鄧 強,熊澤華,邱常義,劉賢琪,李春林
(江西晶昊鹽化有限公司,江西 宜春 331200)
江西晶昊鹽化有限公司自36萬t/a純堿的全鹵制堿裝置于2018年7月建成投產后形成了鹽堿鈣循環(huán)經濟模式;全鹵制堿裝置每噸純堿耗鹵水5 m3、同時產生淡鈣液10 m3;制堿的淡鈣液和制鹽乏水全部注井采鹵,采出的低硝鹵水為純堿裝置制堿原料、高硝鹵為鹽硝聯(lián)產裝置制鹽原料、鈣鹵為鹽鈣聯(lián)產裝置制鹽原料,實現(xiàn)鹽堿鈣聯(lián)合法生產模式。鹽堿鈣聯(lián)合生產法打破了公司多年制鹽生產的水平衡;鹽堿鈣聯(lián)合生產法的制鹽冷凝水含有少量的氨,冷凝水含氨大大限制其作為工業(yè)水使用的適用范圍,制約著冷凝水的循環(huán)利用,另國家對廢水中殘留氨氮的要求越來越高,該制鹽冷凝水含氨量也達不到外排水指標。水平衡成為困繞公司生產穩(wěn)態(tài)運行的瓶頸。將鹽堿鈣聯(lián)合生產法制鹽冷凝水脫氨到4 ppm以下達到工業(yè)用水的標準,擴大制鹽冷凝水使用的適用范圍,代替工業(yè)水循環(huán)利用,減少工業(yè)水總輸入量,實現(xiàn)生產系統(tǒng)水平衡。
鹽堿鈣聯(lián)合法生產制鹽二次冷凝水除保持制鹽冷凝水的特點外,還含有少量的氨(氨氮含量30~120 mg/L),有機物含量低,屬于高氨氮低COD水,該冷凝水除了氨氮含量較高外,其它物質含量較低且達到了工業(yè)用水的標準,主要成分如表1。
表1 含氨冷凝水成分
在含有氨氮的溶液中加入次氯酸鈉(NaClO)后,次氯酸鈉、次氯酸根離子能夠與水中的氨反應產生一氯胺、二氯胺和三氯胺。由于三氯胺在pH<5.5 條件才能穩(wěn)定存在,并且在水中溶解度很低(10~7 mol/L),所以在天然水溶液中,三氯胺幾乎不存在[6]。相關機理反應式如下。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
總反應式為:
(6)
分別取5個20 L塑料桶,每桶放置10 L含氨冷凝水,在相同反應時間內通過不斷調節(jié)次氯酸鈉用量,含氨冷凝水脫氨率如圖1。
次氯酸鈉用量,mL圖1 次氯酸鈉用量圖
通過優(yōu)化計算,每立方冷凝水中的最佳加入NaClO公式如下:
式中:VNaClO——除氨反應中需加次氯酸鈉的體積,L;
V鹵水——含氨冷凝水體積,m3;
TNH3——測得富余冷凝水的總氨含量,mg/L;
ωCl——次氯酸鈉的有效氯含量,mg/L。
按總反應式進行計算,將氨氮氧化成氮氣,理論上n(Cl2/NH3-N)應為1.5(質量比為7.6∶1),但實際應用中常因為有機物的存在會消耗部分有效氯,實際消耗的有效氯將高于理論值。通過系列實驗室研究和工業(yè)試產得到一個較為準確的數(shù)值12.5~13∶1。
分別取3個20 L塑料桶平行實驗,每桶放置10 L含氨冷凝水,分別加入13:1的脫氨劑(次氯酸鈉),加入次氯酸鈉開始計時開啟攪拌,按照攪拌時間取樣測試,含氨冷凝水脫氨率如圖2。
時間,h圖2 含氨冷凝水脫氨率
通過實驗室試驗優(yōu)選發(fā)現(xiàn)脫氨劑加入后前期反應速率較快,反應時間1 h后,反應速率變慢,到反應至2 h后,脫氨效果不明顯??紤]到成本和時間問題,脫氨最佳的反應時間為2 h。
將實驗室方法放大至工業(yè)上,研發(fā)了高效去除氨氮的工藝方法——次氯酸鈉氧化除氨氮工藝;該工藝技術具有運行技術參數(shù)穩(wěn)定、產品質量高、反應時間短、操作簡便、現(xiàn)有設備設施利用率高、建設投資省、建設用地少等特點,經過一系列工廠設備試運行達到了較理想效果。
1)次氯酸鈉溶液至次氯酸鈉桶A/B暫存,制鹽冷凝水用泵經管道輸送至冷凝水桶C暫存;
2)在次氯酸鈉桶取次氯酸鈉樣檢測次氯酸鈉有效濃度,在冷凝水桶C取冷凝水樣檢測氨含量,通過冷凝水桶C的液位計得到冷凝水液位高度;
3)用監(jiān)測的冷凝水桶液位高度與直徑、冷凝水氨含量、次氯酸鈉濃度,及冷凝水除氨目標值計算次氯酸鈉加入量;
4)用次氯酸鈉泵將次氯酸鈉溶液經流量計計量后加入到冷凝水桶C內,開啟冷凝水桶C攪拌裝置攪拌,使次氯酸鈉與氨反應;
5)反應2 h冷凝水桶C的冷凝水樣檢測氨含量,氨含量檢測達標合格后用冷凝水轉料泵轉料至冷凝水桶B,再用冷凝水泵輸送至用戶代替工業(yè)水使用。
處理后的冷凝水可以有很多方向的應用:如鹽、硝干燥床濕式除塵器完全可以用處理后冷凝水代替清水除塵;還有廁所及地面沖洗也可改用冷凝水,節(jié)約清水用量;鍋爐蒸汽用水也可用回收冷凝水代替自來水;各泵、風機、冷渣機等設備冷卻用二次冷凝水,回收至冷卻水池經過風冷涼水塔冷卻后循環(huán)利用,實現(xiàn)了設備冷卻水的閉路循環(huán),通過工業(yè)清水的循環(huán)利用可以減少取水及排放費用。
將鹽堿鈣聯(lián)合生產法制鹽冷凝水脫氨到4 ppm以下達到工業(yè)用水的標準, 擴大制鹽冷凝水使用的適用范圍,代替工業(yè)水循環(huán)利用,減少工業(yè)水總輸入量,實現(xiàn)生產系統(tǒng)水平衡。目前每天超2 000 m3富余冷凝水經次鈉脫氨達標后實現(xiàn)富余冷凝水脫氨達標重復再利用,較好地解決水平衡矛盾,為公司持續(xù)穩(wěn)態(tài)生產提供保障,提高水資源的循環(huán)使用率、減少取水量及減少污水、懸浮物排放量,是實現(xiàn)全面貫徹落實科學發(fā)展觀,加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)的具體體現(xiàn),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。