柏國杰,李龍偉 ,黃傳海 ,彭和飄
(1.柳州坤菱科技有限公司,廣西 柳州545616;2.柳州五菱新能源汽車有限公司,廣西 柳州 545616)
白車身是整個汽車最基礎(chǔ)的系統(tǒng),由框架和板結(jié)構(gòu)組成[1]。振動激勵源都作用在白車身上,使車內(nèi)產(chǎn)生噪聲振動,因此白車身對整車噪聲-振動-聲振粗糙度(NVH)性能至關(guān)重要。排氣系統(tǒng)通過排氣掛鉤搭接在車身上,前端與發(fā)動機相連,承受著發(fā)動機高壓高溫氣體沖擊[2]。因此,排氣掛鉤對于白車身也是1個激勵點,若其動剛度低,白車身容易被激勵起來,同時通過結(jié)構(gòu)向車內(nèi)傳遞噪聲。
某乘用車車型在開發(fā)階段試制樣車時對白車身動剛度進行測試,測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中1個掛鉤Z向動剛度未滿足目標(biāo)要求。圖1為排氣掛鉤動剛度測試傳感器布置圖。
圖1 排氣掛鉤動剛度測試
將測試的數(shù)據(jù)進行處理分析,得到的加速度響應(yīng)曲線和等效動剛度如圖2所示。由圖2可以看出:測試的加速度響應(yīng)高于目標(biāo)加速度曲線,且等效動剛度(326 N/mm)未滿足設(shè)計目標(biāo)(≥500 N/mm)。排氣掛鉤動剛度未滿足目標(biāo)要求,存在NVH問題的風(fēng)險,需要優(yōu)化。
圖2 排氣掛鉤動剛度測試加速度曲線
基于試驗對應(yīng)的數(shù)模進行有限元模型的搭建,白車身2D網(wǎng)格按8 mm×8 mm標(biāo)準(zhǔn)劃分;排氣掛鉤劃分3D六面體網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸為2 mm×2 mm×2 mm。車身鈑金之間采用六面體實體單元和柔性單元(ACM)組合模擬點焊連接,螺栓孔及燒焊連接采用線性剛性單元(RBE2)模擬。搭建的掛鉤模型如圖3所示。
圖3 排氣掛鉤有限元分析模型
采用加速度頻率響應(yīng)函數(shù)對動剛度進行分析,分析時主要考察的頻率范圍為20~400 Hz。加速度頻率響應(yīng)函數(shù)又稱加速度導(dǎo)納,它是指在單位力作用下,作用點沿力作用方向的加速度隨力作用頻率的變化[1],加速度導(dǎo)納的計算公式為:
EIPI=α/F
(1)
式中:EIPI為加速度導(dǎo)納;a為加速度;F為激勵力。
動剛度的計算公式為:
Ka=F(ω)/X(ω)
(2)
式中:Ka為動剛度;F(ω)為振力幅函數(shù);ω為迫振動圓頻率;X(ω)為位移響應(yīng)函數(shù)。
式1和式2結(jié)合可以得到加速度導(dǎo)納的表達式為:
(3)
式中:f為頻率。
如果加速度導(dǎo)納曲線所包含的面積與對應(yīng)的動剛度的加速度曲線所包含的面積相等,則以計算得到的等效動剛度作為動剛度,具體表達式為:
S等效=SIPI=∑EIPI·Δf
(4)
式中:S等效為等效動剛度的加速度曲線所包含的面積;SIPI為加速度導(dǎo)納曲線所包含的面積。
圖4為該仿真模型的Z向動剛度分析加速度曲線結(jié)果,經(jīng)計算得到等效動剛度為352 N/mm,未滿足設(shè)計目標(biāo)要求(≥500 N/mm);當(dāng)該掛鉤受外界激勵時,容易產(chǎn)生振動,帶來NVH問題,故需要對此掛鉤進行優(yōu)化。從圖4可以看出:仿真的加速度曲線與測試的加速度曲線趨勢基本一致,表明仿真分析具有一定的可靠性和指導(dǎo)性,可以通過仿真手段尋求優(yōu)化方案。
圖4 排氣掛鉤仿真模型Z向加速度曲線
工作變形分析(ODS)為結(jié)構(gòu)在某特定頻率下的工作變形。排氣掛鉤仿真分析Z向加速度曲線如圖5所示[3]。由圖5可以看出:在頻率為388 Hz時加速度響應(yīng)最大,其動剛度最低,故分析排氣掛鉤在388 Hz時的工作變形位移云圖,如圖6所示。
圖5 排氣掛鉤Z向加速度曲線
圖6 排氣掛鉤工作變形云圖
從工作變形云圖分析,為提高排氣掛鉤的Z向動剛度,可以通過加強排氣掛鉤剛度或橫梁局部區(qū)域剛度的方法進行優(yōu)化。
仿真分析及試驗結(jié)果都表明該排氣掛鉤Z向動剛度未滿足設(shè)計目標(biāo),在實車中很有可能會帶來NVH問題。結(jié)合工作變形云圖分析,提出了3種方案對其結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。
方案1為延長排氣掛鉤桿的加強桿,加強排氣掛鉤的剛度,如圖7所示。
圖7 排氣掛鉤優(yōu)化方案1
方案2為排氣掛鉤安裝板橫向加長約25 mm,縱向加長約15 mm,添加5個焊點,提升排氣掛鉤搭接區(qū)域的剛度,如圖8所示。
圖8 排氣掛鉤優(yōu)化方案2
方案3為在排氣掛鉤安裝的橫梁板左側(cè)添加類似右側(cè)凹筋條特征,筋條深度約2 mm,通過加強橫梁的剛度來提升排氣掛鉤的剛度,如圖9所示。
圖9 排氣掛鉤優(yōu)化方案3
3種優(yōu)化方案的動剛度分析結(jié)果如圖10所示。由圖10可以看出:方案2和方案3均滿足了設(shè)計目標(biāo)要求,其加速度響應(yīng)基本都小于500 N/mm的加速度響應(yīng),其等效動剛度大于500 N/mm。經(jīng)過分析,3種方案均對排氣掛鉤的Z向動剛度性能有所提升。
圖10 排氣掛鉤優(yōu)化方案仿真結(jié)果
結(jié)合實際工程需求分析,方案2增加了0.04 kg質(zhì)量,額外添加5個焊點的工藝;方案3對大橫梁板添加筋條,不增加質(zhì)量用料。從成本和工藝上的考慮,最終選擇實施方案3。
在樣車上選擇實施方案3,測試的加速度響應(yīng)結(jié)果如圖11所示。由圖11可以看出:實際方案3的加速度響應(yīng)在頻率為300 Hz以下低于目標(biāo)值;方案3的等效動剛度為551 N/mm,滿足目標(biāo)要求。
圖11 排氣掛鉤方案3試驗加速度曲線
在白車身加速度導(dǎo)納動剛度測試中,發(fā)現(xiàn)某個排氣掛鉤Z向動剛度未能滿足設(shè)計目標(biāo)要求;結(jié)合測試白車身的3D模型,搭建其白車身有限元模型,對該排氣掛鉤動剛度進行仿真分析。
通過對所搭建的模型仿真結(jié)果及ODS工作位移診斷,提出仿真優(yōu)化方案,并對優(yōu)化方案進行仿真分析,結(jié)合實際工程及工藝后選擇加筋條的優(yōu)化方案。
對所選擇的方案再次進行白車身動剛度試驗,結(jié)果滿足目標(biāo)要求,驗證了仿真中加筋條方案的合理性和有效性。