續(xù)生化系統(tǒng)壓力,解決了全廠污水平衡問題。
該改造工程包括污水調(diào)節(jié)罐、氣浮裝置、高效生物反應(yīng)器、曝氣風(fēng)機(jī)等設(shè)備,其中污水儲(chǔ)罐及相應(yīng)提升泵、氣浮裝置及加藥系統(tǒng)、氣浮機(jī)出水池、曝氣風(fēng)機(jī)均利用污水處理場(chǎng)現(xiàn)有設(shè)備,高效生物反應(yīng)器由天化院負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有1000m3儲(chǔ)罐G3601A進(jìn)行改造,并增加成套內(nèi)構(gòu)件設(shè)備。設(shè)計(jì)規(guī)模10m3/h,設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)
(1)改造前工藝流程
生產(chǎn)裝置各類廢水經(jīng)泵提升后進(jìn)入污水處理場(chǎng)緩沖罐G3601C,G3601C高濃度廢水經(jīng)污水泵提升后配水稀釋進(jìn)污水緩沖罐G3601AB,G3601AB廢水經(jīng)過污水泵提升進(jìn)入框架三層反應(yīng)槽,并投用混凝劑,通過設(shè)在反應(yīng)槽的攪拌機(jī)攪拌反應(yīng),生成礬花,然后進(jìn)二層序進(jìn)式氣浮機(jī),在入口處投加絮凝劑。利用麥王專利溶氣泵,吸入空氣,再經(jīng)過專門的釋放機(jī)構(gòu)-溶氣釋放器將溶解在水中的空氣均勻釋放出來,產(chǎn)生的氣泡較小,進(jìn)一步去除水中的油類等污染物。氣浮機(jī)出水進(jìn)生化池進(jìn)行后續(xù)處理,出水達(dá)到外排水指標(biāo)。具體流程如下:
圖1 工藝流程
(2)改造后工藝流程
生產(chǎn)裝置各類廢水經(jīng)泵提升后進(jìn)入污水處理場(chǎng)緩沖罐G3601BC,G3601BC高濃度廢水經(jīng)污水泵提升進(jìn)入框架三層反應(yīng)槽,并投用混凝劑,通過設(shè)在反應(yīng)槽的攪拌機(jī)攪拌反應(yīng),生成礬花,然后進(jìn)二層序進(jìn)式氣浮機(jī),在入口處投加絮凝劑。利用麥王專利溶氣泵,吸入空氣,再經(jīng)過專門的釋放機(jī)構(gòu)-溶氣釋放器將溶解在水中的空氣均勻釋放出來,產(chǎn)生的氣泡較小,進(jìn)一步去除水中的油類等污染物。
氣浮機(jī)出水分二路:一路自流稀釋進(jìn)入生化池,利用碧沃豐生物膜法技術(shù),進(jìn)行高濃度污水生化處理,去除污水中的有機(jī)物、氨氮、油等成分;一路進(jìn)氣浮機(jī)出水池,經(jīng)過污水泵提升至高效生物反應(yīng)器G3601A,利用生物強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)行生化處理,出水經(jīng)過濃縮罐G3602AB泥水分離后至生化池,出水經(jīng)過后續(xù)處理達(dá)到外排水指標(biāo)。具體流程如下:
圖2 工藝流程
(3)高效生物反應(yīng)器
高效生物反應(yīng)器采用一體化設(shè)計(jì),從上到下設(shè)有三相分離區(qū)、反應(yīng)區(qū)和污泥改性區(qū),采用此種反應(yīng)器結(jié)構(gòu)和處理方式大大增加了運(yùn)行的穩(wěn)定性。該反應(yīng)裝置利用原有污水罐改造,實(shí)際有效利用容積470m3,在裝置內(nèi)部增加了生物強(qiáng)化反應(yīng)器構(gòu)件以及氣、水管路等,改造的高效生物反應(yīng)器如圖3。
圖3 高效生物反應(yīng)裝置圖
高效生物反應(yīng)器通過充足的空氣擴(kuò)散增加污水的循環(huán)流動(dòng),循環(huán)量約1000~2000m3/h,循環(huán)率能達(dá)到800~1500倍,從而極大增加污水表觀停留時(shí)間,顯著提升生化反應(yīng)效果。高效生物反應(yīng)器氧利用率較傳統(tǒng)生化提高10%,生化裝置進(jìn)水COD耐受濃度由傳統(tǒng)的3000mg/L以下提高到10000mg/L,有效降低水質(zhì)波動(dòng)的沖擊影響,提前將廢水中大部分可生化有機(jī)物降解,再通過后續(xù)生化系統(tǒng)有效處理,出水達(dá)標(biāo)。
(1)溶解氧偏低
溶解氧是污水生化處理的重要參數(shù)之一。一般好氧生化反應(yīng),其溶解氧維持在2.0mg/L以上,但是對(duì)高濃度煉化廢水,在長(zhǎng)周期運(yùn)行過程中最好控制溶解氧在3.0mg/L以上,效果更好,當(dāng)溶解氧濃度高于6.0mg/L以上時(shí)隨著溶解氧濃度升高,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定。從圖4可以看出,出水COD隨著溶解氧濃度升高而下降,當(dāng)溶解氧濃度在3.0mg/L左右時(shí),變化最大,溶解氧濃度3.0mg/L以上時(shí),出水COD快速降低,當(dāng)溶解氧濃度升高至6.0mg/L以上時(shí),出水COD基本穩(wěn)定,溶解氧濃度升高,對(duì)出水COD影響減小。
圖4 溶解氧與出水COD的變化情況
在系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行中,微生物分解污水中有機(jī)物過程中需消耗水中大量的溶解氧,導(dǎo)致溶解氧偏低,長(zhǎng)時(shí)間溶解氧偏低會(huì)導(dǎo)致生化系統(tǒng)受到?jīng)_擊,影響處理效果。鑒于高效反應(yīng)器的特殊性,最終確定在不新增曝氣頭數(shù)量的基礎(chǔ)上,引入多余富氧進(jìn)入高效生物反應(yīng)器,提高溶解氧。不同氣源下的溶解氧見圖5。
圖5 不同氣源條件下對(duì)溶解氧的影響
(2)出水帶泥
高效生物反應(yīng)器以市政活性污泥、高效生物菌劑(天津院自研)為微生物基礎(chǔ),通過污泥培養(yǎng)、馴化,培養(yǎng)出適合的微生物進(jìn)行生化反應(yīng)。實(shí)際運(yùn)行過程中,隨著污水處理負(fù)荷逐步提高至設(shè)計(jì)水量,裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,污泥開始出現(xiàn)上浮、出水帶泥,造成罐內(nèi)污泥流失,處理效果明顯變差,嚴(yán)重影響系統(tǒng)安穩(wěn)長(zhǎng)運(yùn)行。根據(jù)現(xiàn)有條件,充分利用多余濃縮罐,對(duì)出水進(jìn)行泥水分離,底部污泥返回高效反應(yīng)器,上清液自流至后續(xù)生化池處理,多余污泥定期外排至污泥井,減少出水帶泥對(duì)生化處理的影響。
(3)夏季高溫
溫度是影響系統(tǒng)運(yùn)行的最關(guān)鍵因素之一,直接影響著生化系統(tǒng)的運(yùn)行。實(shí)際的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明:在污水處理中一般控制溫度在15~38℃之間。當(dāng)溫度低于15℃后,微生物容易生長(zhǎng)不良。當(dāng)溫度超過40℃時(shí),微生物酶的活性較15~38℃大幅降低,大幅影響處理效率。
在本裝置運(yùn)行過程中,主要在夏季要經(jīng)受高溫天氣影響,夏季高效反應(yīng)器內(nèi)水溫經(jīng)常超過40℃,最高達(dá)到45℃。當(dāng)溫度達(dá)到40~42℃之間的時(shí)候,裝置的出水COD升高,但是仍然可以運(yùn)行,受到的沖擊影響不大,但是當(dāng)溫度超過42℃以上的時(shí)候,裝置出水COD明顯升高,并且隨著時(shí)間延長(zhǎng)不斷升高,表明裝置受影響較大,難以在42℃以上運(yùn)行。鑒于高溫影響,最終確定給高效生物反應(yīng)器增加一個(gè)換熱器,利用廢水與反應(yīng)器內(nèi)污水的溫差對(duì)高效反應(yīng)器內(nèi)污水進(jìn)行降溫,達(dá)到高效反應(yīng)器內(nèi)水溫不高于42℃的目的。溫度對(duì)出水COD的影響詳見圖6。
圖6 長(zhǎng)周期運(yùn)行過程匯總溫度對(duì)出水COD的影響
整個(gè)系統(tǒng)從設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試到穩(wěn)定運(yùn)行歷經(jīng)2年,穩(wěn)定運(yùn)行期間運(yùn)行情況如圖7所示。
從圖7可知,系統(tǒng)進(jìn)水COD在8000~12000mg/L范圍內(nèi),G3601A處理量在10t/h內(nèi),高效生物反應(yīng)器裝置出水COD約為600~1500mg/L,達(dá)到≤1500mg/L要求。裝置運(yùn)行期間,其平均COD去除效率不低于90%;在短期內(nèi)水質(zhì)日波動(dòng)≤±10%,系統(tǒng)可穩(wěn)定運(yùn)行,出水水質(zhì)基本平穩(wěn)。系統(tǒng)具有較好的抗水質(zhì)波動(dòng)能力,極大地緩解了后續(xù)工藝處理壓力。
圖7 長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)出水狀況
在長(zhǎng)周期運(yùn)行過程中其BOD5的值基本維持在較高位置,B/C為0.5左右,達(dá)到≥0.3設(shè)計(jì)要求,高效生物反應(yīng)器裝置出水依然具有良好的可生化性,與原進(jìn)水相比其可生化性變化不大。該技術(shù)成功應(yīng)用后解決了企業(yè)污水處理瓶頸,大幅提高了企業(yè)污水處理能力及節(jié)水效果:2021年全年煉化廢水處理量74869t,配水稀釋總量88331t,與2020年全年相比煉化廢水處理量提高3303t、配水稀釋水量減少80367t。
通過生物強(qiáng)化處理高濃度煉化廢水技術(shù)的成功應(yīng)用,可以得到下列結(jié)論:
(1)在高效生物反應(yīng)器裝置進(jìn)水COD在8000~12000mg/L范圍內(nèi),出水COD約為600~1500mg/L,達(dá)到≤1500mg/L要求,出水B/C比為0.5左右,達(dá)到≥0.3設(shè)計(jì)要求,出水依然具有良好的可生化性,極大緩解后續(xù)生化系統(tǒng)壓力,達(dá)到預(yù)期效果。
(2)解決了企業(yè)污水處理瓶頸,大幅提高污水處理量及節(jié)水效果,年度煉化廢水處理量提高約3300t,年度節(jié)水約80000t,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。